曹莉萍,謝孟偉,朱懷新
(山東魯抗中和環(huán)保科技有限公司,山東 濟(jì)寧 272100)
某環(huán)??萍加邢薰揪哂形kU(xiǎn)廢物(HW09)乳化液、切削液的處理資質(zhì),服務(wù)于本地區(qū)內(nèi)的該類廢物的產(chǎn)生企業(yè)。年核定處置能力為117 000 t,目前年處理量10 000 t,廢水進(jìn)水濃度COD為15 000~100 000 mg/L;氨氮為80~660 mg/L;進(jìn)水pH為1~10。其廢水特點(diǎn)較穩(wěn)定但屬于危險(xiǎn)廢物。該廢水經(jīng)鐵炭微電解預(yù)處理工藝+A/O工藝處理后,出水COD≤300 mg/L,氨氮≤15 mg/L,pH為6.5~9,滿足《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T31962-2015)B級要求[1]。
該公司申請并獲得相關(guān)資質(zhì),主要處理本地區(qū)內(nèi)的危險(xiǎn)廢物(HW09)乳化液、切削液。該公司地處高新技術(shù)開發(fā)區(qū),周邊機(jī)械加工企業(yè)較多,產(chǎn)生一定量的該類危險(xiǎn)廢物。其中多以水性乳化液為主,同區(qū)內(nèi)便于運(yùn)輸,可及時(shí)轉(zhuǎn)移。
本項(xiàng)目首先將酸性廢水加入乳化液廢水中進(jìn)行混合,利用微電解反應(yīng)機(jī)理將乳化液中的難生物降解大分子油烴類物質(zhì)分解為小分子物質(zhì),去除油污,從而降低廢液毒性,提高生化性[2]。廢酸堿既作為pH調(diào)整劑,又進(jìn)行了同步處理。最后經(jīng)后續(xù)生化處理實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放,其處理工藝流程如圖1所示。
廢酸進(jìn)入1#儲存罐作為暫時(shí)儲存,廢乳化液廢水進(jìn)入2#儲存罐暫時(shí)儲存。其有效容積均為100 m3。通過儲存罐,將外來廢水暫行儲存并集中處理。采用PP結(jié)構(gòu)材質(zhì),儲罐外有圍堰并做好防腐防滲。儲存罐各設(shè)提升泵2臺(1用1備)。
圖1 廢乳化液、廢酸堿處理工藝流程
該裝置的主要機(jī)理是電水解反應(yīng)。乳化液和廢酸計(jì)量進(jìn)入微電解裝置,首先利用廢酸將乳化液pH調(diào)酸至3~4,在pH不能滿足的情況下,再加入成品酸進(jìn)行調(diào)節(jié)。調(diào)節(jié)后廢酸進(jìn)入微電解反應(yīng)器,通過微電解池內(nèi)鐵、碳顆粒之間存在電位差形成若干細(xì)微原電池,鐵通過反應(yīng)變成二價(jià)鐵離子,出水pH調(diào)節(jié)至9左右,鐵離子與氫氧根作用吸附微弱負(fù)電性雜質(zhì),形成穩(wěn)定絮凝物;通入空氣,可提高反應(yīng)效果。通過向廢水中投入廢堿來調(diào)節(jié)微電解反應(yīng)出水的pH,將其回調(diào)至中性[2-3]。
停留時(shí)間:12 h;鋼筋混凝土材質(zhì),有效容積200 m3。附屬設(shè)備:布水系統(tǒng)1套;填料及支架1套;反沖洗系統(tǒng)1套;曝氣系統(tǒng)1套。
隔油沉淀一體池,Ф10 m×5.0 m,有效容積300 m3,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),進(jìn)行了防腐防滲處理。電磁流量計(jì)(微電解池提升泵→反應(yīng)池之間),口徑DN65。
經(jīng)微電解反應(yīng)后,出水進(jìn)入混凝隔油沉淀一體池中,通過廢水中懸浮物與水的比重不同進(jìn)而達(dá)到與水分離的目的。重油及其他雜質(zhì)積聚到池底,通過排泥管排出收集后外運(yùn)到有資質(zhì)單位進(jìn)行處置。分層后輕油經(jīng)刮油系統(tǒng)收集,經(jīng)隔油處理后的廢水排入A/O系統(tǒng)作進(jìn)一步后續(xù)處理。
該廢水的處理難度在于出水COD濃度以及氨氮濃度高,依托該環(huán)??萍加邢薰続/O系統(tǒng)對廢乳化液排出廢水作進(jìn)一步水質(zhì)處理,不僅能夠降低乳化液廢水處理成本,而且能夠?qū)崿F(xiàn)廢乳化液的A/O處理系統(tǒng)一體化運(yùn)營,為該工藝流程在危廢行業(yè)的推廣提供工程實(shí)踐技術(shù)參考。
A/O污水處理工藝系統(tǒng)具有脫氮除磷效果,此外對廢水中COD去除率高,可將COD降至200 mg/L以下。流程簡單,操作簡便,投資維護(hù)費(fèi)用低,另外在缺氧/好氧段耐沖擊能力高,當(dāng)進(jìn)水水質(zhì)濃度高或者波動(dòng)較大時(shí)也能維持系統(tǒng)正常運(yùn)營。A/O污水處理系統(tǒng)運(yùn)行周期24 h。
該廢乳化液處理系統(tǒng)于2013年8月初進(jìn)行調(diào)試運(yùn)行,調(diào)試期購置廢酸10 t、石灰粉10 t備用。投加鐵屑為熟鐵鐵屑,投加量定為微電解池容積的2/3,機(jī)械投加。投加鐵屑完畢后放入廢乳化液,液面剛好沒過鐵屑平面即可,加入廢酸調(diào)節(jié)pH至4左右;曝氣量為10 min/h,曝氣時(shí)間24 h。開啟石灰消解池,使石灰溶解備用。如有廢堿可直接使用廢堿。開啟沉淀池刮泥機(jī)和推進(jìn)器,保持正常運(yùn)行。開泵抽取微電解池廢水至隔油沉淀池內(nèi),流量設(shè)于10 m3/h。開堿泵,使廢堿或石灰液進(jìn)入反應(yīng)池進(jìn)行反應(yīng),觀察反應(yīng)溶液的礬花形狀和清澈度的情況,控制反應(yīng)池內(nèi)pH值在9~9.5,及時(shí)調(diào)整石灰溶液的添加量。取廢乳化液原水、微電解池出水、沉淀池出水和A/O二沉池出水,送化驗(yàn)室檢測COD、氨氮、pH值并記錄。取該工程穩(wěn)定運(yùn)行后4次監(jiān)測數(shù)據(jù)平均值,結(jié)果如表1所示。
表1 監(jiān)測出水水質(zhì)
由表1可見,廢乳化液經(jīng)微電解裝置處理和A/O系統(tǒng)處理后,COD以及氨氮含量大幅度降低,CODCr去除率為99.5%,氨氮去除率為98.6%,均達(dá)到《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T31962-2015)B級要求。
該乳化液廢酸處理工藝投資約270萬元,廢水日常處理成本為15.64元/t,其中電費(fèi)為0.21元/t,石灰2.4元/t,鐵屑為0.5元/t,人工費(fèi)用為6.85元/t,設(shè)施維修0.68元/t,污泥處置5元/t。日處理能力150 t/d(廢乳化液、廢酸、廢堿合計(jì))。
隔油沉淀池可以將廢液中破乳后的重輕油分離、油泥分離、油水分離,起到破乳隔油和去除污染物的作用。調(diào)試過程中可以看出,乳化液預(yù)處理系統(tǒng)能夠?yàn)橄乱徊綇U水深度處理打下良好基礎(chǔ)。A/O污水處理系統(tǒng)作為后續(xù)處理系統(tǒng),大大降低了高濃危廢處理成本。乳化液危廢處理工藝可處理高濃度COD、氨氮含油廢水,抗沖擊能力強(qiáng),處理后的廢水可排入A/O污水處理工藝系統(tǒng)進(jìn)一步處理。但乳化液處理后的污泥含有毒物質(zhì)較多,需要托運(yùn)有資質(zhì)單位處理,如何降低污泥含毒物質(zhì),進(jìn)而回收利用,可作為該工藝流程的改進(jìn)方向,作進(jìn)一步研究,以達(dá)到降低處理成本的目的。不同廢水對微電解池的沖擊以及影響因素不同,需要進(jìn)一步研究,制定針對不同危廢的技術(shù)參數(shù)和操作方法,為乳化液處理工藝廣泛處理各類危廢奠定技術(shù)基礎(chǔ)。
1 中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會,中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局.GB/T 31962-2015污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)[S].北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,2015.
2 付 陽.鐵炭微電解法處理青霉素和磺胺類抗生素廢水的研究[D].杭州:浙江工業(yè)大學(xué),2016.
3 李真瑩,韓相奎.微電解法的作用機(jī)理及其在廢水處理中的應(yīng)用[J].遼寧化工,2011,40(10):1049-1051.