郭曉輝 韓懷賓1, 王 維 萬長杰 虞學(xué)慶 李永超
(1.東北大學(xué)軋制技術(shù)及連軋自動(dòng)化國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室; 2.河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司)
近幾年來,隨著汽車輕量化及高性能化,對汽車用彈簧鋼盤條的質(zhì)量要求越來越高。由于彈簧的受力和工作特點(diǎn),表面脫碳會(huì)明顯降低彈簧的疲勞壽命,當(dāng)表面出現(xiàn)鐵素體全脫碳時(shí),彈簧的疲勞極限會(huì)降低50%[1]。目前已發(fā)表的彈簧鋼脫碳研究多在實(shí)驗(yàn)室完成[2-4],加熱時(shí)間及加熱氣氛與工業(yè)生產(chǎn)之間存在差異,如何在工業(yè)生產(chǎn)中避免彈簧鋼全脫碳,減少彈簧鋼總脫碳成為迫切需要解決的一個(gè)難題,為此,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)踐,對鋼坯扒皮制度、加熱制度、控冷制度進(jìn)行了系列研究,意在降低彈簧鋼表面脫碳深度,提升濟(jì)源鋼鐵(以下簡稱濟(jì)鋼)高端二火材彈簧鋼質(zhì)量,滿足高端用戶需求。
濟(jì)鋼彈簧鋼二火材主要用于汽車懸架簧生產(chǎn),牌號(hào)包括60Si2MnA-K、55SiCrA-K,主要化學(xué)成分見表1。
表1 彈簧鋼二火材化學(xué)成分
濟(jì)鋼彈簧鋼二火材的生產(chǎn)工藝路線為:高爐鐵水→KR鐵水預(yù)處理→轉(zhuǎn)爐冶煉→LF精煉→RH精煉→大方坯連鑄→開坯→緩冷→全扒皮→探傷→高線加熱→軋制→檢驗(yàn)→包裝→合格品入庫。
高端用戶要求彈簧鋼盤條無全脫碳,總脫碳層深度小于盤條公稱直徑(D)的0.8%,目前濟(jì)鋼彈簧鋼二火材脫碳存在0.015 mm深的全脫碳層,總脫碳層深度達(dá)到1%D,脫碳形貌如圖1所示。為了完全滿足用戶需求,需對主要生產(chǎn)過程參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化。
成品脫碳來自兩方面即鋼坯的原始脫碳和在后續(xù)加熱、軋制過程中產(chǎn)生的二次脫碳。從擴(kuò)散方式上分析,出現(xiàn)部分脫碳主要是由于晶界擴(kuò)散引起,出現(xiàn)全脫碳主要是由于體積擴(kuò)散引起。因此,控制成品全脫碳首先要去除掉鋼坯的原始脫碳及貧碳區(qū),以防止鋼坯的原始脫碳在后續(xù)加熱過程中繼續(xù)拓展形成全脫碳,其次在加熱和后續(xù)冷卻過程中應(yīng)避免長時(shí)間在鐵素體和奧氏體兩相區(qū)及略高于Ac3的溫度范圍內(nèi)停留。通過以上理論分析及結(jié)合現(xiàn)場實(shí)踐,對扒皮制度、加熱制度、控冷制度進(jìn)行了一系列的改進(jìn)。
圖1 ф14 mm規(guī)格彈簧鋼二火材脫碳形貌
扒皮首先要消除的是開坯后的表面脫碳問題,同時(shí)避免影響成品材表面質(zhì)量的凹坑、尖角等缺陷。因此,制定合理的扒皮制度是保證脫碳合格的前提。
目前工藝執(zhí)行單邊扒皮深度1.5 mm,切取扒皮后鋼坯角部及邊部試樣,觀察脫碳形貌,如圖2所示。鋼坯邊部未發(fā)現(xiàn)網(wǎng)狀鐵素體,只有扒皮后的硬化層,而角部還存在0.4 mm深的網(wǎng)狀鐵素體。這部分鐵素體會(huì)在加熱時(shí)繼續(xù)擴(kuò)散,最終形成全脫碳或較深的總脫碳,取相對應(yīng)的成品樣觀察脫碳情況,如圖3所示,可以看到四處對稱的深脫碳層。因此,對扒皮制度進(jìn)行了改進(jìn):(1)表面扒皮深度仍執(zhí)行1.5 mm,角部扒皮深度從1.5 mm增加到2.0 mm;(2)為防止出現(xiàn)尖角,角部扒皮道次由兩道改為三道;(3)穩(wěn)定扒皮機(jī)壓下量,防止表面扒皮過度出現(xiàn)凹坑。
(a) 邊部
(b) 角部
由Fe-C相圖可知,在727 ℃~912 ℃為鐵素體+奧氏體兩相區(qū)。當(dāng)加熱溫度處于此兩相區(qū)時(shí),會(huì)析出鐵素體,鋼坯表面因碳原子擴(kuò)散損失而產(chǎn)生的低碳含量的鐵素體就可以沿著這些已析出的鐵素體表面生長,從而形成圓周方向上的鐵素體全脫碳層。在兩相區(qū)停留的時(shí)間越長,全脫碳層越深。綜合考慮各種實(shí)際因素,提出工藝改進(jìn)措施:(1)改進(jìn)加熱制度,加熱制度改進(jìn)前后工藝對比見表2;(2)調(diào)整步進(jìn)梁式加熱爐前進(jìn)步距,由原來的248 mm提高至288 mm,加熱時(shí)間可由120 min降至100 min;(3)為提高升溫速度,將加熱段殘氧值提高至5%[5];(4)進(jìn)行黑匣子試驗(yàn),跟蹤改進(jìn)后鋼坯在爐內(nèi)的升溫過程,各階段的溫度情況及殘氧控制曲線,如圖4所示。
圖3 邊部和角部扒皮1.5 mm后對應(yīng)的成品各部位脫碳形貌
表2 加熱制度改進(jìn)前后工藝對比
圖4改進(jìn)后鋼坯各時(shí)間段的溫度及殘氧曲線
鋼在冷卻過程中,是從高溫到低溫的過程,軋后冷卻速度越小,鋼在高溫階段停留的時(shí)間就越長,增加了鋼中碳原子的擴(kuò)散時(shí)間,由脫碳層深度與擴(kuò)散的關(guān)系可知,脫碳層深度隨冷卻速度的增加而減少。控冷制度改進(jìn)前后的對比見表3。
表3 控冷制度改進(jìn)前后對比
改進(jìn)扒皮制度后,鋼坯 表面質(zhì)量良好,角部圓滑,減少了尖角在加熱過程中升溫過快形成全脫碳的風(fēng)險(xiǎn)。改進(jìn)后的加熱制度,采用低溫透燒、兩相區(qū)快速加熱、低溫軋制的方法,減少了彈簧鋼兩相區(qū)的停留時(shí)間,降低了總加熱時(shí)間??乩渲贫仍谟绊憦椈射摿W(xué)性能的前提下,提高了冷卻速度,降低了鋼中碳原子的擴(kuò)散時(shí)間。通過以上生產(chǎn)工藝的改進(jìn),總脫碳深度小于0.7%D的合格比例由原來的70%提高到98%,無全脫碳的合格比例由原來的60%提高到96%。改進(jìn)后ф14mm規(guī)格彈簧鋼二火材脫碳形貌如圖5所示。
通過改進(jìn)扒皮制度,嚴(yán)格控制扒皮深度及扒皮表面粗糙度;改進(jìn)加熱制度,控制各段溫度,減少加熱時(shí)間,改進(jìn)控冷制度;降低吐絲溫度及入罩溫度,避免了彈簧鋼二火材全脫碳的產(chǎn)生,降低了彈簧鋼二火材的總脫碳層深度,從而解決了高端二火材彈簧鋼脫碳層不穩(wěn)定的問題,使?jié)摰母叨藘苫鸩臐M足了高端客戶需求。
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(a) 60Si2MnA-K
(b) 55SiCrA-K圖5 改進(jìn)后ф14 mm規(guī)格彈簧鋼二火材脫碳形貌
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