曹維超 范文生 方麗平 司新國(guó) 黃亞玲 王少寧
(河鋼集團(tuán)唐鋼公司)
隨著高爐大型化的發(fā)展,精料對(duì)大型高爐穩(wěn)定順行的決定性作用已經(jīng)成為煉鐵生產(chǎn)的共識(shí)。隨著高爐噴煤比的大幅提升,焦炭的還原劑和發(fā)熱劑的作用已經(jīng)被部分替代,但焦炭作為料柱骨架的作用反而更加重要。這是由于高爐大型化,噴煤比大幅提升以及礦焦比的不斷增加,焦炭質(zhì)量對(duì)料柱透氣性起著關(guān)鍵作用,對(duì)爐缸狀態(tài)起決定性作用[1]。
近年來(lái),行業(yè)利潤(rùn)大幅下降,鋼鐵企業(yè)都把降低成本作為一項(xiàng)主要課題。隨著成本空間的壓縮,高爐原燃料質(zhì)量都呈下降趨勢(shì)。特別是進(jìn)入2016年9月份以來(lái),煉焦煤價(jià)格上漲,焦炭成本大幅上升,但由于資源質(zhì)量的下降和焦炭供不應(yīng)求的市場(chǎng)狀態(tài),外購(gòu)焦炭質(zhì)量呈(現(xiàn))劣化趨勢(shì)。
唐鋼南區(qū)高爐有效容積為3 200 m3,設(shè)計(jì)利用系數(shù)為2.50 t/m3d,2007年9月投產(chǎn),2012年9月~11月中修,投產(chǎn)后南區(qū)高爐保持高產(chǎn)低耗,日產(chǎn)鐵量8 000 t,煤比150 kg/t,燃料比505 kg/t。但進(jìn)入2015年下半年以來(lái),高爐爐況頻繁波動(dòng),恢復(fù)困難,日產(chǎn)量下降到7 000 t,燃料比升高到530 kg/t。唐鋼自產(chǎn)干熄焦焦?fàn)t為2座65孔7 m型焦?fàn)t,周轉(zhuǎn)時(shí)間為24 h,標(biāo)準(zhǔn)溫度為1 240 ℃、1 290 ℃,產(chǎn)量為150 萬(wàn)t/年。
唐鋼南區(qū)3 200 m3高爐面對(duì)焦炭質(zhì)量的波動(dòng),主要表現(xiàn)為焦炭冷熱強(qiáng)度下降,灰分上升,水分波動(dòng)大,爐況出現(xiàn)穩(wěn)定性下降,爐溫波動(dòng)大,產(chǎn)量下降,燃料比大幅升高等現(xiàn)場(chǎng),采取了一系列措施,摸索出一套應(yīng)對(duì)焦炭質(zhì)量波動(dòng)的生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
唐鋼煉焦制氣廠老系統(tǒng)于2014年7月停產(chǎn),只留一套干熄焦系統(tǒng)生產(chǎn)。南區(qū)高爐的焦炭結(jié)構(gòu)正常生產(chǎn)情況下為40%~50%的自產(chǎn)干熄焦,50%~60%的外購(gòu)一級(jí)濕熄焦,其中濕熄焦包括10%~20%的山西濕熄焦1和40%~50%的山西濕熄焦2。唐鋼南區(qū)高爐2016下半年焦炭質(zhì)量和技術(shù)指標(biāo)變化見(jiàn)表1。
表1 2016年唐鋼南區(qū)高爐焦炭質(zhì)量和技術(shù)指標(biāo)
注:表中成分為自產(chǎn)干熄焦、濕熄焦1和濕熄焦2按入爐比例的加權(quán)平均成分。
2016年9月份后,唐鋼南區(qū)高爐處于爐況恢復(fù)期,技術(shù)指標(biāo)較之前大幅下降,煤比維持在較低水平。從表1可以看出,入爐焦炭的灰分穩(wěn)定在12.6%左右,高于一級(jí)冶金焦標(biāo)準(zhǔn)。焦炭灰分的主要成分是SiO2和Al2O3等酸性氧化物,焦炭在高爐內(nèi)被加熱到高于煉焦溫度時(shí),由于焦質(zhì)與灰分的熱膨脹性不同,焦炭沿灰分顆粒周圍產(chǎn)生并擴(kuò)大裂紋,使焦炭碎裂粉化,強(qiáng)度降低。另外,焦炭灰分中的堿金屬氧化物對(duì)焦炭反應(yīng)性有正催化作用,所以應(yīng)該降低焦炭灰分。此外,南區(qū)高爐的焦炭水分波動(dòng)大,特別是外購(gòu)濕熄焦,2016年11月份,濕熄焦水分在8.1%~9.8%之間波動(dòng)。實(shí)踐表明,含有一定量水分的焦炭能夠降低爐頂煤氣溫度,但水分過(guò)高且大幅波動(dòng)會(huì)造成高爐熱制度波動(dòng),影響爐況穩(wěn)定順行,造成高爐焦比大幅升高[2]。
焦炭冷態(tài)強(qiáng)度主要用抗碎強(qiáng)度M40 和耐磨強(qiáng)度M10來(lái)表征[3]。表1 中,唐鋼南區(qū)高爐入爐焦炭M40在88%,M10在6.1%的水平,在同級(jí)別的高爐中,焦炭質(zhì)量處于較低水平,且進(jìn)入2016年下半年以來(lái),焦炭質(zhì)量呈下降趨勢(shì)。
焦炭冷態(tài)強(qiáng)度M40、M10是焦炭質(zhì)量的重要指標(biāo),是反映焦炭在冷態(tài)下抗擠壓破碎成為粉末的能力,是焦炭熱強(qiáng)度的基礎(chǔ)。焦炭冷態(tài)強(qiáng)度取決于配煤質(zhì)量、備煤工藝、焦?fàn)t爐型及操作制度和熄焦工藝等。冷態(tài)強(qiáng)度也是焦炭能否起到爐料骨架支撐作用、保證高爐透氣性的重要指標(biāo)[3]。唐鋼南區(qū)高爐2016年7月~11月焦炭冷態(tài)強(qiáng)度M40、M10對(duì)焦比、煤比的影響分別如圖1、圖2所示。
南區(qū)高爐規(guī)定入爐焦炭的M40≥88%,M10≤6%,但受外購(gòu)濕熄焦質(zhì)量下降的影響,入爐焦炭的冷態(tài)強(qiáng)度難以保障。從圖1和圖2可以看出,隨著焦炭M40下降和M10的上升,高爐焦比升高,煤比下降。這是由于焦炭冷態(tài)強(qiáng)度能夠保持其粒度和較低的含粉率,保證高爐料柱特別是塊狀帶的透氣性,改善爐況順行的程度。隨著焦炭冷態(tài)強(qiáng)度的降低,焦炭抵抗料柱壓力和各種侵蝕的能力下降,高爐透氣性明顯變差,壓差升高,難以維持高煤比和低焦比。還可以看到,與M40相比,焦炭M10對(duì)焦比和煤比的影響更加顯著,這與文獻(xiàn)[4]的結(jié)論一致。唐鋼南區(qū)高爐采用中心加焦的布料方式,焦炭M10差,抗磨性差,含粉率高,惡化料柱特別是中心焦的透氣性,造成高爐中心主導(dǎo)氣流弱,上部壓差大,料尺行走不暢,風(fēng)量波動(dòng),爐缸不活。
圖1 M40對(duì)焦比和煤比的影響
圖2 M10對(duì)焦比和煤比的影響
焦炭熱性能主要用熱態(tài)強(qiáng)度CSR和反應(yīng)性CRI來(lái)表征。焦炭的熱態(tài)性能不好(CRI高、CSR低),會(huì)使塊狀帶透氣性變差,軟熔帶位置下移,表現(xiàn)為中心氣流變?nèi)?,邊沿氣流增?qiáng),爐缸中心死料柱增大,風(fēng)口及回旋區(qū)的碎焦量增加,爐缸透液性變差,鐵口深度減小等,這些都會(huì)嚴(yán)重影響高爐順行[5]。唐鋼南區(qū)高爐2016年7月-11月焦炭熱態(tài)性能CRI、CSR對(duì)焦比、煤比的影響如圖3、圖4所示。
圖3 CSR對(duì)焦比和煤比的影響
圖4 CRI對(duì)焦比和煤比的影響
從圖3和圖4可以看出,唐鋼南區(qū)高爐CSR在67%水平,CRU在23.5%水平,在同級(jí)別高爐中焦炭質(zhì)量屬于中下。隨著CSR降低和CRI的升高,高爐焦比也呈顯著上升趨勢(shì),煤比下降,且CSR對(duì)焦比和煤比影響的趨勢(shì)更加顯著。生產(chǎn)實(shí)踐中,南區(qū)高爐使用熱性能劣化的焦炭后,下部壓差升高,風(fēng)口活躍性差,風(fēng)口容易燒壞破損,鐵水硫易出現(xiàn)超標(biāo),燃耗上升。
2016年11月初,唐鋼自產(chǎn)干熄焦系統(tǒng)檢修,生產(chǎn)少量濕熄焦,加之外購(gòu)濕熄焦價(jià)格上升,質(zhì)量大幅波動(dòng)。唐鋼南區(qū)高爐11月5日和11月6日的焦炭質(zhì)量指標(biāo)見(jiàn)表2。
表2 唐鋼南區(qū)高爐焦炭質(zhì)檢成分
注:自產(chǎn)濕熄焦與自產(chǎn)干熄焦配比不同。
從表2可以看出,11月5日和11月6日的入爐焦炭質(zhì)量波動(dòng)很大,M10基本都在6.0%以上,山西濕熄焦1最高達(dá)到了7.4%;M40大幅下降,最低為85%;熱性能除了山西濕熄焦2外,其他三種焦炭都出現(xiàn)嚴(yán)重劣化,自產(chǎn)干熄焦CSR最低僅為64.18%,CRI最高達(dá)到了26.15%;此外,三種濕熄焦的水分波動(dòng)很大,最高達(dá)到了9.6%。11月5日之前焦炭配比為40%自產(chǎn)干熄焦+20%山西濕熄焦1+40%山西濕熄焦2,11月5日白班改為40%自產(chǎn)干熄焦+20%自產(chǎn)濕熄焦+40%山西濕熄焦2,11月5日~11月10日期間,焦炭配比保持為40%自產(chǎn)干熄焦+20%自產(chǎn)濕熄焦或山西濕熄焦1 +40%山西濕熄焦2。
質(zhì)量較差的焦炭入爐后,經(jīng)過(guò)一兩個(gè)冶煉周期的反應(yīng),高爐順行出現(xiàn)明顯變化。開(kāi)始表現(xiàn)為上部壓差增大,小幅度的偏滑尺,之后發(fā)展為風(fēng)口不活躍,幾個(gè)鐵口渣鐵分布不均,鐵水硫含量波動(dòng)大,再之后變現(xiàn)為風(fēng)量波動(dòng)大,料尺不暢,有小幅度竄氣,焦比上升,產(chǎn)量下降,期間19號(hào)風(fēng)口小套燒壞。11月5日~11月12日的技術(shù)指標(biāo)見(jiàn)表3。
表3 唐鋼南區(qū)高爐2016年11月初技術(shù)指標(biāo)
從表3可以看出,11月7日開(kāi)始,由于高爐透氣性變差,爐況波動(dòng),利用系數(shù)下降,焦比上升,煤比大幅下降。面對(duì)劣化的焦炭指標(biāo)對(duì)高爐順行的影響,南區(qū)高爐采取了一系列措施。
現(xiàn)代大型高爐采用大礦批、高焦炭負(fù)荷的裝料制度,但當(dāng)原燃料條件惡化,特別是粉末增加時(shí),透氣性變差,不宜擴(kuò)大礦批、增加焦炭負(fù)荷。應(yīng)對(duì)焦炭質(zhì)量劣化,唐鋼南區(qū)高爐首先采取逐步降焦比、退礦批的措施。11月7日中班入爐焦比由435 kg/t提高到445 kg/t,11月8日白班入爐焦比由445 kg/t提高到455 kg/t,同時(shí)礦批由77 t降低到75 t,焦炭負(fù)荷由3.90 t/t降低到3.81 t/t。采取上述措施之后,高爐壓差明顯降低,透氣性變好,中心氣流也由弱變強(qiáng),提高爐況抗波動(dòng)能力,減小焦炭質(zhì)量劣化對(duì)高爐的影響程度。
面對(duì)焦炭質(zhì)量劣化引起的高爐透氣性下降和爐缸狀態(tài)惡化,南區(qū)高爐調(diào)整操作制度,控制整個(gè)料柱壓差,操作壓差比正常時(shí)低5 kPa ~10 kPa,減少或避免出現(xiàn)管道或大幅度滑尺,造成爐況難行。焦炭冷熱強(qiáng)度下降,導(dǎo)致高爐爐況焦炭粉末多,惡化爐缸死料柱的透氣性和透液性,造成高爐下部壓差高,爐缸工作不活躍。保持合理的熱制度對(duì)爐缸的活躍性至關(guān)重要。爐況波動(dòng)后,南區(qū)高爐按照高爐溫和低堿度的操作方針,鐵水爐溫控制不低于0.5%,爐渣二元堿度不大于1.15,控制爐溫為0.5%時(shí),鐵水含硫不低于0.03%,保持鐵水和爐渣具有適宜的流動(dòng)性,保證爐缸活性。對(duì)于質(zhì)量較差焦炭,采用分倉(cāng)上料的方式,質(zhì)量較好和質(zhì)量差的焦炭分倉(cāng)入爐,減少劣質(zhì)焦炭入爐比。加強(qiáng)焦倉(cāng)篩網(wǎng)的維護(hù),堵塞和損壞的篩網(wǎng)及時(shí)檢修和更換,減少入爐的焦炭粉末。加強(qiáng)爐前出鐵組織,減少出鐵間隔,提高渣鐵出盡率,必要時(shí)采用雙場(chǎng)重疊出鐵,避免渣鐵未出盡造成的爐內(nèi)憋壓。
通過(guò)采取上述措施,爐況從11月7日波動(dòng),11月12日基本恢復(fù)到波動(dòng)之前的水平,透氣性改善,煤氣利用率由43%提高到45.26%,入爐焦比由455 kg/t降低為430 kg/t,礦批逐步恢復(fù)至77 t,高爐爐況逐漸穩(wěn)定,鐵產(chǎn)量由6 525 t/d提高到7 070 t/d。
(1)焦炭質(zhì)量對(duì)高爐爐況順行影響顯著,焦炭冷態(tài)強(qiáng)度、熱性能劣化以及成分波動(dòng)后,料柱透氣性變差,爐況難行,焦比上升,利用系數(shù)下降。
(2)隨著焦炭M40下降和M10的上升,高爐焦比升高,煤比下降,高爐順行變差,且M10的影響更加顯著;隨著CSR降低和CRI的升高,高爐焦比也呈顯著上升趨勢(shì),煤比下降,且CSR對(duì)焦比和煤比影響的趨勢(shì)更加顯著。
(3)通過(guò)采取降低焦炭負(fù)荷、合理的操作制度和熱制度、加強(qiáng)原料和生產(chǎn)管理以及保持穩(wěn)定的布料制度等措施,能夠有效的降低焦炭質(zhì)量波動(dòng)對(duì)高爐爐況的影響。
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