曲云龍
(中國石油大慶石化分公司化肥廠,黑龍江 大慶 163714)
尿素是重要的化肥產(chǎn)品,直接影響到國家糧食安全。目前我國尿素市場產(chǎn)能過剩、需求總體走勢平淡,市場競爭日趨激烈。在國家政策引導下,“十三五”期間,采用大型化、自主化先進技術(shù),優(yōu)化原料及產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提高產(chǎn)品質(zhì)量以及節(jié)能環(huán)保水平,是尿素企業(yè)化解尿素產(chǎn)能過剩、提高競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵[1,2]。
中國石油大慶石化分公司化肥廠尿素裝置于1973年建成投產(chǎn),采用荷蘭斯太米卡邦公司的二氧化碳汽提工藝,設計生產(chǎn)能力為48萬噸/年。根據(jù)市場供需平衡的需要,2005年完成裝置擴能改造,生產(chǎn)能力提至76萬噸/年,成為東三省的主要尿素供應商,穩(wěn)定支持了中國石油尿素業(yè)務市場。裝置擴能改造后,尿素產(chǎn)品出現(xiàn)了粒度不均,粉塵含量大等問題,嚴重影響了產(chǎn)品質(zhì)量。本文針對上述問題開展了關(guān)鍵生產(chǎn)工藝條件及設備運行技術(shù)分析,并提出優(yōu)化生產(chǎn)方案,通過工業(yè)實施,有效解決了工業(yè)生產(chǎn)問題,使產(chǎn)品質(zhì)量大幅提升,提高了裝置生產(chǎn)效益,穩(wěn)定了中國石油尿素市場規(guī)模。
尿素造粒塔是尿素生產(chǎn)過程的核心設備。尿液從造粒噴頭噴出,與塔底自下而上的冷空氣接觸,形成長短不等的液柱短節(jié)。由于尿液存在表面張力,液柱短節(jié)最終形成球形尿素顆粒。該過程中,由于尿素液柱短節(jié)斷裂存在一定的隨機性,會產(chǎn)生少量細小顆粒及粉塵[3]。
本次裝置擴能改造中造粒塔較舊,由于裝置處理量增大,改造后造粒塔運行負荷增加了42%,處于超負荷運行狀態(tài),塔高和進風量不能滿足降溫需要。特別是夏季高溫天氣,進入塔內(nèi)的冷卻空氣溫度高,濕度大,導致溫差小,傳熱推動力小,在入塔進風量不變情況下,冷空氣帶走熱量減少,經(jīng)過塔頂下落的尿素顆粒冷卻效果差,顆粒溫度高、強度低,下落過程中易破碎,從而形成大小不均的顆粒或粉末。
(1)噴頭轉(zhuǎn)速與負荷不對應
正常生產(chǎn)時,系統(tǒng)負荷越高,噴頭轉(zhuǎn)速越快,而轉(zhuǎn)速高低直接影響尿素粉塵含量。裝置擴能后,噴頭轉(zhuǎn)速大幅提高,噴頭噴灑離心力也隨著升高,導致尿素顆粒出現(xiàn)空心,強度低易破碎,進而出現(xiàn)大量碎粒和細粉。
(2)噴頭噴孔老化
裝置噴頭投入使用已達9年,長時間運轉(zhuǎn)使造粒噴孔產(chǎn)生磨損,噴孔周圍形成較多的毛刺,使經(jīng)過噴頭后的尿素溶液噴灑不均勻,產(chǎn)生的細粒過多,導致粉塵量增加。
刮料機底部刮板呈平面狀,刮板與底部尿素接觸面積大,當生產(chǎn)異常蒸發(fā)循環(huán)或陰雨天氣時,造粒塔底部經(jīng)常會有尿素出現(xiàn)板結(jié)硬化,刮料機運行過程中會增大刮板與底部尿素之間摩擦力,造成強度低的尿素顆粒碾碎數(shù)量增多。
尿素裝置中,蒸發(fā)系統(tǒng)的作用是通過加熱使尿素溶液中的水汽化而排出,尿液進入蒸發(fā)加熱器后,溫度升高,再進入蒸發(fā)分離器內(nèi),壓力降低,尿液中的NH3、CO2因溫度升高和壓力降低而發(fā)生閃蒸分離,從而得到高濃度的尿液溶液[4,5]。為減少縮二脲的生成,本裝置采用二段真空、低溫蒸發(fā)工藝來分離尿液中的水分。當尿液中NH3、CO2含量高時,閃蒸出的NH3、CO2量也將增大,而當分離出來的氣態(tài)NH3、CO2量超過了蒸汽噴射器的抽吸能力時,蒸發(fā)系統(tǒng)的真空度就會降低[6]。真空度低時,尿液中游離氨含量偏高,造粒后,游離氨在尿素液滴冷卻和結(jié)晶過程中不斷蒸發(fā),易在顆粒中形成裂隙和氣孔,使尿素顆粒出現(xiàn)空心和開口狀,強度降低,粉塵量增加。
夏季高溫時,尿素出塔溫度達到60℃。裝置采用向尿素中添加甲醛的方法,降低尿素出塔溫度。經(jīng)優(yōu)化,控制甲醛含量在0.15%~0.20%。添加甲醛前后尿素粒子對比見表1。
表1 甲醛添加前后數(shù)據(jù)對比表Table 1 The data before and after the addition of formaldehyde
由表1可見,添加甲醛后,尿素粒子強度上漲0.8N,篩分在0.85mm以下的粒子含量明顯降低,粉塵含量明顯減少。
百葉窗的開度決定進塔空氣量的多少,也影響尿素含水量,通風量過小會使尿素在下降過程中冷卻不完全,結(jié)晶不足,出塔溫度過高。原造粒塔底部百葉窗通風量有限,即使處于全開狀態(tài),在夏季高溫天氣,也難以有效降溫。為了增加通風量,對造粒塔大門進行改造,將原來的封閉式改為格柵式,造粒塔有效通風面積增加約為6m2,進風量相應增加,如表2所示為造粒塔大門改造前后測試數(shù)據(jù)表,改造后,出造粒塔尿素顆粒溫度下降約為0.9℃,離子強度提高了0.1N。
表2 造粒塔大門改造前后測試數(shù)據(jù)表Table 2 The testing data before and after the modification of prilling tower’s gate
表3 冬季噴頭設計參數(shù)及粒度對比表Table 3 The design parameter of sprayer for winter and comparison of particle size
根據(jù)本裝置夏季生產(chǎn)負荷高,冬季生產(chǎn)負荷低等特點,設計并更換了可對應季節(jié)使用類型的噴頭。
噴頭使用過程中,根據(jù)噴頭的性能曲線,在調(diào)整負荷時,相應調(diào)整適宜的轉(zhuǎn)速,從而確定各種負荷下噴頭的最佳轉(zhuǎn)速。裝置冬季噴頭使用效果見表3。由表可3見,通過使用冬季噴頭后,顆粒直徑在2.0~2.8mm之間的粒子比例明顯增多,顆粒的總體平均粒徑有所升高,粒子平均強度也有所提高,粉塵量明顯降低。
經(jīng)過對幾家大型化肥廠家的調(diào)研及技術(shù)分析,發(fā)現(xiàn)刮料機底部采用鋸齒狀刮板可有效改善刮料效果。因此,將本裝置刮料板由平板形改為鋸齒形,改進前后照片如圖1所示。
圖1改進前后刮板對比照片(A改進前;B改進后)Fig.1 The scraper plate before and after the modification(A.before;B.a(chǎn)fter)
表4 刮料機改造前后尿素粉塵量Table 4 The dust amount of urea before and after the modification of scraper
刮料機改為鋸齒狀后,不僅能降低刮料機底部與尿素顆粒的接觸面積,同時也能將板結(jié)的地面刮疏松,刮板與地面之間的摩擦力大大降低,有效地降低了粉塵量。改造前后粉塵量如表4所示。
蒸發(fā)系統(tǒng)的蒸發(fā)壓力降低,蒸發(fā)溫度也隨之降低,雖然有利于減少副產(chǎn)品縮二脲的生成,但容易造成尿液中游離氨含量偏高,影響尿素顆粒強度。因此,實際操作中必須嚴格控制蒸發(fā)系統(tǒng)的真空度、溫度等工藝指標。
本裝置在保證蒸發(fā)溫度137.5℃及夾套加熱蒸汽壓力穩(wěn)定前提下,對蒸發(fā)系統(tǒng)二段蒸發(fā)真空度進行了操作優(yōu)化測試,測試結(jié)果見表5。
表5 蒸發(fā)系統(tǒng)測試數(shù)據(jù)Table 5 The testing data of evaporation system
由表5可知,當蒸發(fā)溫度為137.5℃時,真空度0.0065MPa最為適宜。在該操作條件下,尿素產(chǎn)品各項指標均達標,特別是粒度及強度均較好。
通過采取裝置刮料板、百葉窗及噴頭等技術(shù)改造、添加甲醛以及優(yōu)化蒸發(fā)真空度等系列措施,解決了裝置尿素產(chǎn)品顆粒不均及細粉含量大等問題,同時提高了產(chǎn)品整體質(zhì)量,有效地維護了企業(yè)在東北尿素市場的地位。
[1] 賈亮.我國尿素行業(yè)政策環(huán)境分析[J].煤化工,2016,44(4):64~69.
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[3] 李紅明,王獻.尿素造粒塔粉塵回收裝置改造總結(jié)[J].小氮肥,2016,44(8):24~26.
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[5] 李德光.淺析氨汽提法尿素裝置主要溫度指標控制范圍的確定依據(jù)[J].中氮肥,2016(4):37~40.
[6] 王付生.蒸發(fā)系統(tǒng)真空度低的原因分析及處理[J].中氮肥,2016(4):34~36,40.