陳光焰 鐵法煤業(yè)(集團)有限責任公司大平礦
錨噴支護是井下一項重要施工工藝,隨著礦井施工技術不斷發(fā)展,錨噴支護不斷的發(fā)揮著自身重要作用。目前,我們鐵煤集團8個礦井,普遍利用這種支護工藝。研究、探討錨噴支護工藝和錨噴支護存在的問題,對掘進工作具有非常重要的意義,下面就如何在錨噴作業(yè)中,輸料管漏料的問題作一探討。
曉南礦二水平北翼運輸大巷,主要滿足運輸需要,巷道的用途是運輸、通風、行人,巖石巷道,工作程量為1500m,預計工期為20個月,巷道坡度為4‰的錨噴巷道,服務年限為20年,掘進方式為鉆爆法施工。
二水平北翼運輸大巷位于曉南井田15-1#煤層下部,主要以細砂巖及粉砂巖為主,該巷道地質簡單,本區(qū)域處于F23及F21-2號斷層之間,煤巖層節(jié)理,裂隙發(fā)育,巖性以粉砂巖為主,層理紊亂。
斷 層名稱性質走向傾向傾角落差對工程的影響F23-3 正 10 100 45 50m 無影響F21-2 正 45 135 38 32m 無影響
根據礦壓觀測資料和同煤層臨近巷道支護經驗,此巷道錨桿選用∮22×2000mm全螺紋等強錨桿,錨桿間距為800±100mm。
根據經驗公式計算巖巷錨噴支護錨桿長度
式中:
L-錨桿總長度m;
W-巷道跨度4.8m;
N-圍巖影響系數(按煤礦井巷工程錨桿噴漿、噴射混凝土支護設計規(guī)范查表得1.0m)
依上述公式計算得出,錨桿實際長度L>1.78m,所選錨桿滿足總長度的要求。
采用MY-200型錨桿拉拔計∮22×400mm的拉桿進行拉拔試驗,噴射混凝土前必須對安裝的錨桿進行錨固力檢測,錨桿錨固力抽樣率達到3%以上,合格率必須達到100%。拉拔力為設計的80%,即12×8%=9.6T,不合格必須補打。
隨著爆破后,由班組長或有經驗的老工人進行敲幫問頂,找凈幫頂活石、險塊,必須做到一人找頂,一人監(jiān)護,巷道巖性較好時,臨時支護采用三根錨桿進行支護,當巷道巖性不好時,圍巖破碎時,臨時支護采用金屬前探梁別頂方式支護,圍巖在有支護的情況下,由外向里,由中間向兩邊,開始打錨矸眼,做到打一根,注一根,前一根沒有完工,后一根不得開始。
向也內裝入CKZ23120型錨固劑一支,用組裝好的錨桿慢慢將錨固劑推入孔底,用連接套筒將錨桿機升起,邊推邊攪拌,攪拌時要勻速推進,錨桿注到位后,攪拌5s后停機,落下錨桿機,用板手或人工加扭的方式緊固錨桿,錨桿的錨固力不小于120KN,扭矩不小于100N·m,而兩側的錨桿放入CKZ2370型一只錨固劑,錨桿錨固力不小于50KN,扭矩不小于80N·m。
首先檢查錨桿安裝是否符合要求,發(fā)現問題及時處理,接好風水管路,輸料管要平直,不得有急變,接頭處要嚴密,不得漏風,檢查噴漿機是否完好,并送電空載運轉,緊固好摩擦片,不得出現漏風現象,在巷道的兩側掛好尺寸線,作為檢查巷道尺寸的依據。
噴射前,必須用高壓風水沖洗圍巖,噴射混凝土時必須從基礎開始,從下而下,先墻后拱的順序噴射,噴頭與噴面應盡量保持垂直,垂直距離為800~1000mm為宜,噴射機的風源為0.4MPa,水壓應比風壓高0.1MPa,水灰比為0.45,噴射混凝土過程中,應根據出料量的變化,及時調整給水量,保證水灰比準確,使噴射到受噴面的混凝土,無干斑、無淌痕、粘著力強、回彈少,開機時,必須先開風、開水、開機、上料。停機時,要先停料、停機、停水、停風,噴射中發(fā)生堵管時,立即停機、停風、停水,采用敲擊法疏通,噴漿附近不得有其它人員進入。
在我們處理堵管或噴射混凝土過程中,有的輸料管,經常在比較薄弱的地方出現磨損擊穿現象,同時安全因素也存在著較大隱患,而我們經常做的就是立即停機,對輸料管用袋子或皮子進行簡單的包扎后,繼續(xù)進行噴射混凝土工作,用不了兩天,這樣的輸料管就廢棄了。我認為節(jié)約材料,就應在成本使用率上下功夫。如何來提高輸料管的使用率,增加輸料管的壽命,讓輸料管為我們帶來經濟效益,伴隨著我礦節(jié)約材料的開始,同時還發(fā)現被包扎的輸料管,在人員來回運輸時,存在著阻力,影響著礦標準化工作,形象不美觀。安全因素也存在著較大危害性。根據眾多因素,長時間探討,必須對輸料管的防漏裝置進行改進。
根據改造的思想,我采用0.3mm厚的鐵皮,做成100mm×120mm的長方形,而100mm的邊上打上三個孔,兩邊卷回兩圈,保證運輸時無阻力,在120mm打上五個孔,用兩個這樣的長方形扣在一起,在漏處墊上襯墊,在100mm對100mm的地方用三個小螺絲緊固,形成三道鐵線的綁扎,而在120mm的五個中間孔用螺絲釘緊固,形同一個聯接頭,這樣一個美觀、安全的防漏裝置完成,而且還可以用以風管的防漏適用,而用于風管的防漏就可以免去襯墊,能夠起到更佳的效果,達到用風壓來密閉漏點的作用。按每根輸料管1800元計算。采用防漏裝置,它的使用率能提高35%到40%。1800×35%=630元,而一個防漏裝置的成本在2元錢左右,能提高使用率630元,這樣按使用5根同樣的輸料管,可節(jié)約2根新料管,節(jié)約資金3600元,這樣一年下來,它的經濟效益是非常可觀的,同時,標準化達到了理想水平,安全系數得到了保障,經濟得到了35%~40%的提升。
結束語:隨著我礦節(jié)約材料,改造技術的提高,使用的廢棄物品,在保證安全、標準化提高,效益提升,只有根據實踐情況,深入細算,來提高對材料的使用率,節(jié)約省下來的就是掙來的。