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酯化循環(huán)氣壓縮機配套汽輪機組試車總結(jié)

2018-01-12 10:20:41
化肥設(shè)計 2017年6期
關(guān)鍵詞:汽封試車酯化

(陽煤集團壽陽化工有限責任公司,山西 晉中 045400)

陽煤集團壽陽化工有限責任公司(以下簡稱陽煤壽陽公司)20萬t/a煤制乙二醇項目是山西省轉(zhuǎn)型綜改重大建設(shè)項目,對集團公司調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)具有積極示范作用。酯化循環(huán)氣壓縮機組是乙二醇裝置中的核心設(shè)備,其具有轉(zhuǎn)速高、體積大,對機組設(shè)計、制造、安裝、試車等各環(huán)節(jié)要求嚴格的特點。

酯化循環(huán)氣壓縮機型號為DMCL602,采用汽輪機驅(qū)動,型號為TB4N-2。輔機部分主要由防喘振冷卻器、入口分離器、潤滑油站、汽封冷凝器、抽氣器等組成。壓縮機為一段壓縮,共兩級葉輪。汽輪機為水平剖分背壓沖動式汽輪機,上下氣缸之間采用螺栓連接。離心壓縮機和汽輪機采用公用底座,機組為雙層布置,主機布置在樓上,潤滑油站等輔機布置在樓下。酯化循環(huán)氣壓縮機共3臺,跟酯化合成一一對應(yīng)。酯化循環(huán)氣壓縮機汽輪機主要參數(shù)見表1。

表1 酯化循環(huán)氣壓縮機汽輪機主要參數(shù)

1 汽輪機組的試車

1.1 試車前的主要準備工作

(1)按照機組廠家提供的說明書和相關(guān)規(guī)范標準對機組進行檢查,主要檢查項目包括軸承間隙、竄動量、葉輪、隔板等項目。

(2)對壓縮機入口分離器、防喘振冷卻器、潤滑油箱等設(shè)備打開進行拆檢,檢查設(shè)備內(nèi)部部件的安裝制造情況,同時防止安裝及運輸過程中雜物進入設(shè)備內(nèi),對機組運行造成影響。

(3)機組潤滑油系統(tǒng)進行嚴格的化學清洗及清理,待清理合格后,先建立潤滑油系統(tǒng)機組外循環(huán),在回油口裝好臨時過濾網(wǎng),進行清洗、跑油。跑油合格后,接好潤滑油管線,在機組進油口裝好濾網(wǎng),建立潤滑油全循環(huán)。

(4)對壓縮機的工藝氣管路進行吹掃、清理。

(5)對主蒸汽管線、背壓蒸汽管線等公用工程管線進行嚴格地吹除,特別是對主蒸汽管線進行嚴格地打靶試驗,確保試車合格。

(6)對干氣密封管線進行酸洗、吹掃。

(7)打開機組電儀部件的接線盒,對接線方式及接線情況進行檢查及整改,總控室和現(xiàn)場進行儀控電氣對應(yīng)調(diào)試,并確保調(diào)試合格。

1.2 汽輪機的單機試車及運行試驗

(1)密封系統(tǒng)投用。打開去汽輪機隔離氣進口手閥,汽輪機進口兩手動閥門,最后打開0.5 MPa(g)主密封氣管線手閥。

(2)油系統(tǒng)投用。主輔油泵、應(yīng)急油泵驗電,打開主輔油泵、應(yīng)急油泵進口及蓄能器進出口閥門,啟動主油泵。同時檢查油泵出口油壓、過濾器壓差、油溫是否符合開車要求。

(3)投用盤車。將盤車裝置上的滑板退出,使行程開關(guān)連鎖,確保汽輪機不能啟動;卸去軸蓋,使蝸桿與蝸輪接觸,順時針轉(zhuǎn)動棘輪扳手,使蝸桿與蝸輪完全嚙合;卸去棘輪扳手,在確認已經(jīng)嚙合后裝上軸蓋;向箱體供油口供油;解除切斷盤車電機電源用的行程開關(guān),啟動盤車電機;盤車時應(yīng)傾聽缸體內(nèi)有無異常聲音,如發(fā)現(xiàn)異常,查明原因及時處理。

(4)投用汽輪機軸封系統(tǒng)。完全開啟密封蒸汽冷凝器進水閥,開啟冷凝器放空閥,將空氣排出,直到冷卻水溢出后關(guān)閉;投用汽輪機軸封蒸汽;打開蒸汽噴射器動力蒸汽閥,并確定缸體壓力或密封套泄漏蒸汽壓力約為200mm水柱(真空)。

(5)蒸汽系統(tǒng)暖管。首先對汽輪機系統(tǒng)進行靜態(tài)聯(lián)鎖保護試驗。汽輪機進汽系統(tǒng)暖管,確認汽輪機脫扣主汽閥完全關(guān)閉后,打開蒸汽進汽閥前后疏水閥、汽輪機蒸汽室疏水閥及缸體疏水閥;緩慢引入中壓蒸汽;保持汽壓至0.3~0.5 MPa,暖管至自動主汽門前,暖管約20~30min;緩慢關(guān)小疏水閥,以0.2~0.3MPa/min的速度升壓,在60min內(nèi)使蒸汽壓力升至全壓(注意:低壓暖管時,升溫速率≤5 ℃/min,升壓速率≤0.1~0.15 MPa/min;升壓暖管時,升壓速度要嚴格控制,還要保持蒸汽有一定的過熱度,一般控制在50~100 ℃比較安全);主蒸汽壓力溫度升至正常后,關(guān)閉蒸汽進汽閥前后疏水閥、放空閥,速關(guān)閥前疏水閥,關(guān)小直至汽輪機完全啟動后關(guān)閉,將蒸汽進汽閥全開,關(guān)閉旁路閥。

同樣,按照嚴格的程序?qū)ζ啓C排汽系統(tǒng)暖管。

(6)汽輪機沖轉(zhuǎn)啟動。再次確認速關(guān)閥前主蒸汽溫度大于380 ℃,合成系統(tǒng)與壓縮系統(tǒng)聯(lián)鎖復位后,停盤車系統(tǒng),待所有的啟動條件具備后,建立啟動油,速關(guān)油,開啟速關(guān)閥,點擊現(xiàn)場控制盤上的啟動按鈕,啟動汽輪機。嚴格按照升速曲線進行低速暖機與高速暖機,汽輪機在過臨界轉(zhuǎn)速時要嚴格注意觀察蒸汽管網(wǎng)壓力與汽機的振動值等各項指標,汽輪機的運行轉(zhuǎn)速達到最小調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速后,其啟動程序完成。

(7)注意事項:①沖轉(zhuǎn)后,轉(zhuǎn)速必須在200 r/min以上,避免軸承內(nèi)引起混合摩擦;②當轉(zhuǎn)速達臨界轉(zhuǎn)速時,要快速平穩(wěn)通過;③注意最小調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速調(diào)整是否正常;④根據(jù)需要與機組情況調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速,必要時可適當延長暖機時間;⑤沖轉(zhuǎn)前,在汽輪機前兩貓爪、排汽缸兩側(cè)各裝一千分表,記錄每側(cè)在一定轉(zhuǎn)速時熱膨脹值,保證軸向熱膨脹差<1.0 mm,水平方向熱膨脹差<0.5 mm;⑥啟動前配合儀表校核電液轉(zhuǎn)換器,以保證其最大、最小行程與調(diào)速汽門的最大、最小行程完全吻合。

2016年4月23日和4月25日,分別對酯化循環(huán)機汽輪機進行單機試車。在試車過程中,進行了電子、機械打閘試驗、超速試驗等各項機組試驗,在機組升速到1 500 r/min時,做緊急停機打閘試驗,在機組背壓蒸汽投運,并穩(wěn)定運行2h后,做超速試驗。

2 機組試車中存在的問題及解決方法

(1)主蒸汽管道吹掃長時間不合格,影響單機試車時間。酯化循環(huán)機汽輪機蒸汽管線采用從鍋爐送出來1支總管,到汽輪機界區(qū)后分為3支支管,主蒸汽壓力等級為3.8 MPa(g)。蒸汽吹掃壓力控制在2.0~3.0 MPa(g),蒸汽管線流程見圖1。采用升壓、降壓的方式反復吹掃,白天主蒸汽管道升壓、升溫、降壓吹掃,晚上8時以后,出于噪音對周圍環(huán)境的影響,蒸汽管線降溫、降壓。這樣反復吹掃長達1個月左右,在吹掃口放入靶板檢查,仍不合格。分析原因:一是3.8 MPa過熱蒸汽管線距離長,支管線較多;二是吹掃時采用一個吹掃口依次進行吹掃,導致吹掃口間互相干擾,放入靶板時一直不能合格。分析清楚原因后,調(diào)整吹掃強度,增加了吹掃口,一周后在1#汽輪機吹掃口放入靶板檢查,達到標準要求。

圖1 蒸汽管線流程

(2)汽輪機沖轉(zhuǎn)后,控制油壓低,需啟動2臺油泵。廠家配套的潤滑油泵為2臺流量相等、壓力相同的臥式螺桿油泵,出口壓力為1.0 MPa(g)。2臺油泵均采用電機驅(qū)動,1臺為主油泵,另1臺為備用油泵,每臺油泵的流量均滿足正常生產(chǎn)所需流量的120%,正常生產(chǎn)中只需要啟動1臺油泵便可滿足整個系統(tǒng)的需要,另1臺作為備用油泵,隨時可以投入運行。1#汽機啟動后,汽輪機的控制油壓僅為0.78 MPa(g),此時壓力調(diào)節(jié)閥已經(jīng)關(guān)死,立即啟動備用油泵,并對系統(tǒng)進行檢查、調(diào)整,但直至試車完成前,備用油泵還是停不下來。試車完后對各過濾器、換向閥等部件進行再一次檢查,均沒有發(fā)現(xiàn)問題所在。最后分析原因,主要是潤滑油泵打量不足,油泵壓頭不能滿足使用要求,后來打開泵出口安全閥,該閥門也是一個減壓閥,用扳手適當?shù)貕壕o閥門的彈簧張緊程度,使泵的出口壓力升高,經(jīng)過再試車,直至現(xiàn)在也沒有出現(xiàn)同樣的問題。

(3)汽輪機汽封漏氣量大。在3#機背壓蒸汽投運后,汽輪機的汽封處蒸汽泄漏量大。該機組的汽封采用迷宮式梳齒密封,基本原理是通過密封齒的多級節(jié)流作用,減少蒸汽沿軸向泄漏。在汽封的上下兩個汽封塊之間以彈簧支撐,當其接觸汽輪機的轉(zhuǎn)子時,借助彈簧的彈性,汽封可以向外彈開,使轉(zhuǎn)子不會由于過度摩擦和發(fā)熱而遭受損壞。由于在試車階段,發(fā)現(xiàn)汽封處漏氣量大后,根據(jù)試車前的預案,采取開大汽封冷凝器循環(huán)水、對循環(huán)水進行排氣、排凈抽氣器出口積液等措施,但都沒有取得明顯的效果。在試車完成后,采取變更放空管線、取消放空管液袋等措施,但是都不能有效解決問題。經(jīng)查閱相關(guān)技術(shù)資料后,分析主要原因是3#汽輪機在設(shè)備結(jié)構(gòu)、制造技術(shù)、安裝水平等方面存在差異,迷宮梳齒密封在動靜相碰時,靜間隙無法補償,而且在實際安裝時,由于擔心動靜摩擦,間隙值都控制在設(shè)計值的高限,造成泄漏量增大。決定將汽封更換為新型蜂窩式密封型汽封,其工作原理是當蒸汽流通過高齒進入到蜂窩帶,并在壓力的作用下進入蜂窩汽室時,氣流在六角形汽室中形成渦旋,使氣流由水平方向改為向下的垂直方向,進而借助氣流壓力形成一道”汽墻”,達到阻流、密封的作用[1]。在對汽封更換完成后,于2016年7月12日進行再次單機試車,試車結(jié)果較正常。

3 運行效果

在對各項試車過程中暴露出來的問題進行整改后,汽輪機再進行單體試車,試車完成后,裝配好聯(lián)軸器,試車密封,聯(lián)合壓縮機對機組進行聯(lián)動試車。試車介質(zhì)為空氣,進氣口設(shè)在壓縮機入口分離器人孔,并在人孔處增設(shè)簡易絲網(wǎng)過濾器,出口直排大氣,連續(xù)運行4h,各項參數(shù)均達到設(shè)計值,運行也較為穩(wěn)定。2016年7月20日,機組開始聯(lián)合合成系統(tǒng)帶負荷運行,一直到現(xiàn)在運行穩(wěn)定。汽輪機主要運行數(shù)據(jù)見表2。

表2 汽輪機主要運行數(shù)據(jù)

4 結(jié)語

自2016年6月26日正式投料試車以來,3臺機組一直運行平穩(wěn),各軸瓦溫度、振動值、膨脹值等各項數(shù)據(jù)均達到設(shè)計值。要做好機組的試車工作,一是在試車過程中要對現(xiàn)場及總控嚴格按照標準及設(shè)計圖紙檢查,無論大小問題,都不可掉以輕心;二是試車過程需編制嚴格的試車方案及應(yīng)急預案,組織相關(guān)人員認真學習、掌握;三是機組本體和輔機部分的設(shè)計、制造、檢驗等各個環(huán)節(jié),一定要盯緊、把關(guān),避免機組制造完成后帶著問題出廠[2]。

總之,酯化循環(huán)氣壓縮機組的穩(wěn)定運行,不僅給酯化合成系統(tǒng)的高效、滿負荷、穩(wěn)定運行提供了的保證,更是加快了陽煤壽陽公司20萬t/a煤制乙二醇項目達標、達產(chǎn)、達效的步伐。

[1]楊璟.汽輪機汽封改造[J].科學之友,2011(11):26.

[2]胡建洲.大型離心式壓縮機試車工作總結(jié)[J].天然氣與石油 2010(5):47.

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