陳忠法
(龍口東海氧化鋁有限公司, 山東 龍口 265713)
淺談蒸發(fā)器的運行維護
陳忠法
(龍口東海氧化鋁有限公司, 山東 龍口 265713)
分析了酸洗周期、真空度、料溫、首效溫度等對管式降膜蒸發(fā)器高效運行的影響,敘述了蒸發(fā)器的運行維護。
管式降膜蒸發(fā)器; 蒸水量; 酸洗周期; 運行; 維護; 真空度
蒸發(fā)器是冶金化工等行業(yè)的主體設備,主要作用是濃縮原液以及排除水分,其中管式降膜蒸發(fā)器具有能耗低、經(jīng)濟性好、產(chǎn)能高、運行穩(wěn)定的特點,是目前世界上的主流蒸發(fā)器,為氧化鋁及其它化工行業(yè)蒸發(fā)工序的首選設備。管式降膜蒸發(fā)器蒸發(fā)機組的主要配置為六效蒸發(fā)器加一效強制循環(huán)蒸發(fā)器、兩級預熱器、三級閃蒸器。由于物料及生產(chǎn)需要不同,預熱器和閃蒸器的配置會有所不同,其中汽水比和蒸水量是設計者和使用者最為關注的兩大指標。
管式降膜蒸發(fā)器由加熱室、分離室、上封帽、布膜器、除沫器等組成。其工作原理為:原液經(jīng)前一效過料泵或原液泵送入分離室后由循環(huán)泵抽出送到上封帽內(nèi)的布膜器,經(jīng)篩網(wǎng)式分配盤和溢流分配形成均勻的料膜,在重力作用下沿加熱管內(nèi)壁下落,同時與殼程內(nèi)的蒸汽換熱并初步蒸發(fā),物料和二次蒸汽進入分離室后完成料與汽的分離,二次蒸汽經(jīng)過除沫器凈化為純凈的二次蒸汽作為下一效的熱源,濃縮后的物料被過料泵送往下一效繼續(xù)蒸發(fā)。加熱蒸汽放熱冷凝后的冷凝水經(jīng)水罐收集被后續(xù)多個水罐閃蒸降溫,最后送往儲水槽。隨蒸汽進入蒸發(fā)器的不凝性氣體由上封帽處的不凝性氣體管排出,以保證蒸發(fā)器的高效換熱。
結疤是影響蒸發(fā)器換熱效率的主要因素,由于各行業(yè)、各廠的物料性質(zhì)不同,結疤的速度也不盡相同。為保證較高的傳熱系數(shù)且較少地腐蝕加熱管,必須要有一個適用于生產(chǎn)的清洗周期和方法。起初確定一個較為保守的周期,如將Ⅰ效的酸洗周期定為2個月。建立一套完善的運行臺賬,密切觀察整個周期蒸水量的變化,隨著換熱的衰減,逐步提高運行壓力,以達到設計蒸水量為準。當運行壓力超過設計壓力的4/5時,考慮進行酸洗。同時觀察換熱管的結疤情況,校正酸洗周期。對比發(fā)現(xiàn),Ⅰ效在酸洗后一個月汽室與分離室溫差加大約5 ℃,蒸水量下降15~20 t/h。說明2個月的酸洗周期已無法滿足現(xiàn)行生產(chǎn)的需要,于是逐步將酸洗周期調(diào)整至1個月,并逐漸將酸量由3 t調(diào)整為6 t。同時做好日常觀測工作,以確定最合適的酸洗周期和酸洗方法。表1為酸洗前后運行參數(shù)對比。
表1中的數(shù)據(jù)是12月12日前三效酸洗前后的運行數(shù)據(jù)比較,可以看出,以12月10日為分界線,酸洗后汽壓下降約60 kPa,后續(xù)蒸發(fā)器的運行壓力也相應有所降低,而蒸水量大幅提高,說明酸洗顯著效果。12月12日以后的一個月,蒸發(fā)器的效率逐步下降,兩個月后基本降到較低水平,無法保證正常生產(chǎn),必須進行酸洗。通過以上分析,為了避免過洗影響管束壽命,最終確定酸洗周期為45 d。
表1 酸洗前后運行參數(shù)對比
為了延長管束的壽命,應嚴格控制酸洗周期,對于輕度欠洗造成的管束結疤,可采取定期水力清洗的方法,在保證高效換熱的同時降低酸洗對管束的腐蝕。
較低的水溫和充足的水量是蒸發(fā)器真空度的保證,而較高的真空度可有效降低溶液沸點,增大總溫差,充分利用物料的余熱,節(jié)省蒸汽,同時保證各效二次蒸汽順利后移。大多操作規(guī)程要求,夏季上水溫度≤35 ℃,冬季≤33 ℃,如果水溫無法保證,將嚴重影響蒸發(fā)器的真空度,直接影響蒸水量,增加汽耗。而單純提高首效壓力不能補償其蒸水量的損失。下面以循環(huán)上水從35 ℃提高至37 ℃為例,計算無法冷凝的熱量。
查表可知[1],37 ℃水加溫至50 ℃可吸收熱量54 kJ,按照末效蒸水量及對應溫度下水的比焓計算總熱焓為1.34×108kJ。蒸發(fā)器運行循環(huán)上水流量需2 300 m3/h,按照水的比熱計算,此流量下37 ℃的上水僅能吸收1.24×108kJ的熱量,仍有約9.36×106kJ的熱量無法冷凝,約合4 t/h左右60 ℃水所含熱量,也可認為影響末效4 t/h蒸水量。即循環(huán)上水溫度從35 ℃提高至37 ℃,影響Ⅵ效蒸水4 t/h。
由于蒸發(fā)器為串聯(lián)作業(yè),根據(jù)熱量守恒原則,忽略熱損失,末效少蒸水4 t/h,將導致前一效9 351 000 kJ熱量無法消耗,根據(jù)相關蒸水量計算方法[2],得出Ⅴ效、Ⅳ效、Ⅲ效、Ⅱ效、Ⅰ效影響的蒸水量分別為4.04 t/h、4.11 t/h、4.19 t/h、4.17 t/h、4.2 t/h。如果其它操作條件不變,抵消新蒸汽消耗,整個機組影響蒸水量約20 t/h。
較高的進料溫度不僅可以提高蒸水量,而且可以節(jié)省大量的蒸汽。每效蒸發(fā)器的溫升僅在10 ℃左右,如原液料溫降低10 ℃,相當于增加了一個效蒸發(fā)器的負荷。這對于節(jié)能降耗和提高產(chǎn)量將造成嚴重影響。
表2為料溫和循環(huán)上水溫度的對比,能夠更直觀地看出料溫對蒸發(fā)的影響。
表2 水溫影響對照表
對于較早投用的蒸發(fā)器,由于除沫器面積過小,提高原液溫度會出現(xiàn)二次汽帶堿的情況。可采取增加原液閃蒸,增加除沫器面積的措施,在充分利用余溫閃蒸的同時,徹底解決二次汽帶堿的問題。
蒸發(fā)器首效加熱管因高溫物料和酸洗的腐蝕,容易發(fā)生泄漏,導致蒸發(fā)效率下降、水質(zhì)污染、加速結疤等問題,因此加熱管的檢測尤為重要。加熱管的檢測可從以下幾方面著手:首先,觀察首效料溫和蒸水量的變化,如蒸水量下降的同時伴隨首效料溫上升,有可能存在加熱管泄漏,準確的判斷借助于日常運行臺賬的完備。其次,開車時在液位、壓力無異常的情況下新蒸汽冷凝水出現(xiàn)跑堿,且經(jīng)常發(fā)生類似情況,也應考慮是否有漏管。再者,日常各項出料密度測量時,對比首效的密度變化,如較Ⅱ效密度降低,則可能有漏管。
另外,分離室內(nèi)的冷凝水管發(fā)生泄漏時,也會出現(xiàn)上述狀況。
布膜效果是決定蒸發(fā)器產(chǎn)能的關鍵因素,成膜厚度適當、均勻是蒸發(fā)器高效的重要保證。目前蒸發(fā)器的布膜器主要采用噴淋和溢流組合布膜方式,循環(huán)泵的來料先由多層篩盤和分配子分散,均勻噴灑至管板的每個位置,再經(jīng)高出管板2 cm左右的加熱管頭溢流成料膜,沿加熱管下落完成熱交換。因此蒸發(fā)器安裝過程中,必須保證加熱室的水平和垂直度,垂直度應<1/1 000。如果酸洗周期長,酸洗時會有片狀結疤脫落堵住布料孔,影響布膜效果,運行時須注意檢查分離室的結疤情況,及時組織清理,避免結疤脫落。
保證蒸發(fā)器的高效運行需要做大量工作,可以分為日常運行分析和及時檢修處理兩方面。因此必須做好日常的運行臺賬,準確地分析可以為有效的檢修工作指明方向。同時還要提高操作人員的技術水平,根據(jù)料溫、蒸水量等情況及時調(diào)整操作。發(fā)現(xiàn)問題及時檢修處理是保證蒸發(fā)器高效運行的又一重要方面,嚴格按照周期進行酸洗、及時堵漏等都是保證蒸發(fā)器高效運行的有效措施。
[1] 王志魁.化工原理[M].北京:化學工業(yè)出版社,2011.
[2] 畢詩文.氧化鋁生產(chǎn)工藝[M].北京:化學工業(yè)出版社,2006.
Preliminaryanalysisofoperationmaintenanceofevaporator
CHEN Zhong-fa
This paper analyzes the impact of pickling cycle, vacuum degree, material temperature and first effect temperature on the high-efficiency operation of tubular falling-film evaporator and also describes the operation maintenance of evaporator.
tubular falling-film evaporator; evaporation amount; pickling cycle; operation; maintenance; vacuum degree
TF821
B
1672-6103(2017)06-0037-02
陳忠法(1982—),男,山東煙臺人,大專,助工,從事生產(chǎn)管理工作。
2017-02-21