歐陽振,梅明友,師瑞紅
(廣東韶鋼松山股份有限公司煉鐵廠,廣東韶關(guān) 512123)
方坯連鑄機(jī)滑動水口液壓系統(tǒng)改造
歐陽振,梅明友,師瑞紅
(廣東韶鋼松山股份有限公司煉鐵廠,廣東韶關(guān) 512123)
分析韶鋼3號方坯連鑄機(jī)澆鋼滑動水口油缸無法動作的原因,提出在滑動水口的控制元件出油口加裝管道過濾器,把液壓系統(tǒng)閥中位機(jī)能由O形換成Y形機(jī)能措施,介紹改造效果。
連鑄機(jī);滑動水口;液壓系統(tǒng);改造
10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.10.32
滑動水口是連鑄機(jī)澆鑄過程中鋼水的控制裝置,水口的打開和關(guān)閉是由安裝在鋼包底部的液壓缸控制。液壓缸的活塞桿收回時,大包水口打開,鋼水從水口流出,開始澆鋼,油缸活塞桿伸出時,鋼包水口關(guān)閉,停止?jié)蹭?。油缸活塞桿還可以控制大包鋼水流量,以此保證中包鋼水的液位穩(wěn)定,提高鑄坯質(zhì)量?;瑒铀谟透卓梢噪S時打開關(guān)閉大包水口,可以保證大包里面的鋼水可控?;瑒铀谝簤合到y(tǒng)是連鑄機(jī)的關(guān)鍵部位,一旦出現(xiàn)故障,將對生產(chǎn)造成重大影響。
2008年5月25日夜班,崗位操作工在澆鋼過程中,3號方坯連鑄機(jī)滑動水口的油缸無法動作,導(dǎo)致大包的鋼水無法控制,注滿了中包后繼而流進(jìn)事故槽,最后整包鋼水注入事故槽和事故包,造成無法澆鋼,事故直接經(jīng)濟(jì)損失約6萬元人民幣。同時,現(xiàn)場崗位人員反映3號方坯連鑄機(jī)滑動水口的油缸,經(jīng)常出現(xiàn)自動伸出或收回的故障。每次更換換向閥后一段時間內(nèi),故障消失,但一段時間后故障復(fù)現(xiàn)。
韶鋼2003年3月建成投產(chǎn)的煉鋼廠3號方坯連鑄機(jī)大包滑動水口液壓系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意如圖1所示。針對此次滑動水口油缸不動作,首先檢查換向閥是否卡阻,通過用手動推動閥芯,發(fā)現(xiàn)左右兩端都無法推動閥芯,判斷閥內(nèi)有雜物卡阻或滑閥被拉毛以及閥體變形;使用壓力表檢測滑動水口液壓系統(tǒng)壓力正常:得出此次事故原因是滑動水口的換向閥閥芯被卡死,導(dǎo)致無法換向。事后拆開閥芯被卡死的換向閥,發(fā)現(xiàn)里面有金屬碎屑,這些金屬碎屑把閥芯卡死,造成事故。
針對3號方坯連鑄機(jī)滑動水口的油缸自動伸出或收回的故障,查看圖紙發(fā)現(xiàn)原來的三位四通電磁換向閥的中位機(jī)能是O形機(jī)能,當(dāng)換向閥處于中位時,會因換向閥的閥芯磨損而導(dǎo)致壓力油進(jìn)入液壓缸,壓力高的油腔會推動活塞向壓力低的油腔動作,造成活塞自動伸出或收回。
(1)在滑動水口的控制元件出油口加裝管道過濾器。由于滑動水口油缸所處的環(huán)境溫度高達(dá)400℃,油缸所用的密封件為金屬密封件,在高溫高壓的環(huán)境下工作,會使活塞桿密封件損壞,殘留有金屬碎片在油路中,造成電磁換向閥和手動換向閥閥芯卡死,或者閥芯拉毛,使液壓系統(tǒng)不能正常工作。這些金屬碎屑來自滑動水口油缸本身的金屬密封件,要想完全不產(chǎn)生碎屑很難,因此為避免這些污染物進(jìn)入系統(tǒng),在液壓缸和液壓閥之間的管路上加裝管道過濾器,保證進(jìn)入液壓閥體的油液是清潔的。
圖1 改造前滑動水口液壓系統(tǒng)
(2)把原系統(tǒng)中位機(jī)能為O形的閥換成中位機(jī)能為Y形的閥。為了解決油缸活塞桿自動伸出或收回的故障,同步進(jìn)行改造。選擇中位機(jī)能是Y形的三位四通電磁換向閥和手動換向閥,疊加液壓鎖,換向閥處于中位時,換向閥的A,B口和油箱接通,阻斷壓力油到油缸的通路,避免了液壓缸活塞動作而造成事故。
圖2 改造后滑動水口液壓系統(tǒng)
2008年,韶鋼3號方坯連鑄機(jī)滑動水口油缸控制閥臺加裝液壓管道過濾器,2009年將中位機(jī)能為O形的閥換成中位機(jī)能為Y形的閥,疊加液壓鎖和節(jié)流閥,至今未發(fā)生因控制閥卡死而動作不了的問題。設(shè)備運行平穩(wěn),解決了來自油缸污染物對控制閥的影響,杜絕出現(xiàn)閥芯卡死問題,解決了滑動水口油缸活塞會自動伸出或收回的故障,每年可節(jié)省20萬元人民幣。
[1]劉延俊,王守城,楊前明,等.液壓與氣壓傳動[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2008.
TF32
B
〔編輯 凌 瑞〕