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提升機(jī)雙鏈輪同步性分析及改進(jìn)方法

2017-05-30 17:46楊雪蓉
科技風(fēng) 2017年24期
關(guān)鍵詞:卡死同步性鏈輪

摘要:本文對(duì)提升機(jī)雙鏈輪結(jié)構(gòu)進(jìn)行了分析,根據(jù)分析找出導(dǎo)致提升機(jī)鏈輪不同步導(dǎo)致卡死的主要癥結(jié)鏈輪機(jī)構(gòu)導(dǎo)向部位設(shè)計(jì)不合理出現(xiàn)跳齒、脫齒,運(yùn)動(dòng)不同步。文中還提出了改變導(dǎo)向裝置形式的改造方案,從根本上解決鏈輪同步性的問(wèn)題。

關(guān)鍵詞:鏈輪;同步性;卡死;改進(jìn)

1 鏈輪受力分析

1.1 鏈輪卡死原因分析

通過(guò)對(duì)卡死提升機(jī)鏈輪的檢查分析,發(fā)現(xiàn)本應(yīng)如魚鱗狀排列的鏈輪密封片出現(xiàn)了錯(cuò)位的情況,當(dāng)錯(cuò)位的密封片到達(dá)轉(zhuǎn)向位置時(shí),無(wú)法實(shí)現(xiàn)順利轉(zhuǎn)向,卡住鏈條,主動(dòng)輪反饋到電機(jī)的壓力過(guò)大,使電機(jī)出現(xiàn)過(guò)載情況,造成提升機(jī)卡死停機(jī)。通過(guò)拆卸檢查發(fā)現(xiàn),出現(xiàn)鏈輪密封片錯(cuò)位的情況是由于密封片在運(yùn)行過(guò)程中有左右擺動(dòng)的現(xiàn)象,出現(xiàn)這種現(xiàn)象后,次數(shù)多了鏈密封片會(huì)產(chǎn)生彈性形變,有一定程度的彎曲,彎曲后密封片擺動(dòng)變得更劇烈,擺動(dòng)劇烈使彎曲更大,形成了惡性循環(huán),直至鏈密封片錯(cuò)位,在轉(zhuǎn)向位置卡死。

導(dǎo)向塊位置示意圖

1主動(dòng)鏈輪2上導(dǎo)向塊3下導(dǎo)向塊4鏈條5從動(dòng)鏈輪

如上圖所示提升機(jī)由左右雙鏈輪結(jié)構(gòu)鏈條同步運(yùn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)提升帶的同步上升與運(yùn)輸,雖然有張緊裝置來(lái)保證鏈條張緊程度,但是兩個(gè)鏈輪之間的距離較長(zhǎng),中間還需要轉(zhuǎn)向,轉(zhuǎn)向位置由塑料導(dǎo)向塊來(lái)導(dǎo)向,它能保證方向改變,卻無(wú)法保證左右兩根鏈條同步運(yùn)動(dòng)。這就導(dǎo)致鏈條出現(xiàn)跳齒、脫齒的現(xiàn)象,當(dāng)一邊的鏈條出現(xiàn)跳齒、脫齒,就使左右兩根鏈條不同步,鏈密封片出現(xiàn)左右擺動(dòng),最終形成錯(cuò)位卡死。

1.2 鏈條跳齒原因分析

要研究鏈條在工作過(guò)程中出現(xiàn)跳齒的原因,需要對(duì)兩側(cè)的兩根鏈條的張緊力進(jìn)行計(jì)算。通過(guò)對(duì)電機(jī)(M105S)的查看,得知:

電機(jī)功率P=0.37kW,轉(zhuǎn)速ω=23r/s,功率因素cosφ=0.76。

鏈條有效圓周力

Fr=1000P/(vkη)(式1)

其中電機(jī)功率P=0.37Kw,鏈條速度差vk=rω rωcosφ,鏈輪半徑r=75mm,傳動(dòng)效率η=0.96

計(jì)算得出鏈條有效圓周力Fr=930N。

離心力引起的張力

Fc=qv2(式2)

其中滿負(fù)荷時(shí)由于煙條集中在右邊,所以

左邊鏈條負(fù)載的質(zhì)量q1=1kg/m

右邊鏈條負(fù)載的質(zhì)量qr=3kg/m,鏈輪圓周速度為v=2πωr=10.8m/s

計(jì)算得出左邊鏈條離心力引起的張力:Fcl=116.64N

右邊鏈條離心力引起的張力:Fcr=349.92N

松邊垂度引起的張力

Ff=V=9.88f=9.8Kfqa(式3)

其中q為鏈條負(fù)載質(zhì)量,鏈條的中心矩a=1.365m,f為鏈條的垂懸度,Kf為系數(shù),δ為兩輪中心連線對(duì)水平線的夾角,該鏈條處于垂直狀態(tài),Kf=1。

計(jì)算得出左邊鏈條松邊垂度引起的張力:Ffl=13.4N

右邊鏈條松邊垂度引起的張力:Ffr=40.1N

最終算出鏈條的工作邊(緊邊)張緊力分別為:

左邊鏈條緊邊張緊力:Fl=Fr+Fcl+Ffl=1060N(式4)

右邊鏈條緊邊張緊力:Fr=Fr+Fcl+Ffr=1320N(式5)

由于左右兩邊的鏈條工作邊張緊力不同,造成了鏈條的單側(cè)跳齒,而緊邊的轉(zhuǎn)向支撐靠一塊塑料的轉(zhuǎn)向塊來(lái)實(shí)現(xiàn),而塑料轉(zhuǎn)向塊又存在一定的缺陷,所以造成單側(cè)跳齒及塑料防塵片卡死等嚴(yán)重的問(wèn)題。

2 改進(jìn)方案

提升機(jī)卡死的根本原因是鏈傳動(dòng)系統(tǒng)的四個(gè)導(dǎo)向塊磨損不均勻。要解決導(dǎo)向塊磨損不均的問(wèn)題,就需要改變導(dǎo)向裝置的形式。

導(dǎo)向塊位于提升機(jī)內(nèi)部,定期更換時(shí)需要將整個(gè)提升機(jī)拆卸,極為不便。若選用材質(zhì)更硬的導(dǎo)向塊,可能對(duì)鏈條造成磨損。最終考慮改變導(dǎo)向裝置的形式,使得鏈條與導(dǎo)向裝置之間基本不存在滑動(dòng)摩擦。

在查閱相關(guān)資料后,設(shè)計(jì)底座,在長(zhǎng)110mm,寬90mm的底座上加工三個(gè)M8的螺紋通孔,用于將底座安裝于設(shè)備上。加工一個(gè)底座直徑32mm,軸直徑25mm的臺(tái)階遞進(jìn)軸用于與鏈輪連接。

在考慮原有空間的限制后,最終選用分度圓直徑d=90mm的鏈輪,配合使用內(nèi)徑為25mm,外徑為47mm,厚為12的深溝球軸承6005Z,軸承直接固定于支座上,鏈輪可以在軸承的作用下自由轉(zhuǎn)動(dòng)。

3 改進(jìn)效果

在改進(jìn)后提升機(jī)雙鏈輪同步性得到有效提升,不再出現(xiàn)卡死現(xiàn)象,有序完成對(duì)同步提升的任務(wù),由原設(shè)計(jì)的頻繁卡死進(jìn)行維修更換變?yōu)橹恍瓒ㄆ谶M(jìn)行維護(hù)即可。

參考文獻(xiàn):

[1]聞邦椿.“機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)”機(jī)械工業(yè)出版社.20101(5).

[2]鐘毅芳,等.“機(jī)械設(shè)計(jì)”華中科技大學(xué)出版社.20012(2).

作者簡(jiǎn)介:楊雪蓉(1988),云南大理人。

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