趙金亮
(中海油能源發(fā)展采油服務(wù)公司曹妃甸FPSO作業(yè)公司 天津 300457)
主機(jī)燃油泄漏到滑油系統(tǒng)的故障原因分析
趙金亮
(中海油能源發(fā)展采油服務(wù)公司曹妃甸FPSO作業(yè)公司 天津 300457)
本文簡述了MAN 16V32/40型雙燃料柴油機(jī)運(yùn)行時,燃油泄漏到滑油系統(tǒng)造成滑油污染的案例。文中對滑油污染后,主機(jī)出現(xiàn)的問題和當(dāng)時主機(jī)運(yùn)行狀況及主機(jī)的保護(hù)控制系統(tǒng)的反應(yīng)做了描述。針對主機(jī)出現(xiàn)的現(xiàn)象和控制系統(tǒng)的反應(yīng),操作維修人員做大量的檢查確認(rèn),最后發(fā)現(xiàn)問題的所在,及時維修?;拖到y(tǒng)遭污染后,會對主機(jī)的運(yùn)行造成很大的危害,甚至損壞主機(jī)造成事故。在以后的工作中,我們通過各種技術(shù)手段來避免燃油泄漏到主機(jī)滑油系統(tǒng)中,另外運(yùn)用各種方法監(jiān)測滑油狀況,保證主機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
雙燃料柴油機(jī);燃油污染滑油;運(yùn)行狀況及現(xiàn)象;防護(hù)措施
曹妃甸FPSO的動力系統(tǒng)是5臺MAN16v32/40型柴油機(jī)和1臺solar titan130型透平組成的,MAN 16v32/40柴油機(jī)最大可用功率是7540KW,solar titan130最大功率是12.5WM。曹妃甸油田在正常生產(chǎn)時總的設(shè)備載荷28MW左右,外輸時達(dá)到30MW左右,這個負(fù)載下,需要1臺透平和4臺主機(jī)在線,由于受天然氣量限制,透平帶載6WM,每臺主機(jī)帶載5.5MW,外輸時每臺主機(jī)帶載6.2MW左右。
2.1 主機(jī)出現(xiàn)的故障
2013年3月6號,動力值班人員在MCC檢查完主機(jī)的各項參數(shù)后,到主機(jī)房巡檢時發(fā)現(xiàn)3#主機(jī)的油霧探測器指示器在1到4之間波動(油霧探測器的關(guān)斷值是10)。正常情況下,油霧探測器是在0的位置,不會波動的。油霧探測器的波動意味曲軸箱里油氣濃度的增大了,很可能是設(shè)備某個地方出了問題。迅速啟動備用機(jī),將3#主機(jī)下線。
因為油霧探測器波動幅度不大,我們不需要緊急停車。在備用機(jī)啟動過程中,我們再次檢查了3#主機(jī)所有的運(yùn)行參數(shù):主機(jī)的各缸飛濺油溫度,最高值和最低值相差2度,正常;檢查主機(jī)主軸瓦溫度正常,檢查主機(jī)滑油壓力和溫度,各缸排煙溫度,冷卻水系統(tǒng)數(shù)據(jù)均正常;測量曲軸箱壓力2mbar,壓力正常,用點(diǎn)溫槍檢查主機(jī)凸輪軸軸瓦及推力軸瓦的外部溫度,正常;并從滑油管線進(jìn)主機(jī)前的取樣口取樣,送到化驗室蒸餾法測量滑油含水。另外主機(jī)冷卻水儲存罐的液位也沒有明顯變化。
待主機(jī)停穩(wěn),設(shè)備需要后潤滑15分鐘。期間我們檢查了滑油分油機(jī)的水封水管線,并沒有發(fā)現(xiàn)有水流出,從而排除了有水通過滑油分油機(jī)進(jìn)入主機(jī)滑油系統(tǒng)的可能性。待主機(jī)后潤滑完成后,隔離主機(jī)等待后續(xù)檢查。
2.2 主機(jī)故障檢查
油霧探測器是主機(jī)的一個監(jiān)測保護(hù)系統(tǒng),工作原理是它能及時檢測出有否因軸承過熱或活塞環(huán)損傷造成過量漏氣等故障而導(dǎo)致在曲軸箱內(nèi)形成油霧,從而監(jiān)視柴油機(jī)的主要運(yùn)行部件——曲軸和氣缸的工作狀況是否正常。在柴油機(jī)運(yùn)行過程中它通過采樣管系不停地抽出曲軸箱內(nèi)的油氣,并送至一個靈敏且準(zhǔn)確的濃度測量裝置。該濃度測量裝置包括一個紅外線發(fā)射二極管和對側(cè)一個光電接收二級管。光電二級管感受紅外線產(chǎn)生的光強(qiáng)度,并將光強(qiáng)度信號轉(zhuǎn)換為電信號送至電子鑒定裝置來判定設(shè)備是否出現(xiàn)問題。
首先儀表人員檢查油霧探測器是否正常。檢查油霧探測器取樣管線中的介質(zhì)是什么東西,水還是油。另外需要檢查油霧探測器的工作狀態(tài)。檢查后確認(rèn)油霧探測器沒有問題,工作正常。然而在油霧探測器取樣管線中,有輕質(zhì)油一樣的液體,但不是水,另外這種液體有很濃烈的燃油味。
另外針對油霧探測器工作原理和監(jiān)測的設(shè)備的部位,我們重點(diǎn)檢查主機(jī)的運(yùn)動部件是否有異常,并確認(rèn)是否有水進(jìn)入了滑油系統(tǒng)。我們打開3#主機(jī)曲軸箱邊蓋和凸輪軸邊蓋,1.檢查了曲軸的主軸瓦和連桿瓦,活塞和缸套,這個位置是檢查的重點(diǎn),也是最容易引起油霧探測器波動和報警的部位。用點(diǎn)溫槍檢查主軸瓦和連桿瓦的溫度,活塞和缸套的溫度,沒有發(fā)現(xiàn)異常情況,相同位置點(diǎn)的溫度相差不大。通過外觀檢查主機(jī)主軸瓦和連桿瓦的邊緣,確認(rèn)主軸瓦和連桿瓦沒有異常,并用撬杠輕輕撥動連桿,確認(rèn)連桿瓦能在曲軸上左右滑動,并仔細(xì)檢查連桿瓦和曲軸表面有無異常。2.檢查活塞和缸套表面,確認(rèn)表面是否有磨損,拉傷的痕跡。正常,沒有發(fā)現(xiàn)問題。3.檢查主機(jī)曲軸箱油底殼有無鐵屑或者金屬等物質(zhì),檢查前后驅(qū)動齒輪有無異常,也沒有發(fā)現(xiàn)問題。4.檢查是否有水泄漏到曲軸箱的跡象。特別注意缸頭閥座是否漏水,缸套內(nèi)側(cè)和外側(cè)有無漏水的跡象,檢查曲軸箱內(nèi)部等有可能出現(xiàn)漏水問題的地方,沒有異常。5.檢查主機(jī)的凸輪軸軸瓦和推力軸承也沒有發(fā)現(xiàn)問題。6.電動盤車,盤車到活塞上止點(diǎn)和下至點(diǎn)進(jìn)一步檢查缸套和活塞有無磨損和拉傷的痕跡,并檢查各部件運(yùn)動時有無異常,沒有發(fā)現(xiàn)問題。在盤車過程中發(fā)現(xiàn)B4的缸頭輕微漏水,冷卻水順著缸頭內(nèi)壁流到曲軸箱里。
但我們分析這不是油霧探測器波動的原因,因為在正常運(yùn)轉(zhuǎn)時,氣缸里的冷卻水是不會從氣缸內(nèi)壁流入曲軸箱的。為了不干擾我們檢查,在主機(jī)經(jīng)過足夠的冷卻后,我們放掉機(jī)體中的冷卻水,防止水進(jìn)入滑油形成乳化。并標(biāo)記漏水位置以后維修。
啟動預(yù)潤滑油泵檢查主機(jī)的潤滑情況,都正常,在主機(jī)滑油泵運(yùn)轉(zhuǎn)時,我們發(fā)現(xiàn)3#主機(jī)滑油氣味有很重的燃油的味道,滑油的顏色也有點(diǎn)黑。由此我們猜測是否有燃油進(jìn)入了滑油系統(tǒng)。
由于海上的化驗設(shè)備有限,我們只能檢測主機(jī)滑油含水和閃點(diǎn)。蒸餾法測量結(jié)果是含水0.05%,閃點(diǎn)高于170度(CATEX 30DP SEA40滑油閃點(diǎn)為240度,超出了現(xiàn)有設(shè)備的測量量程),0.05%的滑油含水是不會引起油霧探測器波動的?;椭惺欠窈腥加停枰』陀蜆铀完懙鼗?,檢查滑油的各個數(shù)據(jù)是否合格。
燃油進(jìn)入滑油的故障,主要檢查主機(jī)的高壓油泵和噴油器,這兩個部件是出現(xiàn)問題都會造成燃油進(jìn)入滑油系統(tǒng)。
3.1 高壓油泵的檢查
圖1 高壓油泵結(jié)構(gòu)圖
圖2 高壓油泵驅(qū)動輪
首先檢查高壓油泵(如圖1),燃油在高壓油泵的燃油腔里,并通過柱塞的上下運(yùn)動將燃油輸送到噴油器里。高壓油泵在運(yùn)轉(zhuǎn)時,燃油腔里的燃油壓力波動比較大,如果燃油發(fā)生泄漏,需要通過3道密封圈才能進(jìn)入下面滑油泄放的空間內(nèi),或者工藝孔上的絲堵?lián)p壞脫落造成燃油泄漏。檢查時我們打開主機(jī)燃油管線閥門,保持燃油管線壓力正常,電動盤車,通過高壓油泵柱塞的上下運(yùn)動,觀察是否有燃油從凸輪軸和高壓油泵接觸面處流出,結(jié)果并沒有發(fā)現(xiàn)高壓油泵有燃油滴落的現(xiàn)象(如圖2)。
3.2 噴油器的檢查
我們打開16個缸頭蓋,逐個拆除噴油器壓塊,檢查噴油器上部槽中是否有燃油。發(fā)現(xiàn)A8的噴油器底部有明顯的燃油(如圖3),我們拆除了A8的噴油器,在試驗臺上效驗,進(jìn)一步確認(rèn)是否是A8的噴油器發(fā)生故障。如(圖3),當(dāng)效驗壓力增加到30bar左右時,燃油就從噴油器的工藝孔堵處噴出。
圖3 噴油器泄漏燃油
問題找到了,3#主機(jī)油霧探測器波動是因為有燃油進(jìn)入滑油系統(tǒng),由于燃油的揮發(fā)性高,在主機(jī)的曲軸箱里形成過多的油氣觸發(fā)油霧探測器波動。為了確保其他的噴油器是在正常的工作狀態(tài),我們拆除所有的噴油器,放在效驗臺上試驗,其他的噴油器沒問題。更換A8的噴油器,同時將漏水的缸頭一并更換。
陸地的滑油化驗結(jié)果顯示,滑油稀釋嚴(yán)重,大于15(正常為<3),閃點(diǎn)為184度,降低了41度,(正常值為225度),建議更換滑油。根據(jù)化驗要求,我們更換了主機(jī)滑油,并清潔油底殼,重新加注新滑油。
4.1 噴油器故障分析
從3#主機(jī)A8噴油器漏油位置看(如圖4),燃油是從噴油器工藝孔塞漏出的(噴油器工藝孔塞是在加工制造過程中安裝上去的)。噴油器在安裝前,需先在噴油器效驗臺上安裝噴油嘴,并調(diào)節(jié)噴油器霧化壓力,壓力為370bar。每次噴油器在效驗臺上效驗時,需要檢查噴油器上的噴油嘴霧化效果,并且檢查各個密封面的狀況。在A8這個噴油器安裝效驗時并未發(fā)現(xiàn)噴油器孔塞上有漏點(diǎn)。查看維修記錄后發(fā)現(xiàn)這個噴油器的使用時間只有三個多月,是個新的噴油器。我們從EDS系統(tǒng)中調(diào)取了當(dāng)時各缸的排煙溫度(如圖5),排煙溫度從3月6號上午9點(diǎn)左右開始下降,最初溫度是355度左右,一直下午6點(diǎn)到停機(jī)時335度,排煙溫度下降不是很大,所以噴油嘴孔沒有堵塞,也就排除了是噴油嘴的噴油孔堵塞致使絲堵承受壓力過大造成燃油泄漏的。綜合各項檢查數(shù)據(jù),我們認(rèn)為是噴油器漏油可能是工藝孔塞和工藝孔公差配合不好,從孔塞和工藝孔的縫隙中漏出來的。
4.2 改進(jìn)措施
4.2.1 操作程序優(yōu)化和檢查項目改進(jìn)
為了避免這種故障,我們在主機(jī)的操作維護(hù)中,注意噴油器效驗壓力不能超過允許值370bar,同時注意在370 bar這個效驗壓力時工藝孔的絲堵處有無泄漏的跡象。另外主機(jī)在日常的停機(jī)操作中,如果主機(jī)在原油模式運(yùn)行,先將主機(jī)切為柴油模式,多運(yùn)行一段時間,讓柴油徹底清潔噴油器,避免再次起車時因為原油在噴油器低溫凝結(jié)而增加噴油器絲堵承受的壓力。
4.2.2 備件質(zhì)量控制
除此之外,我們與MAN廠家做了溝通,描述了噴油器出現(xiàn)的問題,他們承認(rèn)這個噴油器的質(zhì)量確實有問題,并做出承諾以后對備件的質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)和測試。并對這個有問題的噴油器進(jìn)行更換。
4.2.3 PM控制監(jiān)測
在主機(jī)滑油的PM中,除了三個月的滑油化驗詳單外,我們增加了周檢化驗滑油粘度項目。我們的燃油在同溫度時粘度低于滑油粘度很多,因此通過對比同溫度時,主機(jī)使用中的滑油和新滑油流動速度,來確認(rèn)使用中的滑油是否在正常的粘度內(nèi),如果粘度超出規(guī)定,就能及時發(fā)現(xiàn)問題。同時做滴定實驗,來對比每周滑油顏色的變化,觀察滑油是否有污染。確保在主機(jī)滑油有問題時第一時間發(fā)現(xiàn),避免損壞主機(jī)。
柴油機(jī)燃油泄漏到滑油系統(tǒng)是很危險的,尤其設(shè)備在高負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)時設(shè)備的任何小瑕疵都會對設(shè)備造成非常大的損傷,滑油的污染對設(shè)備損害特別大,它增大了設(shè)備的磨損,造成運(yùn)動部件不可修復(fù)的損傷。另外由于機(jī)體內(nèi)高溫,滑油中的燃油油氣可能會自燃而引發(fā)火災(zāi),就會造成重大事故。因此對主機(jī)設(shè)備滑油系統(tǒng)的管理和維護(hù),我們應(yīng)該慎之又慎,做到早預(yù)防,早發(fā)現(xiàn),早解決,確保主機(jī)高效平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)。