李彥輝(吉林省煤田地質(zhì)局二0三勘探隊(duì), 吉林 四平 136000)
地質(zhì)導(dǎo)向技術(shù)在煤層氣水平井霍平1上的應(yīng)用
李彥輝(吉林省煤田地質(zhì)局二0三勘探隊(duì), 吉林 四平 136000)
霍平1井經(jīng)過(guò)精確的論證在霍林河凹陷部署了這一水平試驗(yàn)井,也是二連地區(qū)第一口煤層氣水平試驗(yàn)井?;羝?井的成功與否對(duì)二連地區(qū)煤層氣的勘探開(kāi)發(fā)起著決定性意義。
地質(zhì)導(dǎo)向;水平井;煤層氣;著陸;出層
霍林河凹陷為一NE向展布的西北斷陷東南超覆的箕狀斷陷盆地,發(fā)育次級(jí)褶皺,呈“三洼二隆”的構(gòu)造格局,區(qū)內(nèi)整體斷層不發(fā)育,在凹陷中部的三湖背斜斷層較發(fā)育?;羝?井位于霍林河凹陷翁能花向斜西南部緩坡帶,該井目的層為六煤組上部煤層,井型為上傾L型水平井。本井的重點(diǎn)與難點(diǎn)有兩個(gè)方面:一是卡取著陸點(diǎn),二是6號(hào)煤層水平段中地質(zhì)導(dǎo)向。
在卡取6號(hào)煤層著陸點(diǎn)上難度主要在于可供參考的只有霍試1井,其次1-5號(hào)煤層的厚度較厚,在錄井中對(duì)6號(hào)煤層的影響,特別是5號(hào)煤層與6號(hào)煤層的垂深差較小,還有鉆井速度較快,隨鉆的伽馬曲線(xiàn)滯后13米。解決這一系列的問(wèn)題,首先是深入研究資料,分析本井6號(hào)煤層頂部的預(yù)計(jì)位置,及時(shí)繪制剖面,時(shí)刻做好地層對(duì)比。在5號(hào)煤層出現(xiàn)后,我們預(yù)計(jì)6號(hào)煤層頂深應(yīng)該在900米左右。預(yù)計(jì)井斜74度探層,時(shí)刻緊盯伽馬、鉆時(shí)、氣測(cè)值、巖屑等一些重要參數(shù)。
5月2日在井深898米鉆時(shí)下降、隨之全烴值升至15%,巖屑返出為煤、伽馬值降為20,井斜71度入層。與預(yù)計(jì)井深相近。隨后按7°/30m增井斜,在井深939米進(jìn)入煤矸層,之后在井深998米井斜增至90度中完電側(cè)。經(jīng)電測(cè)在井深898米著陸成功?;羝?井第一項(xiàng)重點(diǎn)問(wèn)題順利完成。
本井水平井眼采用φ215.9mm鉆頭鉆進(jìn),使用了定向螺桿和MWD實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)記錄。該井使用了聚膜鉆井液體系鉆進(jìn)。地質(zhì)導(dǎo)向通過(guò)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)計(jì)算與綜合資料對(duì)比分析,設(shè)計(jì)井眼的軌跡路線(xiàn),通過(guò)定向井工程師調(diào)整井下定向工具,將井眼的絕大部分保持在6#煤層中穿行。
圖1 霍平1井主支井眼垂直軌跡圖
霍平1井于2016年05月2日鉆至井深898.00m鉆遇6#煤,煤頂垂深為827.19m、位移158.28m。939m鉆時(shí)增大,全烴降低,伽馬由20API左右升至70API左右,分析認(rèn)為為夾矸,垂深為839.29m,地層傾角為95°左右,則6#煤1煤組厚度為16m左右。所以要求在95~97°之間鉆進(jìn)。2016年05月08日,霍平1井鉆至井深1477m,伽馬自20-40API升至120~140m,全烴10-25%降至1%~5%。綜合分析判斷為出層。出層有三種情況:
(1)底出煤層 如底出煤層,則自著陸點(diǎn)897m至出層點(diǎn)1477m地層平均上傾7°左右。確定出層后,現(xiàn)場(chǎng)立即調(diào)整軌跡,至井深1515m井斜增至98°,至井深1598m,最大井斜100.5°,未追回煤層。經(jīng)計(jì)算,地層上傾7°,追至井深1598m應(yīng)回層2.3m左右,與實(shí)鉆結(jié)果不符。此外,按地層平均上傾7°計(jì)算得出,本井軌跡在層內(nèi)垂深最大42m,與鄰井資料相差較大。排除底出可能。
(2)頂出煤層 如頂出煤層,則自著陸點(diǎn)897m至出層點(diǎn)1477m地層平均上傾2.5°左右。
(3)鉆遇斷層 地質(zhì)設(shè)計(jì)本段地層上傾5°左右,按此地層傾角計(jì)算,出層位置應(yīng)位于煤層中部,且無(wú)論頂出還是底出煤層,各項(xiàng)資料均有不符之處。因此側(cè)鉆為下步最佳施工方案。側(cè)鉆既能將設(shè)計(jì)水平進(jìn)尺打夠,完成設(shè)計(jì)要求,又有利于后期排采;側(cè)鉆有利于探明地層,明確地質(zhì)認(rèn)識(shí)。在霍平1井新井眼鉆進(jìn)中,根據(jù)老井眼軌跡,判斷地層傾角為97~98°之間,軌跡一直在煤層中下部,在井深1425m伽馬自20-50API升至130-150m,分析認(rèn)為為出層。預(yù)計(jì)地層傾角為95°左右。調(diào)整軌跡為94°。2016年05月13日,霍平1井鉆至井深1689m,伽馬自20-40API升至120~140m,全烴10%~20%降至1%~4%。綜合分析判斷為出層。
綜合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)鉆資料,如頂出煤層、底出煤層,則1425~1467m計(jì)算地層傾角為98°,軌跡在煤層中部,自著側(cè)鉆點(diǎn)1150m至1425m軌跡井斜為97°左右,基本與地層傾角相符,距煤層頂?shù)缀穸染鶠?5m左右,排除頂出煤層、底出煤層。
確定出層后,現(xiàn)場(chǎng)立即調(diào)整軌跡,至井深1445m開(kāi)始降斜,井深1475m井斜降至94°,追回煤層。分析認(rèn)為鉆遇正斷層,斷距15~20m,從煤層頂進(jìn)入煤層,經(jīng)計(jì)算,地層上傾7°,調(diào)整軌跡控制在94°左右,1687m出層,若頂出煤層,則地層傾角小于94°,與之前鉆遇地層傾角不符。故排除頂出煤層的可能性。若底出煤層,則地層傾角與軌跡角差大于10°故追至井深1808m應(yīng)回層1-2m左右,與實(shí)鉆結(jié)果不符。故排除底出煤層的可能性。分析為鉆遇斷層。
本井于井深898.00m鉆遇6#煤,煤頂垂深為827.19m、位移158.28m,經(jīng)電測(cè)解釋在井深898米著陸成功。本井新、老井眼均排除頂出、底出煤層的可能性,綜合分析為鉆遇斷層,判層準(zhǔn)確。本井主支完鉆井深1808.00m,水平位移1041.18m,方位227.10°。主支煤層進(jìn)尺910.00m,純煤進(jìn)尺767.00m,達(dá)到預(yù)期目的。
[1]楊國(guó)奇,孟憲軍,等.水平井錄井技術(shù)在華北油田的應(yīng)用[J].石油鉆采工藝,2009,(增刊2).
[2]郭志強(qiáng),姜維寨,等.二連寶饒油田水平井地質(zhì)導(dǎo)向技術(shù)分析研究[J].中外能源,2007,12(2).
李彥輝(1985- ),男, 2008年7月畢業(yè)于西南石油大學(xué)資源勘查工程專(zhuān)業(yè)。