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原油外輸泵電機擴容改造應用

2017-11-28 21:38劉漢文楊徐
科技創(chuàng)新導報 2017年28期

劉漢文++楊徐

摘 要:隨著投入生產(chǎn)的井量逐年增加,某海上平臺外輸泵和電機存在不匹配的問題,泵出口開度很小才能滿足電機電流在額定工況下運行,但隨之產(chǎn)生的泵出口壓力偏高又導致泵的密封頻繁出現(xiàn)泄漏。通過更換電機,擴大外輸泵容量的技術手段,解決了平臺外輸泵和電機不匹配問題,實現(xiàn)了外輸泵在設計參數(shù)下穩(wěn)定運行,取得了可觀的綜合效益。

關鍵詞:外輸泵 電機容量 泵揚程 額定工況

中圖分類號:TE974 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2017)10(a)-0093-02

某海上平臺使用3臺大連蘇爾壽泵及壓縮機有限公司生產(chǎn)的GSS臥式多級筒形泵對生產(chǎn)分離器油出口的原油進行增壓,以達到將原油順利送達海洋石油116的生產(chǎn)目的。但原油外輸泵存在先天不足,使得其不能達到最佳的工作狀態(tài),主要表現(xiàn)在以下幾個方面。

(1)電機和泵在設計參數(shù)上的不匹配,造成泵的出口壓力長期處于高于設計壓力狀態(tài)。

(2)泵出口長期憋壓,造成機械密封頻繁內(nèi)漏。因為泵的出口無法全開,造成泵出口閥磨損頻繁且內(nèi)漏,泵出口閥門調(diào)節(jié)很困難,同時因憋壓導致泵出口壓力高,超出設計壓力,造成機械密封頻繁泄漏,增加了現(xiàn)場的維修費用和維修工作量。

(3)受生產(chǎn)情況及工況影響,為完成外輸工作,需要同時運轉(zhuǎn)兩臺外輸泵,相當于兩用一備,備用資源不足。

1 改造方案-電機擴容

針對上述問題,其根本原因就是平臺的外輸泵泵體和電機在設計參數(shù)上不匹配,長期處于“小馬拉大車”的工作狀態(tài),產(chǎn)生了上述的各種影響。

經(jīng)過分析討論,并針對現(xiàn)場設備條件進行綜合考慮及專家論證,最終確立了最為經(jīng)濟可行的更換大容量電機的解決方案。

1.1 舊電機使用時參數(shù)計算分析

1.1.1 現(xiàn)場工況

啟動兩臺原油外輸泵,流量2800m3/d,泵出口壓力44bar,泵入口壓力1bar,電機電流260A,介質(zhì)溫度58℃,密度880kg/m3(此處壓力值是表壓)。

外輸泵的出廠設計工況如表1。

1.1.2 設備目前情況

原油外輸泵兩用一備,當調(diào)節(jié)泵出口壓力為44bar時,電機電流260A,功率因數(shù)按cosφ=0.8計算,電機現(xiàn)輸出功率Ne=137kW。

原油外輸泵現(xiàn)電機功率Ne=160kW。因此在此工況下電機是可以運行的。

原油外輸泵可以連續(xù)運行,但因泵出口壓力超過設計10bar,導致泵維修周期較短,平均每月更換一次機封,每次維修費用按照3萬元人民幣計,一年的維修費用約36萬元,維修成本較高。

泵的入口壓力為1bar,從設計數(shù)據(jù)表中查汽化壓力值50kPa。廠家提供最小氣蝕余量1.3m。因此可以初步認為介質(zhì)沒有發(fā)生氣化,不存在氣蝕的問題。

1.1.3 工作功率計算及需用功率推算

單臺泵流量:Q=2800/24/2=58.33m3/h。

泵的揚程:

H==

=504.76m

泵的有用功:

P有===70.53kW

式中,為介質(zhì)密度;

Q為單臺泵出口排量;

g為重力加速度;

H為單臺泵揚程。

泵的現(xiàn)場實際功率:

P電= [1]

泵的效率:

式中,為泵效率;

P實為泵的實際功率;

P電為電機輸出功率。

按泵的流量Q=60m3/h時η=60%;

兩個效率差為:。

如果把整個曲線向下移8.5%,估算泵在流量100m3/h時泵的效率:。

估算泵的軸功率(100m3/h):

P有==。

P估=kW

目前電機可用功率:

P=160kW,按電機效率η=90%計,傳動效率η=100%推算,可用功率:144kW。

電機計算功率:

泵的安全系數(shù)K=1.1,推算出100m3/h時,需要的電機功率P=[1]。

可以看出現(xiàn)有電機是無法滿足泵的功率需求的。從工藝流程上看,泵的設計出口壓力應保持在34bar,流量100m3/h,但實際現(xiàn)場可能因電機功率不夠,現(xiàn)場利用減小泵的出口開度,以此調(diào)高泵的出口壓力來減小流量,達到降低電機電流目的。

目前泵的出口壓力為44bar,計算平均流量為58.33m3/h。泵長期運行在超出設計工況,對泵的使用很不利。因此本次改造為了使泵運行可以回到設計工況。

1.2 換型電機參數(shù)計算分析

(1)當泵流量提高到120m3/h時,泵的進出口壓力差33bar時,計算泵的功率:

P有==

P估=

電機功率:

Ne=

(2)當泵流量為100m3/h時,泵的進出口壓力差33bar時:

P有==

P估=

電機功率:

Ne=

故本次選用額定功率P=250kW的電機,轉(zhuǎn)速r=1475rpm。

2 改造帶來的經(jīng)濟效益

完成了改造工作并投入使用后,經(jīng)現(xiàn)場運行測試,改造后的外輸泵能夠達到設計工況,滿足使用要求。此次電機換型擴容改造為油田帶來了如下綜合收益。

(1)不僅有效地解決了平臺外輸泵出口長期過壓運行的問題,還規(guī)避了外輸泵機封泄漏發(fā)生火災事故的風險,為油田群帶來了巨大的安全效益。

(2)有效降低了外輸泵的出口壓力,大大延長了外輸泵維修周期,維修周期由原來的1次/月減少到目前的每6個月1次,每年可節(jié)省維修費用30萬元。

(3)外輸泵出口可以長期保持在全開狀態(tài)下運行,日排液量也由之前的2800m3/d提升到了3100m3/d,一年可增加排液量10.8萬m3,而且此時外輸泵出口壓力維持在27~30bar之間,最大僅為30bar,符合了最初的設計標準;電機運行功率最大為237kW,均未達到其額定值,外輸能力還有提升空間。

(4)改造后由之前的兩用一備變成兩備一用,有效地降低了平臺由于外輸泵故障造成停產(chǎn)的風險,也為外輸泵的維修爭取了更為充裕的時間,預計每年可挽回產(chǎn)量損失1500方。

(5)改造后外輸泵的實際功率由之前兩臺泵300kW降低到單臺220kW,每天可節(jié)約電能1920kW·h,每度電按工業(yè)用電1.1元人民幣計,每年可節(jié)約電能72萬元。

3 結語

該平臺通過原油外輸泵電機擴容改造,既達到了節(jié)能增產(chǎn)的目的,又消除了電機和泵體長期不匹配運行的安全隱患,給油田的生產(chǎn)帶了顯著的綜合效益,為其他油田裝置的外輸泵改造提供了參考思路。

參考文獻

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[3] 李春興.原油集輸系統(tǒng)中輸油泵故障診斷技術的應用[J].硅谷,2014(15):80.endprint