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高壓調(diào)節(jié)汽門(mén)閥蓋螺栓斷裂失效分析

2017-11-13 03:02:56吳繼權(quán)邱康勇
中國(guó)特種設(shè)備安全 2017年10期
關(guān)鍵詞:門(mén)閥汽門(mén)覆蓋物

張 杰 吳繼權(quán) 邱康勇

(深圳市特種設(shè)備安全檢驗(yàn)研究院 深圳 518029)

高壓調(diào)節(jié)汽門(mén)閥蓋螺栓斷裂失效分析

張 杰 吳繼權(quán) 邱康勇

(深圳市特種設(shè)備安全檢驗(yàn)研究院 深圳 518029)

針對(duì)一起高壓調(diào)節(jié)汽門(mén)閥蓋螺栓斷裂失效案例,對(duì)螺栓進(jìn)行宏觀檢查、成分分析、硬度測(cè)試、金相組織分析及斷口顯微分析。結(jié)果表明:在蠕變、疲勞的共同作用下,在螺栓應(yīng)力集中部位,首先在弱化的晶界上產(chǎn)生裂紋,然后在腐蝕作用的促進(jìn)下,裂紋不斷擴(kuò)展,最終造成脆性斷裂。

斷裂 螺栓 裂紋 腐蝕

電廠使用的緊固件大多工作在高溫狀態(tài)下,主要承受著拉伸應(yīng)力,有時(shí)也承受彎曲應(yīng)力[1]。20Cr1Mo1VTiB鋼是一種具有較高持久強(qiáng)度及抗松弛性能的材料,是我國(guó)火力發(fā)電廠汽輪機(jī)汽門(mén)常用的螺栓材料,屬于我國(guó)自行研發(fā)的CrMoV系列低合金高強(qiáng)度鋼[2-4]。但是在實(shí)際工況中,我國(guó)火力發(fā)電廠卻經(jīng)常有汽門(mén)螺栓斷裂現(xiàn)象的發(fā)生。

2016年12月,中海油深圳電力有限公司的工作人員在對(duì)機(jī)組進(jìn)行檢修的過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)兩根高壓調(diào)節(jié)汽門(mén)閥蓋螺栓斷裂。斷裂螺栓標(biāo)稱(chēng)材質(zhì)為20Cr1Mo1VTiB,規(guī)格為M56mm。該類(lèi)螺栓所在機(jī)組(見(jiàn)圖1)于2005年投入使用,到發(fā)現(xiàn)螺栓斷裂時(shí)累計(jì)運(yùn)行40000h,期間有過(guò)4次拆裝,機(jī)組工作期間最高運(yùn)行溫度為530℃,每天運(yùn)行10h??紤]到兩根螺栓斷口形貌極其相似,因此,筆者對(duì)其中一根螺栓進(jìn)行分析,找出斷裂原因。

圖1 高壓調(diào)節(jié)汽門(mén)閥蓋螺栓裝載位置

1 理化檢驗(yàn)

1.1 宏觀檢測(cè)

斷裂的螺栓宏觀形貌見(jiàn)圖2。從圖2可見(jiàn),高壓調(diào)節(jié)汽門(mén)閥蓋螺栓斷裂在螺紋處,螺栓周?chē)姓致菝保⑶移鋽嗫谳^為平整,沒(méi)有明顯的塑形變形,斷口上存在明顯的起裂源、擴(kuò)展區(qū)、最后斷裂區(qū)。高壓調(diào)節(jié)汽門(mén)閥蓋螺栓應(yīng)為脆性斷裂[5-6]。

圖2 螺栓斷口宏觀形貌

1.2 成分分析

在高壓調(diào)節(jié)汽門(mén)閥蓋螺栓上截取光譜試樣,經(jīng)清洗、干燥、打磨后,采用臺(tái)式直讀光譜儀進(jìn)行化學(xué)成分光譜分析,分析結(jié)果見(jiàn)表1。螺栓化學(xué)成分光譜分析結(jié)果符合DL/T 439—2006《火力發(fā)電廠高溫緊固件技術(shù)導(dǎo)則》對(duì)20Cr1MoVTiB的技術(shù)要求。

表1 調(diào)速汽門(mén)螺栓成分分析結(jié)果Wt%

1.3 硬度檢測(cè)

在高壓調(diào)節(jié)汽門(mén)閥蓋螺栓斷口附近截取橫截面試樣,經(jīng)打磨、拋光后,進(jìn)行布氏硬度試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表2。調(diào)速汽門(mén)螺栓布氏硬度試驗(yàn)結(jié)果符合DL/T 439—2006對(duì)20Cr1MoVTiB的技術(shù)要求。

表2 調(diào)速汽門(mén)螺栓硬度測(cè)試結(jié)果表(HB10/3000)

1.4 金相組織分析

在高壓調(diào)節(jié)汽門(mén)閥蓋螺栓斷口附近截取橫截面試樣,經(jīng)鑲嵌、打磨、拋光后,用4%硝酸酒精溶液進(jìn)行浸蝕,試樣金相組織見(jiàn)圖3。金相組織為回火索氏體和明顯的黑色網(wǎng)狀晶界。

圖3 橫截面金相組織1000X

1.5 斷口顯微分析

將斷口切取下來(lái),經(jīng)無(wú)水酒精清洗干凈、干燥后,置于掃描電鏡下進(jìn)行觀察。螺栓表面可見(jiàn)大量的覆蓋物,斷口表面覆蓋物形貌見(jiàn)圖4。覆蓋物縱截面形貌見(jiàn)圖5,從圖5中能夠看出,覆蓋物厚度約為50μm。覆蓋物能譜分析結(jié)果見(jiàn)圖6,由分析結(jié)果可推斷出該覆蓋物主要為金屬氧化物。

將斷口進(jìn)行進(jìn)一步清洗并干燥后,置于掃描電鏡下進(jìn)行觀察。斷口形貌見(jiàn)圖7及圖8。圖7為螺栓斷裂起裂源區(qū),圖中可見(jiàn)斷口上存在空洞。圖8為最后斷裂區(qū),圖中同樣可見(jiàn)空洞。

圖4 斷口表面覆蓋物形貌

圖5 覆蓋物縱截面形貌

圖6 覆蓋物能譜分析結(jié)果

圖7 起裂源形貌

圖8 最后斷裂區(qū)形貌

2 綜合分析

根據(jù)材料的化學(xué)成分分析和硬度測(cè)試結(jié)果,表明高壓調(diào)節(jié)汽門(mén)閥蓋螺栓滿(mǎn)足DL/T 439—2006對(duì)20Cr1MoVTiB的技術(shù)要求。

金相分析可知,高壓調(diào)節(jié)汽門(mén)閥蓋螺栓金相組織為回火索氏體和明顯的黑色網(wǎng)狀晶界。DL/T 439—2006中規(guī)定,對(duì)高溫螺栓運(yùn)行后檢驗(yàn)結(jié)果符合下列條件之一者應(yīng)進(jìn)行更換(a.硬度超標(biāo);b.金相組織有明顯的黑色網(wǎng)狀?yuàn)W氏體晶界)。從而表明此螺栓的晶界已經(jīng)發(fā)生弱化[7]。

螺栓在使用過(guò)程受到的溫度為530℃,該溫度未超過(guò)材料的最高使用溫度(570℃),但也算是高溫。所受應(yīng)力來(lái)自三個(gè)方面,首先,當(dāng)機(jī)組平穩(wěn)工作時(shí),在530℃溫度下,螺栓同時(shí)承受一定的熱應(yīng)力,當(dāng)機(jī)組在啟動(dòng)到結(jié)束兩個(gè)階段時(shí),螺栓則承受的是交變熱應(yīng)力;第二,結(jié)合螺栓的裝載位置及螺栓一頭套在罩螺帽內(nèi)的特點(diǎn)可以看出,該螺栓承受的一定拉伸應(yīng)力;第三,由于螺栓斷裂位置位于螺紋處,此處本身就為應(yīng)力集中點(diǎn)。從而表明當(dāng)機(jī)組運(yùn)行時(shí),螺栓會(huì)受到蠕變及疲勞的作用[8-10]。

由斷口分析結(jié)果可知,斷口表面覆蓋著大量的氧化物,同時(shí)在斷口上發(fā)現(xiàn)有空洞存在,表明螺栓在斷裂的過(guò)程中受到嚴(yán)重的高溫氧化腐蝕。

綜合以上分析,在蠕變、疲勞的共同作用下,在螺栓應(yīng)力集中部位,首先在弱化的晶界上產(chǎn)生裂紋,然后在腐蝕作用的促進(jìn)下,裂紋不斷擴(kuò)展,最終造成脆性斷裂。

3 結(jié)束語(yǔ)

本次高溫螺栓失效的主要因素與使用工況有關(guān),而使用工況的復(fù)雜性又是無(wú)法避免的,因此監(jiān)督及檢驗(yàn)部門(mén)對(duì)螺栓的失效需承擔(dān)一定責(zé)任。同樣在DL/T 439—2006中也明確提到應(yīng)加強(qiáng)對(duì)高壓氣缸高溫段螺栓(調(diào)速汽門(mén)和主汽門(mén)螺栓)的監(jiān)督和檢驗(yàn),但未明確對(duì)該類(lèi)螺栓檢驗(yàn)時(shí)的累積使用時(shí)間。在此,為了完善DL/T439—2006,建議明確對(duì)高壓氣缸高溫段螺栓(調(diào)速汽門(mén)和主汽門(mén)螺栓)的受檢周期。并且使用單位及監(jiān)督、檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格遵守DL/T 439—2006。

[1] 黃權(quán)浩.發(fā)電機(jī)組高溫螺栓脆性斷裂機(jī)理分析[J].水利電力機(jī)械,2004,26(04):9-10.

[2] 丁勇.20Cr1Mo1VTiB鋼Ti的控制[J].特鋼技術(shù),2004,10(04):14-16.

[3] 奚杰峰,馬延會(huì),陳銳.國(guó)產(chǎn)20Cr1Mo1VTiB主汽門(mén)螺栓的失效機(jī)理研究[J].熱加工工藝,2015,44(02):234-236.

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[5] 張 棟,鐘道培,陶春虎,等.失效分析[M].北京:國(guó)防工業(yè)出版社,2004:88.

[6] 王榮.機(jī)械裝備的失效分析[J].理化檢驗(yàn)-物理分冊(cè),2016,52(10):698-704.

[7] 張亞明,姜?jiǎng)倮?,郭?熱電廠高溫螺栓斷裂原因分析[J].金屬熱處理,2015,(40):323-325.

[8] 徐鴻,鄭善合,Maile Karl.超臨界機(jī)組螺栓高溫蠕變斷裂的研究[J].中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào),2007,27(29):80-83.

[9] 蒲澤林,楊昆,劉宗德,等.汽輪機(jī)聯(lián)軸器螺栓疲勞特性及壽命預(yù)測(cè)模型的研究[J].中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào),2002,22(07):90-94.

[10] 毛雪平,劉宗德,楊昆,等.30Cr1Mo1V 轉(zhuǎn)子鋼蠕變-疲勞交互作用的實(shí)驗(yàn)研究[J].中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào),2004,24(02):206-209.

Fracture Failure Analysis of Bolt for High Pressure Regulating Valve Cover

Zhang Jie Wu Jiquan Qiu Kangyong
(Shenzhen Institute of Special Equipment Inspection and Test Shenzhen 518029)

According to a case of bolt fracture for high pressure regulating valve cover, by means of macroscopic examination, OES, OM and SEM, the fracture bolt was analyzed. The results showed that under the creep,fatigue, the cracks in the weakened grain boundaries were fi rst produced at the stress concentration site of the bolt, and then under the in fl uence of corrosion, and the cracks expanded, the bolt fi nally brittle fractured.

Fracture Bolt Cracks Corrosion

X933.4

B

1673-257X(2017)10-0061-03

10.3969/j.issn.1673-257X.2017.10.016

張杰(1991~),男,碩士,工程師,從事金屬材料的理化檢驗(yàn)及失效分析工作。

張杰,E-mail: 928533546@qq.com。

2017-03-17)

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