文/聶禮陽(yáng) 吳曉峰,中國(guó)石油化工股份有限公司洛陽(yáng)分公司
如何提高220t/h鍋爐電除塵器效率
文/聶禮陽(yáng) 吳曉峰,中國(guó)石油化工股份有限公司洛陽(yáng)分公司
隨著經(jīng)濟(jì)技術(shù)的發(fā)展及環(huán)保理念的提升,原有燃煤電廠環(huán)保設(shè)施無(wú)法滿(mǎn)足要求。本文針對(duì)提高鍋爐電除塵器工作效率進(jìn)行分析,主要對(duì)技術(shù)選擇、工期及成本進(jìn)行分析,最終選擇“多級(jí)組合式變流場(chǎng)系統(tǒng)”,實(shí)現(xiàn)煙塵達(dá)標(biāo)排放。
鍋爐;除塵器;工作效率
2011年國(guó)家推出了GB13223-2011《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,將燃煤電廠煙塵、SO2、NOx等污染物的排放限值分別降至30、100、100mg/m3,《煤電節(jié)能減排升級(jí)改造行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020年)》規(guī)定,在基準(zhǔn)氧含量為6%的條件下,燃煤電廠煙氣中煙塵、SO2、NOx排放限值不高于10、35、50 mg/m3。為滿(mǎn)足環(huán)保要求,必須對(duì)現(xiàn)有設(shè)施進(jìn)行改造,本文針對(duì)某220t/h燃煤鍋爐電除塵器提效改造進(jìn)行分析。
燃煤電廠最新煙塵排放標(biāo)準(zhǔn)由100mg/Nm3降至10mg/Nm3,多級(jí)組合式變流場(chǎng)電除塵器除塵效率≥99.91%,可減少現(xiàn)有電除塵器改造工作量,縮短施工周期,降低改造成本。對(duì)后續(xù)引風(fēng)機(jī)系統(tǒng)無(wú)影響。
多級(jí)配組合型的電除塵器,可以捕捉到更多的電阻粉塵和超細(xì)的顆粒粉塵,一般有一臺(tái)電除塵器使用3~4個(gè)電場(chǎng)就可以滿(mǎn)足各種工作需求了,其中除塵器的出口排放煙塵要求小于等于30 mg/Nm3,這種除塵器完全將布袋除塵器和復(fù)合式的除塵器給替換了。
變流場(chǎng)除塵器內(nèi)部氣流構(gòu)造是兩種流場(chǎng)形成的,其中前級(jí)的兩個(gè)流場(chǎng)分布是屬于常規(guī)的煙氣流場(chǎng),而末級(jí)的氣流分布是屬于一種變流場(chǎng);在常規(guī)的煙氣流場(chǎng)中,陽(yáng)極排是利用以往的陽(yáng)極板構(gòu)成的,而變流場(chǎng)中的陽(yáng)極排則是使用格柵式的極板構(gòu)成的。
(1)兩類(lèi)流場(chǎng)的布置。第一、二電場(chǎng)粉塵濃度較高、顆粒較大、電阻較小,選用常規(guī)的煙氣流場(chǎng)布置。這種布置有利于加快粉塵荷電、降低起暈電壓、避免電暈封閉,提高粉塵收集效率。
第三電場(chǎng)粉塵濃度比較低、顆粒比較細(xì)、電阻較高,選用變流場(chǎng)來(lái)收集粉塵。變流場(chǎng)高效電除塵器運(yùn)行時(shí),表現(xiàn)出來(lái)的電壓是非常高的,電流的伏-安特性是非常低的,因此在電阻比較高、粉塵顆粒是超細(xì)、粉塵粘性比較大的情況下它的捕集效率會(huì)更高。
(2)使用極低煙氣流速來(lái)實(shí)現(xiàn)荷電粉塵的收集,這樣可以更好避免出現(xiàn)二次粉塵的情況。因?yàn)槠胀ǖ碾姵龎m煙流速大于0.691m/s,所以在振打之后出現(xiàn)的粉塵則會(huì)被風(fēng)力帶到電場(chǎng)外邊,從而造成二次粉塵污染。在高效變流場(chǎng)中,煙氣流經(jīng)格柵板時(shí)流速逐步降低,最低可降至0.0691m/s。這時(shí)就可以更方便收集廢氣了,這樣粉塵沉降之后也不會(huì)被煙氣流給帶走了。
在特定的時(shí)間(t)內(nèi),電除塵器中的煙氣速度是0.691m/s,其中流入通道的速度V1所積攢的煙塵總體積則是Q1,而流入兩邊通道的速度V2所沉淀的體積則是Q2,其中Q1=Q2,所以:
假設(shè)關(guān)于通道的長(zhǎng)、寬、高分別是4m、0.405m、13m,那么:
其中剛開(kāi)始流入通道的速度V1=2×0.691=1.4(m/s)
從而可以得出流經(jīng)積塵極的相關(guān)煙塵流速:
所以,在后部電場(chǎng)格柵式陽(yáng)極板和分布的氣流構(gòu)成的流場(chǎng)結(jié)構(gòu),使低速流場(chǎng)中沉集粉塵的地方,在進(jìn)行以此清灰振打時(shí)候,幾乎不會(huì)在出現(xiàn)第二次揚(yáng)塵的情況了。
(3)后部的電場(chǎng)流場(chǎng)結(jié)構(gòu)。特殊的流場(chǎng)結(jié)構(gòu)讓供電的地方具有雙區(qū)電場(chǎng)的特征,這樣荷電和收塵才能更好的分離,同時(shí)實(shí)現(xiàn)細(xì)小荷電塵粒的捕集。
(4)變流場(chǎng)中的格柵式陽(yáng)極板所具有剛度是比較大的,而且振打的加速度也具有很好的傳遞性,還具有較強(qiáng)的抗彎曲與抗變形性能。
(6)多級(jí)配組合式的變流場(chǎng)收塵面積。目前我國(guó)很多電除塵器都不能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的粉塵排放量,這里可以使用多級(jí)配組合式的變流場(chǎng),然后將極板增高到13m,這樣收塵的面積就可以增加2666m2,這與原除塵面積(4275m2)相比增加了2666m2,這樣可以有效的將除塵器出口的煙塵排放濃度減小到30mg/Nm3。
原電除塵器相關(guān)設(shè)計(jì)的參數(shù)如下:
(1)煙氣溫度:140℃
(2)除塵的效率:99.57%
(3)處理煙氣的數(shù)量:262000Nm3
(4)各電場(chǎng)的除塵效率:83.65%
(5)入口的煙塵濃度:23g/Nm3
(6)出口的煙塵濃度:100mg/Nm3
(7)三電廠前端的煙塵濃度:614mg/Nm3
(8)1~2電場(chǎng)相關(guān)的除塵效率:97.3%
上文說(shuō)到將前三個(gè)電場(chǎng)極板的極線提高至13m,調(diào)整氣流的分布情況,然后提高進(jìn)出口出的喇叭頂端,保留原來(lái)的除塵器前兩個(gè)電場(chǎng)的效率,而多級(jí)配組合式的變流場(chǎng)的效率≥95%的,根據(jù)加高之后的除塵器相關(guān)技術(shù)進(jìn)行分析,其中1~2的電場(chǎng)除塵效率是大于98.41%的,那么可以得出二電場(chǎng)末端煙塵濃度是370mg/Nm3三場(chǎng)末端的煙塵濃度則是18.5mg/Nm3。
結(jié)語(yǔ):根據(jù)上述分析,可以看出在原來(lái)的電流場(chǎng)中,進(jìn)行一些環(huán)節(jié)的調(diào)整,改變除塵器相關(guān)結(jié)構(gòu)的參數(shù),使用多級(jí)配組合式的高效電流場(chǎng)除塵器,從而提高除塵效率,降低煙塵污染。關(guān)于部分技術(shù)也要不斷的進(jìn)行創(chuàng)新,積極與當(dāng)代的科技相接軌,這樣才能保證除塵器的可持續(xù)發(fā)展,讓除塵器相關(guān)技術(shù)得到不斷的更新,進(jìn)而提高除塵器的綠色環(huán)保功能,從而達(dá)到國(guó)家污染物排放量的標(biāo)準(zhǔn),以此實(shí)現(xiàn)環(huán)保的目的。
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