国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

馬鋼2×380 m2燒結(jié)機(jī)余熱發(fā)電短時(shí)停機(jī)操作優(yōu)化實(shí)踐

2017-09-28 03:24:12
山西冶金 2017年4期
關(guān)鍵詞:馬鋼冷機(jī)燒結(jié)機(jī)

馬 鵬

(馬鞍山鋼鐵股份有限公司第三煉鐵總廠, 安徽 馬鞍山 243000)

馬鋼2×380 m2燒結(jié)機(jī)余熱發(fā)電短時(shí)停機(jī)操作優(yōu)化實(shí)踐

馬 鵬

(馬鞍山鋼鐵股份有限公司第三煉鐵總廠, 安徽 馬鞍山 243000)

結(jié)合馬鋼2×380 m2燒結(jié)機(jī)余熱發(fā)電優(yōu)化操作案例,在現(xiàn)有工藝設(shè)備基礎(chǔ)上,通過增加燒結(jié)礦原始蓄熱量、減少?gòu)U氣帶走熱量、減少余熱煙氣系統(tǒng)冷風(fēng)帶入量、增大余熱回收量等措施對(duì)操作方法進(jìn)行合理優(yōu)化。實(shí)踐證明:將引起鍋爐甩爐的燒結(jié)機(jī)停機(jī)時(shí)間由10~15 min延長(zhǎng)至30 min,有效減少了短時(shí)停機(jī)引起的鍋爐甩爐、汽機(jī)解列次數(shù),在現(xiàn)有條件下提高余熱發(fā)電量;并最大程度上保證熱源的連續(xù)性與穩(wěn)定性,減少系統(tǒng)的開停機(jī)次數(shù),從而減少熱應(yīng)力對(duì)設(shè)備的損壞,延長(zhǎng)設(shè)備使用周期;顯著減少了余熱發(fā)電頻繁甩爐的情況,提高了余熱發(fā)電系統(tǒng)的穩(wěn)定性和效率。

燒結(jié) 余熱發(fā)電 短時(shí)停機(jī)(30 min) 優(yōu)化操作 效率

鋼鐵工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要支柱產(chǎn)業(yè),也是能源密集型的產(chǎn)業(yè)之一。在鋼鐵企業(yè)中,燒結(jié)工序能耗占總能耗的9%~12%,僅次于煉鐵工序,節(jié)能潛力很大[1]。燒結(jié)余熱發(fā)電是一項(xiàng)將燒結(jié)廢氣余熱資源轉(zhuǎn)變?yōu)殡娏Φ墓?jié)能技術(shù),該技術(shù)不產(chǎn)生額外的廢氣、廢渣、粉塵和其他有害氣體[2]。其基本原理為:燒結(jié)礦在環(huán)冷機(jī)或帶冷機(jī)上通過鼓風(fēng)冷卻,由底部吹入的冷風(fēng)在穿過熾熱的燒結(jié)礦層時(shí)被加熱,吸收熱量后變?yōu)楦邷貜U氣。將這些高溫的廢氣通過引風(fēng)機(jī)引入鍋爐,加熱鍋爐內(nèi)的水產(chǎn)生蒸汽,蒸汽推動(dòng)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)帶動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電[3]。燒結(jié)工序余熱資源量約占噸鋼余熱資源總量的19.3%[4],燒結(jié)余熱回收是降低燒結(jié)工序能耗、提高能源利用效率的重要途徑。

1 馬鋼燒結(jié)余熱系統(tǒng)概況

馬鞍山鋼鐵股份有限公司第三煉鐵總廠(全文簡(jiǎn)稱馬鋼)有兩A、B機(jī)臺(tái)380m2燒結(jié)機(jī),采用900mm超厚料層,2×20 000 m3/min豪頓華雙吸入后彎型主抽風(fēng)機(jī),配套2臺(tái)432 m2帶冷機(jī),配套2臺(tái)帶冷余熱環(huán)鍋爐與1臺(tái)煙道余熱鍋爐,余熱發(fā)電機(jī)組額定功率為20 000 kW,表1為2×380 m2燒結(jié)機(jī)主要設(shè)備規(guī)格性能。

表1 2×380 m2燒結(jié)機(jī)主要設(shè)備規(guī)格性能

2 存在的現(xiàn)狀

燒結(jié)生產(chǎn)是一個(gè)連續(xù)作業(yè)的過程,余熱發(fā)電也是依靠連續(xù)不斷的熱量供應(yīng)來產(chǎn)生穩(wěn)定的蒸汽來發(fā)電,對(duì)燒結(jié)余熱進(jìn)行發(fā)電的必要條件就是保證熱源具備較好的連續(xù)性。燒結(jié)余熱通常是由熱燒結(jié)礦帶來的物理性顯熱,燒結(jié)機(jī)短時(shí)間的停機(jī)(30 min左右)在燒結(jié)生產(chǎn)中是很難避免的[5],這種停機(jī)對(duì)燒結(jié)機(jī)作業(yè)率影響不大,但是對(duì)余熱發(fā)電機(jī)組影響卻很大。其影響主要表現(xiàn)在發(fā)電機(jī)組作業(yè)率低、單位小時(shí)發(fā)電量低于或遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于額定發(fā)電量。我國(guó)很多鋼鐵廠都普遍存在這種問題存在,解決好這個(gè)問題有比較廣闊的現(xiàn)實(shí)意義。

除計(jì)劃?rùn)z修外,馬鋼燒結(jié)機(jī)可預(yù)見性停機(jī)的主要原因有補(bǔ)篦條、換臺(tái)車、生產(chǎn)性皮帶跑偏、更換皮帶托輥等,停機(jī)時(shí)間基本上在30 min之內(nèi),這種短時(shí)停機(jī)(30 min左右)無法避免。如下頁表2所示,馬鋼燒結(jié)機(jī)平均月?lián)Q臺(tái)車約10~15輛,每次換臺(tái)車時(shí)間約12~15 min,平均月補(bǔ)爐篦條次數(shù)與換臺(tái)車次數(shù)15~20次,其他可預(yù)見性計(jì)劃5~10次,每月燒結(jié)機(jī)停機(jī)次數(shù)在35~40次左右。據(jù)統(tǒng)計(jì),燒結(jié)機(jī)停機(jī)10~15 min就將導(dǎo)致余熱鍋爐甩爐,尤其兩臺(tái)機(jī)同時(shí)停機(jī)超過10~15 min便會(huì)造成余熱發(fā)電機(jī)組解列。每開停機(jī)一次,鍋爐、蒸汽管道及汽輪機(jī)等將承受一次熱交變應(yīng)力,在多次熱交變應(yīng)力作用下鍋爐、汽輪機(jī)將因疲勞損壞而大大縮短使用壽命[5]。

表2 2017年1-6月馬鋼2臺(tái)機(jī)停機(jī)換臺(tái)車次數(shù)

從圖1溫度衰減趨勢(shì)可以看出,在不采取積極應(yīng)對(duì)措施的情況下,燒結(jié)機(jī)停機(jī)后,熱源供應(yīng)中斷,帶冷煙罩溫度迅速下降,鍋爐在得不到持續(xù)熱量供應(yīng)的條件下,主蒸汽溫度隨之迅速下降。馬鋼余熱主蒸汽溫度年均值在305~310℃,在停機(jī)10~15 min左右,便會(huì)導(dǎo)致鍋爐因蒸汽質(zhì)量下降而被迫甩爐甚至汽機(jī)解列。恢復(fù)生產(chǎn)后,每次余熱發(fā)電解列后僅汽輪機(jī)正常沖轉(zhuǎn)就需要100 min以上,再加上沖轉(zhuǎn)過程中可能的跳機(jī)、帶冷煙罩溫度提升,每次解列影響發(fā)電至少要達(dá)到3 h以上。

圖1 燒結(jié)停機(jī)后余熱主蒸汽溫度衰減趨勢(shì)

3 優(yōu)化操作措施

針對(duì)馬鋼余熱發(fā)電現(xiàn)狀及余熱發(fā)電的特點(diǎn),有計(jì)劃地制定相應(yīng)的燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)操作對(duì)策,優(yōu)化生產(chǎn)和余熱操作過程,以期減少短時(shí)停機(jī)(30 min)帶來的甩爐、解列次數(shù)。從增加燒結(jié)礦蓄熱量以及減少?gòu)U氣帶走的熱量?jī)蓚€(gè)大方向著手應(yīng)對(duì),同時(shí)配合操作余熱系統(tǒng),從以下4個(gè)主要方面優(yōu)化操作措施。

3.1 增加燒結(jié)礦原始蓄熱量

合理控制水碳,兼顧燒結(jié)礦FeO控制基準(zhǔn)和余熱生產(chǎn)對(duì)熱量的需求,適度上調(diào)燃料配比約0.5%左右,具體上調(diào)時(shí)間以料頭至帶冷機(jī)第二個(gè)風(fēng)箱為準(zhǔn)倒推;根據(jù)當(dāng)時(shí)機(jī)速,計(jì)算壓料時(shí)間,提前上調(diào)泥輥系數(shù)0.05左右,進(jìn)行壓料操作,使停機(jī)時(shí)壓料料頭進(jìn)入帶冷機(jī)2號(hào)風(fēng)箱;通過在合理范圍內(nèi)適當(dāng)上調(diào)燃料配比,增加壓入量,來提高燒結(jié)礦餅原始蓄熱量。

3.2 減少?gòu)U氣帶走熱量

壓料料頭出點(diǎn)火爐以后,根據(jù)料頭位置,逐個(gè)關(guān)閉對(duì)應(yīng)的風(fēng)箱蝶閥開度,開度由全開關(guān)至30%,同時(shí)根據(jù)過程逐步降低主抽頻率;壓料料頭至機(jī)尾時(shí)主抽頻率關(guān)至工況要求最低水平38 Hz,視停機(jī)時(shí)間,風(fēng)門開度關(guān)至5%~25%;停機(jī)時(shí)關(guān)閉4~23號(hào)所有風(fēng)箱蝶閥開度至0;壓料料頭至機(jī)尾時(shí),1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)帶冷風(fēng)機(jī)風(fēng)門開度迅速關(guān)到10%~15%。通過主抽風(fēng)門、風(fēng)箱蝶閥以及帶冷風(fēng)門的控制減少帶入大煙道的廢氣熱量和停機(jī)時(shí)冷風(fēng)帶走燒結(jié)礦物理熱。

3.3 減少余熱煙氣系統(tǒng)冷風(fēng)帶入量

壓料料頭至機(jī)尾時(shí),余熱循環(huán)風(fēng)機(jī)液偶風(fēng)門開始下調(diào),至停機(jī)時(shí)液偶、風(fēng)門關(guān)至25%左右,維持在低負(fù)荷、低風(fēng)量狀態(tài)下運(yùn)轉(zhuǎn)。低負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)可以有效減少將低品質(zhì)廢溫帶至余熱煙氣循環(huán)系統(tǒng),減少余熱煙氣溫度下降速度。

3.4 增大余熱回收量

壓料料頭至機(jī)尾時(shí),帶冷速比下調(diào)0.2~0.3,以熱礦槽不於料為準(zhǔn)(崗位監(jiān)控)。通過下調(diào)帶冷速比,提高帶冷機(jī)內(nèi)燒結(jié)礦料層厚度,使熱量富集,同時(shí)增加冷風(fēng)通過燒結(jié)礦料層的時(shí)間,增大余熱回收量。復(fù)產(chǎn)時(shí),余熱系統(tǒng)可以第一時(shí)間從帶冷機(jī)增大余熱回收量。

4 取得效果

通過對(duì)前期雙機(jī)同時(shí)停機(jī)24 min的優(yōu)化操作案例進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,得出以下主要數(shù)據(jù)。

從下頁表3中可以看出,雙機(jī)同時(shí)停機(jī)24 min復(fù)產(chǎn)后,由于軟水在鍋爐中進(jìn)行熱交換以及蒸汽在管道中的時(shí)間延誤,蒸汽質(zhì)量(壓力、溫度)和發(fā)電機(jī)有功功率滯后約10 min,在34 min后下降到最低,其中主汽溫度最低值為263℃,距離甩爐臨界溫度250℃還高出13℃。

當(dāng)燒結(jié)停機(jī)30 min時(shí),蒸汽質(zhì)量會(huì)在40 min后下降到最低,通過對(duì)下頁表3的數(shù)據(jù)進(jìn)行線性擬合,從下頁圖2中可以很明顯地看出,當(dāng)燒結(jié)停機(jī)30 min時(shí),主蒸汽溫度及壓力在甩爐臨界點(diǎn)之上(主汽溫度250℃,主汽壓力1.3 MPa)。

表3 燒結(jié)機(jī)雙機(jī)停機(jī)24 min復(fù)產(chǎn)后余熱與有功功率的關(guān)系

圖2 燒結(jié)機(jī)雙機(jī)停機(jī)30 min后的余熱主蒸汽溫度、壓力線性擬合曲線

同期對(duì)應(yīng)燒結(jié)礦成分均在合格范圍之內(nèi),此種優(yōu)化操作法未對(duì)燒結(jié)礦成分造成明顯影響。

從表4可以看出,自3月份下旬開始針對(duì)燒結(jié)余熱發(fā)電采取上述優(yōu)化操作,可以有效減少燒結(jié)機(jī)短時(shí)停機(jī)(30 min左右)引起的鍋爐甩爐與汽機(jī)解列次數(shù),顯著地提高了余熱發(fā)電系統(tǒng)的運(yùn)行效率。

表4 2017年1—6月份余熱鍋爐甩爐次數(shù)統(tǒng)計(jì)

5 結(jié)語

通過合理優(yōu)化操作方法,將引起鍋爐甩爐的燒結(jié)機(jī)停機(jī)時(shí)間由10~15 min延長(zhǎng)至30 min,可有效減少短時(shí)停機(jī)引起的鍋爐甩爐,汽機(jī)解列次數(shù),在現(xiàn)有條件下提高余熱發(fā)電量;并最大程度上保證熱源的連續(xù)性與穩(wěn)定性,減少系統(tǒng)的開停機(jī)次數(shù),從而減少熱應(yīng)力對(duì)設(shè)備的損壞,延長(zhǎng)設(shè)備使用周期。

[1] 肖南石,潘春暉.燒結(jié)環(huán)冷機(jī)純低溫余熱發(fā)電技術(shù)的應(yīng)用效果[J].能源研究與管理,2012(1):91-94.

[2] 孫健.燒結(jié)余熱技術(shù)在鋼鐵企業(yè)的應(yīng)用[J].科技創(chuàng)新與應(yīng)用,2012(22):48.

[3] 劉小強(qiáng),陶壽松.燒結(jié)余熱發(fā)電技術(shù)在韶鋼的推廣應(yīng)用[J].科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào),2012(12):55-56.

[4] 蔡伊青.基于(火用)效率優(yōu)化的燒結(jié)余熱回收系統(tǒng)蒸汽參數(shù)動(dòng)態(tài)設(shè)定[D].長(zhǎng)沙:中南大學(xué),2013.

[5] 張青枝,陳恩鑒,胡巍.燒結(jié)生產(chǎn)線的飽和蒸汽發(fā)電系統(tǒng)[J].冶金能源,2013(1):51-54.

(編輯:王瑾)

Optimized Operation Practice of Short-term Shutdown for Waste Heat Power Generation of 2×380 m2Sintering Machine in Masteel

Ma Peng
(Third Iron Smelting Plant,Ma’anshan Iron&Steel Co.,Ltd.,Ma’anshan Anhui 243000)

Combining with the optimization operation of 2×380 m2sintering machine waste heat power generation in Ma'anshansteel,based on the existing technology and equipment,the operation method is optimized by increasing original heat storage of sinter,reducing exhaust heat,reducing cold air intake in Waste heat flue gas system,and increasing waste heat recovery volum and other measures.Practice proves that extending the downtime sintering machine from 10~15 min to 30 min,effectively reduces shutdown times of boiler furnace and turbine caused by short-time shutdown,improves the waste heat power generation under the existing conditions;and to the maximum extent ensures the continuity and stability of heat source to the greatest extent,reduces system downtime,in order to reduce the damage of thermal stress the equipment,extend life cycle of equipment,significantly reduce the waste heat power generation system shutdowns,and improve the stability and efficiency of waste heat power generation system.

sintering,waste heat power generation,short-term shutdown(30 min),optimization operation,efficiency

TF321

A

1672-1152(2017)04-0107-03

10.16525/j.cnki.cn14-1167/tf.2017.04.40

2017-06-06

馬鵬(1989—),男,碩士研究生,畢業(yè)于安徽工業(yè)大學(xué),助理工程師。

猜你喜歡
馬鋼冷機(jī)燒結(jié)機(jī)
多功能高效燒結(jié)環(huán)冷機(jī)優(yōu)化改造措施
山東冶金(2022年3期)2022-07-19 03:27:12
石橫特鋼燒結(jié)環(huán)冷機(jī)改造應(yīng)用實(shí)踐
山東冶金(2019年6期)2020-01-06 07:46:12
燒結(jié)機(jī)布料器的改進(jìn)優(yōu)化
山東冶金(2019年5期)2019-11-16 09:09:36
環(huán)冷機(jī)冷卻過程仿真研究
山東冶金(2019年1期)2019-03-30 01:35:08
燒結(jié)機(jī)自動(dòng)卸灰控制系統(tǒng)的改進(jìn)
山東冶金(2018年5期)2018-11-22 05:12:32
馬鋼華陽
降低燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)率的技術(shù)改造
馬鋼精煉300 t RH爐噴補(bǔ)臺(tái)車噴補(bǔ)方法的研究
105 m2燒結(jié)機(jī)技術(shù)改造實(shí)踐
山東冶金(2015年5期)2015-12-10 03:27:42
馬鋼11號(hào)高爐風(fēng)口喂線護(hù)爐實(shí)踐
屏东市| 高邮市| 鄂托克前旗| 彭阳县| 武清区| 安泽县| 晋州市| 招远市| 铁岭市| 武隆县| 陕西省| 涞水县| 凯里市| 辽宁省| 忻城县| 安达市| 景泰县| 宝山区| 广宁县| 廉江市| 贵德县| 泰顺县| 克什克腾旗| 鄯善县| 长寿区| 江安县| 彝良县| 清远市| 白山市| 调兵山市| 比如县| 德格县| 新余市| 普兰县| 西乌| 呼玛县| 汤阴县| 苗栗县| 皮山县| 乌鲁木齐县| 民权县|