宋菲菲,毛向榮,李 瑋,高 希,徐 航
(上海建安化工設(shè)計有限公司,上海 200437)
絡(luò)合鐵脫硫技術(shù)是一種以高價鐵為催化劑的濕式氧化還原脫除硫化物的方法,其特點(diǎn)是吸收劑無毒、一步將H2S 轉(zhuǎn)變成元素硫、H2S脫除率可達(dá)99%以上;與Claus工藝、 SCOT工藝等傳統(tǒng)脫硫技術(shù)相比,絡(luò)合鐵脫硫技術(shù)工藝簡單、硫容量高、環(huán)保無毒且副產(chǎn)硫黃,具有經(jīng)濟(jì)、節(jié)能、運(yùn)行穩(wěn)定及脫除率高等優(yōu)點(diǎn)。山西某項目采用武漢國力通有限公司的絡(luò)合鐵脫硫技術(shù),將低溫甲醇洗合成氣凈化工藝產(chǎn)生的酸性氣中富含的H2S氣體轉(zhuǎn)化為硫黃,并作為產(chǎn)品出售。經(jīng)處理后氣體中的φ(H2S)降至4.0×10-6以下,達(dá)到《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB 14554—1993的要求,實現(xiàn)了環(huán)保、節(jié)能等持續(xù)發(fā)展的要求。
絡(luò)合鐵脫硫是利用水溶液中絡(luò)合鐵離子的氧化還原性,使含硫化氫氣體與含絡(luò)合鐵催化劑的水溶液進(jìn)行氣液相接觸反應(yīng)。原料氣中的硫化氫通過酸堿吸收進(jìn)入水溶液,在水溶液中,利用高價絡(luò)合鐵離子的氧化性將硫化氫化成單質(zhì)硫,絡(luò)合鐵離子被還原成低價絡(luò)合亞鐵離子。然后在再生過程中鼓入空氣,以空氣氧化堿性吸收劑中的絡(luò)合亞鐵,使吸收劑中的絡(luò)合亞鐵轉(zhuǎn)化為絡(luò)合鐵,再生回用。主要反應(yīng)方程式如下:
綜合以上各反應(yīng),可得:
由上可以看出,在總反應(yīng)中并不消耗鐵離子,鐵離子是作為H2S和O2反應(yīng)的催化劑參與反應(yīng)。
低溫甲醇洗合成氣凈化工藝產(chǎn)生的酸性氣體流量約為1 100 m3/h(標(biāo)態(tài)),酸性氣體中H2S含量較高,H2S體積分?jǐn)?shù)為4.534%(干基),CO2體積分?jǐn)?shù)為92.951%(干基)。
低溫甲醇洗脫硫工藝流程如圖1所示。一定溫度、壓力下的低溫甲醇洗合成氣中的酸性氣體進(jìn)入管式反應(yīng)器,其組成含有體積分?jǐn)?shù)4.534%的H2S 和體積分?jǐn)?shù)92.951%的CO2,脫除部分H2S之后進(jìn)入脫硫吸收塔,經(jīng)三級噴淋后將脫除H2S的氣體送入凈化氣風(fēng)機(jī),排到界外煙囪。脫硫吸收塔底部富集了H2S的液體進(jìn)入再生沉降槽,與加入的絡(luò)合鐵催化劑及輔助化學(xué)試劑接觸,使液體中的H2S轉(zhuǎn)化成單質(zhì)硫并在沉降槽底部沉降,再生后的溶液清液在再生沉降槽的上部,通過泵送至脫硫吸收塔做噴淋用。再生沉降槽底部沉降的硫黃顆粒形成硫黃漿,經(jīng)硫黃漿泵后分兩路輸送:一部分送入硫黃回收系統(tǒng);一部分送回再生沉降槽底部自循環(huán),以防止硫黃沉積堵塞。
圖1 低溫甲醇洗脫硫工藝流程
再生需要的空氣通過空氣風(fēng)機(jī)加壓、空氣水冷卻器降溫后,進(jìn)入再生沉降槽,使得絡(luò)合鐵脫硫劑與空氣接觸氧化再生,氧化后的空氣不含污染成分直接排空。
硫黃漿經(jīng)真空過濾器分離為濾液和固體硫黃,固體硫黃再送入制漿槽與熔硫上清液混合配成質(zhì)量分?jǐn)?shù)20%~30%的漿液,由泵送至熔流釜;經(jīng)蒸汽加熱后,形成質(zhì)量分?jǐn)?shù)99%的硫黃,并從熔硫釜底部分離,通過接液盒接受冷卻成型后進(jìn)入庫房。
堿性環(huán)境有利于H2S的吸收,整個反應(yīng)在偏堿性的環(huán)境下進(jìn)行,較高的pH會促進(jìn)硫代硫酸鹽離子的形成,進(jìn)而減少O2的吸收,但也阻礙單質(zhì)硫的凝聚,而過低的pH會阻礙H2S氣體的吸收。因此,本項目將pH控制在7.5~8.5,為弱堿性水溶液。溶液溫度控制在50 ℃以內(nèi),過高的溫度會使絡(luò)合劑降解加快,鐵催化劑流失嚴(yán)重,并且使硫黃顏色由黃變灰色,進(jìn)而影響品質(zhì)。
該絡(luò)合鐵脫硫項目自開車以來運(yùn)行穩(wěn)定,選取2017年3月1日至31日期間的幾組絡(luò)合鐵脫硫的數(shù)據(jù),如表1所示。
表1 絡(luò)合鐵脫硫工藝參數(shù)
由表1可以看出:該絡(luò)合鐵脫硫項目運(yùn)行穩(wěn)定,低溫甲醇洗合成氣凈化工藝產(chǎn)生的酸性氣體經(jīng)絡(luò)合鐵脫硫處理后,酸性氣中的φ(H2S)平均降至4.0×10-6以下,達(dá)到《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB 14554—1993中的排放要求。
選取2017年3月20日副產(chǎn)物進(jìn)行組分分析,其組成(質(zhì)量分?jǐn)?shù)):硫黃99%、H2O 0.993%、二乙醇胺0.006%、Fe 0.000 2%。由此可見,副產(chǎn)物組分中以硫黃為主,無其他副鹽類產(chǎn)生,硫黃產(chǎn)量為54.2 kg/h,質(zhì)量分?jǐn)?shù)為99%,達(dá)到合格品的要求,可作為產(chǎn)品外售。
(1)溶液pH控制在7~9,呈弱堿性,溶液溫度控制在50 ℃以內(nèi);
(2)控制絡(luò)合鐵藥劑的投加量,防止再生沉降槽底部硫黃大量沉積進(jìn)而造成堵塞;
(3)吸收塔填料選型合適,避免壓降過大,選用合適的動設(shè)備密封面,避免泄漏;
(4)絡(luò)合鐵脫硫劑腐蝕性較強(qiáng),相關(guān)設(shè)備材質(zhì)選用不銹鋼。
(1)脫硫過程在低溫、常壓下進(jìn)行,系統(tǒng)的安全性與可維護(hù)性高。
(2)絡(luò)合鐵催化劑選擇性高,副鹽產(chǎn)生量較低,硫黃產(chǎn)量為54.2 kg/h,純度為99%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),達(dá)到合格品要求,為企業(yè)帶來一定的經(jīng)濟(jì)效益。
(3)絡(luò)合鐵脫硫劑脫除低溫甲醇洗合成氣中的H2S效果較好,處理后的酸性氣體中φ(H2S)遠(yuǎn)低于10×10-6,滿足《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB 14554—1993中的排放要求。
(4)絡(luò)合鐵脫硫技術(shù)不受烴類、高含量CO2的影響,可廣泛應(yīng)用于在原油伴生氣、合成氣、焦?fàn)t氣、生物發(fā)酵氣、酸性尾氣、硫黃回收裝置尾氣等工業(yè)氣體的脫H2S凈化處理。