鐘克輝
分解爐煤粉分級(jí)燃燒技術(shù)是一項(xiàng)無(wú)需增加運(yùn)行成本的脫硝技術(shù),通過(guò)設(shè)計(jì)上的不斷優(yōu)化、操作上的精心配合,能夠在不影響產(chǎn)量、質(zhì)量的情況下,有效降低系統(tǒng)氮氧化物排放總量。華潤(rùn)水泥的生產(chǎn)實(shí)踐證明,分解爐煤粉分級(jí)燃燒技術(shù)總體脫硝效率可達(dá)40%~50%,分解爐作分級(jí)燃燒改造后窯系統(tǒng)生產(chǎn)運(yùn)行穩(wěn)定,對(duì)熟料產(chǎn)質(zhì)量不會(huì)造成影響。
我公司5 000t/d燒成系統(tǒng)采用φ4.8m×72m三檔支撐回轉(zhuǎn)窯、雙系列五級(jí)預(yù)熱器和TTF分解爐。長(zhǎng)期以來(lái),回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)NOX本底濃度偏高,達(dá)到1 200~1 300mg/m3(標(biāo))[NOX國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)為400mg/m3(標(biāo))]。為達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)和總量控制的要求,窯系統(tǒng)采用了SNCR的脫硝技術(shù),向分解爐內(nèi)噴入氨水,但因?yàn)閲姲绷看?,給水泥企業(yè)帶來(lái)了一定的成本壓力。為降低SNCR的噴氨量,減少生產(chǎn)運(yùn)行成本,采用分級(jí)燃燒脫硝技術(shù)對(duì)分解爐進(jìn)行局部改進(jìn),是水泥工業(yè)降低氮氧化物排放的重要技術(shù)路線(xiàn)之一。本文就分解爐分級(jí)燃燒改造及調(diào)試經(jīng)驗(yàn)作一介紹。
分解爐分級(jí)燃燒技術(shù)是在分解爐錐部空間建立脫硝還原燃燒區(qū),形成缺氧燃燒環(huán)境以便產(chǎn)生CO、CH4、H2、HCN等還原劑。這些還原劑與窯尾煙氣中的NOX發(fā)生反應(yīng),將NOX還原成N2等無(wú)污染的惰性氣體。此外,分解爐中的煤粉在缺氧條件下燃燒,也抑制了自身燃料型NOX的產(chǎn)生,從而實(shí)現(xiàn)水泥生產(chǎn)過(guò)程中NOX的減排。
3.1 分解爐煤粉燃燒系統(tǒng)技改
新增四支貧氧燃燒器安裝在分解爐錐體底部,即三次風(fēng)進(jìn)風(fēng)口往下,位于煙室與分解爐接口的膨脹節(jié)以上適當(dāng)位置,原有四根噴煤管保留兩根,煤粉經(jīng)分煤器、輸煤管道進(jìn)入改造后的四根燃燒器和原有的兩根噴煤管。四支貧氧燃燒器在直筒平面內(nèi)360°均布,將煤粉經(jīng)噴嘴高速?lài)娙脒€原區(qū)內(nèi),并充分分散,且使噴入的煤粉在爐內(nèi)形成徑向擴(kuò)散,從而加大反應(yīng)力度和延長(zhǎng)反應(yīng)時(shí)間,保證缺氧燃燒產(chǎn)生還原氣氛,還原窯尾煙氣中大量的NOX。分解爐煤粉燃燒系統(tǒng)技改見(jiàn)圖1。噴煤管?chē)娒簶寚娒汗車(chē)娒汗?/p>
圖1 分解爐分級(jí)燃燒煤粉系統(tǒng)技改示意圖
3.2 C4分料管技改
對(duì)原C4下料管下料位置進(jìn)行改造,具體方案為:增加兩個(gè)分料管,將分出的部分生料喂入分解爐錐體下部新增加的撒料箱。撒料箱位于貧氧燃燒器上方,喂入的生料可以調(diào)節(jié)分解爐溫度,防止高溫結(jié)皮現(xiàn)象的產(chǎn)生。部分物料進(jìn)入改造后的低氧還原區(qū),利用生料中氧化鈣等堿金屬氧化物對(duì)煤焦及煤粉還原NOX的催化作用,還原窯爐內(nèi)生成的NOX。C4分料管技改見(jiàn)圖2。
圖2 C4分料管技改示意圖
2016年8月,我公司對(duì)分解爐實(shí)施了煤粉分級(jí)燃燒技術(shù)的改造,在改造后的第一個(gè)月,由于對(duì)新系統(tǒng)理解不夠,仍按原來(lái)的操作思路控制,NOX控制在400mg/m3(標(biāo))以下時(shí),氨水用量較技改前降低20%左右,未達(dá)到預(yù)期目標(biāo),同時(shí)分解爐錐部溫度高,局部結(jié)皮嚴(yán)重,窯產(chǎn)量下降200t/d。為解決以上問(wèn)題,經(jīng)過(guò)不斷摸索,采取了以下措施:
(1)適當(dāng)降低分解爐送煤羅茨風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,減少送煤風(fēng)量,以解決分解爐錐部還原區(qū)氧含量仍偏高,還原區(qū)形成不充分的問(wèn)題。同時(shí)進(jìn)一步減小送煤管道直徑,提高煤粉噴入速度,提升煤粉在分解爐內(nèi)的分散效果,促進(jìn)分解爐還原區(qū)的充分形成。
(2)逐漸加大C4進(jìn)入分解爐錐部生料量,降低了分解爐錐部溫度,解決了局部結(jié)皮現(xiàn)象。
(3)下部四個(gè)貧氧燃燒器的喂煤比例從40%逐漸調(diào)整至60%,提高分解爐錐部還原效果。
(4)調(diào)整高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速及窯內(nèi)風(fēng)與三次風(fēng)比例,在降低窯尾高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速后,逐步增加三次風(fēng)擋板開(kāi)度,降低窯內(nèi)空氣過(guò)剩系數(shù),減少窯尾煙室O2含量,同時(shí)調(diào)整高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,控制預(yù)熱器出口O2含量在2%以?xún)?nèi)。三次風(fēng)閥門(mén)開(kāi)度及高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速的調(diào)整以不造成窯內(nèi)缺氧和產(chǎn)生黃心料為原則。
通過(guò)分解爐煤粉分級(jí)燃燒技改及相應(yīng)系統(tǒng)同步優(yōu)化,主要達(dá)到了以下效果:
(1)氨水消耗量明顯下降,下降量達(dá)到40%左右,分級(jí)燃燒系統(tǒng)脫硝效率達(dá)到40%~50%。
(2)操作同步調(diào)整后,回轉(zhuǎn)窯運(yùn)行正常,對(duì)產(chǎn)質(zhì)量未造成影響。
(3)技改后對(duì)煤耗未造成影響。
要進(jìn)一步提高和穩(wěn)定脫硝效率,分解爐分級(jí)燃燒改造后的調(diào)試及操作優(yōu)化非常重要,需要操作人員領(lǐng)會(huì)改造意圖,適應(yīng)改造后的操作要求。
(1)根據(jù)改造后的工藝參數(shù)變化情況,需重新調(diào)整平衡各控制參數(shù),建議窯尾煙室氧含量控制<3.0%,分解爐出口氧含量控制在1.5%左右,預(yù)熱器出口氧含量控制在2.0%左右,脫硝效果較好。
(2)煤粉分級(jí)燃燒技術(shù)對(duì)煤粉揮發(fā)分適應(yīng)有一定局限性,揮發(fā)分越高越有利于分解爐錐部還原區(qū)的形成,一般要求煤粉揮發(fā)分達(dá)到20%以上。
總之,煤粉分級(jí)燃燒技術(shù)是一項(xiàng)無(wú)需運(yùn)行成本的脫硝技術(shù),通過(guò)設(shè)計(jì)上的周全考慮、操作上的精心配合,能夠在不影響窯系統(tǒng)產(chǎn)量、質(zhì)量的情況下,穩(wěn)定地保持脫硝效率,對(duì)降低氮氧化物排放總量非常有效,是水泥行業(yè)降低氮氧化物的技術(shù)措施之一?!?/p>
TQ172..625.3
A
1001-6171(2017)04-0096-03
華潤(rùn)水泥控股有限公司,廣東深圳518001;
2017-04-17;編輯:趙蓮