史天波 陳文斌
(1貴州黔水工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 2西北農(nóng)林科技大學(xué))
囗學(xué)術(shù)天地
高壓擺噴灌漿技術(shù)在壩基防滲加固修復(fù)中的應(yīng)用
史天波1陳文斌2
(1貴州黔水工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 2西北農(nóng)林科技大學(xué))
為解決七里坡水庫運行中長期存在的壩基滲漏且不斷加劇問題,根據(jù)大壩安全鑒定成果,應(yīng)用高壓噴射灌漿技術(shù),在大壩上游壩坡增設(shè)垂直防滲體進行加固修復(fù)處理。經(jīng)過對壩體和壩基粉砂層、河流沖積層及強風(fēng)化基巖進行高壓水泥漿液灌注,硬化后形成固結(jié)體實現(xiàn)對滲漏通道的有效堵截。經(jīng)現(xiàn)場開挖檢查、圍井注水試驗、室內(nèi)檢測和滲流監(jiān)測,結(jié)果表明:處理后的防滲墻體整體連續(xù)性和密實度均較好,各項檢測指標(biāo)均滿足設(shè)計與規(guī)范要求,壩基滲漏得到有效處理,防滲效果較好。
高噴灌漿 防滲墻 滲透系數(shù) 壩基滲漏 小型水庫
高壓噴射灌漿技術(shù),由于其具有防滲地層適用范圍廣、施工便捷、固結(jié)體形狀可控、材料廣闊和性價比高等優(yōu)點,從20世紀80年代開始,在我國水利水電工程基礎(chǔ)防滲中得到了廣泛推廣應(yīng)用,并取得了較好的防滲加固修復(fù)效果。為規(guī)范施工技術(shù)和確保施工質(zhì)量,國家發(fā)改委于2004年頒布實施了《水電水利工程高壓噴射灌漿技術(shù)規(guī)范》(DL/T 5200-2004),有效指導(dǎo)高噴灌漿向地基加固以外水工建筑物工程領(lǐng)域發(fā)展。這項技術(shù),不僅可以用在松軟地層的壩基壩肩防滲、壩體截潛流和臨時圍堰等新建水利工程中,而且可以作為主要加固修復(fù)工程措施用于已建工程壩體結(jié)構(gòu)裂縫滲流、漏洞及安全隱患等防滲處理和深基坑或大壩止水帷幕。通過合理控制和工藝參數(shù)調(diào)整,高噴灌漿技術(shù)可以適用于任何松散地層。另外,由于高壓噴射灌漿技術(shù)具有無需地層開挖、對施工場地要求不高、可灌性和可控性好等特點,通過定、旋、擺等灌漿工藝,固結(jié)形成防滲所需要的凝結(jié)體,其施工深度最高可到90 m,對于50 m以內(nèi)施工深度其工藝參數(shù)較為成熟,可以有效克服很多防滲技術(shù)不能深達基巖相對不透水層的不足。在水庫除險加固防滲修復(fù)工程中,結(jié)合工程特性合理選用高噴灌漿防滲技術(shù),可以獲得較大地層適應(yīng)性和工程施工造價經(jīng)濟性,確保防滲工程高效優(yōu)質(zhì)、節(jié)能經(jīng)濟的順利進行。
受歷史條件、設(shè)計標(biāo)準和施工技術(shù)等因素的影響,20世紀50年代末到80年代初,我國興建了一大批以當(dāng)?shù)夭牧咸钪橹鞯耐潦瘔?。鑒于當(dāng)時設(shè)計、施工理念和技術(shù)、資金水平等限制,專門防滲結(jié)構(gòu)和防滲措施未設(shè)置或設(shè)置不足,加上后期運行維護落實不到位,許多水庫大壩出現(xiàn)壩身滲漏、壩基和壩肩接觸帶滲漏等問題,大壩帶病運行,嚴重制約著水庫大壩安全穩(wěn)定運行和經(jīng)濟效益的正常發(fā)揮。壩基滲漏現(xiàn)已成為中小型水庫大壩病險的主要問題,同時也是大壩防滲加固修復(fù)的關(guān)鍵部位。對于土石壩壩基防滲加固修復(fù)處理,常規(guī)混凝土防滲墻和灌漿法,不僅施工工藝復(fù)雜,同時灌漿壓力難以掌握以及大體量開槽、造孔易引起地基應(yīng)力“釋放”而造成壩體結(jié)構(gòu)應(yīng)力變形,施工難度較大、成本較高、防滲工程節(jié)能經(jīng)濟性較差。高壓噴射灌漿可以利用鉆機鉆孔精確達到需處理的薄弱部位,通過高壓噴射漿液切割巖體沖擊攪拌,硬化后形成防滲凝結(jié)體,從而達到精準防滲加固目的,且對壩體結(jié)構(gòu)不會帶來較大擾動,工程造價也比較低,非常適用于病險土石壩除險加固防滲修復(fù)。
高壓噴射灌漿技術(shù)(簡稱高噴灌漿法,Jet Grouting),是在化學(xué)注漿法基礎(chǔ)上結(jié)合高壓水氣混合射流切割技術(shù)研究而發(fā)展起來的。以常見的“水泥”為主材,水泥砂漿在噴射過程中擴散、充填和置換,切割摻攪地層與土石粒均勻混合,硬化后形成一定形狀的凝結(jié)體,在壩體內(nèi)構(gòu)筑一道嚴密堵截滲流的連續(xù)防滲墻。高噴灌漿防滲施工系統(tǒng)主要包括:造孔系統(tǒng)、給水(氣)系統(tǒng)、供漿系統(tǒng)、提升系統(tǒng)和孔口噴射系統(tǒng)等,其防滲工藝設(shè)備組成如圖1所示。
圖1 高噴灌漿系統(tǒng)組成
高噴灌漿按照圖1所示進行設(shè)備組裝后,其主要施工工序為:鉆孔布置→鉆孔→下噴射管→制漿(供水、供氣)→噴射→擺動提升→固結(jié)成墻→回灌→沖洗→充填封孔。高噴灌漿只需在存在滲漏裂縫的部位,鉆一個孔徑約50-300 mm的小孔,便可以在土體內(nèi)部噴射凝結(jié)形成0.4-4.0 m凝結(jié)體。在漿液噴射過程中,可根據(jù)工程實際合理調(diào)整噴嘴角度、灌漿速度和提升速度,合理控制噴嘴大小和增減噴射壓力,確保形成凝結(jié)體與設(shè)計相匹配。另外,可以通過對單管、二重管和三重管等噴射過程中的壓力、吸漿量和冒漿量等進行實時監(jiān)測分析,動態(tài)了解噴射效果及可能存在的缺陷,及時調(diào)整施工特性參數(shù)或施工工藝,確保噴射灌漿質(zhì)量達到設(shè)計要求。
2.1 工程概況
七里坡水庫屬于小(1)型已建水庫,壩址以上流域面積4.73 km2,河道長5.12 km,河道比降48.7‰,總庫容230.50×104m3,其中興利庫容208.50×104m3。水庫大壩于1976年11月開始動工修建,1979年9月主體工程竣工,1980年3月下閘蓄水,是一座以灌溉為主、兼顧防洪和引水發(fā)電的綜合利用水利工程。大壩填筑材料為當(dāng)?shù)厣叭劳?,以“人工挑抬”填筑夯實而成,壩頂高?36.50 m,最大壩高29.5 m,壩頂長218 m,壩頂寬8.0 m。防洪標(biāo)準為100年一遇洪水設(shè)計,200年一遇洪水校核。
2.2 大壩安全鑒定及壩基防滲加固
2.2.1 大壩安全鑒定
水庫蓄水運行后不久,發(fā)現(xiàn)大壩存在壩基接觸帶滲漏問題,并曾多次出現(xiàn)過管涌和砂沸滲漏現(xiàn)象。雖經(jīng)1995年和2003年兩次灌漿加固修復(fù)處理,但由于未全面進行論證分析,防滲效果非常有限,壩基滲漏問題仍然存在。鉆芯取樣分析結(jié)果表明:原高壓噴射灌漿段土體滲漏系數(shù)達7.1×10-5cm/s,遠大于規(guī)范≤1.0×10-5cm/s的指標(biāo)要求;壩基少部分分布有4-6 m厚的河流沖洪積層,透水性強;大部分壩基以強風(fēng)化基巖為主,強風(fēng)化帶較厚,巖體內(nèi)部裂隙發(fā)育;加之施工時清淤不徹底,是導(dǎo)致壩基滲漏的主要原因。原壩基設(shè)置的高壓噴射帷幕灌漿,由于其鉆孔深度不夠,未深入基巖不透水層,導(dǎo)致噴射灌漿未能形成連續(xù)的密實防滲墻,不能有效截斷基巖、覆蓋層與壩基間的滲漏通道,導(dǎo)致高水位蓄水運行后,滲漏通道不斷擴大,滲漏量不斷加大且呈加劇趨勢。2013年,大壩進行全面安全復(fù)核,鑒定為“三類壩”,壩基滲透比降小于規(guī)范允許值,加上壩基嚴重滲漏問題,急需采取合理防滲加固修復(fù)工程措施堵截壩基滲流通道,有效提高大壩整體防滲安全穩(wěn)定性。
2.2.2 防滲加固修復(fù)方案
根據(jù)地質(zhì)勘查資料,大壩壩基接觸帶主要為強風(fēng)化砂巖,斷層節(jié)理高度發(fā)育,且完整性較差。壩基主要以粉砂層和粗砂層為主,在大壩0+27.00-0+56.00和0+135.50-0+172.50段,粉砂層平均厚度為2.5 m,粗砂層平均厚度為2.3 m。鑒于大壩壩基滲漏主要是由于壩基清淤不徹底、原噴射灌漿未達基巖不透水層等引起,結(jié)合壩址區(qū)水文地質(zhì)條件,采用高壓擺噴灌漿進行大壩壩基防滲修復(fù)除險加固。
根據(jù)《水電水利工程高壓噴射灌漿技術(shù)規(guī)范》相關(guān)要求,對于地層地質(zhì)條件較復(fù)雜或深度較大的高壓噴射工程,應(yīng)根據(jù)工程特性合理選定典型地層段進行高噴灌漿現(xiàn)場試驗,通過不同孔距、排距等系數(shù)調(diào)整以獲得較優(yōu)噴射特性參數(shù)組合,從而確保高噴灌漿施工質(zhì)量[4,5]。在大壩0+145.50-0+162.50段,按照1.6 m、1.2 m和1.0 m三種孔距布孔進行試驗,每種孔距布孔5個,試驗深度均為25 m,共設(shè)置15個孔,試驗段總長度17 m。經(jīng)現(xiàn)場試驗及對試驗區(qū)段防滲墻厚度、抗?jié)B性能等指標(biāo)進行綜合分析,最終確定高壓擺噴施工特性參數(shù)見表1。
設(shè)單排高壓擺噴灌漿孔,噴孔間距為1.2 m,嵌入強風(fēng)化花崗巖深度≥3 m,以達壩基相對不透水層。按照設(shè)計要求,在噴孔間距1.2 m情況下,兩孔中心搭接間距為1.6 m。因此,決定采用三管法(樁徑為1.0-2.0 m)進行高壓擺噴射施工。擺噴灌漿孔按照折接形式進行布置(圖2)。
圖2 高壓擺噴灌漿孔折接布置示意
對壩基滲漏嚴重部位,在漿液中摻加環(huán)氧樹脂等水下堵漏外加劑后再進行灌漿。高噴灌漿成墻滲透系數(shù)指標(biāo)為1×10-6≤K≤9×10-6,并采取合理漏漿、串孔、灌漿中斷等應(yīng)急處理措施,以確保灌漿施工進度和質(zhì)量。
2.3 擺噴灌漿防滲加固修復(fù)效果分析
防滲加固工程竣工后,開挖直觀檢查噴射效果及墻體斜街情況表明:防滲墻樁間搭接良好,孔位、孔深和入巖深度均達到規(guī)范要求,板墻對接完好,成墻最小厚度>50 cm。鉆孔法和圍井法對壩基防滲墻體進行質(zhì)量檢查,按照每個單元工程布置2個檢查孔,每5個單元工程布置1個注水試驗圍井,對墻體強度和滲透系數(shù)進行檢測,檢測結(jié)果如表2所示。
表2 高壓擺噴灌漿防滲特性指標(biāo)檢測結(jié)果
表2表明:高壓擺噴灌漿壩基防滲墻其典型芯樣的抗壓強度為3.25-4.32 MPa,均大于規(guī)范要求(≥2.5 MPa);滲透系數(shù)檢測值為0.98×10-6-4.27×10-6cm/s,均小于規(guī)范要求(≤ 9×10-6)。加固后壩體與壩基滲漏得到明顯控制,無明顯滲漏點,防滲加固質(zhì)量滿足運行要求。尤其是壩基強透水層埋深較淺壩段,滲漏檢測其滲漏量明顯減少,大壩壩基滲漏問題得到有效處理。
高壓噴射灌漿技術(shù)在壩基壩體防滲、結(jié)構(gòu)裂縫防滲加固修復(fù)等水利工程領(lǐng)域,應(yīng)用效果良好,多采用定噴和擺噴形式,具有結(jié)構(gòu)經(jīng)濟、施工進度較快和質(zhì)量較高等優(yōu)點。七里坡水庫由于大壩填筑土料滲透性大、壩基清淤不徹底、強風(fēng)化基巖內(nèi)部裂隙發(fā)育、河流沖洪積層厚等原因,導(dǎo)致大壩壩基接觸帶存在嚴重滲漏問題。結(jié)合水庫病險狀況及工程特點,優(yōu)選技術(shù)、經(jīng)濟和施工條件等均較優(yōu)越的高壓擺噴灌漿技術(shù)進行壩基防滲處理加固修復(fù)后,大壩滲水險情得到明顯控制,未發(fā)現(xiàn)明顯的滲漏點。經(jīng)試驗測試,防滲墻墻體強度、滲透系數(shù)等技術(shù)指標(biāo)均滿足規(guī)范要求,壩基滲漏得到有效處理,收到了良好的防滲加固修復(fù)效果。
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S543;TV62+1
B
1008-0120(2017)02-0019-03
國家科技支撐計劃項目(2015SXC21P35);中央高校基本科研業(yè)務(wù)費專項資金(37809506)
2017-04-27
史天波(1967-):男,高級工程師;通訊地址:貴州省貴陽市寶山南路27號凱尼大廈12-6,550002