楊文光 董躍玲
3200m3高爐中修停爐及復(fù)產(chǎn)操作實(shí)踐
楊文光 董躍玲
梅鋼通過系列技術(shù)創(chuàng)新及精細(xì)化操作,實(shí)現(xiàn)了3200m3高爐安全順利停爐,停爐期間未發(fā)生一次爆震。高爐中修投產(chǎn)后,通過優(yōu)化相關(guān)操作制度,使得煤氣利用率穩(wěn)步提高,燃料比大幅度下降,產(chǎn)能穩(wěn)步提升,高爐各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)得到優(yōu)化。
高爐 停爐 開爐
梅鋼四號高爐2009年5月12日點(diǎn)火投產(chǎn),設(shè)計爐容3200m3,年產(chǎn)生鐵275萬噸。高爐爐腹、爐腰和爐身下部設(shè)計四段銅冷卻壁,配套冷卻水管192串,工業(yè)凈環(huán)水冷卻。投產(chǎn)初期運(yùn)行良好,燃料比和利用系數(shù)等主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在同類型高爐中處于領(lǐng)先水平。但2012年10月,四號高爐開始出現(xiàn)爐身銅冷卻壁進(jìn)出水管根漏水,到2016年,銅冷卻壁管根出現(xiàn)了加速損壞跡象,對高爐順行、生產(chǎn)造成嚴(yán)重影響,指標(biāo)也嚴(yán)重惡化。見表1。2016年9月決定停爐中修,更換全部銅冷卻壁和銅冷卻板。
表1 四號高爐歷年主要生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)
2.1 洗爐
由于此次中修工期不足1個月,所以必須制定周密的洗爐方案,減少停爐后的清理工作。應(yīng)用熱洗、錳礦洗爐和螢石洗爐三種洗爐方案。停爐前7天開始進(jìn)行熱洗爐,前5天開始錳礦洗爐,前2天開始添加CaF2螢石洗爐,直至上停爐料。見表2。
通過上、下部制度的調(diào)整和對漏水的控制,洗爐過程中爐況總體穩(wěn)定、粘結(jié)物脫落受控。鑄鐵冷卻壁段壁體溫度控制在50℃-200℃,銅冷卻壁段壁體溫度基本在30℃-80℃。停爐后爐身未見粘結(jié)物,洗爐效果良好。
表2 四號高爐洗爐控制參數(shù)
2.2 停爐料準(zhǔn)備
四號高爐停爐料批見表3,上停爐料的操作實(shí)績:
(1)小休風(fēng)前酌情減輕負(fù)荷、集中加凈焦3批,彌補(bǔ)小休風(fēng)期間的熱量損失。
(2)上停爐料期間,因空倉的原因?qū)е聰嗔?,視情況少量進(jìn)料或者采用同類型物料替代的方式。如蛇紋石用空可用硅石替代,哈混塊用空可用燒結(jié)礦替代,替換時保持爐渣堿度平衡。
(3)若停止上料后,焦倉內(nèi)還有少量焦炭,可倒入碎焦倉回收。
表3 四號高爐停爐料批的基本組成
(4)上停爐料期間,因倉槽用空、原料進(jìn)料等原因虧料,可通過減風(fēng)的方式控制料線,嚴(yán)禁虧料線超過1m。
2.3 空料線操作
四號高爐于2016年9月28日10:58開始空料線作業(yè),至29日9:05休風(fēng)。整個空料線操作過程順利,未發(fā)生一次爆震,總耗時22小時7分鐘??樟暇€過程控制參數(shù)見表4[1]。
表4 四號高爐空料線過程控制參數(shù)
2.3.1 風(fēng)溫及頂壓控制
前期全風(fēng)溫操作,確保爐內(nèi)熱量充足。隨著料線下降,爐頂煤氣H2含量上升,逐漸降低高爐濕份至10g/m3,考慮理論燃燒溫度平衡,逐漸降低風(fēng)溫,控制理論燃燒溫度≤2300℃。
為控制較低壓差,控制頂壓高出正常匹配值。
2.3.2 銅冷卻壁冷卻水控制
由于停爐前四號高爐銅冷卻壁本身存在嚴(yán)重泄露,隨著料線下降,會加速銅冷卻壁變形、漏水,導(dǎo)致煤氣H2含量升高,引起爆震。為此,停爐前對銅冷卻壁供水系統(tǒng)進(jìn)行了改造,并制定了相應(yīng)的控水方案。
2.3.3 保安氮?dú)獾氖褂?/p>
為確保停爐安全,控制爐頂煤氣H2、O2含量,停爐期間向爐內(nèi)通入足夠量的氮?dú)庾鰹楸0矚怏w,是一項(xiàng)有效措施。
2.3.4 煤氣放散時間確定
為了保證回收煤氣過程的系統(tǒng)安全,空料線過程以半小時為周期進(jìn)行煤氣分析,出現(xiàn)O2含量超限、頻繁發(fā)生較大爆震等現(xiàn)象停止回收煤氣。
四號高爐空料線休風(fēng)后,關(guān)閉爐頂打水。爐頂繼續(xù)通入蒸汽,繼續(xù)向爐內(nèi)通入保安氮?dú)?,保持爐內(nèi)微正壓。
使用爐頂霧化打水和風(fēng)口打水兩種方式,當(dāng)鐵口電偶溫度降至100℃或風(fēng)口有水流出時,暫停爐頂打水和風(fēng)口打水,當(dāng)爐缸焦炭全熄滅,關(guān)閉保安氮?dú)?,爐頂蒸汽。此次涼爐作業(yè)共5天,快速、安全的涼爐,保護(hù)了爐缸碳磚,縮短了施工工期。
9月29日停爐中修,11月3日四號高爐開爐。開爐前采用閉水烘爐方案,烘爐期間,高爐銅冷卻壁壁體溫度達(dá)到了80℃,充分的烘爐,可為高爐長壽打下基礎(chǔ)。高爐開爐后,鐵口工作正常,徹底消除了開爐初期鐵口長時間的散噴問題。本次開爐方案涵蓋了各工序的復(fù)產(chǎn)方案及高爐本體開爐方案,對高爐開爐爐料準(zhǔn)備、加風(fēng)節(jié)奏、送風(fēng)過程中爐熱調(diào)整等各方面進(jìn)行了優(yōu)化,從爐缸維護(hù)的角度制定了開爐后3個月的作業(yè)計劃,并對各種可能出現(xiàn)的異常情況制定了相應(yīng)的預(yù)案??茖W(xué)合理的開爐方案是順利開爐、順利過渡到正常生產(chǎn)的重要因素。見圖1。
圖1 開爐48小時加風(fēng)計劃
4.1 開爐料參數(shù)
風(fēng)口下沿0.6m以下區(qū)域采用枕木填充,枕木以上均為爐料填充,開爐料負(fù)荷分布采用分段式、根據(jù)由下至上逐步加重的原則進(jìn)行安排,開爐料全爐焦比:3500kg/t,全爐渣鐵比:1200kg/t,全爐堿度:0.90倍,鐵水Mn含量1.0%。
4.2 上部制度
上部制度采用平臺+漏斗的模式,按照爐料落點(diǎn)距離爐墻300mm左右,平臺寬度為爐喉半徑的1/3左右的原則,結(jié)合測料面數(shù)據(jù)和碰撞桿試驗(yàn)數(shù)據(jù),制定了開爐布料矩陣。開爐三個多月來,上部布料制度合適,基本沒有調(diào)整。見表5。
表5 開爐布料矩陣
4.3 操作實(shí)績
點(diǎn)火開爐后,每半小時煤氣取樣一次,分析O2含量,達(dá)到要求且爐內(nèi)料線走動后,做爆發(fā)試驗(yàn)合格,允許引煤氣。依據(jù)爐料下降騰出的空間和累計風(fēng)量計算出的渣鐵生成量,18小時首爐出鐵,實(shí)現(xiàn)渣鐵分離。
本次中修開爐安全、穩(wěn)定順行,各項(xiàng)工作、爐內(nèi)操作參數(shù)調(diào)整按計劃穩(wěn)步推進(jìn),爐內(nèi)氣流穩(wěn)定,中心、邊緣氣流分布合理,十字測溫邊緣溫度在150℃左右、中心在650℃左右。煤氣利用率穩(wěn)定在50%-51%,熱制度穩(wěn)定、鐵水溫度在1500℃-1530℃,熱負(fù)荷平穩(wěn)、幾乎沒有大的波動。開爐后第7天利用系數(shù)達(dá)到2.0t/m3.d,煤氣利用率穩(wěn)步提高,燃料比大幅度下降。見圖2、表6。
表6 2016年11月四號高爐開爐前十天操作參數(shù)
圖2 四號高爐中修全爐熱負(fù)荷走勢圖 10MJ/h
(1)停爐前,三種洗爐方案的運(yùn)用,徹底清除了爐身粘結(jié)物,既確保了停爐過程中氣流的平穩(wěn),也為中修施工創(chuàng)造了條件。
(2)使用大量的氮?dú)膺M(jìn)行煤氣的保安及高頂壓操作,確保了停爐過程中的安全,停爐過程只放散煤氣5小時,創(chuàng)造了梅鋼歷史上停爐放散煤氣時間最短的記錄。在環(huán)保要求日益嚴(yán)格的前提下,使用保安氮?dú)馐直匾?/p>
(3)保證爐缸碳磚安全的快速涼爐措施有效。
(4)科學(xué)合理的開爐方案是順利開爐、順利過渡到正常生產(chǎn)的重要因素。開爐后的生產(chǎn)應(yīng)按照方案有序進(jìn)行。
(5)高爐穩(wěn)定順行及獲得合理煤氣分布必須要有合適的上部制度。
[1]李仲,張延輝.鞍鋼10號高爐停爐操作實(shí)踐[J].鞍鋼技術(shù),2008(2):38-41
[2]劉繼生,余其明,喻紅發(fā).鄂鋼新2號高爐開爐生產(chǎn)實(shí)踐[J].武鋼技術(shù),2015(1):16-20
(作者單位:寶武集團(tuán)上海梅山鋼鐵股份有限公司)