趙華,茅建波,孫迪輝
(1.浙江浙能長興發(fā)電有限公司,浙江湖州313100;2.國網(wǎng)浙江省電力公司電力科學(xué)研究院,杭州310014)
300 MW機(jī)組鍋爐尾部受熱面的改造
趙華1,茅建波2,孫迪輝1
(1.浙江浙能長興發(fā)電有限公司,浙江湖州313100;2.國網(wǎng)浙江省電力公司電力科學(xué)研究院,杭州310014)
某發(fā)電廠300 MW亞臨界機(jī)組鍋爐低氮燃燒器改造后,存在主/再熱蒸汽溫度超溫頻繁、過熱器減溫水量大、SCR脫硝裝置入口煙溫高等問題。通過減少鍋爐部分低溫過熱器、增加1組光管省煤器的尾部煙道受熱面改造,徹底解決了上述問題,提高了機(jī)組運(yùn)行的安全性和經(jīng)濟(jì)性,取得了良好的節(jié)能降耗效果。
省煤器;受熱面;SCR脫硝;減溫水;改造
某發(fā)電廠2號鍋爐進(jìn)行低氮燃燒器改造后,經(jīng)常出現(xiàn)汽溫超(欠)溫、過/再熱器減溫水量大、排煙溫度高以及左右側(cè)汽溫偏差大等問題,而借助燃燒調(diào)整的手段已很難從根本上解決問題[1-5]。對此,對鍋爐受熱面進(jìn)行有針對性的改造,不失為解決此類問題從而提高機(jī)組運(yùn)行安全性和經(jīng)濟(jì)性的一個(gè)有效措施[3,6]。
某發(fā)電廠2號300 MW機(jī)組鍋爐是由北京巴布科克-威爾科克斯有限公司(B&WB)設(shè)計(jì)制造的亞臨界壓力、單爐膛、一次再熱、自然循環(huán)、單汽包煤粉爐,型號為B&WB-1025/17.5-M,采用前后墻對沖燃燒方式,配用帶中速磨的直吹式制粉系統(tǒng),平衡通風(fēng),固態(tài)排渣。鍋爐尾部煙道豎井前后設(shè)有分隔墻,前煙道豎井布置低溫再熱器,后煙道豎井布置低溫過熱器和省煤器,采用煙氣擋板調(diào)節(jié)再熱汽溫。鍋爐尾部還布置2臺三分倉容克式空氣預(yù)熱器。
2013年6月對2號鍋爐進(jìn)行了低氮燃燒器改造,對所有燃燒器(20只雙調(diào)風(fēng)DRB-XCL型旋流煤粉燃燒器)都進(jìn)行了更換,其中最下層8只(A/B層)煤粉燃燒器采用DRB-4ZTM旋流燃燒器,其余12只煤粉燃燒器(C/D/E層,C層為最上層)采用AIREJETTM新型低NOX旋流燃燒器,同時(shí)將原布置在后墻C層2只燃燒器移至前墻C層,形成前墻3層后墻2層的燃燒器布置方式,并在前后墻煤粉燃燒器上方各增加4只OFA(燃盡風(fēng))噴口,以實(shí)現(xiàn)空氣分級燃燒控制NOX的生成。鍋爐同步進(jìn)行了SCR(選擇性催化還原)煙氣脫硝改造。
鍋爐主要設(shè)計(jì)參數(shù)見表1。
表1 鍋爐主要設(shè)計(jì)參數(shù)
2.1 存在的問題
2號鍋爐運(yùn)行中主要存在以下問題:
(1)高負(fù)荷SCR脫硝裝置入口煙溫過高。機(jī)組負(fù)荷300 MW時(shí)SCR脫硝裝置入口煙溫高達(dá)410℃,SCR脫硝系統(tǒng)經(jīng)常因入口煙溫高保護(hù)動(dòng)作而退出運(yùn)行,造成NOX排放超標(biāo),不得已機(jī)組只能降負(fù)荷運(yùn)行,影響機(jī)組出力。
(2)過熱器減溫水量大。機(jī)組高負(fù)荷運(yùn)行時(shí)總的過熱器減溫水量高達(dá)150 t/h左右,各減溫水調(diào)節(jié)閥基本全開,從而調(diào)節(jié)裕度不足,造成主汽溫度控制困難。
(3)由于煙氣溫度高、過熱器減溫水調(diào)節(jié)閥無調(diào)節(jié)裕量,鍋爐運(yùn)行中過、再熱器超溫頻繁且嚴(yán)重超溫現(xiàn)象突出。主(再熱)蒸汽溫度大于550℃,或主(再熱)蒸汽溫度大于546℃且持續(xù)時(shí)間超過5 min稱為嚴(yán)重超溫。經(jīng)過多次燃燒調(diào)整,2014年度仍發(fā)生超溫情況148次。
(4)AGC(自動(dòng)發(fā)電量控制)響應(yīng)能力差。當(dāng)AGC指令要求機(jī)組連續(xù)加負(fù)荷時(shí),為控制SCR脫硝裝置入口煙溫以及主、再熱蒸汽溫度不超溫,運(yùn)行人員需降低加負(fù)荷速率,甚至?xí)和<迂?fù)荷,待煙溫、汽溫可控時(shí)才能繼續(xù)加負(fù)荷。
2.2 原因分析
上述問題主要是爐膛出口煙溫過高所致[7]。鍋爐低氮燃燒器改造后,爐內(nèi)燃燒結(jié)構(gòu)發(fā)生了改變:
(1)由于空氣分級燃燒,爐膛火焰中心比改造前上移,低氮燃燒器改造后水冷壁下部未得到充分利用。
(2)空氣分級燃燒使得煤粉主燃燒器區(qū)域缺氧燃燒。由于缺氧燃燒,相比改造前煤粉主燃燒器區(qū)域火焰溫度降低,同時(shí)高溫?zé)煔庠跔t膛內(nèi)停留時(shí)間縮短,水冷壁的輻射換熱減弱,造成變負(fù)荷工況下鍋爐入爐煤量超調(diào)量增大,這也在一定程度上促使?fàn)t膛出口煙溫升高,鍋爐煙氣量大大增加。
加之鍋爐長期運(yùn)行后爐膛結(jié)焦,水冷壁吸熱量有所減少,綜合以上因素導(dǎo)致鍋爐主蒸汽受熱面吸熱量過大,引起過熱器減溫水調(diào)節(jié)閥長期大開度運(yùn)行,過熱器減溫水調(diào)節(jié)余地小,變工況時(shí)主、再熱汽溫度就難以控制,逐級順延,造成SCR脫硝系統(tǒng)的入口煙溫也同步抬升。
針對存在的問題,多次進(jìn)行燃燒調(diào)整,并加強(qiáng)了爐膛吹灰,同時(shí)控制機(jī)組加負(fù)荷速率。上述努力取得了一定成效,2號鍋爐基本能帶額定負(fù)荷運(yùn)行,SCR脫硝系統(tǒng)可投用,主、再熱汽溫基本可控,但未能從根本上解決問題。為徹底解決上述問題,決定對2號鍋爐尾部受熱面進(jìn)行改造。
通過模型計(jì)算研究,并結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況、制造和安裝的難易程度以及工期、成本等,確定最終改造方案為:布置在鍋爐尾部后煙道豎井的低溫過熱器受熱面,原布置從上到下依次為上、中、下3倉,現(xiàn)移除低溫過熱器的下倉受熱面,在原低溫過熱器下倉受熱面移除后空出的空間內(nèi)加裝1組光管省煤器,加裝的光管省煤器與原省煤器串聯(lián)連接,如圖1所示。
該改造方案增加了省煤器受熱面,減小了過熱器受熱面,提高了省煤器出口水溫,其實(shí)質(zhì)相當(dāng)于提高給水溫度,在相同鍋爐蒸發(fā)量情況下,所需入爐煤量可減少,從而減少了鍋爐煙氣總量,減少高溫過熱器和高溫再熱器的吸熱量,從而減少過熱器減溫水量[2]。
圖1 鍋爐尾部受熱面改造方案
另一方面,省煤器中的工質(zhì)是給水,強(qiáng)制流動(dòng),逆流傳熱,其溫度比給水壓力下的飽和溫度低得多,增加的省煤器受熱面其吸熱量可以較好地降低SCR入口段煙溫。根據(jù)設(shè)計(jì),在100%THA(機(jī)組熱耗率驗(yàn)收工況)過量空氣系數(shù)相同情況下,改造后過熱器減溫水量比改造前減少約33 t/h,SCR入口煙溫降低16℃,考慮到實(shí)際運(yùn)行煤質(zhì)的變化以及其他運(yùn)行因素的影響,100%THA工況下SCR入口煙溫比改造前降低約10~15℃。
2號鍋爐尾部煙道受熱面改造于2016年上半年機(jī)組A級檢修期間進(jìn)行,改造后鍋爐燃燒狀況得到很大改善,動(dòng)態(tài)響應(yīng)能力增強(qiáng)。
(1)省煤器出口水溫升高。采集了改造前2015年6月20日—10月20日和改造后2016年6月20日—10月20日同期(下同)不同機(jī)組負(fù)荷下省煤器出口水溫?cái)?shù)據(jù),見圖2。由于增加了省煤器的換熱面積,改造后各負(fù)荷下省煤器出口水溫比改造前升高約10℃。雖然改造后不同負(fù)荷點(diǎn)下省煤器出口水溫升高了10℃左右,但相比對應(yīng)壓力下的飽和水溫仍低40℃以上,大于美國B&W公司規(guī)定的省煤器出口水溫最少應(yīng)有28℃的過冷度要求[3],改造后省煤器安全裕度足夠。改造后省煤器出口水溫升高,即水冷壁入口水溫升高,對鍋爐水循環(huán)會產(chǎn)生一定影響,北京B&W公司對改造方案進(jìn)行了詳細(xì)的水動(dòng)力循環(huán)計(jì)算,計(jì)算結(jié)果表明在省煤器出口水溫提高14℃的情況下,水冷壁主要水循環(huán)參數(shù)變化不大,仍具有相當(dāng)?shù)陌踩6取?/p>
圖2 改造前后不同負(fù)荷下省煤器出口水溫
(2)機(jī)組變負(fù)荷期間入爐煤變化量明顯減少,鍋爐變負(fù)荷工況適應(yīng)性增強(qiáng)。采集了改造前2015年9月26日和改造后2017年3月1日一段變負(fù)荷工況下入爐煤量變化數(shù)據(jù),見圖3和圖4,在負(fù)荷波動(dòng)情況下煤量變化數(shù)據(jù),圖中黑粗線為煤量,淺細(xì)線為負(fù)荷。從圖中可看出,改造后機(jī)組負(fù)荷與入爐煤量的匹配性明顯好轉(zhuǎn),負(fù)荷波動(dòng)時(shí)入爐煤量的變化量顯著減少,不再出現(xiàn)大增大減的大幅度變動(dòng)情況。再加上改造后省煤器出口溫度提高,水冷壁產(chǎn)生同樣蒸汽量時(shí)所需吸熱量減少,所要求入爐煤的增加量也同步減小,鍋爐煙氣增加量同步減少,故機(jī)組變負(fù)荷時(shí)避免了因煙氣量的急劇增大超過鍋爐受熱面的承受極限,引起主蒸汽超溫情況的發(fā)生,也同步降低了鍋爐尾部煙道的煙溫。同時(shí)明顯改善了機(jī)組協(xié)調(diào)性能,AGC動(dòng)態(tài)響應(yīng)能力已能正常投用,機(jī)組可快速響應(yīng)AGC指令,鍋爐變負(fù)荷工況下動(dòng)態(tài)響應(yīng)能力增強(qiáng)。
圖3 改造前波動(dòng)負(fù)荷下入爐煤變化趨勢
圖4 改造后波動(dòng)負(fù)荷下入爐煤變化量
(3)過熱器、再熱器減溫水量大幅下降。改造前后不同機(jī)組負(fù)荷下的過熱器總減溫水量情況見圖5。由圖可知,改造后機(jī)組負(fù)荷150 MW時(shí)過熱器減溫水量比改造前降低10~15 t/h,高負(fù)荷段降低60~80 t/h。高負(fù)荷時(shí)若以過熱器減溫水量平均減少70 t/h計(jì),折算后可降低供電煤耗約0.48 g/kWh。
圖5 改造前后不同負(fù)荷下過熱器減溫水量
改造前后機(jī)組中、低負(fù)荷時(shí)再熱器減溫水量均基本為0,高負(fù)荷時(shí)改造前再熱器減溫水量平均約8 t/h,改造后降至3~4 t/h。
(4)SCR入口煙溫、排煙溫度降低。不同機(jī)組負(fù)荷下SCR入口煙溫、鍋爐排煙溫度見圖6和圖7。相較改造前,改造后不同機(jī)組負(fù)荷工況下SCR入口煙溫降低15~25℃,解決了機(jī)組高負(fù)荷時(shí)SCR入口煙溫高的問題,SCR脫硝裝置得以安全運(yùn)行,相應(yīng)的排煙溫度下降4~6℃,鍋爐效率絕對值提升約0.2%~0.3%[8]。
圖6 改造前后不同負(fù)荷下SCR入口煙溫
(5)鍋爐超溫尤其是嚴(yán)重超溫次數(shù)明顯減少。分別統(tǒng)計(jì)了2號鍋爐尾部受熱面改造前后的2015年、2016年6月20日—10月20日的超溫次數(shù),統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示:改造前超溫41次,其中嚴(yán)重超溫12次;改造后超溫僅13次,嚴(yán)重超溫0次。需指出,改造前統(tǒng)計(jì)期內(nèi)2號機(jī)組共調(diào)停60天,改造后統(tǒng)計(jì)期內(nèi)機(jī)組沒有調(diào)停,若改造前2號機(jī)組也連續(xù)運(yùn)行4個(gè)月,超溫次數(shù)勢必會更多。此次改造減少了尾部過熱器受熱面,減少了尾部過熱器的吸熱量,鍋爐減溫水調(diào)節(jié)閥開度降低,在異常情況下其調(diào)節(jié)裕度增加,對鍋爐超溫的控制也有了手段。
圖7 改造前后不同負(fù)荷下排煙溫度
(6)鍋爐本體吹灰次數(shù)減少,吹灰恢復(fù)常態(tài)。改造前為降低爐膛出口煙溫而加強(qiáng)了爐膛吹灰,改造后因爐膛溫度降低,爐膛吹灰得以恢復(fù)正常,降低了水冷壁吹損風(fēng)險(xiǎn)。
某發(fā)電廠通過減少部分低溫過熱器、增加1組光管省煤器的尾部受熱面的改造方式,成功解決了2號鍋爐低氮燃燒器改造后出現(xiàn)的主、再熱蒸汽頻繁超溫、過熱器減溫水量大、高負(fù)荷時(shí)SCR脫硝裝置由于入口煙溫高無法正常運(yùn)行等問題,大大改善了機(jī)組變負(fù)荷工況運(yùn)行的適調(diào)性,機(jī)組運(yùn)行安全性和經(jīng)濟(jì)性得到了提高。此改造方案的成功實(shí)踐對解決存在類似問題的燃煤鍋爐可提供一定的參考。
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[6]國家發(fā)展與改革委員會,環(huán)境保護(hù)部,國家能源局.關(guān)于印發(fā)《煤電節(jié)能減排升級與改造行動(dòng)計(jì)劃(2014—2020年)》的通知(發(fā)改能源[2014]2093號)[EB/OL]. [2014-09-19].http∶www.sdpc.gov.cn/gzdt/201409/t20140919 _626240.html.
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(本文編輯:陸瑩)
Retrofit of Tail-Heating Surface of 300 MW Boilers
ZHAO Hua1,MAO Jianbo2,SUN Dihui1
(1.Zhejiang Energy Changxing Power Generation Co.,Ltd.,Huzhou Zhejiang 313100,China;2.State Grid Zhejiang Electric Power Research Institute,Hangzhou 310014,China)
After retrofit of low NOXburner of 300 MW subcritical boilers in a power plant,there are some problems such as overheated main steam and reheat steam,large quantity of desuperheating water and overheated inlet gas temperature of SCR denitration device.By reduction of low-temperature superheater and installation of a group of plain tube type economizer on the tail-heating surface,the aforementioned problems are solved.Therefore,operation safety and economy of the boilers are improved,and ideal effect of energy saving and consumption reduction is achieved.
economizer;heating surface;SCR denitration;attemperation water;retrofit
10.19585/j.zjdl.201706013
1007-1881(2017)06-0055-04
TK223.7+3
B
2017-03-22
趙華(1969),男,技師,從事鍋爐運(yùn)行管理工作。