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低溫甲醇洗裝置運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題及解決

2017-07-01 20:47:30
環(huán)球市場(chǎng) 2017年18期
關(guān)鍵詞:閃蒸冷器氨氣

高 君

大唐呼倫貝爾化肥有限公司

低溫甲醇洗裝置運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題及解決

高 君

大唐呼倫貝爾化肥有限公司

在化工生產(chǎn)中,低溫甲醇洗裝置運(yùn)行至關(guān)重要?;诖吮疚尼槍?duì)某化工有限公司低溫甲醇洗裝置中試車(chē)過(guò)程酸性氣中二氧化硫濃度偏低、二氧化碳產(chǎn)品氣量不足、酸性氣管線易堵塞等問(wèn)題進(jìn)行了分析與探討,提出了解決方案,實(shí)施后取得良好效果,實(shí)現(xiàn)了裝置滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行,各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到或優(yōu)于設(shè)計(jì)值,實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)運(yùn)行,以期可以對(duì)同類(lèi)型生產(chǎn)裝置的運(yùn)行調(diào)整可以提供借鑒。

低溫甲醇洗;二氧化硫;二氧化碳;優(yōu)化

引言

某化工有限公司建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)200萬(wàn)t合成氨、350萬(wàn)t尿素,其中一期為100萬(wàn)t/a合成氨、175萬(wàn)t/a尿素裝置。項(xiàng)目采用多項(xiàng)國(guó)外專(zhuān)利技術(shù),就地轉(zhuǎn)化煤炭280萬(wàn)t/a。低溫甲醇洗裝置采用某工程公司九塔流程工藝,控制系統(tǒng)采用DCS自動(dòng)控制、裝置的緊急停車(chē)和安全聯(lián)鎖系統(tǒng)由獨(dú)立設(shè)置的緊急停車(chē)系統(tǒng)(ESD)實(shí)現(xiàn),為安全生產(chǎn)提供了可靠的技術(shù)保障。圖1為工藝流程圖。

圖1 工藝氣凈化、二氧化碳?xì)馓崴⒓状荚偕に嚵鞒?/p>

1、工藝流程概述

變換氣換熱至-19.5℃后進(jìn)入甲醇洗滌塔,所含二氧化硫、二氧化碳在塔的下段和上段依次被-55.54℃低溫甲醇吸收,得以?xún)艋3鑫账膬艋瘹?φ(二氧化碳)<3.42%,φ(二氧化硫)<0.1×10-6)送下游合成氣壓縮工段。甲醇富液經(jīng)過(guò)減壓閃蒸、低壓氮?dú)鈿馓帷嵩偕?、甲醇脫水等再生處理后循環(huán)使用,在再生過(guò)程得到的富二氧化硫酸性氣送至硫回收裝置,二氧化碳尾氣經(jīng)洗滌后放空,含醇廢水送氣化裝置回用。

2、運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題及解決措施

2.1 二氧化碳產(chǎn)品氣量不足

原設(shè)計(jì)二氧化碳產(chǎn)品氣為45000Nm3/h,試車(chē)期間負(fù)荷較低不能滿(mǎn)足尿素裝置需求,需要提取更多二氧化碳。經(jīng)分析造成二氧化碳?xì)饬可俚闹饕蛴袃牲c(diǎn):一是二氧化碳閃蒸塔二段壓力低,較多二氧化碳提前閃蒸經(jīng)洗滌塔放空;二是因脫硫塔主洗甲醇量過(guò)大,酸性氣帶走一部分二氧化碳,造成酸性氣中二氧化碳含量高。為此采取以下措施提取二氧化碳。

(1)在保證脫硫塔頂部脫硫氣總硫體積含量小于0.1×10-6下,適當(dāng)減小二氧化硫主洗甲醇量,降低脫硫塔對(duì)二氧化碳?xì)怏w的吸收,使更多的二氧化碳后移到在脫碳塔吸收,提高二氧化碳的利用率。

(2)將二氧化碳鼓風(fēng)機(jī)出口壓力降低,由0.015MPa降到0.012MPa,有利于閃蒸增量。

通過(guò)以上調(diào)整二氧化碳產(chǎn)品氣量由4.3萬(wàn)Nm3/h增加至5.1萬(wàn)Nm3/h,并且二氧化碳純度達(dá)到98.0%以上。若發(fā)生二氧化碳產(chǎn)品氣純度低時(shí),適當(dāng)提高二氧化碳閃蒸塔二段壓力,控制在0.036MPa左右。避免由于二氧化碳純度低,影響尿素生產(chǎn)。

2.2 酸性氣中二氧化硫濃度偏低

凈化裝置從2008年開(kāi)車(chē)以來(lái),由于受系統(tǒng)和凈化氣中總硫含量的影響,酸性氣中二氧化硫含量一直不高,遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)指標(biāo),且極不穩(wěn)定。通過(guò)一系列手段,將酸性氣中二氧化硫濃度提至了30%左右。主要運(yùn)行優(yōu)化措施如下。

2.2.1 改變閃蒸氣去向。水分離器分離出來(lái)的甲醇和水的混合冷凝液中吸收有一定量的二氧化碳及二氧化硫,通過(guò)甲醇水分離塔給料加熱器換熱升溫后,冷凝液中大量二氧化碳及二氧化硫會(huì)解吸出來(lái),原始設(shè)計(jì)氣相、液相均進(jìn)入甲醇水分離塔中,造成甲醇再生塔再生氣中二氧化碳含量升高。將其改入二氧化硫濃縮管線,進(jìn)入二氧化硫濃縮塔下部,提升了富甲醇中二氧化碳的解吸量,同時(shí)提高了再生富甲醇中的二氧化硫含量。

2.2.2 控制循環(huán)甲醇氨氣含量,增加酸性氣回流量。進(jìn)入低溫甲醇洗系統(tǒng)的氨氣,在甲醇再生系統(tǒng)中不容易脫除,不斷積累,當(dāng)氨氣含量達(dá)到一定程度時(shí),氨氣會(huì)與二氧化硫在熱再生塔中反應(yīng)生成(NH4)2S,(NH4)2S溶解于循環(huán)甲醇中,并隨循環(huán)甲醇進(jìn)入甲醇洗滌塔內(nèi),在塔頂分解成二氧化硫和氨氣,從而導(dǎo)致凈化氣超標(biāo)。氨氣和二氧化硫濃度越高,生成(NH4)2S的幾率和量越大,出工段的凈化氣中二氧化硫和氨氣含量越大。為此,通過(guò)再生塔氣相定期排氨氣,控制循環(huán)甲醇中氨氣含量在指標(biāo)之內(nèi),避免二氧化硫和氨氣反應(yīng),增加去二氧化硫濃縮塔酸性氣量,實(shí)現(xiàn)硫濃縮。

2.2.3 降低洗滌甲醇的循環(huán)量。甲醇循環(huán)量越大,洗滌同樣的變換氣后,甲醇中二氧化硫濃度越低,經(jīng)過(guò)閃蒸、汽提和熱再生后得到的酸性氣中二氧化硫濃度也越低。為此,通過(guò)提高各氨冷器的負(fù)荷,降低貧甲醇溫度,從而減小洗滌甲醇的循環(huán)量。但甲醇循環(huán)量也不能太低,否則會(huì)使出工段氣體中二氧化硫濃度超標(biāo),引起合成催化劑中毒。

通過(guò)優(yōu)化調(diào)整后,酸性氣中二氧化硫濃度大幅提高,并保持穩(wěn)定。

2.3 硫回收酸性氣管線易堵塞

2.3.1 堵塞原因分析。變換氣經(jīng)氨洗塔洗滌氨之后,仍含有少量的氨隨變換氣一起進(jìn)入低溫甲醇洗系統(tǒng)。在生產(chǎn)運(yùn)行中,由于二氧化硫富氣中含有微量的氨,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期積聚,且在富氣氨冷器溫度較低時(shí)導(dǎo)致在管程處形成碳銨結(jié)晶,使酸性氣無(wú)法排出系統(tǒng),較為嚴(yán)重的情況下造成精洗甲醇硫含量升高,從而使凈化氣中硫含量超標(biāo)。

2.3.2 解決措施。解決措施:硫化氫富氣氨冷器增加副線,當(dāng)發(fā)生堵塞時(shí),通知硫回收工段將酸性氣切至火炬放空,視酸性氣壓力情況少開(kāi)副線閥,關(guān)閉氨冷器進(jìn)氨閥,使少量的酸性氣對(duì)氨冷器管程進(jìn)行復(fù)熱解凍,解凍過(guò)程中根據(jù)氨冷器出口酸性氣溫度逐漸關(guān)小副線閥,直至碳銨結(jié)晶全部融化,關(guān)閉副線閥,系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行。因碳銨在30℃時(shí)開(kāi)始大量分解,故提升相應(yīng)的溫度后使碳銨結(jié)晶消除。

結(jié)束語(yǔ)

總之,通過(guò)對(duì)低溫甲醇洗系統(tǒng)相關(guān)問(wèn)題的綜合分析,采取了一定的調(diào)整措施。通過(guò)調(diào)整,系統(tǒng)運(yùn)行情況明顯改善,降低了系統(tǒng)消耗,產(chǎn)生了很大的經(jīng)濟(jì)效益,還減輕了尾氣排放壓力,對(duì)同類(lèi)型生產(chǎn)裝置的運(yùn)行調(diào)整有借鑒意義。

[1]高文革,郭淑平.低溫甲醇洗裝置運(yùn)行總結(jié)[J].化肥工業(yè),2012,02:60-61+64.

[2]劉亞龍,孫文峰,吳楠.低溫甲醇洗裝置運(yùn)行中的設(shè)備問(wèn)題及處理[J].煤化工,2013,05:38-40.

[3]雷朝紅,鮑勝儉,李曉艷.國(guó)產(chǎn)化低溫甲醇洗裝置運(yùn)行優(yōu)化[J].中氮肥,2015,05:50-53.

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