張海濤
河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院
降低缸體下平面精銑工加工廢率的有效措施
張海濤
河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院
現(xiàn)階段NSE缸體生產(chǎn)線大量的使用了高速、大進(jìn)給量的切削加工技術(shù),是國際上生產(chǎn)效率比較高,比較先進(jìn)的生產(chǎn)線。但是長期以來,如何降低缸體下平面精銑工加工廢率是面臨的一個困擾,為了提高缸體下面精銑后的表面質(zhì)量,本文將著重分析探討降低缸體下平面精銑工加工廢率的有效措施,以期能為以后的實際工作起到一定的借鑒作用。
缸體下平面;精銑工加工廢率;措施
1.1 末端因素一
(夾緊力不足)檢查夾具(見圖1)的夾緊裝置壓力監(jiān)控表:壓力顯示值為7.1MPa。符合夾具的夾緊力要求(7±0.5)MPa。結(jié)論是非要因。
圖1
圖2
1.2 末端因素二
(輔助支承失效)1)用紅丹粉涂抹在夾具的輔助支承上(見圖2),再觀察從夾具上卸下的工件,所有輔助支承的支撐點上都留有紅丹粉痕跡,說明輔助支承支撐到位。2)檢查輔助支承的壓力監(jiān)控表,液壓鎖緊力的顯示值為8.9MPa。符合夾具輔助支承的鎖緊力要求(8.5±0.5)MPa。結(jié)論是非要因。
1.3 末端因素三
(主軸跳動量大)用磁力表架、千分表檢測主軸的端面跳動量和徑向圓跳動量,測量結(jié)果0.0012~0.002mm。均符合機(jī)床主軸跳動量的精度要求(≤0.003mm)。結(jié)論是非要因。
1.4 末端因素四
(刀柄夾緊力不足)用測力儀檢測了機(jī)床主軸的蝶形彈簧對HSK刀柄的軸向拉緊力,檢測值為36.4kN。符合機(jī)床主軸對HSK刀柄的軸向拉緊力要求(≥18kN)。結(jié)論是非要因。
1.5 末端因素五
(導(dǎo)軌有爬行現(xiàn)象)用磁力表架和千分表檢測機(jī)床的X、Y、Z軸滾珠絲桿的反向間隙,測量結(jié)果0.002~0.004mm,均符合滾珠絲桿的反向間隙的精度要求(≤0.006mm)。結(jié)論是非要因。
1.6 末端因素六
(材料不合格)的確認(rèn)過程:用硬度儀抽查了5臺缸體的材料硬度(在每臺缸體的下平面上選擇4個檢測點),檢測結(jié)果在HBS213--220之間。均符合材料硬度的技術(shù)要求(HBS190--241)。結(jié)論是非主要原因。
1.7 末端因素七
(修光刃安裝精度差)的確認(rèn)過程:在鑄鐵測量平板上用磁力表架和千分表檢測了面鐵刀上的4個修光刃的安裝精度,對稱度在0.001--0.002mm之間;跳動量為0.0018mm。符合面銑刀修光刃的安裝精度要求(對稱度小于等于0.002mm;跳動量小于等于0.002mm)。結(jié)論是主要原因。
1.8 末端因素八
(主偏角偏大)的確認(rèn)過程:拆下原來的主偏角為900的面銑刀,用一只主偏角為450的面銑刀進(jìn)行刀具試驗,在切削參數(shù)不變的情況下連續(xù)加工420臺工件,只出現(xiàn)1臺接刀痕工廢(實際Rmax值為26Nm,超過20Nm的技術(shù)要求),工廢率為0.23%,小于QC活動前的工廢率。結(jié)論是主要原因。
1.9 末端因素九
(進(jìn)給量偏大)的確認(rèn)過程:將面鐵刀的進(jìn)給量由原來的2150mMmin降低為1800mm--min,連續(xù)加工420臺工件,只出現(xiàn)1臺接刀痕工廢(實際Rmax值為24am,超出20Nm的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)),工廢率為0.23%,小于QC活動前的工廢率。結(jié)論是主要原因。
1.10 末端因素十
(走刀路徑不合理)的確認(rèn)過程。由于缸體下平面的接刀痕的位置都是集中在A區(qū)域,而原來的走刀軌跡是面銑刀要在該區(qū)域進(jìn)行兩次900的高速變向,在變向過程中容易出現(xiàn)過切現(xiàn)象,形成接刀痕。所以通過修改面銑刀的加工程序,嘗試了新的走刀路徑:讓面銑刀在A區(qū)域能夠有切出、切入工件的過程,提高修光刃的光整效果,達(dá)到消除接刀痕的目的。在切削參數(shù)不變的情況下,連續(xù)加工420臺工件,沒有出現(xiàn)接刀痕工廢。結(jié)論是主要原因。
根據(jù)相關(guān)試驗最終確認(rèn)導(dǎo)致缸體下平面精銑接刀痕質(zhì)量問題主要有進(jìn)給路徑不合理、進(jìn)給量偏大和主偏角偏大引起,針對這些要因,本文提出了一些提高的有效措施。
2.1 為了提高修光刃的光整效果,讓面銑刀在A區(qū)域能夠有切出工件和切入工件的過程,修改面銑刀進(jìn)給路徑的加工程序,系統(tǒng)為SIMENS840D。
2.2 為了提高切削的平穩(wěn)性,在銑刀盤進(jìn)給量不變的情況下,面銑刀的刀齒數(shù)由24齒改為28齒,每齒進(jìn)給量由0.15mm/z減少到0.13mm/z。
2.3 為了爭搶刀片的抗振性,面銑刀的徑向切削力下降30%,面銑刀的主偏角由90°修改為45°。
2.4 為了使刀具在刀片單價不變的情況下消耗降低50%,可轉(zhuǎn)為刀片的形狀由四邊形修改為八邊形,刀片的切削刃數(shù)量增加一倍。
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