劉海,侯本杰,楊峰
(山東中實易通集團有限公司,濟南 250002)
電站鍋爐減溫水質(zhì)量流量特性分析
劉海,侯本杰,楊峰
(山東中實易通集團有限公司,濟南 250002)
通過調(diào)取并分析電站鍋爐穩(wěn)定工況和變負荷工況的實際運行數(shù)據(jù),得到了準確的電站鍋爐減溫水質(zhì)量流量特性曲線。依據(jù)曲線特性分析,通過線性化調(diào)節(jié)閥與質(zhì)量流量之間非線性的對應關系可有效控制過熱器減溫水質(zhì)量流量,改善了主蒸汽溫度的品質(zhì),提高了機組運行的經(jīng)濟性和安全性。
電站鍋爐;運行數(shù)據(jù);減溫水;特性
現(xiàn)代鍋爐的主蒸汽溫度主要通過兩級減溫水控制,一級減溫水(以下簡稱一減)初調(diào),二級減溫水(以下簡稱二減)細調(diào)。對減溫水的控制,傳統(tǒng)的控制策略是通過比例、積分、微分控制實現(xiàn)。這種控制策略的缺點是,在控制過程中主蒸汽溫度容易產(chǎn)生較大波動。為此,需要對減溫水質(zhì)量流量進行特性試驗。傳統(tǒng)的減溫水調(diào)節(jié)閥質(zhì)量流量特性試驗主要通過選取特定調(diào)節(jié)閥開度得出減溫水質(zhì)量流量特性。通過個別數(shù)據(jù)進行規(guī)劃得到基本曲線,因數(shù)據(jù)不具有代表性和全面性,所以得出的曲線與實際曲線偏差較大。而發(fā)生波動時,運行人員往往通過降低主蒸汽溫度以避免超溫,這在一定程度上偏離設計工況,對機組運行的經(jīng)濟性和安全性構成威脅。因此,有必要對減溫水質(zhì)量流量特性進行更加深入地分析,從而實現(xiàn)對減溫水的科學控制。
本文通過對電站鍋爐大量實際運行數(shù)據(jù)進行整合提煉,結(jié)合設備結(jié)構和調(diào)節(jié)特點,對影響減溫水質(zhì)量流量特性的因素進行了全面分析。通過分析,對影響減溫水質(zhì)量流量特性因素的影響程度進行了量化,得到減溫水調(diào)節(jié)閥與質(zhì)量流量的具體對應關系,并得到實際運行調(diào)節(jié)閥內(nèi)漏死區(qū)的具體數(shù)值,實現(xiàn)了對主蒸汽溫度的快速、準確控制,從而能夠更加有效地應對穩(wěn)定負荷及變負荷工況下對主蒸汽溫度的要求。
1.1 介質(zhì)因素
水管內(nèi)流動能量損失可以分為沿程能量損失和局部能量損失,通常沿程阻力損失的計算采用達西-魏斯巴赫公式[1]
(1)
式中:Pf為沿程阻力損失;λ為沿程損失系數(shù);l為管道長度;d為管道內(nèi)徑;v為速度;g為重力加速度。
局部阻力損失則為
(2)
式中:Pj為局部阻力損失;ζ為局部損失系數(shù)。
實際管道阻力既有直管段等產(chǎn)生的沿程阻力損失,又包含彎頭調(diào)節(jié)閥等產(chǎn)生的局部阻力損失。那么總的阻力損失為
(3)
式中:Pw為總阻力損失。
由公式(1)、公式(2)、公式(3)可以得出,流經(jīng)管道內(nèi)的流體質(zhì)量流量為
(4)
式中:qm為流體質(zhì)量流量;ρ為流體密度;A為流體管道截面積。
在本文中公式(3)中的總阻力損失Pw亦可看作減溫水系統(tǒng)進出口差壓。通過公式(4)可以得出,流體的質(zhì)量流量與管道的沿程損失系數(shù)、局部損失系數(shù)及流體的進出口差壓有關,因而在考慮減溫水質(zhì)量流量特性時,需要考慮管道的沿程損失系數(shù)、局部損失系數(shù)與系統(tǒng)的進出口差壓的影響。
1.2 其他影響減溫水質(zhì)量流量的因素
在實際工程應用中,減溫水調(diào)節(jié)閥的動作會在機械部分和電動頭設置部分存在死區(qū),閥門全關的情況下為防止卡澀會留有一定的間隙,因而需要考慮減溫水調(diào)節(jié)閥的內(nèi)漏質(zhì)量流量和死區(qū)段,以避免減溫水控制響應速度過慢或過快。
2.1 電站鍋爐減溫水系統(tǒng)
如圖1所示,電站鍋爐過熱器減溫水系統(tǒng)的水源一般取自主給水管路,并由主路一分為二,分別流向過熱器一減和過熱器二減,一減和二減一分為二,分別流向鍋爐左側(cè)和鍋爐右側(cè)。
圖1 減溫水系統(tǒng)
減溫水系統(tǒng)中管路布置較為復雜,并且由于調(diào)節(jié)閥特性、安裝和制造的差異,減溫水質(zhì)量流量與調(diào)節(jié)閥開度的對應關系并非簡單的線性關系,因而在系統(tǒng)調(diào)試過程中一般要求進行減溫水調(diào)節(jié)閥特性試驗,以便得出實際的減溫水質(zhì)量流量與調(diào)節(jié)閥開度的關系。
2.2 減溫水質(zhì)量流量與調(diào)節(jié)閥開度關系
選取某2×350 MW電廠在280,300,350 MW負荷工況下,穩(wěn)定運行8~12 h的4 000多組數(shù)據(jù)進行分析,得出過熱器一、二級減溫水質(zhì)量流量特性圖,不同工況下減溫水質(zhì)量流量特性如圖2所示。
圖2 過熱器減溫水質(zhì)量流量與調(diào)節(jié)閥開度關系
從圖2可以得出,在不同的負荷段,減溫水調(diào)節(jié)閥的特性基本是相同的。雖然在機組不同的負荷段,減溫水系統(tǒng)的入口壓力和出口壓力不同,但負荷穩(wěn)定時,其進出口差壓不變。
過熱器一減調(diào)節(jié)閥基本無內(nèi)漏,調(diào)節(jié)閥的死區(qū)(或無調(diào)節(jié)功能區(qū))開度可以達到25%(具體見表1)。在25%開度范圍內(nèi),減溫水質(zhì)量流量隨調(diào)節(jié)閥開度變化很小,而在25%~73%開度范圍內(nèi),減溫水調(diào)節(jié)閥的調(diào)節(jié)性能較好;在73%以上開度,減溫水質(zhì)量流量已達最大值(對應關系見表2)。
過熱器二減基本無內(nèi)漏,死區(qū)范圍在0~5%開度范圍內(nèi)(具體見表1);3%~5%開度附近存在初始動作區(qū),此范圍內(nèi),減溫水質(zhì)量流量增加較快;二減在5%~90%開度時調(diào)節(jié)性能較好,90%開度減溫水質(zhì)量流量已達最大值(對應關系見表2)。
表1 不同負荷段減溫水調(diào)節(jié)閥死區(qū) %
以350MW工況下減溫水質(zhì)量流量與調(diào)節(jié)閥開度數(shù)據(jù)為基礎,列出減溫水質(zhì)量流量與調(diào)節(jié)閥開度數(shù)據(jù)的對應關系見表2。
2.3 不同負荷段減溫水質(zhì)量流量特性
由公式(3)和公式(4)可以得出,工質(zhì)質(zhì)量流量不僅與系統(tǒng)阻力變化(主要為調(diào)節(jié)閥的開度變化)有關,還與系統(tǒng)進出口差壓(包含在Pw內(nèi))有關。同樣以某2×350 MW電廠為例,在滑壓控制下,選取過熱器一、二級減溫水35%開度特性較好的區(qū)域進行研究,依據(jù)3次啟、停機過程中減溫水調(diào)節(jié)閥與減溫水質(zhì)量流量數(shù)據(jù),得到減溫水進出口差壓變化情況下的減溫水進出口差壓與質(zhì)量流量的關系如圖3所示。由圖3可知,減溫水質(zhì)量流量與進出口差壓呈線性關系,與公式(3)相符。
表2 減溫調(diào)節(jié)閥開度與質(zhì)量流量的對應關系
圖3 減溫水質(zhì)量流量與差壓關系及趨勢
減溫水系統(tǒng)的進出口差壓在減溫水系統(tǒng)中對于減溫水質(zhì)量流量的影響要相對較小。在系統(tǒng)固定、負荷沒有劇烈變化情況下,主再熱系統(tǒng)的阻力隨系統(tǒng)入口壓力變化時的壓損變化較小,因而對減溫水質(zhì)量流量影響要小于減溫水系統(tǒng)的阻力的變化,這就提高了減溫水調(diào)節(jié)閥特性曲線在不同負荷段的適用性。但是在負荷變動時,主蒸汽壓力變化較為明顯,在減溫水調(diào)節(jié)閥35%開度下,減溫水系統(tǒng)進出口差壓變化最大影響9%的減溫水質(zhì)量流量,此時調(diào)整主蒸汽再熱汽溫度應該考慮減溫水系統(tǒng)進出口差壓的變化[2-5]。
2.4 減溫水間的相互影響
由圖1可知,一、二級左右側(cè)減溫水均為并列布置,減溫水同時開、關會相互影響。以右側(cè)二減為例,在左側(cè)減溫水開度不變(工況1)、左右兩側(cè)二減同時關小(工況2)、左右兩側(cè)二減同時開大(工況3)3個工況下,分析減溫水間的相互影響。3個工況下減溫水質(zhì)量流量特性曲線基本一致,減溫水質(zhì)量流量間的相互影響特性曲線如圖4所示。同樣開度下,3個工況下減溫水質(zhì)量流量會有一定差別,在本次統(tǒng)計工況下的差別見表3(在統(tǒng)計涵蓋的區(qū)域不同工況下減溫水質(zhì)量流量的最大差別為0.4 t/h,基本可以忽略此因素影響)。
圖4 減溫水質(zhì)量流量間的相互影響
調(diào)節(jié)閥開度/%右側(cè)二減質(zhì)量流量/(t·h-1)工況1工況2工況3101.8291.5741.729152.1541.7852.003202.4932.2092.347253.0142.7982.888303.6733.2783.609
以減溫水調(diào)節(jié)閥特性曲線為基礎,將減溫水質(zhì)量流量與調(diào)節(jié)閥開度非線性的關系通過比例、積分、微分控制調(diào)節(jié)模塊后的函數(shù)線性化[6],改善調(diào)節(jié)模塊在不同開度區(qū)間的適應性,進而優(yōu)化汽溫的調(diào)節(jié)效果,使汽溫調(diào)整過程中不超溫,溫度波動范圍減小。
在負荷擺動試驗過程中對減溫水控制方案進行修改,對比調(diào)整前后的試驗參數(shù)曲線如圖5所示,主蒸汽溫度的穩(wěn)定性得到明顯改善。在減溫水控制方案調(diào)整前(圖5a),升負荷過程中,過熱汽溫度波動較大,左側(cè)過熱汽溫度波動最大達27.80 ℃,右側(cè)過熱汽溫度波動最大達26.85 ℃,存在超調(diào)現(xiàn)象,且負荷擺動過程中汽溫出現(xiàn)超溫,最高汽溫達580.06 ℃??刂品桨刚{(diào)整后(圖5b)過熱器溫度波動范圍明顯減小,左側(cè)過熱汽溫波動5.59 ℃,右側(cè)過熱汽溫波動11.91 ℃,不需要人工修改設定值干涉減溫水調(diào)節(jié),主蒸汽溫度可以控制在許可范圍內(nèi)(試驗過程中最高汽溫571.32 ℃,最低汽溫559.41 ℃),沒有出現(xiàn)超溫現(xiàn)象。
圖5 減溫水控制方案調(diào)整前后汽溫曲線(截圖)
通過調(diào)取并分析電站鍋爐穩(wěn)定工況和變負荷工況的實際運行數(shù)據(jù),得到了準確的電站鍋爐減溫水質(zhì)量流量特性曲線。依據(jù)以上特性分析,通過線性化調(diào)節(jié)閥與流量之間非線性的對應關系,可有效控制過熱器減溫水質(zhì)量流量,改善了主蒸汽溫度的品質(zhì),提高了機組運行的經(jīng)濟性和安全性。本文得到的特性曲線在實際應用中得到一定證實,在同類型機組中的減溫水控制方案的優(yōu)化過程中亦有一定借鑒意義。
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(本文責編:劉炳鋒)
2017-02-21;
2017-04-26
TK 223.7+3
A
1674-1951(2017)05-0020-04
劉海(1990—),男,山東泰安人,助理工程師,從事電站鍋爐調(diào)試及燃燒調(diào)整方面的工作(E-mail:843247216@qq.com)。