文/代勇·球豹閥門有限公司宋佳男·《鍛造與沖壓》雜志社有限公司
一種減少多向模鍛水平合模力的模具結(jié)構(gòu)研究
文/代勇·球豹閥門有限公司
宋佳男·《鍛造與沖壓》雜志社有限公司
代勇,畢業(yè)于燕山大學(xué)材料成型及控制工程專業(yè),工程師,從事多向模鍛工藝研發(fā)和生產(chǎn)工作近7年。
多向模鍛實(shí)質(zhì)上是一種以擠壓為主、擠壓和模鍛復(fù)合成形的閉式鍛造工藝。多向模鍛的主要優(yōu)勢(shì)是能夠成形形狀復(fù)雜、有內(nèi)腔的鍛件,鍛件在三向壓應(yīng)力狀態(tài)下成形,流線完整,機(jī)械性能優(yōu)越,無飛邊。為了滿足鍛件產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)的高要求和降低成本的需求,越來越多的鍛造廠家開始采用多向鍛造設(shè)備,多向鍛造工藝的應(yīng)用也越來越多。目前國內(nèi)對(duì)多向模鍛工藝的研究大多停留在理論和試驗(yàn)階段,真正實(shí)現(xiàn)批量化大規(guī)模生產(chǎn)的廠家少之又少,而且生產(chǎn)中也存在較多的問題?,F(xiàn)將一種多向鍛造生產(chǎn)過程中的常見的垂直分模脹模問題以及解決方案介紹如下。
圖1所示是采用多向模鍛工藝生產(chǎn)的某石油行業(yè)API 6D高壓球閥閥體的鍛件結(jié)構(gòu),相對(duì)于普通模鍛能節(jié)省30%以上的原材料,并且大幅減少機(jī)加工工時(shí),降低成本。
該鍛件在我公司的45MN多向模鍛液壓機(jī)上生產(chǎn),模具結(jié)構(gòu)采用垂直分模的形式,原始設(shè)計(jì)工藝模具結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖1 多向鍛造鍛件結(jié)構(gòu)
該產(chǎn)品在試制過程中出現(xiàn)了以下問題:在上模壓制過程中左、右模發(fā)生較嚴(yán)重的脹模現(xiàn)象(約10mm),最終導(dǎo)致鍛件出現(xiàn)較大飛邊、充型不足,尺寸超差、模具分模面壓塌等問題。由于上述缺陷的出現(xiàn)最終導(dǎo)致本次試制失敗。試制鍛件照片如圖3所示。
從鍛件照片中可以看出由于左、右模脹模導(dǎo)致鍛件左右方向尺寸超差,變?yōu)闄E圓,鍛件上部嚴(yán)重充型不滿。而且由于左右模脹模出現(xiàn)了較大的飛邊,僅試制了兩件鍛件模具型腔邊緣就出現(xiàn)了嚴(yán)重的壓塌現(xiàn)象,如圖4所示。
圖2 原始設(shè)計(jì)工藝模具結(jié)構(gòu)
圖3 脹模后的鍛件
圖4 模具分模面壓塌照片
壓機(jī)水平方向合模力不足是造成本次試制失敗的直接原因。由于垂直分模的工藝特點(diǎn),模具型腔水平方向的投影面大于垂直方向的投影面,造成產(chǎn)品成形所需要的水平合模力要大于垂直方向的壓制力。由于多向鍛造設(shè)備的受力特點(diǎn),水平方向的載荷很難做到大于垂直方向的載荷,從制造難度和成本方面考慮,通過工藝改進(jìn)降低水平合模力是最簡(jiǎn)單有效的方法,其他同類產(chǎn)品也可以通過這種思路改進(jìn)垂直分模的工藝。
通過Deform-3D分析軟件對(duì)該產(chǎn)品的多向模鍛工藝過程進(jìn)行了模擬,分析結(jié)果如圖5所示。模擬結(jié)果顯示該產(chǎn)品成形所需要的水平合模力為39.6MN,比設(shè)備水平方向的額定壓制力高了32%。由此判斷左右模脹模是由于該工藝的水平脹模力超出了設(shè)備的載荷極限,造成了試制過程中的脹模問題。
圖5 原始方案模擬分析結(jié)果
由于脹模力與鍛件的投影面積有直接關(guān)系,為了降低產(chǎn)品成形左右模所需要的水平合模力,需要減少左右模的型腔投影,同時(shí)還要兼顧產(chǎn)品的脫模問題,基于上述原因,我們對(duì)模具的分模面進(jìn)行了調(diào)整,調(diào)整后的模具結(jié)構(gòu)如圖6所示。
圖6 改進(jìn)后模具結(jié)構(gòu)
此改進(jìn)方案中,產(chǎn)品下法蘭部分主要由下模成形,把這部分的水平合模力轉(zhuǎn)化為下模的內(nèi)力,以此減少水平合模力。改進(jìn)分模面后左右模的型腔投影面積比之前減少了約25%。
通過Deform-3D分析軟件對(duì)改進(jìn)后的多向模鍛工藝過程進(jìn)行模擬分析,結(jié)果如圖7所示。
圖7 改進(jìn)后的模擬分析結(jié)果
通過分析結(jié)果可以看出左右模的水平合模力由原來的39.6MN降低為29MN,由于新的模具結(jié)構(gòu)為復(fù)合分模形式,減小了左右模的型腔投影面積,降低了多向模鍛過程中左右模的水平脹模力。
最終我們按照上述方案對(duì)模具結(jié)構(gòu)進(jìn)行了修改,順利生產(chǎn)出充型完整無飛邊的合格鍛件,產(chǎn)品圖片如圖8所示。
⑴該改進(jìn)方案通過改變多向鍛造分模方式來減少鍛件在左右模上的投影面積,對(duì)減少左右模脹模力是行之有效的。
⑵多向鍛造工藝的鍛造過程由垂直方向和水平方向復(fù)合,相對(duì)于傳統(tǒng)鍛造更復(fù)雜,但是可以對(duì)垂直方向和水平方向進(jìn)行調(diào)整和組合,工藝更靈活多變,增加工藝復(fù)雜性的同時(shí)也給解決多向模鍛工藝問題提供了多種思路,可在多向鍛造生產(chǎn)過程中靈活應(yīng)用。