張發(fā)忠
摘 要:煉鐵廠原料場原料傳輸主要靠皮帶機,由于受皮帶機自身性能的影響,在生產(chǎn)中易出現(xiàn)漏斗糊堵、皮帶跑偏、劃傷、撕裂、斷裂等問題,影響正常生產(chǎn)。提高皮帶機運行可靠性,不僅能夠提高生產(chǎn)效率,解決生產(chǎn)瓶頸問題,還能降低生產(chǎn)成本。
關鍵詞:漏斗;皮帶;防護裝置;改造
1 前言
原料場為3臺105m2和一臺265m2燒結(jié)機提供混勻料,礦料在傳輸過程中由于受各項因素的影響,在生產(chǎn)中易出現(xiàn)漏斗糊堵、皮帶跑偏、劃傷、撕裂、斷裂等一系列問題,不僅給崗位工作帶來壓力,還大大影響了生產(chǎn)效率。因此,如何解決礦料在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的這些問題,是目前原料系統(tǒng)提高生產(chǎn)效率的迫切要求。
2 現(xiàn)狀調(diào)查分析
通過對皮帶機實際運行中存在的問題進行研究與分析,發(fā)現(xiàn)影響皮帶機運行可靠性的主要因素有以下幾點:
2.1 漏斗糊堵、皮帶撒料原因分析
①雨季,原料水分大,粘度相應增大,造成物料在落料點積少成多,是漏斗糊堵的主要原因。
②漏斗口徑小,設計不夠合理,造成物料經(jīng)下料口進入皮帶傳送時,沒在皮帶中心線上,皮帶重心偏移,造成皮帶跑偏,是引發(fā)皮帶撒料的直接原因。
③漏斗糊堵后崗位工不能及時發(fā)現(xiàn),導致糊堵情況越來越嚴重,直到物料溢出漏斗后造成皮帶撒料停機,因此造成撒料嚴重,停機時間過長。
2.2 皮帶跑偏、劃傷、撕裂、斷裂原因分析
2.2.1 皮帶跑偏原因分析
通過對皮帶機實際運行情況分析發(fā)現(xiàn),引發(fā)皮帶跑偏的主要原因如下:
①皮帶糾偏裝置作用不明顯,造成皮帶跑偏,無法自動調(diào)節(jié)。
②轉(zhuǎn)載點處落料位置不正造成的皮帶跑偏。
③承載托輥組的安裝位置與皮帶機中心線的垂直度誤差較大,導致皮帶跑偏。
2.2.2 皮帶劃傷、撕裂、斷帶原因分析
①原燃料中夾帶的鐵雜物無法及時揀出造成皮帶劃傷、撕裂、斷帶。
②物料在轉(zhuǎn)運站積料過多,造成壓皮帶(滾筒轉(zhuǎn),皮帶不動)現(xiàn)象,如果崗位工無法及時發(fā)現(xiàn),經(jīng)過一段時間的不正常運行,皮帶磨損嚴重,甚至直接磨斷,造成斷帶事故。
3 技術方案的研究及確定
3.1 自主設計漏斗糊堵自動報警裝置
皮帶機漏斗機械式防堵料裝置工作原理是:主要結(jié)構(gòu)是根據(jù)杠桿原理設計的,采用接近開關轉(zhuǎn)換信號止動皮帶機。本裝置安裝于漏斗側(cè)壁,在物料運動軌跡以外,漏斗不堵塞時,無法觸及,不影響皮帶輸送機的正常運行。當漏斗出現(xiàn)輕微堵塞時,因堵塞導致被輸送物料運動軌跡發(fā)生改變,觸及轉(zhuǎn)動葉片,轉(zhuǎn)動葉片受壓發(fā)生偏轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)至接近開關感應距離以內(nèi)時,接近開關發(fā)生作用,使皮帶輸送機及時停止運行,從而防止漏斗堵塞以及因此導致皮帶機電動機因過載而燒壞甚至發(fā)生磨損或撕裂皮帶的惡性事故,造成巨大的經(jīng)濟損失。堵塞物料清除后,在配重塊的作用下,轉(zhuǎn)動葉片回到原位。另外,通過改變配重,可調(diào)整該裝置的靈敏度。
其中,1、轉(zhuǎn)動葉片,2、旋轉(zhuǎn)軸,3、軸承座,4、連接桿,5、配重塊,6、固定螺母,7、接近開關。
3.2 采用自主設計研發(fā)的皮帶跑偏、撕裂、斷帶綜合防護裝置
此皮帶機跑偏、撕裂、斷帶綜合防護裝置包括檢測支架、受料槽、反應回路3部分。檢測支架由檢測導板連接而成。檢測導板為長方形管道,采用輕質(zhì)超薄鐵皮制成。
受料槽采用輕質(zhì)超薄鐵皮制成,槽長≥左右彈簧距離、槽寬≤帶寬×2/3、高100mm,總重不超過0.4kg,四角分別吊掛在吊掛彈簧下端。
反應回路 檢測支架上下層穿過預留空間安裝導線,在下層每個開孔處安裝一個斷路開關,反應回路在機頭處通過開閉按鈕串入皮帶主動系統(tǒng)。
無論異物橫向、縱向撕裂皮帶,只要有輕微撒料,受料槽受料超出1.2kg,會立即下拉并斷開皮帶主動電機驅(qū)動系統(tǒng)。
3.3 采用新式皮帶機清掃器
此彈簧式皮帶機清掃器包括固定裝置和刮料裝置,刮料裝置由刮刀、雙層夾桿和刀柄組成,結(jié)構(gòu)簡單,成本低廉。
安裝彈簧式皮帶機清掃器后,無積料發(fā)生時,因1~2mm間隙的存在可確保刮刀與設備完好無磨損;一旦積料,彈簧式皮帶機清掃器的刮刀與運行設備在清料點處產(chǎn)生較大作用力與反作用力,進而可確保有效清除運行設備運轉(zhuǎn)部位粘附積料。
4 應用效果
采用自行設計的漏斗防堵塞裝置,皮帶機跑偏、撒料、撕裂、斷帶綜合防護裝置,不僅有效減少了由于設備自身原因造成的皮帶機跑偏、撒料、撕裂、劃傷、斷帶等問題的發(fā)生,皮帶空轉(zhuǎn)、非故障停機現(xiàn)象也幾乎不再發(fā)生,而且大幅地降低了職工勞動強度,提高了設備使用效率。
參考文獻
[1]龐秀琴.1.4m皮帶機的適應性改造[J].山西煤炭,2010,30(10):65.
(作者單位:山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司煉鐵廠)