唐良好
(中國(guó)石化北海煉化有限責(zé)任公司,廣西 北海 536000)
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溶劑再生塔頂回流泵回流線腐蝕減薄及防護(hù)
唐良好
(中國(guó)石化北海煉化有限責(zé)任公司,廣西 北海 536000)
就某煉化企業(yè)集中溶劑塔頂回流泵回流線腐蝕減薄情況,分別就選材、介質(zhì)和施工質(zhì)量對(duì)管線產(chǎn)生腐蝕進(jìn)行了分析。結(jié)果表明:北海煉化再生塔頂回流泵出入口線的材質(zhì)選擇,施工缺陷等均是管線減薄泄漏產(chǎn)生的重要原因。通過對(duì)管線材質(zhì)升級(jí),管路重新改造,運(yùn)行8個(gè)月至今正常,確保了裝置長(zhǎng)周期安全生產(chǎn)運(yùn)行。
加氫裝置 回流泵腐蝕 缺陷 防腐蝕措施
某煉化企業(yè)集中溶劑再生主要處理產(chǎn)品精制裝置、2.6 Mt/a柴油加氫裝置及500 kt/a催化重汽油加氫裝置的脫硫富液,共計(jì)300 t/h,再生后貧液返回產(chǎn)品精制裝置、2.6 Mt/a柴油加氫裝置及500 kt/a催化重汽油加氫裝置脫硫單元循環(huán)使用,于2011年12月15日開始投產(chǎn)運(yùn)行。溶劑再生塔頂回流泵輸送介質(zhì)為塔頂酸性汽冷凝后高濃度酸性水,用來控制再生塔頂溫度和維持胺液濃度等作用,回流線主要用來滿足泵最小流量。
從2013年6月至2014年12月時(shí)間內(nèi)該管線共出現(xiàn)了5次泄漏,每次管線泄漏部位不一致,泄漏物料為高濃度酸性水(H2S質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到1×105μg/g左右),對(duì)裝置安全運(yùn)行帶來嚴(yán)重隱患。溶劑再生回流泵簡(jiǎn)易流程見圖1。
圖1 溶劑再生回流泵簡(jiǎn)易流程圖
2.1 低溫H2S腐蝕
高濃度酸性水含有大量H2S,H2S亦是一種活性硫化物。低溫H2S腐蝕對(duì)碳鋼管線主要發(fā)生在運(yùn)行初期,一旦H2S與碳鋼管線發(fā)生反應(yīng)生成比較穩(wěn)定的FeS保護(hù)膜后,H2S溶液將不會(huì)對(duì)管線產(chǎn)生腐蝕。如果FeS保護(hù)膜脫落,H2S溶液將會(huì)對(duì)碳鋼管線不停的發(fā)生電化學(xué)反應(yīng)引起腐蝕[1]。
現(xiàn)場(chǎng)管線布置見圖2。回流閥閥體、內(nèi)部腐蝕情況見圖3,閥門零部件腐蝕情況見圖4?;亓鏖y腐蝕嚴(yán)重,從工藝流程上回流泵回流線長(zhǎng)期處于被迫流動(dòng)狀態(tài),流體流速快,管線內(nèi)壁形成不了穩(wěn)定的FeS保護(hù)膜,從而導(dǎo)致回流泵回流線一直處于濕硫化氫腐蝕的狀態(tài)下。
圖2 現(xiàn)場(chǎng)管線布置
圖3 回流線回流閥閥體內(nèi)部腐蝕情況
圖4 回流閥閥門零部件腐蝕情況
2.2 R-NH2-CO2-H2S-H2O形態(tài)腐蝕
表1顯示酸性水呈堿性,表明水中有攜帶的胺液 ,存在R-NH2-CO2-H2S-H2O形態(tài)的腐蝕[2],管線及管件有CO2引起的腐蝕。
表1 酸性水分析數(shù)據(jù)
2.3 焊接缺陷導(dǎo)致腐蝕
H2S與腐蝕介質(zhì)(如NH3、H2O等)共同形成腐蝕環(huán)境,H2S發(fā)生電離,促進(jìn)氫去極化腐蝕反應(yīng),加速腐蝕進(jìn)行,碳鋼表面的氧化皮或銹層在有縫隙的情況下,S2-和HS-等離子可到達(dá)鋼管表面,在鋼管表面局部形成點(diǎn)蝕,是造成鋼管出現(xiàn)點(diǎn)蝕的根源。彎頭與三通處焊縫焊肉未填滿,造成了管線的腐蝕加劇(見圖5與圖6)。
圖5 彎頭焊接質(zhì)量及腐蝕情況
針對(duì)出現(xiàn)的問題采取以下措施防止回流線發(fā)生泄漏:
(1)加強(qiáng)工藝操作,嚴(yán)禁管線超壓運(yùn)行。關(guān)閉DN40回流閥(保證回流泵最小流量情況下),避免回流線流速過快對(duì)閥板沖刷;
圖6 三通焊接質(zhì)量及腐蝕情況
(2)增加管線測(cè)厚頻次,增加測(cè)厚點(diǎn),由計(jì)劃一月一次測(cè)厚增加每星期一次,測(cè)厚點(diǎn)由原來4處增加至9處,加強(qiáng)對(duì)回流線等部位的測(cè)厚,提前對(duì)減薄部位管線進(jìn)行包焊;
(3)等待大修時(shí)(2015年12月)將管線材質(zhì)升級(jí),將原管線材質(zhì)20號(hào)升級(jí)為304L;
(4)改變管路走向,減少彎頭個(gè)數(shù),由原來4個(gè)彎頭改為2個(gè)彎頭,減少?zèng)_刷。
2015年2月2日對(duì)泵出入口回流線進(jìn)行了更換,材質(zhì)與原管線材質(zhì)壁厚一直,運(yùn)行2個(gè)月后,仍然出現(xiàn)比較嚴(yán)重的腐蝕,回流泵入口,出口,泵出入口回流線管線規(guī)格分別為(φ60 mm×5.5 mm,φ48 mm×5.0 mm)測(cè)厚簡(jiǎn)易圖及數(shù)據(jù)見圖7和表2。
圖7 回流泵泵出入口管線測(cè)厚簡(jiǎn)易圖
測(cè)厚點(diǎn)123456789原始壁厚/mm5.55.55.55.05.05.55.55.05.0測(cè)厚值/mm4.24.24.23.83.84.64.83.63.6腐蝕速率/(mm·a-1)7.87.87.87.27.25.45.48.48.4
由表2可以看出:用原材料管線更換后,泵出口φ60管線腐蝕速率為7.8 mm/a,泵出入口回流線φ48管線腐蝕速率為8.4 mm/a,腐蝕仍然比較嚴(yán)重,已嚴(yán)重影響到長(zhǎng)周期安全生產(chǎn)運(yùn)行。
2015年12月大修期間將原來所有管線材質(zhì)由20號(hào)更換成304L后,2016年1月20日開始運(yùn)行,運(yùn)行至2016年9月20日所有管線及管件無腐蝕減薄現(xiàn)象發(fā)生?;亓鞅萌肟?,出口,泵出入口回流線管線規(guī)格分別為(φ89 mm×4.0 mm,φ60 mm×3.5 mm,φ48 mm×3.0 mm),2016年9月20日對(duì)管線進(jìn)行測(cè)厚。測(cè)厚簡(jiǎn)易圖及數(shù)據(jù)見圖8和表3。
圖8 改造后泵管線測(cè)厚簡(jiǎn)易圖
mm
由表3可看出:材質(zhì)由20號(hào)升級(jí)為304L后,
運(yùn)行8個(gè)月管線,彎頭等部位未發(fā)現(xiàn)腐蝕,無減薄現(xiàn)象發(fā)生。
再生塔頂回流泵出入口線的材質(zhì)選擇,施工缺陷等都均是管線減薄泄漏產(chǎn)生的重要原因。通過對(duì)管線材質(zhì)升級(jí),管路重新改造,運(yùn)行8個(gè)月未發(fā)現(xiàn)腐蝕,確保了裝置長(zhǎng)周期安全生產(chǎn)運(yùn)行。
[1] 王凱.硫磺回收裝置的腐蝕與防護(hù)[J].化學(xué)工程師,2015(2):47-49.
[2] 中國(guó)石油化工股份有限公司青島安全工程研究院.煉油裝置腐蝕策略[M].北京:中國(guó)石化出版社,2008:203-204.
[3] 馮江華,李慧敏,張繼民,等.硫磺回收裝置的腐蝕及防護(hù)措施[J].廣東化工,2012,39(14):144-145.
(編輯 王菁輝)
Protective Measures for Corrosion Thickness Decrease in Return Line of Reflux Pump on Solvent Regeneration Tower
TangLianghao
(SINOPECBeihaiRefining&ChemicalCo.,Beihai536000,China)
Effects of material selection, media and construction quality on the pipeline corrosion was analyzed concerning with the corrosion thickness decrease in the reflux pump on solvent regeneration tower in SINOPEC Beihai Refining & Chemical Co.. The results showed that both material selection and construction defects played an important role in the occurrence of thickness decrease and leakage of pipeline. The pump has been running for 8 months by upgrading the pipeline material and reforming the pipeline, which can ensure a long-period safe production operation.
hydrogenation unit, reflux pump corrosion, defects, anticorrosion measure
2017-01-19;修改稿收到日期:2017-03-13。
唐良好(1983-),本科,現(xiàn)在該公司煉化運(yùn)行一部從事設(shè)備管理工作。E-mail:13517595513@163.com