宋貴華 季法友 劉 于
山東華魯恒升化工股份有限公司
煤化工中低溫甲醇洗流程的模擬與改進(jìn)
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低溫甲醇凈化法具有較高選擇性、洗滌凈化度高、原料來(lái)源廣泛、價(jià)格低廉、操作費(fèi)用低等優(yōu)點(diǎn),自開(kāi)發(fā)成功以來(lái)在世界上被廣泛采用。低溫甲醇洗流程模擬在操作和控制上具有很多優(yōu)勢(shì),能夠進(jìn)一步降低操作成本,提高了工藝的效率,因此進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)其的研究非常有必要?;诖吮疚姆治隽嗣夯ぶ械蜏丶状枷戳鞒痰哪M與改進(jìn)。
煤化工;低溫甲醇洗;改進(jìn)
1.1 低溫甲醇洗技術(shù)原理
低溫甲醇洗是一種基于物理吸收的、以低溫甲醇為吸收劑的凈化工藝,溫度一般在-50°~-60°,氣體受溫度影響不同,更容易分離。該工藝可同時(shí)或分段脫除氣體中的酸性組分(例如,H2S、CO2、各種有機(jī)硫化物、C2H2、C3及其以上的氣態(tài)烴、水氣和膠質(zhì)等),然后采用熱再生或氣提等方法吸出酸性氣體,且能達(dá)到較高的凈化度。
1.2 低溫甲醇洗工藝流程
圖1 一步法低溫甲醇洗流程甲醇吸收塔
C1分上塔和下塔,為滿足工藝的凈化要求,在吸收塔上段用-60°的甲醇作為吸收劑。為使酸性氣體得到充分凈化,在吸收塔設(shè)置2個(gè)中段冷卻器。由于H2S在甲醇中的溶解度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于CO2,所以,下塔的甲醇量為上塔的一半左右。為提高吸收劑中硫的含量,將富硫甲醇溶液送到汽提塔,吸收殘留的二氧化碳。H2S濃縮塔的甲醇溶液加熱后進(jìn)入再生塔,經(jīng)冷卻后進(jìn)行氣液分離。從再生塔底部采出貧甲醇送往吸收塔,作吸收劑循環(huán)使用。將全系統(tǒng)產(chǎn)生的甲醇與水全部送入脫水塔,經(jīng)氣液分離后,氣相送入回收裝置,液相送入頂部,閃蒸出硫化物。
2.1 改進(jìn)流程設(shè)計(jì)
本流程主要是針對(duì)原流程中CO2產(chǎn)品氣回收率較低這一特點(diǎn)進(jìn)行改進(jìn),特別是H2S濃縮塔,原流程中高達(dá)56.9%的CO2是通過(guò)N2氣提方式解吸出來(lái),CO2與N2混合后致CO2濃度低不能加以工業(yè)利用,作為尾氣排出。下面將對(duì)流程改進(jìn)部分進(jìn)行重點(diǎn)介紹。設(shè)計(jì)流程圖如圖2所示。
2.1.1 提高CO2純度
考慮到CO2產(chǎn)品氣不同的應(yīng)用范圍對(duì)CO2濃度要求的不同,本流程將提高CO2產(chǎn)品氣純度也作為一個(gè)設(shè)計(jì)目標(biāo)。從CO2產(chǎn)品氣成分分析,CO2產(chǎn)品氣中的主要雜質(zhì)為CO和H2。這兩個(gè)組分在甲醇中的溶解度要遠(yuǎn)低于CO2,在解吸CO2之前,控制閃蒸壓力解吸出更多的CO和H2。如下圖所示,兩股甲醇富液在中壓閃蒸之后,進(jìn)入塔D102之前,分別設(shè)置閃蒸罐S104和S105,繼續(xù)閃蒸,通過(guò)控制這兩個(gè)閃蒸壓力,得到不同純度的CO2產(chǎn)品氣。
圖2 改進(jìn)流程設(shè)計(jì)圖
詳細(xì)流程圖:從原流程中壓閃蒸罐S102和S103出來(lái)的不含硫甲醇富液L13和含硫甲醇富液L20繼續(xù)閃蒸釋放出更多的有效氣,分別經(jīng)減壓閥V103和V105進(jìn)入閃蒸罐S104和S105。其中,從L13富液中閃蒸出來(lái)的不含硫氣體(G14)在回收其冷量后排空,從L20富液中閃蒸出來(lái)的含硫氣體(G15)經(jīng)壓縮后循環(huán)回原料氣中。從閃蒸罐S104和S105出來(lái)的富液L15和L22經(jīng)減壓閥V104和V106降壓進(jìn)入H2S濃縮塔D102。其中,不含硫甲醇富液L15從塔頂進(jìn)入,含硫富液L22從塔間進(jìn)入。在塔上部,解吸出來(lái)的H2S被不含硫甲醇吸收下來(lái)。在塔下部,溶液(L24)第一次被抽出以冷卻貧液和吸收液,由于考慮溶液溫度低于原流程的流股,為保持與傳統(tǒng)流程的一致,設(shè)計(jì)流股經(jīng)減壓閥V107減壓以降低溶液溫度,從閃蒸罐S106出來(lái)的閃蒸氣(G17)經(jīng)壓縮后循環(huán)回塔內(nèi),溶液L26換熱升溫后返回到塔內(nèi)。流股(L31)再次從塔內(nèi)引出,經(jīng)泵P102升壓后,與貧液換熱,貧液溫度降至40℃,然后再返回至塔內(nèi)。塔底溶液L35經(jīng)減壓閥V108進(jìn)一步降壓進(jìn)入閃蒸罐S107,閃蒸出來(lái)的氣體(G18)經(jīng)壓縮后返回至塔內(nèi),溶液L37換熱與貧液換熱后進(jìn)入到熱再生塔。
2.2 模擬結(jié)果分析
改進(jìn)后流程的主要流股參數(shù)的模擬運(yùn)行結(jié)果如表2所示,根據(jù)GB/T6052-2011工業(yè)液體二氧化碳國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),選取CO2純度99.5%為標(biāo)準(zhǔn)對(duì)相關(guān)參數(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì)。CO2產(chǎn)品氣流股G22,純度為99.5%,CO2回收率89.4%。有效氣(G10)摩爾含量57.3kmol/h,較傳統(tǒng)流程有微幅上升,主要是增加了來(lái)自閃蒸罐S105的氣體流股G15含量。L15和L22經(jīng)減壓進(jìn)入D102,溶液中的CO2摩爾分?jǐn)?shù)由約22.85%降至11.50%(L24)。第一次換熱后,CO2摩爾分?jǐn)?shù)降至5.64%(L31)。經(jīng)第二次換熱后,塔底溶液L35中CO2含量降至1.01%。塔底溶液經(jīng)進(jìn)一步降壓后,L37富液中CO2濃度降低至0.46%,與傳統(tǒng)流程中H2S濃縮塔塔底富液中CO2濃度(0.49%)基本一致。經(jīng)過(guò)升溫閃蒸、真空閃蒸后,基本達(dá)到CO2解吸的目的。
表2 改進(jìn)流程主要流股參數(shù)模擬數(shù)據(jù)
總之,隨著世界各國(guó)對(duì)石油能源的競(jìng)爭(zhēng)加劇,煤化工的發(fā)展越來(lái)越受到重視,煤化工項(xiàng)目的規(guī)模越來(lái)越大,CO2排放量的也越來(lái)越大,通過(guò)合理途徑對(duì)CO2進(jìn)行有效的回收利用,這對(duì)環(huán)境和能源都會(huì)產(chǎn)生很好的影響,因此進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)其的研究非常有必要。
[1]張靈玲.甲醇制丙烯分離流程的模擬與優(yōu)化[D].浙江大學(xué),2016.
[2]任智斌.低溫甲醇洗工藝安全評(píng)價(jià)研究[D].鄭州大學(xué),2014.