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淺談生產(chǎn)G級HSR油井水泥質(zhì)量技術(shù)控制措施

2017-04-27 07:48張鵬飛
四川水泥 2017年2期
關(guān)鍵詞:生料熟料配料

張鵬飛

(山西中條山新型建材有限公司 043400)

淺談生產(chǎn)G級HSR油井水泥質(zhì)量技術(shù)控制措施

張鵬飛

(山西中條山新型建材有限公司 043400)

隨著公司的發(fā)展與普通水泥市場的白熱化,公司加快了對特種水泥市場前進的步伐,我公司一條2500噸/日新型干法生產(chǎn)線,公司于2014年開始研制試生產(chǎn)G級HSR油井水泥,2016年成功的生產(chǎn)了G級HSR油井水泥,經(jīng)過近3年的試生產(chǎn)與摸索,已經(jīng)初步掌握了G級HSR生產(chǎn)質(zhì)量控制技術(shù),下面根據(jù)公司的實際生產(chǎn)情況,總結(jié)生產(chǎn)控制技術(shù)論述如下,希望可以和同行交流探討。

油井水泥;生料配料;熟料煅燒;粉磨技術(shù)

1、前言

眾所周知,油井水泥又稱堵塞水泥或固井水泥。油井底部的溫度和壓力隨著井深的增加而提高,每深入100 m,溫度約提高3℃,壓力增加1.0~2.0 MPa。因此,高溫高壓,特別是高溫對水泥各種性能的影響是油井水泥生產(chǎn)和使用的最主要問題;油井水泥主要差別在于所燒制熟料化學(xué)成分,C3A≤8.0%(中抗)或 C3A≤3.0%(高抗),C4AF+2C3A≤24.0%,游離鈣≤1%,物理指標(biāo)要求:游離液含量≤5.90%,38℃常壓8h,抗壓強度≥2.1MPa,60℃常壓8h,抗壓強度≥10.3MPa,15-30min稠度≤30Bc,稠化時間≥90min,≤120min。

生產(chǎn)過程中原燃材料的均化、原燃材料質(zhì)量的穩(wěn)定和配料計量裝備的穩(wěn)定與準(zhǔn)確,是整個過程質(zhì)量控制的重點,隨后就是燒成技術(shù),燒成系統(tǒng)是水泥企業(yè)的核心,燒成決定整個生產(chǎn)的成敗,生產(chǎn)油井水泥對鋁值成分和鐵值成分是有明確規(guī)定的,對中控窯操控制技術(shù)是有挑戰(zhàn)的,我公司要求生料入窯后,中控窯操及時調(diào)整參數(shù)、燃燒器的調(diào)整、頭尾煤的用量、燒成溫度、分解爐溫度等其他崗位都有控制措施,防止結(jié)圈結(jié)球;對磨制成品水泥的細(xì)度(0.08mm)、比表面積、SO3等都是有規(guī)定的。

下面根據(jù)公司實際生產(chǎn)、配料、質(zhì)量控制要求,做一些技術(shù)總結(jié),希望可以對需要生產(chǎn)的企業(yè)有所幫助、也希望和同行有所交流。

一:我公司生產(chǎn)G級HSR油井水泥的主要設(shè)備

生料磨:Φ4.6*10+3.5m烘干中卸磨

回轉(zhuǎn)窯:Φ4.0*60m新型干法旋窯

預(yù)熱器:五級雙系列旋風(fēng)預(yù)熱器窯系統(tǒng)

水泥磨:Φ3.8×13 m閉路粉磨系統(tǒng)、選粉機opsa-N2000

二、原燃材料化學(xué)成分、煙煤的熱值成分和配料計算

1、原材料化學(xué)成分(表一)

LossSiO2Al2O3Fe2O3CaOMgO石灰石39.693.592.021.1349.51.72碎屑2.5781.296.724.170.711.16銅礦渣-5.5332.709.3447.866.245.93鎂渣1.529.52.55.5152.57.5

2、煙煤的工業(yè)分析(表二)

原煤水分%Mad(%)Aad(%)Vad(%)Qnet.ad(kcal/kg) St(%)6.601.00%27.00%235500 1.8

3、配料計算(表三)、原料的采用和生料的制備

項目原料名稱 配比(%)lossSiO2AL2O3Fe2O3CaOMgO石灰石77.5 30.76 2.78 1.57 0.88 38.36 1.33碎屑6.5 0.17 5.28 0.44 0.27 0.05 0.08銅礦渣6-0.331.960.562.870.370.36鎂渣 10 0.15 2.95 0.25 0.55 5.25 0.75生料100.0030.7512.982.814.5744.032.51灼燒生料 96.47 / 18.08 3.92 6.36 61.33 3.50煤灰摻入 3.53 / 1.68 1.11 0.20 0.08 0.03熟料100/19.765.036.5661.413.53KHSMIMC3SC2SC3AC4AF熟料率值及礦物組成0.9111.700.7755.0315.142.2019.95KHSMIMKHSMIM細(xì)度配方計算結(jié)果生料控制值1.0401.760.62///≤10.0%

3.1 、配料設(shè)計

我公司采用銅礦渣為鐵質(zhì)原料,其鐵質(zhì)元素在45-50%之間,在合理的均化情況下滿足生產(chǎn)需要,因GB/T10238-2015對G級高抗硫酸鹽型油井水泥的化學(xué)成分及物理性能有著嚴(yán)格的規(guī)定,所以,采用的原燃材料必須要滿足生產(chǎn)油井水泥的質(zhì)量要求。

3.2 、選用優(yōu)質(zhì)原燃材料。

我公司生產(chǎn)油井水泥熟料時,采用石灰石、碎屑、鎂渣、銅礦渣配料,化學(xué)成分(見表 一),燃料使用優(yōu)質(zhì)煙煤(見表 二),四組分配料計算,(見表 三)。石灰石為自備礦山開采,儲量豐富,生產(chǎn)油井水泥熟料時,我公司石灰石內(nèi)控指標(biāo):CaO含量≥48%,MgO含量≤2.0%。硅質(zhì)原料取公司自購的碎屑,質(zhì)量穩(wěn)定。自購鎂渣質(zhì)量穩(wěn)定其中CaO含量≥50%。自購銅礦渣中Fe2O3含量≥45%,但Al2O3含量較高,有時高達9.0%,原料進廠采取嚴(yán)格的控制質(zhì)量,實施有效的均化措施后,質(zhì)量夠能穩(wěn)定下來;在生產(chǎn)時,嚴(yán)格控制各種進廠原材料的質(zhì)量,密切關(guān)注石灰石中MgO及銅礦渣中Al2O3的含量。如MgO的含量過高,易導(dǎo)致熟料在煅燒過程中因液相量過大,液相粘度低,熟料燒結(jié)范圍較窄,不利于窯系統(tǒng)安全穩(wěn)定運轉(zhuǎn);所以各種原材料在使用前,充分做好均化管理,有利于生產(chǎn)。

3.3 、生料的制備

水泥企業(yè)講究兩磨一燒,為保證生料入窯的穩(wěn)定,在生料制備過程中降低、穩(wěn)定原料磨得臺效(不得隨意加減產(chǎn)量),提升選粉機轉(zhuǎn)速,使生料細(xì)度 0.08mm>10%,生料質(zhì)量的穩(wěn)定是直接影響熟料得煅燒的關(guān)鍵因素,因此在生料配料、下料過程中保證各種入磨物料下料通暢與穩(wěn)定和計量的準(zhǔn)確,不發(fā)生斷料現(xiàn)象,確保入窯生料質(zhì)量穩(wěn)定,才能符合煅燒要求。

二、熟料煅燒率值的控制、窯內(nèi)熱工制度生產(chǎn)流程控制圖

1、熟料率值。

KH SM IMC3SC2SC3AC4AF0.9111.700.7755.0315.142.2019.95

因GB 10238規(guī)定,G級高抗硫酸鹽型油井水泥中C3S為48%-65%、C3A≤3.0%、C4AF+2 C3A≤24,要求,在確定配料方案時,必須要滿足國標(biāo)條件。在實際生產(chǎn)時,因熟料的存放等其他因素,易導(dǎo)致水泥中C3S含量減少、C3A含量增加,不能滿足要求,因此,在確定配料方案時,要保證熟料中有較高的C3S和較低的C3A。我公司生產(chǎn)的G級高抗硫酸鹽型油井水泥熟料時,熟料率值按如下范圍控制要求f-CaO<1.0%、KH:0.920±0.02、SM:1.80±0.1、IM:0.7±0.1、C3S+C2S>65%、C3A<3.0%、C4AF>18.0%。

2、穩(wěn)定窯內(nèi)熱工制度,保證出窯熟料質(zhì)量

油井水泥熟料要求有較高的C3S和較低的C3A,熟料在窯內(nèi)煅燒時由于鋁低鐵高的變化使窯內(nèi)液相量大、液相粘度低,如操作不當(dāng)就會導(dǎo)致窯況惡化,出現(xiàn)結(jié)圈、結(jié)球得現(xiàn)象,易造成窯系統(tǒng)絮亂;我公司要求生料入窯后,中控室必須精心操作及時調(diào)整操作參數(shù),調(diào)整燃燒器位置,合理調(diào)整頭煤和尾煤的用量,避免引起窯內(nèi)結(jié)長厚窯皮和出黃心料,適當(dāng)降低燒成溫度,要求窯二次風(fēng)溫控制在1100 ±50℃、煙室溫度控制在1000以下,分解爐溫度控制在850±20度,適當(dāng)提高要的轉(zhuǎn)速,燃燒器每兩小時前后移動一次,預(yù)熱器崗位每小時清理煙室及各級下料管膨脹倉各一次,確保下料的舒暢,防止結(jié)圈結(jié)球,保證出窯熟料的質(zhì)量。

3、油井水泥生產(chǎn)流程控制圖

三、水泥粉磨的調(diào)整措施與石膏的選用

按常理說熟料合格,生產(chǎn)水泥必然沒有任何問題,但按照這個邏輯生產(chǎn)油井水泥就千錯萬錯了,生產(chǎn)通用水泥時只對SO3、細(xì)度、比表面積等指標(biāo)控制好就可以保證水泥沒有問題了,然而生產(chǎn)油井水泥所謂天壤之別,因為稠化時間、游離液、抗壓強度都有特殊的要求,初期在水泥粉磨過程中經(jīng)常糊磨,在水泥粉磨技術(shù)上可以說是舉步維艱啊,各項過程控制都將影響油井水泥的性能。

1、水泥粉磨石膏的選用

油井水泥在粉磨時,只加入熟料和石膏,在熟料質(zhì)量穩(wěn)定的情況下,如石膏質(zhì)量波動較大,油井水泥的各項性能也隨之發(fā)生明顯變化,我公司試驗初采用天然石膏,后因其SO3含量較低(20%-28%)之間波動且不穩(wěn)定,不溶物及雜質(zhì)含量較高,水泥SO3含量(1.00%-1.9%)之間,在為保證水泥中SO3含量穩(wěn)定,只有增加石膏摻入量(最高摻加 8%),這樣,帶入水泥中的不溶物及雜質(zhì)含量增加,在磨制成水泥后,不溶物較高,C3S含量下降幅度大,初始稠度也較高,導(dǎo)致磨制的成品水泥不合格,后經(jīng)過多次的試驗,選用脫硫石膏 SO3含量(35%-40%)且質(zhì)量穩(wěn)定,磨制的水泥SO3含量穩(wěn)定在(2.0%-2.5%)初始稠度、不溶物較低,水泥各項性能指標(biāo)均符合標(biāo)準(zhǔn)要求,且各項性能優(yōu)良、穩(wěn)定。

2、水泥粉磨熟料均化管理

在水泥粉磨時,為了穩(wěn)定水泥質(zhì)量,我公司將出窯熟料先入熟料庫,再從庫里放出,實施露天堆放,然后二次入熟料庫,實施多次均化,這樣既保證了熟料的多次均化也使熟料溫度接近常溫,因為剛出窯的熟料,不同時段的化學(xué)成分不同,按同一控制指標(biāo)磨制的水泥,其理化性能就不同,同時,如果熟料冷卻效果差,溫度高,直接入磨,易導(dǎo)致磨內(nèi)溫度過高,使磨況惡化(如糊磨),控制指標(biāo)失控,停磨處理,此外,如溫度過高,也易造成石膏脫水,使水泥性能發(fā)生根本變化。

3、水泥粉磨磨機工藝的控制

公司水泥磨為Φ3.8×13 m閉路粉磨系統(tǒng)、選粉機opsa-N2000,經(jīng)過多次的失敗,公司加大對磨機筒體內(nèi)的襯板、隔倉板、進、出料裝置和選粉機是控制的檢查調(diào)整,加強對磨機通風(fēng)系統(tǒng)的控制(防止糊磨)、研磨體的種類、級配、平均球徑和裝載量提高了要求。

4、水泥粉磨控制調(diào)整

我公司在實際生產(chǎn)中,對出磨水泥的篩余 0.08mm(1.5%-2.5%),這樣控制的目的,是為了在一定程度上,間接、粗略的控制水泥的顆粒級配。因水泥在制備成水泥漿后,水泥的顆粒級配就決定了水泥顆粒的水化速度和水化程度。水泥顆粒越細(xì)小,水泥水化速度就越快,水化程度就越高,水泥漿的稠化時間也就越短、游離液越低、抗壓強度越高;反之,水泥顆粒越粗大,水泥水化速度就越慢,水化程度就越低,水泥漿的稠化時間也就越長、游離液越高、抗壓強度越低。通過試驗得知比表面積大的稠化時間影響越大,比表面積增加時,稠化時間縮短,就會造成不合格,水泥 SO3的大小也會影響稠化時間,通過我們的多次試驗水泥SO32.0%-2.5%、比表面積310-340m2/kg之間為適宜狀態(tài)。

四、我公司油井水泥主要性能與國家標(biāo)準(zhǔn)

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通過多次的失敗與不斷的經(jīng)驗積累,我公司在2016年成功的生產(chǎn)出G級HER油井水泥,在水泥使用中廣泛的得到了客戶的認(rèn)可,上述總結(jié),均為個人的經(jīng)驗之談,不同的生產(chǎn)企業(yè),因原燃材料的限制于差異,在配料設(shè)計過程、生產(chǎn)工藝控制、操作及管理水平上的差異,都有不同的看法,在實際生產(chǎn)中,在控制指標(biāo)及控制方式上都會有所不同,不能一概而論,各生產(chǎn)企業(yè)要根據(jù)自己的實際情況,制定適合本企業(yè)的控制指標(biāo)及控制方式,只要各項指標(biāo)符合GB/T 10238—2015規(guī)定,且便于控制、性能穩(wěn)定、優(yōu)良即可,以上論述是個人的經(jīng)驗總結(jié),該論述希望能夠幫助準(zhǔn)備生產(chǎn)的企業(yè),也希望能與同行進行積極的交流。

TQ172

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1007-6344(2017)02-0006-02

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