盧凱超 孟洪漢 孫幸光
【摘 要】核電秦山二期1和2號機組的兩臺汽輪發(fā)電機為哈爾濱電機廠有限責(zé)任公司制造的QFSN-650-2型汽輪發(fā)電機,發(fā)電機采用整體全封閉、內(nèi)部氫氣循環(huán)、定子繞組水內(nèi)冷、定子鐵心及端部結(jié)構(gòu)件氫氣表面冷卻、轉(zhuǎn)子繞組氣隙取氫氣內(nèi)冷的冷卻方式。為了導(dǎo)出發(fā)電機定子線圈在正常運行時產(chǎn)生的熱量,維持發(fā)電機在滿負荷運行時的正常溫升值,設(shè)置有發(fā)電機定子冷卻水系統(tǒng),發(fā)電機定子冷卻水系統(tǒng)是按照 QFSN-650-2 型發(fā)電機最大連續(xù)功率 689Mwe設(shè)計的,保證發(fā)電機所需冷卻水的水質(zhì)和水量,并滿足壓力和溫度的要求,該文結(jié)合秦山核電機組的運行實際情況,分析探討發(fā)電機定值冷卻水系統(tǒng)流量降低對發(fā)電機的影響及處理方法。
【關(guān)鍵詞】GST;定子冷卻水;斷水保護;控制分析
1 定子冷卻水系統(tǒng)的功能
發(fā)電機定子冷卻水系統(tǒng)的功能就是要提供合格水質(zhì)的發(fā)電機冷卻水,克服水在空心導(dǎo)線內(nèi)循環(huán)流動的阻力,將線圈的熱量擴散到發(fā)電機之外,保持發(fā)電機在滿負荷運行時的正常溫升值。當(dāng)出現(xiàn)供水量不足或斷水故障時,要有可靠的檢測環(huán)節(jié)和完善的保護措施,延時30秒實現(xiàn)跳機功能,起到對發(fā)電機的保護作用。
2 定子冷卻水流量降低的風(fēng)險及原因
2011年4月份,1號機組108大修機組啟動后1GST定子水流量較低,維持在75t/h左右,7月29日開始出現(xiàn)緩慢降低的趨勢,至10月10日流量下降到約64t/h。
定子水流量的下降存在三大風(fēng)險:1)發(fā)電機線圈冷卻不足,過熱損壞;2)由于發(fā)電內(nèi)定子線圈的堵塞導(dǎo)致GST水壓越來越大導(dǎo)致發(fā)電機進水;3)分析得知如果由于堵塞造成的流量降低,發(fā)電機斷水保護也不會觸發(fā),發(fā)電機斷水保護邏輯如下, 012/013/014spd(60T/h)3取2+007sp(0.124MPa)+008sp(0.06MPa),從邏輯可以看出由于GST水壓差越來越大,007sp和008sp不會觸發(fā)低壓定值,當(dāng)流量低于60t/h時,也不會觸發(fā)定子斷水保護,起不到保護發(fā)電機的作用。
同時積極同大亞灣交流,分析GST流量減少的原因,可能的原因有:1)線圈表層氧化腐蝕,生成氧化銅;2)運行期間表層銅氧化物的轉(zhuǎn)化、釋放和沉積,表現(xiàn)為流量下降和溫度上升。
3 定子冷卻水流量降低的處理方法
3.1 控制發(fā)電定子冷卻水的氧含量,利用9ASG001DZ對SED水除氧后對1GST001BA補水
1)啟動9ASG001DZ用SED制水。
2)初始向1/2ASG001BA沖洗30min左右(制水出水之后,在向ASG水箱供水同時,可以略微開啟9ASG173VD,專工通過下游735VD沖洗管道,管道沖洗時間較長,兩次均在1h左右,水質(zhì)和合格后連接補水法蘭)。
3)氧含量合格后切換至向REA制水。
4)在向REA制水的同時,專工通過9ASG735VD,1GST228VN,GST044VN,GST049VN向GST001BA 補水。
5)一般補水至高液位后停止(650mm)
6)若要進行換水操作則將通過GST一個疏水閥放水,同時補水即可。
3.2 發(fā)電機水—氣兩相沖洗
水—氣兩相吹掃技術(shù)原理就是在發(fā)電機線棒充滿無氧水,然后在充入一定壓力(0.3mpa)的氮氣,通過瞬間釋放(時間越短越好)壓力,線棒中的水—氣混合物形成很多小的水錘和氣錘,對線棒進行吹洗,使線棒上的腐蝕產(chǎn)物掉落,然后在發(fā)電機線棒兩端出口處收集。
我廠進行水—氣兩相沖洗后,流量上升至約78t/h,定子水入口壓力0.36MPa,吹掃處的腐蝕產(chǎn)物取樣98%為CuO,吹掃后流量上升效果不明顯,仍不能解決流量下降問題,最終判斷是結(jié)垢導(dǎo)致。
3.3 化學(xué)清洗
大型發(fā)電機組經(jīng)過長期運行后,發(fā)電機空芯線棒由于定子內(nèi)冷水系統(tǒng)運行過程中pH和銅離子等因素的共同作用,會在表面結(jié)垢或部分堵塞使通流面積減少從而造成內(nèi)冷水阻力加大,導(dǎo)致內(nèi)冷水流量降低、壓差增大、線棒超溫等一系列問題,對此需要進行化學(xué)清洗。
化學(xué)清洗方法可以在不腐蝕系統(tǒng)基體的前提下清除系統(tǒng)內(nèi)金屬表面積垢和腐蝕產(chǎn)物,確保內(nèi)冷水系統(tǒng)暢通,消除發(fā)電機的隱患。清洗后對內(nèi)冷水系統(tǒng)銅表面進行活化預(yù)膜處理,以達到銅表面防腐蝕和控制運行中銅離子濃度的目的。
采用化學(xué)酸洗必須注意以下幾點:1)酸洗本身會對系統(tǒng)、設(shè)備產(chǎn)生影響,在酸洗前,首先必須確定腐蝕產(chǎn)物(停機后取垢樣)的化學(xué)成分,依據(jù)垢樣的化學(xué)成分確定酸洗液的濃度和配比。2)化學(xué)清洗后最好不要直接排空水(避免線棒直接與空氣接觸、引起再次腐蝕),系統(tǒng)沖水需采用無氧水。3)化學(xué)清洗后的預(yù)膜工作非常重要。
化學(xué)清洗后,定子水流量從77.9t/h上升至92.3t/h,經(jīng)過正向和反向酸洗各2次后,流量基本維持在92t/h左右,測量發(fā)電機直流電阻合格。酸洗結(jié)束后,加入預(yù)膜液開始24h鈍化作業(yè),其后進行定子繞組的水壓試驗合格,至此,1號機組定子冷卻水流量降低時間得到完美處理。
4 結(jié)束語
1)日常運行期間,應(yīng)加強對定子冷卻水系統(tǒng)的溶解氧控制與監(jiān)測,通過技術(shù)改造加裝了在線氧表。
2)發(fā)電機定子冷卻水箱利用N2覆蓋,降低氧含量。
3)加強檢修期間的設(shè)備保養(yǎng)。
【參考文獻】
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[3]發(fā)電機定子化學(xué)清洗重大檢修工作方案[S].浙江:核電秦山聯(lián)營有限公司,2011.
[4]運行規(guī)程[S].浙江,核電秦山聯(lián)營有限公司,2005.
[責(zé)任編輯:田吉捷]