国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

銅電解生產(chǎn)系統(tǒng)脫銅槽工藝改進(jìn)的生產(chǎn)實踐

2017-04-20 12:23楊文棟
中國有色冶金 2017年1期
關(guān)鍵詞:電解液電解陰極

周 旋, 楊文棟

(巴彥淖爾西部銅材有限公司, 內(nèi)蒙古 巴彥淖爾 015000)

銅電解生產(chǎn)系統(tǒng)脫銅槽工藝改進(jìn)的生產(chǎn)實踐

周 旋, 楊文棟

(巴彥淖爾西部銅材有限公司, 內(nèi)蒙古 巴彥淖爾 015000)

本文從銅電解精煉的工藝流程,設(shè)立脫銅槽的原因、目的以及脫銅槽工藝改進(jìn)后的效果等方面對銅電解脫銅工藝進(jìn)行探討和分析。

銅電解;脫銅;危害;工藝改進(jìn)

某項目于2011年2月份投產(chǎn),設(shè)計產(chǎn)能為年產(chǎn)陰極銅5萬t。其生產(chǎn)工藝為固定式反射爐生產(chǎn)陽極板、傳統(tǒng)電解法生產(chǎn)陰極銅、誘導(dǎo)法凈化電解液,最終產(chǎn)出硫酸鎳產(chǎn)品。

銅電解精煉已有150多年的發(fā)展歷史,發(fā)展至今,銅電解精煉的基本原理沒有改變,主要是在技術(shù)裝備水平、產(chǎn)能規(guī)模、能源單位消耗等方面有較大的進(jìn)步。

1 電解液含銅高的原因及危害

在銅電解精煉過程中,為了得到平整致密的陰極銅,通常陽極的電流效率會大于陰極電流效率,導(dǎo)致電解液中銅離子濃度會逐步升高,同時雜質(zhì)也不斷積累。銅離子和雜質(zhì)超過一定濃度就會妨礙電解過程的正常進(jìn)行。

1.1 銅離子濃度及雜質(zhì)濃度過高的危害

銅離子濃度太高造成電壓升高,增加電解液的電阻和粘度,使陽極泥的沉降速度減慢,不利于陽極泥的沉降,雜質(zhì)甚至在陰極上與銅一起放電析出,而且電解銅的結(jié)晶會變得粗糙,長粒子的機會增多,影響電解銅的質(zhì)量。

在電解精煉過程中,如果銅離子濃度達(dá)到較高水平時,使槽電壓升高至1.7 V以上,氧可能在陽極放出,形成氣泡銅。

1.2 電解液脫銅方法

1.2.1 啟動脫銅槽

在電解車間的生產(chǎn)電解槽系統(tǒng)中抽出一定數(shù)量的電解槽作為脫銅槽,脫銅槽內(nèi)用鉛板、鉛銻或鉛銀等合金作為陽極,普通始極片作陰極進(jìn)行電解,直接把電解液中的銅脫出。脫銅槽的槽數(shù)根據(jù)銅離子的增長速度來決定。

1.2.2 啟動凈液工序

按上升速度最快的雜質(zhì)計算,抽出一定數(shù)量的電解液送往凈液工序,經(jīng)過脫銅和脫鎳工序,電解液中銅、鎳等有價金屬得到回收,砷、銻、鉍等雜質(zhì)得到凈化。

在電解液中其他雜質(zhì)均未超標(biāo),只有銅離子過高的情況下,采用電解系統(tǒng)增設(shè)脫銅槽要比啟動凈液工序要經(jīng)濟的多。

為了保證電解液中銅離子濃度的穩(wěn)定,在電解車間生產(chǎn)系統(tǒng)中增設(shè)脫銅槽來降低電解液中銅離子濃度,并進(jìn)行了多次生產(chǎn)調(diào)整。

2 銅電積原理及改進(jìn)

在脫銅電積過程中所有沉積在陰極上的銅都來源于銅電解液中,隨著電積的進(jìn)行,電解液銅離子濃度不斷下降。

2.1 原脫銅槽生產(chǎn)工藝

起初,電解車間脫銅槽陰極為始極片,陽極為鉛板,每槽陽極41片,陰極40片,極距90 mm,始極片面積0.76 m×0.9 m,電流通??刂圃?0 000~13 000 A區(qū)間,電流密度在182.75~237.57 A/m2之間,生產(chǎn)周期與普通電解槽一樣,7~8天產(chǎn)出鉛板銅。

2.1.1 存在的問題

(1)因銅皮較薄較軟(厚度0.5~0.7 mm),經(jīng)過陰極機組壓紋、鉚耳、穿棒制作成始極片后,始極片垂直度不能達(dá)到100%。在脫銅電解過程中,因為進(jìn)入脫銅槽充當(dāng)陰極的始極片存在彎曲情況,極易造成陰、陽極接觸在一起的“短路”,俗稱“粘板”,嚴(yán)重的形成板面區(qū)域的粘連,極難處理,需要人工逐一檢查,同時嚴(yán)重影響電解銅的物表質(zhì)量。圖1為現(xiàn)場工人逐一檢查情況。

圖1 逐一勾起陰極檢查是否粘連

(2)因脫銅槽的槽電壓比較高,達(dá)到~1.9 V,約為普通電解槽(~0.29 V)的6~7倍,在處理“短路”或倒槽作業(yè)時,槽間導(dǎo)電排的接觸點和橫電銅排較容易發(fā)生打火事故,不利于安全生產(chǎn)。

(3)因脫銅槽是脫銅造酸的過程,槽內(nèi)含酸濃度較高,槽面形成的酸霧較重,現(xiàn)場環(huán)境較惡劣,詳見圖2。

圖2 因鉛板槽酸霧較大,需槽蓋布 層疊多層覆蓋

(4)脫銅槽內(nèi)電解液含酸濃度較高,表面酸霧與空氣接觸,在槽內(nèi)陰極銅耳部與液面接觸位置較容易發(fā)生斷耳現(xiàn)象,形成不合格電銅,同時斷耳電銅砸槽,對玻璃鋼電解槽影響較大。同時需要人工將斷耳電銅撈起,崗位工人的勞動強度增大。

(5)脫銅槽所產(chǎn)出電解銅不致密,表面疙瘩較多,物表質(zhì)量不達(dá)標(biāo),部分板面較好可以銷售的(見圖3),銷售單價較正常電解銅低200元/t,不能銷售的只能二次熔煉,增加生產(chǎn)成本,表1為噸陰極銅加工成本。

圖3 鉛板銅物表質(zhì)量較好可銷售的(周邊粒子)

2.2 脫銅槽生產(chǎn)工藝改進(jìn)

2.2.1 第一次改進(jìn)

因脫銅槽產(chǎn)出的電解銅不致密,表面疙瘩較多,板面四周棱角物表質(zhì)量不達(dá)標(biāo),銷售或二次熔煉都不經(jīng)濟,所以,電解車間對脫銅工藝進(jìn)行了第一次改進(jìn)。

始極片在脫銅槽內(nèi)的通電時間不再是7~8天,改為入槽通電48 h后再全部倒入普通生產(chǎn)槽繼續(xù)通電生產(chǎn)5~6天,通過普通電解槽的電解來覆蓋表面疙瘩,改善物表質(zhì)量。

通過第一次改進(jìn)后,脫銅槽生產(chǎn)的電銅物表質(zhì)量有所提高,表面和四周棱角處的疙瘩數(shù)量減少,粒度較小(見圖4),化學(xué)品位也有所提高,但脫銅槽產(chǎn)出的電銅仍需降價銷售或部分二次熔煉。

圖4 第一次改進(jìn)后的電銅

2.2.2 第二次改進(jìn)

2014年5月,電解車間進(jìn)行了第二次脫銅槽工藝改進(jìn),開始嘗試使用鈦板作陰極進(jìn)行試驗,即脫銅槽不再生產(chǎn)電銅,改為生產(chǎn)始極片。

因鈦板表面積(0.775 m×0.915 m)相較于鉛板要大,為保證脫銅槽的電流密度,適當(dāng)調(diào)整了脫銅鈦板槽的極距,極距由原來的90 mm改為100 mm,單槽40塊陰極改為36塊陰極,電流密度控制在195.86 A/m2~254.62 A/m2之間。

為了保證產(chǎn)出銅片的質(zhì)量,脫銅鈦板槽需要調(diào)整添加劑的用量,一般兩小時添加一次,之后通電時間20~24 h后可提出鈦板剝離銅片。

在同等電流強度的情況下,因鈦板平整度好、邊緣有夾條包裹、極距大等原因,相比于之前的始極片脫銅槽,脫銅鈦板槽在電積生產(chǎn)過程中幾乎無短路粘連現(xiàn)象,電流效率顯著提高。

工藝改進(jìn)后,脫銅鈦板槽產(chǎn)出的銅皮,從直觀上看,無論是厚度、韌性還是物表質(zhì)量都比正常種板槽產(chǎn)出的銅皮好(見圖5)。銅皮經(jīng)過陰極機組壓紋、鉚耳、穿棒制成陰極后,放入電解槽內(nèi),其質(zhì)量完全能夠滿足生產(chǎn)工藝要求。

圖5 鈦板在鉛板槽內(nèi)充當(dāng)陰極產(chǎn)出的銅片 光滑度、厚度、韌性有所提高

2.3 改進(jìn)后的優(yōu)點

2.3.1 工人勞動強度降低

因鈦板板面一方面平直光滑,槽內(nèi)的鈦板與鉛板之間不再出現(xiàn)“短路”現(xiàn)象,大大減少了處理短路的時間;另一方面鈦板有強度,耐腐蝕,不在出現(xiàn)斷耳砸槽的情況。

2.3.2 槽時利用率提升

工藝改進(jìn)前出裝、倒槽需整組橫電,時間較長,而工藝改進(jìn)后接觸點良好,“短路”減少,可單槽橫電。鈦板通電20~24 h后提出,直接剝離始極片后再重新下槽繼續(xù)生產(chǎn),大大提高了槽時利用率,平均每天減少1 h的橫電時間計,槽時利用率可提高4.16%。

2.3.3 銅皮質(zhì)量改善

鉛板槽極距調(diào)寬后,降低了雜質(zhì)的附著,同時陰極電流密度提高,在通電時間相同情況下,脫銅鈦板槽產(chǎn)出的銅皮厚度、韌性增強,加工后的始極片垂直度有所提高,入槽充當(dāng)陰極大大降低彎角和雜質(zhì)附著的可能性,圖6為種板槽改進(jìn)前后的對比。

圖6 種板槽改進(jìn)前后的對比

3 經(jīng)濟效益

3.1 節(jié)約電費

按每天減少1 h橫電時間,通電為11 000 A,脫銅槽電壓為1.9 V,脫銅槽數(shù)為5槽,每月生產(chǎn)30天,每月可節(jié)省理論電耗11 000×1.9×5×1×30/1 000=3 135 kWh,電費按0.56元計,每月節(jié)省電費3 135×0.56=1 755.6元。

3.2 節(jié)省二次熔煉成本

工藝改進(jìn)前,只有少量鉛板銅能夠降價銷售,絕大部分的鉛板銅只能被迫返回陽極精煉爐進(jìn)行二次熔煉,重新澆鑄成陽極板,使生產(chǎn)成本增加。

2013年和2014年分別產(chǎn)出180.343 9 t和293.120 5 t鉛板銅進(jìn)行了二次熔煉,直接加工成本分別增加了16.59萬元和26.97萬元(陽極板直接加工成本為920元/t)。

工藝改進(jìn)后,電解系統(tǒng)不再產(chǎn)出鉛板銅,用脫銅鈦板槽出產(chǎn)的始極片做陰極生產(chǎn)出的電銅質(zhì)量達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)陰極銅在質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

3.3 增加銷售收入

工藝改進(jìn)前,按全年電銅50 kt/a計,每月4 200 t電銅,合格率按99%計,每月產(chǎn)出不合格鉛板銅42 t;工藝改進(jìn)后,系統(tǒng)不再產(chǎn)出不合格鉛板銅,每月增加銷售收入為350×42=1.47萬元。

4 結(jié)論

該廠將電解系統(tǒng)的脫銅鉛板槽改為鈦板種板槽,生產(chǎn)試運行效果明顯,生產(chǎn)工藝指標(biāo)良好,提升了該公司的銅電解生產(chǎn)工藝水平,值得同行業(yè)推廣。

[1] 王沖.云銅銅電解生產(chǎn)銅離子平衡的工藝選擇及競技評價[J].中國有色冶金,2012,(6):18-21.

[2] 毛志琨.銅電解液脫銅及脫雜技術(shù)探討[J].有色冶金設(shè)計與研究,2010,(6).

Production practice of process modification of copper stripping cell in copper electrolysis system

ZHOU Xuan, YANG Wen-dong

This paper discusses and analyzes the copper stripping process in copper electrolysis from the aspects of technical process of copper electrolysis and refining, reason and purpose of arranging copper stripping cell, as well as effect after process modification of copper stripping cell.

copper electrolysis; copper stripping; hazard; process modification

周 旋(1986—),男,江西宜春人,大學(xué)本科,助理工程師,現(xiàn)從事銅冶煉生產(chǎn)技術(shù)管理工作。

2016-03-01

TF811

B

1672-6103(2017)01-0030-03

猜你喜歡
電解液電解陰極
LiBF4基高溫電解液在Li/CFx電池中的應(yīng)用
陰極板移載小車結(jié)構(gòu)及運行原理設(shè)計
Evaluation of Arctic Sea Ice Drift and its Relationship with Near-surface Wind and Ocean Current in Nine CMIP6 Models from China
碘酸鉀催化電解葡萄糖制氫過程研究
水電解實驗探究及裝置創(chuàng)新
大中小功率霍爾推力器以及微陰極電弧推進(jìn)模塊
熔鹽電解精煉制備高純鉿工藝研究進(jìn)展
超級電容器用solvent-in-salt型電解液的研究進(jìn)展
輕輕松松學(xué)“電解”
新型高電壓電解液用于鋰電池的研究進(jìn)展