張記福
(大連大化集團(tuán)有限責(zé)任公司合成氨廠生產(chǎn)科, 遼寧 大連 116200)
大連大化集團(tuán)煤氣化技術(shù)采用的是GE專利,操作壓力為8.7MPa,溫度為1372℃,氣化爐內(nèi)徑為2.8m,單爐滿負(fù)荷日處理煤量700噸,氣化爐兩開一備,配備兩套磨機(jī),兩套閃蒸,兩爐可以并進(jìn)一套閃蒸。
自2009年9月開車以來,出現(xiàn)了一系列問題,辦法總比困難多,這些問題都一一得到解決,具體問題如下:
氣化爐開車以來,曾遭遇過兩段時間連續(xù)性的因氧煤比高高聯(lián)鎖停車,查趨勢都是煤漿流量突然下降引起,第一段時間曾定性為高壓煤漿泵原因,第二段時間發(fā)現(xiàn)是煤漿問題。煤漿粒度偏離設(shè)計(jì)要求,設(shè)計(jì)要求小于200目的占40%~50%,而實(shí)際小于200目的只有30%左右,煤漿溫度太低至30℃。根據(jù)這兩段時間的停車教訓(xùn),對磨煤及煤輸送進(jìn)行了調(diào)整,主要由以下幾個方面:(1)煤輸送方面要控制煤塊粒度,不允許煤塊大于設(shè)計(jì)煤塊粒度25mm,以免影響粒度;嚴(yán)格控制煤輸送皮帶上方電磁鐵的運(yùn)行,以免鐵片進(jìn)入煤漿墊高壓煤漿泵單向閥。(2)控制磨煤進(jìn)水溫度,以控制煤漿溫度不低于35℃。(3)每年要更換磨機(jī)棒一次,將舊棒全部抽出,篩選細(xì)棒斷棒后按要求裝填。(4)控制煤漿添加劑加入量,固定添加劑加入量,加入量為干煤量的千分之一點(diǎn)五。(5)控制磨機(jī)磨煤量為20~40噸,以免粒度偏離。(6),控制煤漿粘度800~1200mPa·S,濃度58%~62%,粒度小于200目的比例為40%~50%。(我廠磨機(jī)是棒磨機(jī)濕法磨煤,江陰亞特生產(chǎn),參數(shù)為:筒體規(guī)格5.8×3.4m,轉(zhuǎn)速為14.6r/min,裝棒量為70噸。)
氣化爐開車運(yùn)行二年左右,激冷水流量就開始下降,特別是停車后再開車時,激冷水產(chǎn)生突降,這種情況在三臺爐都有發(fā)生。停車清洗時發(fā)現(xiàn)激冷水管線內(nèi)存渣較多,黑水過濾器內(nèi)積滿渣,激冷環(huán)進(jìn)水孔堵塞較多,激冷環(huán)水室內(nèi)堵渣較嚴(yán)重。激冷環(huán)清理較為困難,清理好后運(yùn)行不到一年時間又會堵塞,同時預(yù)熱水泵(我們廠設(shè)計(jì)有預(yù)熱水泵,不是走大循環(huán)用低壓灰水泵供水,預(yù)熱水泵入口為渣池清水側(cè))停車后開車較難,渣池清水側(cè)每次停車時都積滿渣,每次需要對渣池清水池側(cè)清理積渣后才能開啟。開啟后難免有清理不凈的渣帶進(jìn)激冷水管線和激冷環(huán),只清理激冷水管線和激冷環(huán)而不解決預(yù)熱水泵問題只能治標(biāo)不治本。為解決此問題,我們給預(yù)熱水泵入口加一預(yù)熱水罐,徹底凈化激冷水。激冷水凈化后,不僅大大延長了激冷水管線和激冷環(huán)的使用周期,而且停車簡單化,預(yù)熱水泵運(yùn)行穩(wěn)定化。
開車初期,鎖斗泄壓管線震動,鎖斗沖洗水管線震動,鎖渣閥頻繁損壞,鎖斗堵渣。針對鎖斗泄壓管線震動問題,是由于泄壓閥門先于沖洗水閥關(guān)閉,鎖斗沖水時憋壓導(dǎo)致的,后將泄壓閥門關(guān)閉時間調(diào)至沖洗水閥關(guān)閉后再關(guān)閉,此問題得到解決。針對鎖斗沖洗水管線震動問題,是由于鎖斗液位開關(guān)壞導(dǎo)致,而且此開關(guān)頻繁損壞,要想鎖斗運(yùn)行,只有強(qiáng)制帶電此開關(guān),強(qiáng)制帶電后,排渣閥關(guān)閉后,以致鎖斗沒充滿水,沖洗水閥就立即關(guān)閉,導(dǎo)致沖洗水管線震動,后將沖洗水閥關(guān)閉時間延長至排渣閥關(guān)閉20s后關(guān)閉,此問題得到解決。對于鎖渣閥頻繁損壞導(dǎo)致停車的問題,是由于操作工在鎖斗不得已手動操作時,鎖渣閥上下壓差過高,扭矩變大的情況下開關(guān)導(dǎo)致,通過對中控操作工強(qiáng)調(diào)教育,這種情況得到了避免。鎖斗堵渣分兩種情況,一是堵在鎖斗上方,此種情況可以通過高壓灰水泵給鎖斗沖壓反頂和反轉(zhuǎn)破渣機(jī)解決,二是堵在鎖斗下方,此種情況可以拆排渣閥下短節(jié)疏通解決。對于鎖斗循環(huán)線單向閥副線泄漏停車問題,正常運(yùn)行時關(guān)閉此閥門,冬季防凍放水時才打開,泄漏導(dǎo)致停車問題得以解決。
開車初期,燒嘴氧壓差過高,特別是單爐100%負(fù)荷運(yùn)行時,燒嘴氧壓差高達(dá)1.9MPa,這種情況一導(dǎo)致氧氣加不進(jìn)氣化爐,二縮短燒嘴運(yùn)行周期,三提高氧壓存在一定風(fēng)險。針對此情況,我們同廠家聯(lián)系,通過擴(kuò)大氧外環(huán)燒嘴噴頭間隙得以解決。燒嘴壓差的降低大大地提高了燒嘴運(yùn)行周期。
高壓煤漿泵出口氮?dú)獍孤?,將?dǎo)致煤漿流量大幅度波動,不得不對三個煤漿流量計(jì)中的一個進(jìn)行強(qiáng)制,嚴(yán)重時將導(dǎo)致停車。對于此問題,每次檢修氮?dú)獍?,不但要進(jìn)行氣密,還要提前沖壓,觀察2天后是否壓力降低以確認(rèn)是否泄漏。
環(huán)保問題越來越是一個被重視的問題,對于煤氣化來說,廢水是一個最大也是最難處理的污染源,廢水之所以難處理,是因?yàn)槠渲械陌钡y處理。氣化廢水中的氨氮來源有兩個,一是氣化工序洗滌工藝氣的氨氮,二是變換送過來的洗氨水中的氨氮,兩個來源歸結(jié)到底都是從氣化爐工藝氣中來,氣化爐中的氮有一小部分轉(zhuǎn)化為了氨氮,對于此問題減少進(jìn)氣化爐中的氮元素就能降低產(chǎn)生的氨氮。氣化爐中正常的氮元素來源有三個,一是煤中的氮元素,二是氧中的氮?dú)猓菤饣癄t取壓管吹掃氮。從這三個氮元素來源上可以看出,氧氣中的氮和氣化爐取壓管中的氮是可調(diào)的,而煤中的氮是不可控的。我們通過盡大的提高氧氣純度來降低氧中的氮,通過給氣化爐取壓管氮?dú)饧幼钚×髁肯蘖骺装蹇刂迫汗艽祾叩倪M(jìn)入量,這樣就在一定程度上降低了氨氮的來源。一個根部的解決措施是將變換工序來的洗氨水從中閃罐改送磨煤送氣化爐燃燒,這樣就大大降低排污水中的氨氮。
由于高閃壓力為3.4MPa,進(jìn)高壓閃蒸罐的黑水經(jīng)沉淀后從中部排進(jìn)中壓閃蒸罐,由于高閃壓力過高,沉淀下來的渣經(jīng)
3.4MPa的壓力擠壓后容易結(jié)塊,每次閃蒸運(yùn)行10天后,底部就因?yàn)榻Y(jié)塊堵塞,不得不進(jìn)人清渣,不但給生產(chǎn)帶來被動,勞且勞民傷財(cái),污染環(huán)境。為解決此問題,我們將黑水排出點(diǎn)從高壓閃蒸罐中部改為底部,優(yōu)先從底部排出,中部排出為備用管線,當(dāng)?shù)撞抗芫€堵塞時,再改從中部排出。經(jīng)此改造后,高壓閃蒸罐不再堵塞。進(jìn)入中壓閃蒸罐的渣在閃蒸停車后從中壓閃蒸罐底部導(dǎo)淋疏通即可。
經(jīng)過上述的一系列處理和改造后,氣化得到了穩(wěn)定長周期的運(yùn)行,既降低了環(huán)保壓力,又解決了閃蒸頻繁檢修和閃蒸工序臟的問題。