鄧報(bào)凱
(廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司韶關(guān)供電局 廣東 韶關(guān) 512000)
摘 要:本文結(jié)合實(shí)際案例,分析了110kV主變低壓側(cè)TA與開關(guān)之間死區(qū)故障條件下的后備保護(hù)動(dòng)作邏輯及行為,指出了現(xiàn)有運(yùn)行方式和后備保護(hù)整定方案的不足,并有針對性地提出了解決措施。
關(guān)鍵詞:110kV;主變;故障跳閘;保護(hù)動(dòng)作
引言
變壓器是當(dāng)前電力供應(yīng)企業(yè)中輸變電設(shè)備重要組成部分之一。因此,電力變壓器的工作狀況將對電力系統(tǒng)的安全和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行產(chǎn)生重要影響。一旦出現(xiàn)電力變壓器故障,會(huì)嚴(yán)重影響居民的正常生活和企業(yè)的正常生產(chǎn)。而變壓器會(huì)因?yàn)楦鞣N原因造成主變跳閘,造成變電線路停電。下文對110kV主變低壓側(cè)故障跳閘及保護(hù)動(dòng)作進(jìn)行研究。
1故障案例
1.1故障前運(yùn)行方式
某110kV變電站高壓側(cè)為內(nèi)橋接線(如圖1所示),110kV甲線供全站負(fù)荷,進(jìn)線181及內(nèi)橋180開關(guān)運(yùn)行,進(jìn)線182開關(guān)熱 備 用;#1、#2主 變 為 三 圈 變 壓 器,35kV兩段母線因負(fù)荷不平衡而并列運(yùn)行,10kV兩段母線分列運(yùn)行;110kV及10kV備自投投入,35kV備自投由于運(yùn)行方式不適應(yīng)而退出運(yùn)行。
1.2故障經(jīng)過
2015年5月20日11時(shí)34分,該110kV變電站#1主變各側(cè)開關(guān)(181、180、301)及35kV母聯(lián)312開關(guān)跳閘,110kV備自投動(dòng)作合上182開關(guān)。事故造成35kV I段母線及10kV I段母線失壓,損失負(fù)荷約9000kW。檢查發(fā)現(xiàn)#1主變低壓側(cè)001開關(guān)柜TA與開關(guān)之間三相均有明顯放電痕跡,屬于典型的低壓死區(qū)故障。對#1、#2主變開展詳細(xì)試驗(yàn)檢查后,發(fā)現(xiàn)#1主變油色譜試驗(yàn)不合格,繞組輕微變形,說明短路故障對變壓器造成了一定程度的損害。
2后備保護(hù)動(dòng)作分析
2.1短路電流分析
根據(jù)故障前的運(yùn)行方式、故障點(diǎn)的位置以及故障錄波分析報(bào)告,可得到故障期間短路電流大小(一次值)及電流流向圖,如圖2所示。
由圖2可知,故障點(diǎn)位于主變差動(dòng)保護(hù)范圍外,差動(dòng)保護(hù)應(yīng)可靠不動(dòng)作;#1主變10kV側(cè)短路電流高達(dá)18006A,已超過了額定電流的8倍;死區(qū)故障期間,除#1主變高、低壓側(cè)流過故障電流外,由于中壓側(cè)并列運(yùn)行,#2主變通過180→302→312→301的環(huán)形通路向故障點(diǎn)提供電流,為2臺(tái)主變中后備保護(hù)動(dòng)作創(chuàng)造了條件。
2.2后備保護(hù)定值及邏輯分析
#1、#2主變保護(hù)配置及整定值完全相同:高后備設(shè)置一段過流,作為變壓器故障的總后備;中、低后備各設(shè)兩段兩時(shí)限,作為中低壓母線及出線的后備保護(hù)。經(jīng)查閱定值單,主變各側(cè)后備保護(hù)定值及邏輯見表1。結(jié)合表1和圖2可知,故障期間短路電流達(dá)到#1主變高后備過流、低后備過流I段定值;由于中壓側(cè)環(huán)流經(jīng)過2臺(tái)主變,且高、低壓側(cè)電抗較大,故環(huán)路分配到的電流僅達(dá)到中后備過流II段定值。
2.3故障時(shí)序分析
事故后通過調(diào)取現(xiàn)場保護(hù)裝置動(dòng)作報(bào)告、故障錄波文件、監(jiān)控后臺(tái)報(bào)文,經(jīng)過整理可得到故障時(shí)序圖,如圖3所示。
結(jié)合圖2、圖3、表1可知,故障發(fā)生后,#1主變低后備I段1時(shí)限首先閉鎖10kV分段自投,經(jīng)2時(shí)限跳開001開關(guān)后,故障仍未隔離,各間隔TA流過的短路電流仍持續(xù);中壓側(cè)環(huán)流持續(xù)約2s,301、302間隔電流達(dá)到中后備II段定值及時(shí)間,1時(shí)限跳開分段312后,中壓側(cè)環(huán)流消失;系統(tǒng)仍通過#1主變高壓側(cè)向故障點(diǎn)提供電流,最終達(dá)到高后備定值,#1主變各側(cè)跳閘;由于故障前110kV側(cè)為線自投方式運(yùn)行,且高后備不閉鎖進(jìn)線自投,故110kV備自投動(dòng)作空跳181后合上182開關(guān)對全站恢復(fù)供電。整個(gè)故障過程中,直至#1主變高后備動(dòng)作跳開高、中壓側(cè)開關(guān)時(shí),故障才被完全切除,短路電流持續(xù)時(shí)間達(dá)到了2662ms。因故障切除時(shí)間較長,造成了#1主變輕度損壞。
3分析結(jié)論及改進(jìn)措施
根據(jù)前文分析的結(jié)論,發(fā)現(xiàn)以下問題:
(1)只需跳開#1主變各側(cè)開關(guān)并閉鎖10kV備自投即可隔離故障,不應(yīng)造成35kV I段母線的失壓。換個(gè)角度來看,本次故障因#1、#2主變中后備跳開分段312開關(guān)而造成了停電范圍的擴(kuò)大化。
(2)本次低壓開關(guān)柜死區(qū)故障短路電流較大,且持續(xù)了較長時(shí)間,已超出了變壓器的承受能力,造成了設(shè)備的損傷,說明主變后備保護(hù)尚不能完全滿足特殊故障條件下快速切除的要求,故提高后備保護(hù)的速動(dòng)性十分迫切和必要。
3.1運(yùn)行方式的改進(jìn)
#1、#2主變中后備II段1時(shí)限動(dòng)作系中壓側(cè)并列運(yùn)行引起,若采取正常時(shí)分列運(yùn)行的方式,在低壓側(cè)故障時(shí)中壓側(cè)將不存在環(huán)流,中后備保護(hù)也不會(huì)動(dòng)作,可有效消除停電范圍擴(kuò)大的風(fēng)險(xiǎn)。長期以來安排中壓側(cè)并列運(yùn)行是因?yàn)閮啥沃袎耗妇€負(fù)荷分布不均和降低變壓器的銅損,然而還應(yīng)考慮到110kV側(cè)單線供電增加了線路的損耗,進(jìn)線永久故障且備自投拒動(dòng)時(shí)存在全站失壓的風(fēng)險(xiǎn),降低了系統(tǒng)可靠性等關(guān)鍵因素。經(jīng)綜合評估,建議全站采取線路變壓器組的運(yùn)行方式,即各電壓等級母線均分列運(yùn)行。規(guī)劃部門應(yīng)做好出線間隔負(fù)荷接入的合理安排,盡量確保各段母線上的主變負(fù)載率相接近;變電部門應(yīng)在日常巡檢中做好備自投的維護(hù),確保單一線路或變壓器故障時(shí)備自投能可靠動(dòng)作恢復(fù)供電。
3.2后備保護(hù)整定及邏輯的改進(jìn)
按照行標(biāo)整定規(guī)程,為提高后備保護(hù)的可靠性,中低后備II段電流定值按躲負(fù)荷電流整定,時(shí)間定值與本側(cè)出線保護(hù)或母聯(lián)保護(hù)最末段時(shí)間配合,跳本側(cè)斷路器、再跳三側(cè)斷路器,然而并未明確中低后備限時(shí)速斷(即I段)保護(hù)應(yīng)具有跳變壓器各側(cè)的時(shí)限段。但從本次事故造成的后果來看, 中/低壓側(cè)的死區(qū)故障不僅與主變電氣距離近、短路電流大,而且具有故障不容易隔離的特點(diǎn)。假設(shè)本次故障發(fā)生期間#1主變高后備保護(hù)處于退出狀態(tài),那么故障將只能依賴上一級110kV線路的距離III段遠(yuǎn)后備保護(hù)切除,短路持續(xù)時(shí)間超過2.9s,會(huì)對變壓器造成更嚴(yán)重的破壞,同時(shí)故障停電范圍可能進(jìn)一步擴(kuò)大。
綜上所述,為了提高中低壓死區(qū)故障切除的快速性,110kV主變中低后備I、II段均應(yīng)增加第3時(shí)限用于跳開變壓器各側(cè)開關(guān),其時(shí)限按照與2時(shí)限配合整定,即取2時(shí)限加上一個(gè)級差Δt(取0.25~0.3s),這樣當(dāng)中/低壓死區(qū)故障期間I段1、2時(shí)限動(dòng)作仍無法切除故障時(shí),可通過3時(shí)限動(dòng)作跳開變壓器各側(cè)開關(guān)將故障隔離,達(dá)到保護(hù)設(shè)備安全的效果。
4結(jié)束語
總而言之 ,隨著我國電力系統(tǒng)改革的不斷深入 ,繼電保護(hù)動(dòng)作已經(jīng)成為了電力行業(yè)各方關(guān)注的重點(diǎn) ,加之其涉及到的技術(shù)難度大、故障種類多、影響嚴(yán)重等問題。因此 ,加強(qiáng)對繼電保護(hù)動(dòng)作故障的原因分析已經(jīng)成為了電力部門工作的重中之重 ,也只有這樣 ,才能減少故障發(fā)生的頻率 ,保證電力系統(tǒng)的安全平穩(wěn)運(yùn)行。參考文獻(xiàn)
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