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長軸深井泵振動超標(biāo)的原因分析和處理

2017-03-23 16:05鄧龍杰
科學(xué)與財富 2016年34期
關(guān)鍵詞:振動

鄧龍杰

(山東核電有限公司 山東煙臺 265116)

摘 要:長軸深井泵在電廠中有廣泛的應(yīng)用,本文結(jié)合海陽核電深井泵振動超標(biāo)的案例,分析了長軸深井泵振動值超標(biāo)的原因,并提出了相應(yīng)的解決方案和后續(xù)的預(yù)防措施。為檢修工作人員提供經(jīng)驗(yàn)借鑒。

關(guān)鍵詞:長軸深井泵;振動;銅軸承;軸;賽龍軸承

1.設(shè)備簡介:

1.1設(shè)備概況

海陽核電廠一期工程使用了六臺長軸深井泵,該泵位于循環(huán)水系統(tǒng),過流介質(zhì)為海水,功能是為鼓型旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)提供沖洗水,保證進(jìn)入鼓型濾網(wǎng)中的雜質(zhì)和海生物被及時沖走,從而使清潔度高的海水進(jìn)入下游的循環(huán)水泵。長軸深井泵均設(shè)置在循環(huán)水泵房外的海水取水口平臺,從鼓型濾網(wǎng)水池中吸入海水,出水口配置了反沖洗過濾器和截止閥,同時外接工業(yè)水在啟泵時為泵的盤根提供冷卻水。

1.2長軸深井泵和配套電機(jī)參數(shù)

長軸深井泵共有五級葉輪組成,生產(chǎn)廠家為:蓋州水泵廠,參數(shù)見表一:

泵型號 300JCW240*5

流量 240m3/h

揚(yáng)程 45m

重量 2450kg

長×寬×高 11100×640×640

轉(zhuǎn)速 1460r/min

傳動軸數(shù) 共7根軸

電機(jī)配有防逆轉(zhuǎn)裝置,生產(chǎn)廠家為:上海響當(dāng)當(dāng),參數(shù)見表二:

電機(jī)型號 YLB-250-1-4

電壓 380v

電流 85A

功率 55kw

轉(zhuǎn)速 1460r/min

重量 750kg

結(jié)構(gòu) 電機(jī)為空心軸,泵軸插入電機(jī)并由鍵傳動

1.3水泵運(yùn)轉(zhuǎn)過程中振動值超標(biāo)

長軸深井泵在運(yùn)行過程中,出現(xiàn)振動超標(biāo)并異常跳機(jī)現(xiàn)象。振動值高達(dá)6.5mm/s,同時還發(fā)出“鐺鐺”響,泵運(yùn)行電流超過103A,長時間超電流運(yùn)行使空氣開關(guān)動作而跳機(jī)。根據(jù)國標(biāo)GB10889-89《泵的振動與評價方法》:泵的振動≤2.8mm/s合格,泵振動超標(biāo)且出現(xiàn)明顯異常。

2.造成泵振動的關(guān)鍵問題和處理方法

在對深井泵解體檢修時,發(fā)現(xiàn)一些問題,結(jié)合這些問題,我們進(jìn)行了深入的分析,并推斷出造成泵振動超標(biāo)和跳機(jī)的根本原因,同時針對相應(yīng)問題提出了處理方法并付諸實(shí)施,取得了較好的效果:

2.1筒體連接螺栓遺失

外筒體的連接螺栓或螺帽有部分遺失情況(見圖一),五節(jié)外筒體共 40顆螺栓中18顆遺失螺帽或螺栓,連接螺栓用于緊固外筒體形成海水流通的流道,螺栓的缺失將直接導(dǎo)致護(hù)管和中間支架間產(chǎn)生2-3mm張口,并對泵的運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生惡劣影響。首先,張口直接導(dǎo)致海水介質(zhì)的泄露,造成泵的出力不足,出口壓力明顯下降;其次,五級外筒體產(chǎn)生的張口將最終累積到葉輪導(dǎo)流殼處,造成導(dǎo)流殼和轉(zhuǎn)子部件不同心,導(dǎo)流殼直接落在葉輪上產(chǎn)生磨損,轉(zhuǎn)子部件的軸系和銅軸承之間產(chǎn)生偏磨。葉輪導(dǎo)流殼的劇烈磨損將導(dǎo)致軸功率的增加,電流超過103A;銅軸承的嚴(yán)重偏磨會使軸系甩動加劇,泵體劇烈振動并發(fā)出“鐺鐺”異響。

處理方法:針對螺栓脫落的問題,我們采用了尼龍防松螺母,在螺紋的底部處嵌入尼龍彈性墊圈來增大摩擦力,同時采用十字交叉法分三次將螺栓的力矩緊固到300NM,使螺母連接緊固,防松可靠。

2.2泵的導(dǎo)軸承劇烈磨損

泵的中間支架導(dǎo)軸承磨損嚴(yán)重,雙邊磨損量最高達(dá)到4mm。導(dǎo)軸承選材為銅,金屬銅具有:摩擦系數(shù)高、傳熱性好、抗干磨能力差的特點(diǎn)。導(dǎo)軸承用來徑向約束泵的5根長軸,使泵的軸系垂直,提高運(yùn)轉(zhuǎn)過程中軸系的穩(wěn)定度。水泵在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,軸和導(dǎo)軸承之間將不可避免的產(chǎn)生滑動摩擦,銅的摩擦系數(shù)比石墨、橡膠、賽龍、聚醚醚酮高,在海水環(huán)境中將快速磨損,當(dāng)軸和軸承之間單邊間隙超過1mm時,泵的軸系將在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中形成紡錘形甩動,泵會表現(xiàn)出振動超標(biāo)的現(xiàn)象。

處理方法:將導(dǎo)軸承更換成賽龍軸承,將軸承和軸之間的單邊間隙調(diào)整在0.20mm左右。由于賽龍軸承具有摩擦系數(shù)低、傳熱性差、抗干磨能力好(干起動30S)、承載能力強(qiáng)等特點(diǎn),且在海水系統(tǒng)中被大量使用驗(yàn)證,可以很大程度上延長導(dǎo)軸承的使用壽命,保證設(shè)備的可靠性。

2.3導(dǎo)軸承未設(shè)計(jì)防止轉(zhuǎn)動和墜落的結(jié)構(gòu)

導(dǎo)軸承外徑和軸承體支架內(nèi)徑之間僅靠過盈配合定位,未設(shè)計(jì)防止導(dǎo)軸承轉(zhuǎn)動和墜落的結(jié)構(gòu),從而增加了導(dǎo)軸承磨損脫落失效的風(fēng)險。沖洗水泵運(yùn)轉(zhuǎn)時,由于轉(zhuǎn)子的動不平衡使得軸沿著軸系中心甩動,軸在甩動過程中不可避免的和導(dǎo)軸承之間產(chǎn)生滑動摩擦,導(dǎo)軸承在摩擦力的作用下轉(zhuǎn)動起來,并和中間支架內(nèi)壁間產(chǎn)生滑動摩擦,導(dǎo)軸承的外圓將迅速磨損,由于缺少導(dǎo)軸承的防脫落設(shè)計(jì),導(dǎo)軸承外圓會急劇磨損、外徑減小并脫落下來,此時導(dǎo)軸承對軸系的徑向支撐作用已失效,整個軸系由于導(dǎo)軸承的脫落將產(chǎn)生更大的甩動,表現(xiàn)在泵體上為振動嚴(yán)重超標(biāo)、噪音巨大,并跳泵。

處理方法:在軸承體支架內(nèi)壁上設(shè)計(jì)凸臺,使軸承安裝上后剛好落到凸臺上,在軸承體支架上鉆兩個定位孔,攻M8的螺紋,并擰上緊定螺釘,將軸承體軸承緊固在中間支架上,見圖二,通過這種設(shè)計(jì)可以防止軸承的轉(zhuǎn)動和脫落,防止軸承失效。

2.4軸彎曲度超標(biāo)

對電機(jī)軸、傳動軸、葉輪軸進(jìn)行彎曲度檢查發(fā)現(xiàn)彎曲度超標(biāo),結(jié)果如下:

第三根軸中間處彎曲值 0.12mm

第四根軸中間處彎曲值: 0.20mm

經(jīng)咨詢廠家泵軸的彎曲度應(yīng)當(dāng)≤0.08mm。以上兩根軸彎曲度超標(biāo)嚴(yán)重,將使泵的口環(huán)和密封環(huán)在轉(zhuǎn)動過程中產(chǎn)生摩擦,同時軸系產(chǎn)生振動。

處理方法:更換新泵軸,新泵軸的跳動值應(yīng)保證在0.04mm以內(nèi)。如果沒有新泵軸的備件,可以考慮使用直軸工具進(jìn)行直軸。

2.5水泵底座水平度不符合標(biāo)準(zhǔn)

沖洗水泵底座縱向橫向水平度在0.8~1.0mm/m之間,泵井下垂直長度達(dá)11米,均為懸空掛置,底座水平度的偏差導(dǎo)致?lián)P水管垂直度越往下偏差越大,水泵運(yùn)行過程中必將產(chǎn)生揚(yáng)水管和軸的振動。揚(yáng)水管的垂直度偏差過大還會在水泵運(yùn)行過程中產(chǎn)生交變應(yīng)力,嚴(yán)重時會引起揚(yáng)水管的斷裂或者脫落。

處理方法:沖洗水泵在其揚(yáng)水管的總長度范圍之內(nèi),其垂直度誤差應(yīng)當(dāng)控制在±2mm的范圍之內(nèi),所以泵座的縱向橫向水平度應(yīng)當(dāng)在0.18mm/m范圍內(nèi)。在回裝泵體時用0.02mm/m的水平儀將泵座的水平度調(diào)整到0.10mm/m左右,保證泵懸空部分的揚(yáng)水管的垂直度偏差在標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi)。

3.其他影響設(shè)備正常運(yùn)行問題

3.1擋沙環(huán)腐蝕嚴(yán)重

檢查擋沙環(huán)外觀發(fā)現(xiàn),內(nèi)壁和端面被海水沖刷侵蝕嚴(yán)重,表面有大量的坑蝕和銹跡,已經(jīng)失去擋沙性能。由于擋沙環(huán)的材質(zhì)為316,耐海水腐蝕能力較弱,需要重新選擇耐海水腐蝕材料來制造擋沙環(huán)。

處理方法:聯(lián)系廠家考慮海水腐蝕性較強(qiáng)的情況,選擇雙相不銹鋼為材料來加工新?lián)跎抄h(huán) 。

3.2泵提升量調(diào)整過大

在裝配完成后需要調(diào)整提升量,通過旋轉(zhuǎn)泵上端的提升螺母將泵轉(zhuǎn)子部件提升5-6mm,使泵的葉輪處于導(dǎo)流殼內(nèi)軸向的中間位置,泵的工作效率較高。但實(shí)際裝配人員誤將提升量調(diào)整到了10mm,使葉輪的上蓋板和導(dǎo)流殼下端面直接接觸,動靜部件間產(chǎn)生嚴(yán)重磨損。

處理方法:我們更換了磨損量嚴(yán)重的葉輪和導(dǎo)流殼,并在泵裝配完成后將泵的提升量調(diào)整到5-6mm,使泵的動靜部件之間分離,保證泵能夠正常、高效運(yùn)轉(zhuǎn)

3.3海水倒灌污染外接冷卻水

盤根外接冷卻水管路上未設(shè)計(jì)逆止閥,導(dǎo)致啟泵后自潤滑管路中海水倒灌回外接冷卻水管路,污染外接冷卻水源。泵啟動前需要先開啟外接冷卻水的隔離閥,將冷卻水注入盤根和護(hù)管中,待盤根和護(hù)管中導(dǎo)軸承充分冷卻后再啟動泵,泵啟動后海水通過出水口自潤滑管路接入到冷卻潤滑水管路上。由于泵出口海水的壓力為0.4MPa,遠(yuǎn)高于外接冷卻水的壓力,在未關(guān)閉隔離閥之前,部分海水將順著外接冷卻水管倒灌并污染冷卻水源,造成其它系統(tǒng)回路中氯離子含量超標(biāo),加劇電化學(xué)腐蝕,對其它系統(tǒng)造成不可逆的傷害。

處理方法:在外接冷卻水源的系統(tǒng)管路上增加逆止閥,使得水只能夠單向流動,徹底防止海水倒灌后污染外接水源。

4.維修過程中良好實(shí)踐和預(yù)防措施

泵裝配完畢后對泵進(jìn)行抽水試轉(zhuǎn),水泵的出水口壓力穩(wěn)定在0.5MPa,振動≤2.8mm/s。運(yùn)行人員應(yīng)加強(qiáng)對水泵的日常巡檢,如果發(fā)現(xiàn)水泵運(yùn)行振動、聲音異常,立即停止水泵的運(yùn)行,并通知檢修人員對水泵的故障進(jìn)行檢查、處理。

泵由于室外放置,長時間停機(jī)不運(yùn)轉(zhuǎn)會造成泵內(nèi)零部件的銹蝕,同時大量的海水鹽結(jié)晶會出現(xiàn)在動靜結(jié)合的縫隙處,應(yīng)當(dāng)定期將泵切換運(yùn)行,提高泵的使用頻率,同時能及早發(fā)現(xiàn)泵的缺陷,有利于機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

大修時應(yīng)當(dāng)選擇至少兩臺運(yùn)行情況較差的泵做解體大修,保證泵的導(dǎo)軸承得到及時更換。

建立完備的備件庫存保障,確保有充足備件,例如:軸、導(dǎo)軸承、殼軸承、擋沙環(huán)、O型圈、油封。

參考文獻(xiàn):

[1]關(guān)醒凡, 現(xiàn)代泵理論與設(shè)計(jì), 中國宇航出版社, 2011年4月

[2]王優(yōu)強(qiáng)、李鴻琦,水潤滑賽龍軸承及其潤滑性能綜述,潤滑與密封,2003年第1期

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