王康,秦艷
(煙臺寶鋼鋼管有限責(zé)任公司,山東煙臺 265500)
經(jīng)驗交流
大口徑薄壁管碰凹缺陷的控制
王康,秦艷
(煙臺寶鋼鋼管有限責(zé)任公司,山東煙臺 265500)
分析碰凹缺陷產(chǎn)生原因,采取增加定前上料臂、接料臂寬度,更改定前接料臂角度,減慢液壓缸動作時間,改進接料臂、上料臂液壓缸,定期對接料臂進行拉線調(diào)整、校準水平位置等措施后,鋼管熱軋態(tài)碰凹缺陷基本消除,因碰凹缺陷導(dǎo)致的熱軋改規(guī)降級率由3.7%降低至0.2%,年獲經(jīng)濟效益1 000余萬元。
無縫鋼管;薄壁管;碰凹;成材率
煙臺寶鋼鋼管有限責(zé)任公司現(xiàn)有無縫鋼管生產(chǎn)設(shè)備為Φ460 mm PQF無縫鋼管機組,主要設(shè)備為MFL管坯鋸切機組、Φ48 m環(huán)形爐、錐型穿孔機、PQF連軋管機、三輥定徑機、管排鋸機組。
國內(nèi)外新建無縫鋼管機組近年來連續(xù)投產(chǎn),無縫鋼管市場特別是大口徑無縫鋼管市場供大于求現(xiàn)狀越來越嚴重,無縫鋼管市場已進入“冰河期”,產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)劣直接決定公司的生存與否。目前煙寶鋼管外表缺陷,特別是大口徑薄壁管外表面碰凹缺陷嚴重制約熱軋線成材率提升,導(dǎo)致制造成本居高不下、市場競爭力低。為此,進行碰凹缺陷控制。
2.1 碰凹缺陷
煙寶鋼管熱軋機組出現(xiàn)的碰凹缺陷主要集中在外徑Φ377~Φ457 mm、壁厚15 mm以下規(guī)格鋼管上,缺陷寬度為70 mm左右,深度0.1 mm~0.7 mm不等,同時伴有內(nèi)表面凸起,碰凹缺陷在鋼管內(nèi)外表面的形貌見圖1。缺陷較淺鋼管雖符合合同要求外徑范圍,但肉眼感官較差,導(dǎo)致客戶不滿;缺陷較深鋼管碰凹處外徑超下限,只能對缺陷進行切除,部分鋼管切除后剩余鋼管長度不能達到合同要求長度,降級作為現(xiàn)貨處置;另一部分符合合同長度鋼管雖按照正常價格交付客戶使用,但二次切除后導(dǎo)致成材率降低。經(jīng)統(tǒng)計,熱軋線因碰凹缺陷導(dǎo)致鋼管短尺降級比例達4%。
2.2 缺陷產(chǎn)生原因分析
根據(jù)碰凹缺陷的大小及形態(tài),初步判定該缺陷為空心鋼管在輸送過程中與設(shè)備碰撞導(dǎo)致,接料臂、輥道等設(shè)備進行排查,根據(jù)缺陷寬度最終判定造成缺陷的位置是定徑機前臺橫移鏈裝置。
圖1 鋼管內(nèi)外表碰凹缺陷
1)上料鉤、接料臂均由厚度為70 mm的鋼板加工而成,在生產(chǎn)大口徑薄壁管,熱態(tài)的鋼管往下滾動時,壓在上料鉤邊緣的棱角處,產(chǎn)生碰凹。
2)上料臂、接料臂長度均為30.8 m,可生產(chǎn)鋼管長度達35 m,目前僅有2個液壓缸對橫移鏈進行控制,分別在端部8 m(東側(cè))、6.5 m(西側(cè))位置。產(chǎn)線生產(chǎn)鋼管長度90%集中在25 m以下,特別是厚壁管長度在15 m以下(占40%左右、且厚壁管米重大、局部受力大),導(dǎo)致東部8 m處液壓缸受力較西部6.5 m處液壓缸受力重,生產(chǎn)一段時間后液壓缸起升高度發(fā)生偏移導(dǎo)致鋼管不能平行接觸9個接料臂,易在鋼管尾部產(chǎn)生碰凹。
3)接料臂角度小導(dǎo)致鋼管翻至接料臂時重力加速度大,接料臂尾部鉤子與鋼管碰撞,導(dǎo)致產(chǎn)生碰凹。
1)增加上料臂、接料臂寬度。對上料鉤、接料臂的結(jié)構(gòu)形式(見圖2)進行改造,再原上料鉤的基礎(chǔ)上增加寬度為280 mm,厚度為20 mm的過渡板,增大鋼管與上料鉤的接觸面積,過渡板兩側(cè)加工R20的倒圓角,防止產(chǎn)生壓印。
TG333.17
B
1004-4620(2017)01-0075-01
2016-12-14
王康,男,1987年生,2008年畢業(yè)于山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院冶金技術(shù)專業(yè);2015年畢業(yè)于中國海洋大學(xué)項目管理專業(yè),工程碩士?,F(xiàn)為煙臺寶鋼鋼管有限責(zé)任公司軋管分廠副廠長,助理工程師,從事熱軋無縫鋼管生產(chǎn)工藝技術(shù)及生產(chǎn)組織工作。