屈彬
摘 要:本文通過定義粉尾回收范圍和回收利用率,對粉尾不能進行大比例回收的原因進行了總結(jié)分析,得知設(shè)備配置不完善、漿料工藝參數(shù)不達標、噴粉過程隨意性大等是造成粉尾難以回收的主要原因。根據(jù)原因提出了相應(yīng)的控制措施并嚴格執(zhí)行跟蹤,項目實施后,達到了回收利用率超過80%的目標,效益可觀。
關(guān)鍵詞:陶瓷磚;精益生產(chǎn);粉尾;回收
1 引言
近年來,燃油燃氣價格的不斷上漲以及陶瓷原料的相對短缺,導致生產(chǎn)成本一路飆升,對于連續(xù)上漲的成本,大多數(shù)陶瓷企業(yè)苦不堪言。為了取得較好的經(jīng)濟效益和社會效益,陶瓷粉尾料回收利用,成為各瓷區(qū)廣泛研究課題之一。
筆者通過統(tǒng)計分析某公司2015年3月至12月份共生產(chǎn)某系列產(chǎn)品67萬平方米,因配方特殊性未搭用粉尾泥屎,全年平均粉損為10.89%。為了提高粉尾料回收利用,筆者通過精益生產(chǎn)項目的方式,進行立項研究,分析研究如何提高回收率,通過工藝參數(shù)的檢測,可正常搭用到大規(guī)模生產(chǎn)中,并制定粉尾料回收標準的文件制度,提高粉尾回收利用率。
公司噴霧塔采用布袋除塵器,回收粉尾料。布袋除塵器中最為重要也最為核心的部件就是布袋,除塵過程中除塵器利用布袋來捕集噴霧塔噴粉是產(chǎn)出的含塵氣體中的粉塵,從而達到回收目的。
粉尾回收范圍:噴霧塔布袋除塵器回收粉尾;
粉尾回收量:以粉尾回收池為準;
回收利用率:產(chǎn)品搭用粉尾料總量÷產(chǎn)品粉尾料回收總量。
2 現(xiàn)狀分析與控制目標
據(jù)該公司2016年3至月5月生產(chǎn)噴粉總量為66993 T,其中仿古泥屎回收使用干粉793 T,三個月平均粉損0.82%,拋光粉尾回收使用干粉97 T,因粉尾回收不規(guī)范不能搭用,導致排入水溝1180 T粉尾漿,造成經(jīng)濟損失數(shù)十萬元。
列舉:F022系列產(chǎn)品三個月排產(chǎn)量為41萬平方米,三個月平均粉損為14.72%。
3 原因分析
根據(jù)影響粉尾料使用原因通過魚骨圖的方式進行原因分析。
關(guān)鍵影響因子為:
(1)設(shè)備配置不完善,無法有效回收各種粉尾料;
(2)排產(chǎn)規(guī)劃中,漿料工藝參數(shù)不達標,無法噴粉;
(3)噴粉過程隨意性大,產(chǎn)品配方及顏色混雜,導致成品磚工藝參數(shù)不穩(wěn)定;
(4)回收池內(nèi)粉塵大,無法噴粉 。
4 改善措施
4.1設(shè)備技改
(1)根據(jù)公司生產(chǎn)排產(chǎn)計劃,了解各線產(chǎn)品配方漿料的顏色, 固定專塔噴粉,專管道、池回收各種粉尾料。
(2)針對生產(chǎn)中出現(xiàn)不合格的粉尾漿不能回收時,利用設(shè)備技改回收到專門的粉尾垃圾缸里,收集、統(tǒng)一處理,避免因排入水溝,導致水溝堵塞及污水壓榨泥困難。
4.2人員培訓
現(xiàn)場制定噴霧塔粉料標準版,且收集、整理每次搭用粉尾的留樣餅,并組織對塔口工進行產(chǎn)品粉尾料回收規(guī)劃的培訓,方便員工正確回收粉尾。
5 項目持續(xù)情況跟蹤記錄
項目實施改善后,持續(xù)跟蹤記錄,根據(jù)各線排產(chǎn)計劃,以11月5號編號為D22560P的拋光產(chǎn)品進行中試搭用粉尾漿為例說明,記錄明細如下:
(1)初選8月30日至9月15日收集的3#白色粉尾漿,并根據(jù)工藝要求檢測水分(35 ~ 40%)、流速(40 ~ 70 S)合格后轉(zhuǎn)入中轉(zhuǎn)池。
(2)根據(jù)提前預判可以搭用粉尾料及時燒出該粉尾樣餅,與工藝車間溝通確定粉尾漿對色結(jié)果,如同意確認后,下達《生產(chǎn)噴粉通知單》,且按照比例5 ~ 10%外搭中試生產(chǎn)。
(3)該編號D22560P產(chǎn)品配料過程配嚴格按照公司配料制度執(zhí)行,相對比要穩(wěn)定,配料實測誤差沒有超過±3%。
(4)配送料班長提前通知中試并要求燒制司爐工把結(jié)果填寫在《原料車間轉(zhuǎn)倉、轉(zhuǎn)配比通知單》,燒制班長有做好對該產(chǎn)品相關(guān)記錄與反饋在試拋單上,便于了解粉尾料搭用中試結(jié)果及異常情況。
(5)搭用粉尾料時,原料班長跟蹤中試磚坯抗折強度等相關(guān)檢測,確認在可控范圍內(nèi),由工藝通知使用。
6 項目結(jié)題與總結(jié)分析
項目從8月27號立項申請截止11月8號,約2個多月時間,該項目經(jīng)工藝車間確認以下:
(1)有10個拋光產(chǎn)品編號搭用粉尾料,其工藝參數(shù)與正常產(chǎn)品臨近,暫無發(fā)現(xiàn)異常情況。
(2)有14個拋釉產(chǎn)品編號搭用粉尾料,中試結(jié)果合格,繼續(xù)搭用粉尾料。
(3)項目開展后,只有3個產(chǎn)品因為顏色過深,無法進行回收利用。
粉尾料搭用總量 ÷ 粉尾料回收總量 = 粉尾料回收利用率
(1210T) (1013T) (83.7%)
通過項目推進后,原料車間、燒制車間及品保檢測都要按《粉尾漿回收標準及粉尾料搭用管理制度》執(zhí)行并將此規(guī)定納入受控文件,粉尾料回收得好的較好的控制,粉尾回收率由54%提高至83.7%,達到了項目既定的卓越目標。
7 結(jié)語
通過精益生產(chǎn)立項的方式,集中各部門共同努力,總結(jié)分析出提高粉尾料回收利用資源化的方法,并制訂相應(yīng)的改善措施,再通過制度的落實,可達到長期有效利用的目的,節(jié)約資源,增加經(jīng)濟效益。