摘要:近些年來(lái)隨著城市用電量的增加,很多電廠加大了生產(chǎn)力度,電廠在生產(chǎn)過程中必然會(huì)排放一定的廢水,比如含煤廢水。含煤廢水主要指的是火電廠燃煤系統(tǒng)、除塵后重新排放所產(chǎn)生的廢水,含煤廢水的回收處理可對(duì)電廠實(shí)現(xiàn)廢水零排放提供有力的支撐?;诖耍恼麻_展了對(duì)火力發(fā)電廠含煤廢水處理工藝流程的探究,尋求有效的廢水處理策略。
關(guān)鍵詞:電廠;含煤廢水處理;處理工藝;燃煤系統(tǒng);廢水回收 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
中圖分類號(hào):X703 文章編號(hào):1009-2374(2016)35-0118-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.35.057
眾所周知,中國(guó)是一個(gè)水資源嚴(yán)重匱乏的國(guó)家,在很多地區(qū)人們的正常飲水都受到了一定的影響。再加之近些年來(lái),城市化發(fā)展道路的不斷加快,工廠的日益增加,工廠污水的大量排放以及人為因素的破壞使得淡水資源更加貧乏。火力發(fā)電廠在實(shí)際工作中需消耗大量的水資源,而且其產(chǎn)生的污水量也是非常多,嚴(yán)重影響了該地區(qū)人們的正常生活。隨著國(guó)內(nèi)火力發(fā)電廠的不斷增多與擴(kuò)建,含煤廢水排放量也在不斷增多,污染物質(zhì)的增多使得原本清澈的河流變得更加污濁。人們已逐漸意識(shí)到這一問題的嚴(yán)峻性,開展廢水回收處理工作則顯得尤為重要,一方面可有效保護(hù)我國(guó)水資源不受污染,另一方面也能提高我國(guó)的經(jīng)濟(jì)效益,促使其長(zhǎng)久發(fā)展。
1 傳統(tǒng)的含煤廢水處理的不足之處
傳統(tǒng)的含煤廢水處理存在以下不足之處:(1)含煤廢水處理大多采取的是人工操作模式,操作流程較為單一化,這種現(xiàn)象一方面了造成工作效率低下,另一方面由于人為參與度較高,若在操作中發(fā)生失誤,極易導(dǎo)致一些不安全事故的發(fā)生;(2)自動(dòng)化水平較低。傳統(tǒng)的含煤系統(tǒng)運(yùn)行中工人在其中發(fā)揮著重要的作用,不管是在煤泥塊的運(yùn)輸方面或?yàn)⑺ǖ氖┕きh(huán)節(jié)均需大量的工人參與其中,這使工人的勞動(dòng)強(qiáng)度較大,有的工人會(huì)感覺力不從心,造成工作效率低下;(3)含煤廢水出水的水質(zhì)得不到有效保障。由于在施工中人為因素較大,設(shè)備智能化水平較低,有部分工廠的環(huán)保配置不夠?qū)I(yè),廢水處理的成效性不高,對(duì)水體造成了嚴(yán)重的污染。
2 不斷優(yōu)化含煤廢水處理系統(tǒng)
2.1 處理系統(tǒng)基本情況
以某電廠含煤廢水處理及回用系統(tǒng)為例:該處理系統(tǒng)主要是對(duì)電廠輸煤系統(tǒng)所產(chǎn)生的廢水等進(jìn)行回收與處理,所產(chǎn)生的這些廢水主要是通過調(diào)節(jié)池進(jìn)行有效收集后再經(jīng)由水泵最終送至煤污水處理站進(jìn)行綜合處理。處理完成的廢水可進(jìn)行多種用途,比如進(jìn)行輸煤系統(tǒng)沖洗水、煤場(chǎng)噴淋水、卸煤碼頭沖洗水、除塵器用水及輸煤系統(tǒng)構(gòu)筑物地面沖洗水等,殘存的煤泥則排放到煤場(chǎng)進(jìn)行二次加工利用。通過實(shí)地調(diào)查與研究得知,功率為600MW的燃煤機(jī)組2臺(tái),每天沖洗1~2次輸煤系統(tǒng),排放含煤廢水可達(dá)到250t。
2.2 工藝流程和處理設(shè)備
含煤廢水處理工藝流程示意見圖1所示,其中重要的工藝流程如下:首先對(duì)污水進(jìn)行混凝處理;其次清澈處理;最后進(jìn)行過濾環(huán)節(jié),將水中所殘存的懸浮物或者雜物等進(jìn)行徹底清除。
2.2.1 含煤廢水經(jīng)過全部收集后進(jìn)入廢水調(diào)節(jié)池中。廢水調(diào)節(jié)池的作用有兩方面:一方面能夠根據(jù)水流速度適當(dāng)調(diào)節(jié)水量,起到一定的緩沖作用,避免水流速過大對(duì)設(shè)備造成一定的損害;另一方面由于調(diào)節(jié)池內(nèi)有導(dǎo)流墻,可沉淀一些具有一定重量而且較大的煤粉顆粒物質(zhì)。
2.2.2 經(jīng)過廢水調(diào)節(jié)池的有效處理后,含煤廢水經(jīng)由廢水輸送泵提升,借助靜態(tài)管式混合反應(yīng)器與一定量的凝聚劑的作用后,被運(yùn)送至沉淀過濾器中。
2.2.3 為了提高工作效率,經(jīng)過綜合權(quán)衡后決定采取兩套15t/h的沉淀過濾器進(jìn)行處理,在處理前為了提高絮凝體的活性,以便于雜質(zhì)沉淀分離,可在水中加入一定量的絮凝劑進(jìn)行有效處理。
2.2.4 含煤廢水在沉淀過濾器中被處理完全后會(huì)運(yùn)輸至清水池中,借助變頻恒壓供水系統(tǒng)將其運(yùn)送至各個(gè)用水區(qū)域。一般情況下,變頻恒壓供水系統(tǒng)的恒壓值被設(shè)置在1.0MPa,在實(shí)際工作中改變變頻恒壓值可實(shí)現(xiàn)對(duì)水流量的有效控制。沉淀過濾器則是一個(gè)集多項(xiàng)功能于一體的處理設(shè)備,不僅能夠進(jìn)行混凝、沉降的作用,而且還能對(duì)水體進(jìn)行分離與過濾等,其具有高效率、抗干擾能力小、占地面積小等優(yōu)點(diǎn),受到了當(dāng)前電廠的青睞。
2.2.5 沉淀過濾器的工作流程如下:(1)進(jìn)行混凝反應(yīng)。經(jīng)由靜態(tài)混合器與含煤廢水充分混合后的溶液中加入一定量的凝聚劑,并將其進(jìn)入沉淀過濾器中,經(jīng)過沉淀過濾器的離心分離后,使得廢水與藥液混合均勻;(2)離心分離階段。含煤廢水以切線的方式進(jìn)入沉淀過濾器中的離心分離區(qū),隨著水流的作用再借助離心力的作用,使得水體中的大型顆粒物質(zhì)被作用到裝置中的泥濃縮區(qū);(3)重力沉降階段。經(jīng)過離心分離處理后,一些大型顆粒物質(zhì)已被運(yùn)輸至污泥濃縮區(qū)中,一些小的沉降性顆粒物質(zhì)則在相關(guān)藥物的作用下迅速形成絮體,當(dāng)絮體達(dá)到一定范圍時(shí)便可借助自身重力下降至污泥濃縮區(qū)中;(4)動(dòng)態(tài)過濾階段。粒徑在5μm以上的顆粒會(huì)在含煤廢水經(jīng)過裝置濾層部位時(shí)被阻擋,這樣可保證其水質(zhì)中無(wú)顆粒物質(zhì)存在,提高水質(zhì)的清澈度。過濾完成的水經(jīng)過清水區(qū)后從頂部出水管部位排出。通常情況下,沉淀過濾器中的濾料選取的是吸附性強(qiáng)而且密度較輕的惰性樹脂,這樣可將一些雜質(zhì)吸附在其表面,當(dāng)濾料表面的雜質(zhì)達(dá)到一定程度后,借助濾料顆粒的摩擦作用使雜質(zhì)脫落至污泥區(qū);(5)污泥濃縮階段。在污泥濃縮區(qū)內(nèi),借助旋流力以及靜壓作用污泥會(huì)在短時(shí)間被濃縮,并達(dá)到一定量后被迅速排出。值得注意的是沉淀過濾器在多次使用后要進(jìn)行沖洗工作,這樣才能確保設(shè)備得以高效率運(yùn)轉(zhuǎn)。
3 含煤廢水處理系統(tǒng)運(yùn)行注意事項(xiàng)
(1)注意加藥配比量,每100t廢處理量加入2kg聚合氯化鋁、0.5kg聚丙烯酰胺。如果每天處理廢水量為900t,那么聚合氯化鋁的每天用量則是18kg,聚丙烯酰胺的每天用量則是5kg。在配制藥劑時(shí)一定要攪拌均勻后方可置于加藥箱中。加藥量的配比一定要嚴(yán)格控制,這樣才能保證廢水處理的質(zhì)量得到有效控制;(2)在進(jìn)水中要指派專人對(duì)現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督,對(duì)設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行監(jiān)測(cè),一旦發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即采取有效的措施加以改進(jìn),這樣才能確保設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn);(3)在水泵啟動(dòng)中,如有異常情況發(fā)生,應(yīng)查明原因后及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,這樣才能確保廢水工藝流程的順利實(shí)施。
4 含煤廢水處理系統(tǒng)工藝完善后的實(shí)際運(yùn)營(yíng)狀況
經(jīng)過上述工藝流程的有效處理后,含煤廢水中懸浮物的含量控制在<7.5mg/L,達(dá)到國(guó)家污水排放標(biāo)準(zhǔn)中的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)值,收到了很好的效果。一般而言,沉淀過濾器處于間斷運(yùn)行狀況,而若遇到連陰雨天時(shí),由于雨量的增加,沉淀過濾器需進(jìn)行持續(xù)工作,將多余的水進(jìn)行有效排出。沉淀過濾器反洗周期有兩種控制模式:一是根據(jù)上位機(jī)的時(shí)間顯示進(jìn)行累計(jì)即時(shí)模式;二是流量開關(guān)觸發(fā)控制,當(dāng)水質(zhì)較為復(fù)雜時(shí),會(huì)造成動(dòng)態(tài)區(qū)截流雜質(zhì)含量增加,壓力升高,當(dāng)壓力達(dá)到0.02MPa以上時(shí),溢流管內(nèi)水位上升,進(jìn)而觸發(fā)流量開關(guān)。
根據(jù)設(shè)備的實(shí)際運(yùn)作狀態(tài),最終采取的是時(shí)間累計(jì)計(jì)時(shí)控制反洗控制方式,反洗周期為15h,反洗周期完成后,該系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí)懸浮物的含量<10mg/L,而且持續(xù)時(shí)間達(dá)到一刻鐘。造成這種現(xiàn)象的原因主要是粘附在濾料上的煤粉在反洗中并未被帶出,造成水質(zhì)的二次污染,當(dāng)運(yùn)行時(shí)間達(dá)到一刻鐘以后懸浮物的含量可下降到7.5mg/L以下,而運(yùn)行時(shí)間超過70h時(shí),懸浮物的含量又出現(xiàn)升高趨勢(shì),直至反洗周期結(jié)束。由于設(shè)備在實(shí)際運(yùn)行中遇到的一些大型顆粒會(huì)造成吸泥設(shè)備的堵塞等不良問題,因此可在吸泥口安裝一定的吸水管,定期對(duì)其進(jìn)行沖洗清理,確保設(shè)備的安全運(yùn)行。
5 結(jié)語(yǔ)
綜上所述,通過采取有效的措施對(duì)含煤廢水處理工藝進(jìn)行改進(jìn),可對(duì)電廠廢水回收具有重要的影響力。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)技術(shù)水平的不斷提高,廢水處理技術(shù)也會(huì)不斷改進(jìn)與創(chuàng)新,電廠廢水回收處理水平也會(huì)步入了一個(gè)嶄新的發(fā)展階段,為我國(guó)電廠行業(yè)的發(fā)展提供可靠的保障。
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作者簡(jiǎn)介:孫際平(1985-),男,湖南常德人,湖南華電長(zhǎng)沙發(fā)電有限公司助理工程師,研究方向:電廠含煤廢水處理技術(shù)。
(責(zé)任編輯:王 波)