徐 慧,王麗麗,楊富宏,曹曉燕,劉艷明
(北京機械工業(yè)自動化研究所,北京 100120)
新型定位抓紗手爪及控制方法的研究
徐 慧,王麗麗,楊富宏,曹曉燕,劉艷明
(北京機械工業(yè)自動化研究所,北京 100120)
以具體項目為依托,主要介紹新型可定位抓紗手爪的研制,解決了絲卷二次定位,絲卷中心距調(diào)整等關(guān)鍵技術(shù)難點,解決了智能物流生產(chǎn)線絲卷上線的難題,并獲批使用新型專利一項。
定位;變距
目前中國是世界上主要的滌綸長絲生產(chǎn)國,“十二五”期間,我國化纖滌綸工業(yè)將進一步轉(zhuǎn)變生產(chǎn)方式,逐步從勞動密集型向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變,大量采用自動化、智能化的物流成套設(shè)備與系統(tǒng),將會成為本行業(yè)企業(yè)的必然選擇。
化纖生產(chǎn)智能物流系統(tǒng)取代了人工分級、揀選、包裝等作業(yè),實現(xiàn)絲卷從落筒、輸送、儲存、檢驗分類、包裝到碼垛的自動化。在此過程中,用工業(yè)機器人攜帶抓紗手爪,替代人工將絲卷從絲車上取下,放置到輥道線置紗盤上,并確保信息準確傳遞,是整個智能物流系統(tǒng)的關(guān)鍵步驟。
本設(shè)備操作對象為絲卷,重量為5.5公斤(具體尺寸如圖1所示),手爪需要將其從96錠紗車(具體尺寸如圖3所示)取下,一次抓取6錠,放置到小托盤線體的置紗盤(具體尺寸如圖2所示)上,并將每錠絲卷的產(chǎn)品信息,正確與置紗盤條碼綁定,以支持生產(chǎn)線后續(xù)對絲卷的分揀處理。
圖1 絲卷圖
圖2 置紗盤
圖3 紗車圖
本系統(tǒng)研發(fā)的重點及難點在于,要對焊接紗車上放置的絲卷進行二次定位,以確保抓紗的可靠性;以及在滿足定位功能后,如何協(xié)調(diào)定位、變距、抓取、放置功能部件的空間占用問題,換句話說,就是如何控制以上功能部件的協(xié)調(diào)動作。
2.1工作流程
根據(jù)生產(chǎn)要求,制定定位抓紗手爪工作流程如圖4所示。
圖4 工作流程圖
2.2解決的技術(shù)難點和創(chuàng)新點
新型定位抓紗手爪的研制,首先要解決以下關(guān)鍵問題。
1)絲卷定位機構(gòu)
本系統(tǒng)工作的一個關(guān)鍵步驟,是要將絲卷從紗車上抓取至機械手爪上,主要存在的問題是,紗車為焊接工藝,無法保證置紗桿之間的間距誤差在毫米級,中心距的不規(guī)律,是造成絲卷抓取失敗的主要原因。所以我們采用了定位裝置,在抓紗前,用定位V型塊先托住紗錠的紙管端頭,對紗錠進行二次校正定位,然后再進行抓取,保證抓取成功率。由于抓取紗團后要進行中心距變化,為了不影響絲卷的運動,特別使用定位氣缸,在定位時伸出,抓取后改變間距前收回定位V型塊,滿足絲卷間距改變時的空間要求。并增加導(dǎo)桿機構(gòu),左右兩個小導(dǎo)桿是利用氣缸前端的螺紋孔,安裝與定位氣缸輸出軸平行的導(dǎo)向軸,起導(dǎo)向作用,一方面防止V型定位塊轉(zhuǎn)動,另一方面防止氣缸軸側(cè)向受力),結(jié)構(gòu)圖如圖5所示。
圖5 紗錠定位裝置示意圖
2)變距機構(gòu)
新型定位抓紗手爪從抓取到放置絲卷的過程中,需要先按照紗車上置紗桿的中心間距355mm進行抓取,然后改變絲卷間距,按照置紗盤中心間距340mm放置。并且,由于紗車的焊接偏差比較大,置紗盤在使用過程中也會有磨損,所以需要改變間距的裝置具有一定的調(diào)節(jié)余量。經(jīng)過三維仿真設(shè)計,研制出一種可調(diào)節(jié)定位拉桿機構(gòu),如圖6所示,拉桿合攏時定位螺釘頂住拉桿擋塊的A面,得到小的中心距340mm,拉桿拉開時,定位螺釘頂住拉桿擋塊的B面,得到大的中心距355mm。同事用于定位的螺釘是可以微量調(diào)整距離的,做到柔性變距。
圖6 拉桿定位示意圖
由于同時要完成6個絲卷中心距的改變,將拉桿組合使用,得到圖7中的全套定位拉桿機構(gòu)。從而解決本系統(tǒng)中絲卷中心距變化的要求。
圖7 全套拉桿定位裝置示意圖
3)抓紗上下伸縮機構(gòu)
在解決絲卷定位和絲卷間距改變的問題后,我們還需要解決兩個功能裝置空間位置相互干涉的問題,抓紗氣爪在抓紗前,需要退到絲卷位置以外,本設(shè)備采用上下運動氣缸及導(dǎo)軌帶動抓紗手指上行,讓定位機構(gòu)先進行定位,之后下運動氣缸下行,抓紗手指進入紙管,抓取絲卷,隨后,定位氣缸退回,讓出空間,允許變距機構(gòu)完成變距動作。機構(gòu)如圖8所示。
圖8 上下伸縮機構(gòu)示意圖
3.1設(shè)備詳細結(jié)構(gòu)
主要技術(shù)難點解決后,研制出定位抓紗機械手爪具體結(jié)構(gòu)如圖9和圖10所示。
圖9 定位抓紗變距機械手主視圖
圖10 定位抓紗變距機械手左視圖
3.2系統(tǒng)運行控制說明
紗車經(jīng)鏈式機,運行至抓紗工位,紗車定位氣缸升起,擋住紗車,紗車端頭接近開關(guān)有信號,代表紗車到位,定位準確后PLC給機器人信號,可以允許定位抓紗手爪抓取。
機器人帶動手爪運動到抓紗位置,13上下運動氣缸收回,通過14上下氣缸推動支架帶動2移動安裝板使1抓紗手指氣缸全部收到19V型定位塊位置以上。(此時13上下運動氣缸上升到位磁性開關(guān)信號為1,確保定位機構(gòu)有動作空間,9橫向伸縮氣缸伸出,伸出磁性開關(guān)信號為1,確保抓紗手指間距與紗車絲卷中心距一致)。PLC給信號允許15定位氣缸動作,氣缸伸出到位后,磁性開關(guān)信號均為1,6個氣缸如果有一個被干涉,沒有到位,那么PLC報警提醒。
如果6個氣缸同時到位,PLC執(zhí)行下一個動作,由機器人帶動手爪輕微抬起,由17紗團支撐架帶著19V型定位塊把紗車上的一排6個紗團端口微微抬起,達到自動對中、二次定位作用,讓13上下運動氣缸伸出,使1抓紗手指氣缸認進紗團紙管中,如果6個氣缸同時伸出到位,磁開同時有信號,如果有任何一個發(fā)生干涉,則13上下運動氣缸無法到位,則系統(tǒng)報警提醒。
當1抓紗手指氣缸運動到位后,PLC控制它打開,撐住紗團,然后15定位氣缸收回,取消19V型定位塊對紗團紙管的定位。由機器人帶動這個手爪微微上抬,使絲卷離開置紗桿,并按照置紗桿的傾斜角度退出,之后按照程序規(guī)定路徑,運動到放紗工位(此位置抓紗,有可能有空位置,沒有紗錠,那么氣缸到位的磁開有無信號均可繼續(xù)動作,有信號代表有紗,無信號代表無紗)。
之后,9橫向伸縮氣缸收回,使1抓紗手指氣缸間距合攏,符合輥道線體上小托盤上各絲卷間距(間距位置通過10擋鉤調(diào)節(jié))。當接到PLC允許放置紗團信號后,機器人帶著定位抓紗變距手爪運動到小輥道線體放紗位置,將紗團對準置紗盤,緩慢下降,1抓紗手指氣缸收回,紗團落到置紗盤上,放置完成后,機器人抬起到安全位置,給PLC信號,允許6個置紗盤放行。
隨后,13上下運動氣缸上升到位磁性開關(guān)有信號,9橫向伸縮氣缸伸出磁性開關(guān)有信號,開始下一個周期的抓取。小輥道線上6個空置紗盤繼續(xù)運輸過來到位。
與此同時,紗車上1~96個紗團相對應(yīng)的信息,在每一次放置絲卷的時候,與輥道線上的置紗盤依次綁定,完成信息的下傳。
本研究成果已成功申請實用新型專利一項?,F(xiàn)場投入使用近10套,功能完全滿足設(shè)計要求,為整個智能化物流系統(tǒng)在企業(yè)中的使用奠定了堅實的基礎(chǔ)。
[1] 何鴻強,徐慧.新型氣脹手爪的研制[J].制造業(yè)自動化,2012,34(16):149-151.
Research of new type position yarn gripper and control methods
XU Hui, WANG Li-li, YANG Fu-hong, CAO Xiao-yan, LIU Yan-ming
TP273
A
1009-0134(2016)07-0122-03
2016-05-06
徐慧(1981 -),女,山東人,工程師,碩士,主要從事機械卡具的研制工作。