韓菲,趙俊彩,李曉磊,王磊,宋秋鋒,朱彩華
(1.中國地質(zhì)裝備集團有限公司,北京 100102; 2.無錫鉆探工具廠有限公司,江蘇 無錫 214174;3.河北建勘鉆探設(shè)備有限公司,石家莊 051134)
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適合新疆某礦區(qū)軟巖地層的孕鑲鉆頭設(shè)計與應(yīng)用
韓菲1,趙俊彩2,李曉磊2,王磊1,宋秋鋒3,朱彩華3
(1.中國地質(zhì)裝備集團有限公司,北京 100102; 2.無錫鉆探工具廠有限公司,江蘇 無錫 214174;3.河北建勘鉆探設(shè)備有限公司,石家莊 051134)
新疆某礦區(qū)繩索取心鉆進過程中,遇到鉆頭打滑、鉆進效率低下等問題,作者從胎體配方、燒結(jié)工藝入手,適當(dāng)降低胎體的耐磨性,改善了鉆頭的鉆進效率,在礦區(qū)取得了良好的鉆進效果,平均鉆進時效約3 m/h,平均使用壽命達120 m。
軟巖;打滑;配方;耐磨性
試鉆的新疆某礦區(qū)巖層呈片狀節(jié)理發(fā)育,傾角60°~80°,破碎地層為主,大部分巖石較軟,研磨性極弱,易打滑,可用小刀類似削鉛筆輕松切削巖屑,指甲可刻劃出印。使用切削刃明顯的硬質(zhì)合金鉆頭鉆進時效良好,但取心率不能滿足鉆進工藝要求;礦區(qū)鉆進中也試用了胎體式復(fù)合片鉆頭,但是復(fù)合片的圓弧邊緣與巖石形成契合的滑槽,在巖石中滑動、研磨回轉(zhuǎn),形成滑磨巖石,未對巖石形成切削,出現(xiàn)憋泵、糊鉆、進尺慢,且復(fù)合片鉆頭遇到軟硬互層時易崩齒;客戶選擇使用不同廠家孕鑲鉆頭時也發(fā)現(xiàn)鉆頭存在一定回次鉆進后進尺緩慢的現(xiàn)象,提鉆后鉆頭胎體磨損輕微,金剛石難以出露,客戶希望能夠針對孕鑲鉆頭進行改進性試驗。
孕鑲鉆頭的性能由胎體配方及金剛石濃度、粒度決定,合理調(diào)整金剛石及胎體配方以匹配巖石的物理機械性能,使金剛石能適時脫落及出刃,提升鉆頭的鉆進效果。
1.1 主要原材料
目前孕鑲鉆頭配方的骨架材料多以WC為主,采用其他難熔金屬W、Mo代替WC等使用,可以提高韌性,適當(dāng)降低鉆頭耐磨性。此次試驗擬全部采用國內(nèi)某公司生產(chǎn)的微米級別的W粉作為骨架材料,其他金屬粉料如電解Cu粉、Mn粉、Ni粉、Co粉、Cr粉等采購自北京某公司,粒度均為300目以細。金剛石采用粒度為30/35~50/60目的國產(chǎn)高品級金剛石。
1.2 試驗過程及配方選擇
主要原材料W、Cu、Mn、Ni粉作為4個試驗影響因素,按照質(zhì)量比將其控制在:W:20%~55%,Cu:30%~60%,Mn:1%~8%,Ni:0.5%~10%,剩余量為其他粉料,用三維混料機按設(shè)計配方混料1 h,混料罐內(nèi)球料比為1∶2,使用高品級SMD金剛石,相同金剛石濃度及粒度根據(jù)設(shè)計配方試制?28 mm/?17 mm鉆頭,對鉆頭胎體進行限位燒結(jié),根據(jù)經(jīng)驗控制燒結(jié)溫度在920~980 ℃之間,壓強值設(shè)置為1176 N/cm2,將鉆頭胎體水口下方打磨后,使用HRA-150型洛氏硬度計進行硬度測試(采用直徑1.58 mm淬硬的鋼球作為壓頭,980 N加載),打多個點,取硬度平均值。對成型鉆頭半成品鋼體部分進行簡單的機加工,在自制鉆頭試驗臺進行微鉆試驗,選出性能最佳的胎體配方及燒結(jié)工藝如表1。
表1 胎體配方及燒結(jié)工藝
1.3 試鉆鉆頭結(jié)構(gòu)設(shè)計
1.3.1 鉆頭唇面設(shè)計
針對礦區(qū)軟巖打滑地層,減小鉆頭工作層唇面面積,使用齒輪形狀鉆頭唇面,加大水口面積,適當(dāng)降低鉆頭內(nèi)外沖洗液壓差,減低沖洗液流速,巖粉適當(dāng)研磨鉆頭,使金剛石利于出刃。
1.3.2 金剛石參數(shù)
對于軟巖巖層,采用品級高、粒度較粗的金剛石(30目~50目),選用中等金剛石濃度(75%),保持金剛石的正常出露,保證一定的鉆進效率。
2.1 試鉆鉆頭
試用兩只?78 mm繩索鉆頭,配方分別為4#(試驗配方)和7020(常規(guī)產(chǎn)品中耐磨性最低WC基配方)。
2.2 鉆探設(shè)備及鉆進參數(shù)
礦區(qū)采用XY-5型鉆機,BW-250泥漿泵,試鉆的地層覆蓋層用?130 mm硬質(zhì)合金鉆頭開孔,后下?127 mm孔口管,再用?110 mm鉆頭施工,下?108 mm套管后,使用?78 mm繩索鉆頭取心鉆進至終孔,施工要求孔深在400 m以上。
由于巖層基本破碎,完整地層少,鉆頭回轉(zhuǎn)不平滑振動大,鉆壓過大,會造成孔斜嚴(yán)重超標(biāo),同時需要控制轉(zhuǎn)速和泵量,所以鉆進參數(shù)控制為:轉(zhuǎn)速一般在357 r/min,最多偶爾提高至500 r/min,鉆壓為4~9 kN,泵量為40~60 L/min。
2.3 試鉆結(jié)果
該隊當(dāng)時正在使用的河北某公司鉆頭硬度標(biāo)注為HRC 8,在鉆進的頭三個回次進尺較快,能達到3 m/h,之后金剛石出刃減慢,時效大概為0.6~1 m/h,壽命不到100 m。我廠提供給該隊的7020配方鉆頭在試用過程中,同樣存在前期進尺較快,平均進尺速度較慢的情況,平均時效為1.43 m/h,客戶放棄試用。而4#配方鉆頭在應(yīng)對該地層時均能達到實際平均時效3 m/h,壽命120 m左右,鉆頭進尺快,時效穩(wěn)定,獲得客戶認(rèn)可。
試鉆鉆頭使用記錄見表2。
表2 試鉆鉆頭使用記錄
2.4 分析討論
將W基配方(4#配方)與常規(guī)產(chǎn)品耐磨性最低的WC基7020配方(HRC 5)的鉆頭斷面用掃描電鏡進行形貌觀察并對比,見圖1和圖2。
從圖1可以看出WC基配方的金剛石邊界清晰,金剛石表面完整、干凈、光滑,無明顯被侵蝕現(xiàn)象,金剛石脫落處的凹坑亦為干凈致密的光滑表面,金剛石與胎體幾乎沒有化學(xué)冶金粘結(jié),主要是機械鑲嵌。
圖1 WC基試樣斷面掃描電鏡圖
W基配方的金剛石有一定的刻蝕,金剛石邊界呈圓滑的形態(tài),棱角不明顯,金剛石表面及脫落處的凹坑凹凸不平,有附著物,推斷W與金剛石表面發(fā)生了一定的反應(yīng)。這種反應(yīng)有利于金剛石和胎體的粘結(jié),對附著物進行EDS能譜分析,分析結(jié)果見表3及圖3,說明金剛石及胎體附著物可能為WC,W可以與金剛石發(fā)生化學(xué)鍵結(jié)合,提高胎體對金剛石的包鑲能力,發(fā)生反應(yīng)的熱力學(xué)條件并不苛刻,750 ℃ 以上就有碳化物生成[1],850~950 ℃是最佳的WC形成溫度范圍。
圖2 W基試樣斷面掃描電鏡圖
元素Wt%At%CK81739592CuL203045WM223017MnK151039CoK641153
圖3 金剛石及胎體附著物EDS定性分析
分析4#配方,W作為骨架粉含量過高,燒得的樣品難以致密化,燒結(jié)溫度偏高,對金剛石傷害過大;W含量過低,配方耐磨性會過低,也會造成鉆頭的壽命縮短。
根據(jù)Cu-Ni二元相圖,在鉆頭燒結(jié)的溫度區(qū)間內(nèi)Ni和Cu可以形成置換型無限固溶體,Ni粉的加入,強化Cu基粘結(jié)相,減少銅基合金流失,促進W基骨架材料的活化燒結(jié),提高胎體的強度和塑性,提升胎體對金剛石的包鑲能力,能更好地吸收金剛石在工作中受到的沖擊力,使金剛石的出刃更高,更適合弱研磨性的巖層,有利于高效鉆進。Mn也能大
量固溶于Cu,查找Cu-Ni-Mn三元相圖,Mn可以和Cu、Ni形成三相共熔合金,顯著降低粘結(jié)成分的熔點,較低的燒結(jié)溫度有利于保留金剛石性能,同時Mn在燒結(jié)合金化時可以作為脫氧劑,減少合金中殘余碳的不良影響,減少雜質(zhì)含量,但是Mn的加入量要適當(dāng),Mn脫氧形成的化合物作為夾雜物對胎體有一定的副作用[2]。
電解銅粉由于其易變形性在鉆頭中使用較少,但在本次實驗中樹枝狀結(jié)構(gòu)的細粒度的電解銅粉配合相應(yīng)的其他單金屬粉末,在燒結(jié)過程中合金化后,胎體的均勻性及整體的機械性能良好,在軟地層使用效果不亞于我們的663銅合金等配方,但在組裝過程中存在一些問題,由于銅粉松裝密度小,造成原底模組裝腔體高度不夠的情況,進行了模具、組裝工具的重新修改加工,導(dǎo)致模具成本升高。
(1)選用W做骨架材料,采用合適的粘結(jié)金屬,在鉆進軟巖、弱研磨型地層有優(yōu)異的效果。
(2)對于松裝密度偏低的胎體或者高胎體鉆頭,可考慮試驗冷壓坯成型或者制粒的方法以實現(xiàn)批量生產(chǎn)鉆頭,降低生產(chǎn)成本。
(3)有條件的情況下可嘗試與粉料生產(chǎn)廠家合作,將Cu、Ni、Mn等粘結(jié)金屬制備成合金粉料,減少粉末氧化,提升胎體的均勻性,提高生產(chǎn)效率。
[1] 孫毓超, 宋月清. 金剛石工具制造理論與實踐[M]. 鄭州:鄭州大學(xué)出版社, 2005.
[2] 孫毓超, 劉一波, 王秦生. 金剛石工具與金屬學(xué)基礎(chǔ)[M].北京:中國建材工業(yè)出版社, 1999.
2016-10-08
韓菲,(1985 -),女,工程師,北京科技大學(xué)材料學(xué)專業(yè)碩士畢業(yè),主要從事金剛石鉆探工具及制品研發(fā)工作,E-mail:hanfei@cgeg.com.cn。
P634.41
A
1009-282X(2016)06-0017-03