趙 軍,段祝見
(江蘇井神鹽化股份有限公司淮安堿廠,江蘇淮安 223200)
?
φ2500×27000重灰煅燒爐滾圈底座修復(fù)探討
趙 軍,段祝見
(江蘇井神鹽化股份有限公司淮安堿廠,江蘇淮安 223200)
針對淮安堿廠φ2500×27000重灰自身返堿煅燒爐前滾圈支座產(chǎn)生的缺陷問題進行剖析,形成合理的檢修方案組織實施。
煅燒爐;滾圈;支座;變頻器;修復(fù)
淮安堿廠重灰生產(chǎn)采用固相水合法制堿工藝,配套使用φ2500×27000重灰自身返堿煅燒爐,換熱面積2 200 m2設(shè)計能力600 t/d ;隨著工藝工況及操作條件的不斷優(yōu)化,煅燒爐的產(chǎn)能不斷提升,但在實際生產(chǎn)中,爐體前液圈支座與爐體連接焊縫開裂,定位銷起不到定位作用,支座定位孔與滾圈連接發(fā)生竄動,致使?jié)L圈與支座連接螺栓被剪斷,造成煅燒爐不能夠穩(wěn)定運行。
1.1 爐體與滾圈支座連接結(jié)構(gòu)形式
爐體與滾圈連接通過在爐體上焊接支座,滾圈坐落在支座上,采用φ38四根定位銷定位,28根M30×180高壓螺栓連接固定(如圖1)。
1.滾圈 2.支座 3.爐體 4.出堿道 5.返堿道 6.連接螺栓28-M30×180 7.連接螺栓4-M36×220圖1 螺栓連接固定
1.2 損傷的部位
損傷主要表現(xiàn)在爐體與支座連接焊縫被撕開裂;支座底部爐體強度出現(xiàn)問題,局部被撕產(chǎn)生裂紋延伸;支座筋板在與滾圈連接的定位銷處產(chǎn)生裂紋(如圖2示)。
圖2 支座筋板在與滾圈連接的定位銷處產(chǎn)生裂紋
1.3 發(fā)生開裂原因分析
發(fā)生開裂的原因主要有以下幾點:
1)煅燒爐通過傳動裝置小齒輪嚙合大齒輪轉(zhuǎn)動,在工頻狀態(tài)下啟動,前滾圈扭距較大,產(chǎn)生扭力,致使焊縫開裂;
2)煅燒爐從爐頭進料且通過出堿道從爐尾返到爐頭出料,這一過程,爐頭滾圈也承受較大力;
3)煅燒爐采用環(huán)形汽室,加熱管的熱膨脹方向趨向爐頭方向,爐體呈上竄趨勢;
4)滾圈支座部分爐體鋼板厚度存在薄弱環(huán)節(jié)如圖3所示。
圖3 滾圈支座部分爐體鋼板
1)松開所有連接螺栓和定位銷螺栓,慢轉(zhuǎn)煅燒爐,每8 h調(diào)整更換一次定位銷(定位銷尺寸調(diào)整φ37.8、φ37.9、φ38、φ38.1、φ38.2、φ38.3、φ38.4、φ38.5等),因支座和滾圈定位孔產(chǎn)生相對位移,反復(fù)數(shù)次,調(diào)整到最大定位銷尺寸,打進定位銷并把緊連接螺栓;
2)分片修復(fù)焊縫,用碳弧氣刨去除爐體與支座被撕開焊肉,重新補焊,及時消除應(yīng)力;
3)修復(fù)爐體裂紋,同樣刨開補焊;
4)拉開滾圈底部穿越爐體部分的返堿道和出堿道,在四道中間貼焊δ=24 mm鋼板,補強滾圈接觸爐體部分強度;避開物料堵塞,如圖4;
5)在支座筋板兩側(cè)平貼δ=12 mm鋼板,補強支座強度;
6)恢復(fù)返堿道及出堿道,再次慢轉(zhuǎn)煅燒爐12 h以上(一個運行班),打緊定位銷和連接螺栓。
圖4 補強滾圈接觸爐體部分
從滾圈修復(fù)前后煅燒爐的運行電流來看,修復(fù)后的電流趨于相對穩(wěn)定。
淮安堿廠φ2500×27000自身返堿煅燒爐經(jīng)過缺陷消除,能夠確保系統(tǒng)的更加穩(wěn)定運行,煅燒爐的產(chǎn)能也得以提升,最高產(chǎn)量達700 t/d,設(shè)備的綜合性能更加完善。
TQ114.15
B
1005-8370(2016)05-37-02
2016-06-06