黃干強
(廣東塔牌水泥股份有限公司 514100)
水泥廠脫硫石膏喂料裝置的改造
黃干強
(廣東塔牌水泥股份有限公司 514100)
脫硫石膏又稱排煙脫硫石膏、硫石膏或FGD石膏,是燃煤或油的工業(yè)企業(yè)在治理煙氣中的二氧化硫后而得到的工業(yè)副產(chǎn)石膏,其加工利用的意義非常重大。主要成分和天然石膏一樣,為二水硫酸鈣CaSO4.2H2O,含量≥93%,純度和細度更高。加工后的脫硫石膏粉,顏色呈灰白色(部分微黃),其放射性遠低于天然礦石膏,除具備優(yōu)質(zhì)天然石膏全部性能外,部分指標還高于天然礦石膏,無任何毒副作用,是典型的環(huán)境友好材料。
水泥行業(yè)近年來已廣泛采用脫硫石膏,大大降低了礦石膏的開采量,促進了國家環(huán)保循環(huán)經(jīng)濟的進一步發(fā)展,處理后的脫硫石膏是一種比天然石膏還要好的膠凝材料。脫硫石膏中SO2含量通常在20%~40%,經(jīng)試驗證明,加入脫硫石膏的水泥熟料,普通水泥在標準稠度需水量方面略有降低,凝結(jié)時間稍有延長。另外脫硫石膏以單獨的結(jié)晶顆粒存在,雜質(zhì)非常少,而天然石膏通常有 10%左右的含泥量,所以使用脫硫石膏配料的水泥強度比加天然石膏的水泥略高,是目前大量在用的水泥緩凝劑— —天然石膏的良好替代品。但脫硫石膏應(yīng)用的最大難點在于其含水量高,一般在 10%~20%,有的可能更高。由于其具有較高的粘性,流動性差,只適合皮帶輸送。在料倉內(nèi)、下料口、計量設(shè)備等多處都會發(fā)生嚴重的堵料現(xiàn)象,一般的裝置無法完成脫硫石膏的順利輸送和準確計量。
為此,我公司針對脫硫卸料裝置卸料難采取了技改措施。,技改后,在大量使用脫硫石膏時,也很少出現(xiàn)下料不均勻、堵塞架空溜子的狀況,取得了較好的效果。
為降低水泥生產(chǎn)成本,提高市場競爭力,我公司大量的使用脫硫石膏粉代替天然石膏。由于脫硫石膏粉水分較大,物料流動性差,造成下料管道和秤下料口頻繁堵塞,架空現(xiàn)象非常嚴重,必須安排專人清搗,不但影響生產(chǎn)運行,而且增加了員工勞動強度。我司使用桶裝中心卸料器進行機械攪拌中心卸料。該設(shè)備使用后故障較多,減速機損壞,刮刀斷裂,緊固螺栓翦斷,小齒輪及定位軸損壞等故障。具體結(jié)構(gòu)見圖1。
為提高脫硫石膏粉使用比例,我司根據(jù)脫硫石膏的特性,采用振動電機振動加高分子防粘襯板協(xié)助下料的方法,設(shè)計出一種新的下料裝置。
該下料裝置系統(tǒng)組成包括:脫硫石膏下料錐斗、倉內(nèi)壁高分子防粘襯板、振動裝置(振動裝置包含:振動電機、內(nèi)外盲板、內(nèi)法蘭及軟連接)、棒條閥等。
工作原理:脫硫石膏在堆場由鏟車喂入受料斗內(nèi),通過膠帶輸送機輸送至鋼倉,在鋼倉的錐斗部位倉內(nèi)壁安裝有高分子防粘襯板,且在鋼倉的錐斗部位兩側(cè)安裝兩臺振動電機,振動電機的倉壁部位與料倉采用軟連接裝置,振動電機定期每分鐘啟動一次持續(xù)5秒,這樣脫硫石膏就能穩(wěn)定卸料至定量給料機上進行配料生產(chǎn)。具體結(jié)構(gòu)見圖2。
倉壁和下料口和下料管道黏貼樹脂板,防止結(jié)壁堵塞,能保證下料暢通。振動裝置軟連接設(shè)計的主要目的是為了加大振幅,加強松動物料效果,保證下料的通暢性。
(1) 解決了脫硫石膏結(jié)倉堵料問題,使物料能長期穩(wěn)定下料,提高了水泥質(zhì)量。
(2) 解決了脫硫石膏桶裝中心卸料器故障多的問題,取消了一臺15KW的電機,增加兩臺電振電機,其總功率僅為2.2KW,達到了降低電耗,節(jié)能的目的。
(3) 堵塞現(xiàn)象明顯的減少,就是堵塞也不需要派專人處理,降低了員工勞動強度。
TQ172
B
1007-6344(2016)03-0006-01
?