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SN75-1.42型汽輪機(jī)OPC試驗(yàn)造成主汽門關(guān)閉分析及處理

2016-12-06 09:55陳興偉
山東工業(yè)技術(shù) 2016年21期
關(guān)鍵詞:滑閥油壓壓差

陳興偉

(大唐洛陽熱電有限責(zé)任公司,河南 洛陽 471003)

SN75-1.42型汽輪機(jī)OPC試驗(yàn)造成主汽門關(guān)閉分析及處理

陳興偉

(大唐洛陽熱電有限責(zé)任公司,河南 洛陽 471003)

介紹了大唐洛陽熱電有限責(zé)任公司3號(hào)汽輪機(jī)組調(diào)速汽門動(dòng)作試驗(yàn)時(shí)造成主汽門關(guān)閉,并針對(duì)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了一系列原因分析與處理,處理后達(dá)到了預(yù)期的目的,保證了機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。

調(diào)速汽門;動(dòng)作;試驗(yàn)

0 引言

大唐洛陽熱電有限責(zé)任公司3號(hào)汽輪機(jī)組是東方汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的首臺(tái)后置式汽輪機(jī),利用大唐洛陽熱電有限責(zé)任公司2×165MW汽輪機(jī)組生產(chǎn)抽汽作為主蒸汽的單軸、雙缸、雙排汽中溫低壓凝汽式后置汽輪機(jī)。它與相應(yīng)的前置汽輪機(jī)配套,一起在電網(wǎng)中即可以承擔(dān)基本負(fù)荷,也可以調(diào)峰任務(wù)。額定容量為75MW。機(jī)組設(shè)有兩個(gè)聯(lián)合汽閥共有4個(gè)油動(dòng)機(jī),兩個(gè)主汽閥油動(dòng)機(jī)和兩個(gè)調(diào)節(jié)汽閥油動(dòng)機(jī)。主汽閥油動(dòng)機(jī)是單側(cè)進(jìn)油,分別控制兩個(gè)主汽門,調(diào)節(jié)汽閥油動(dòng)機(jī)雙側(cè)進(jìn)油,每個(gè)調(diào)節(jié)汽閥油動(dòng)機(jī)控制兩個(gè)調(diào)速汽門,每個(gè)調(diào)速汽門油動(dòng)機(jī)設(shè)置兩個(gè)40L的蓄能器,以穩(wěn)定系統(tǒng)的油壓??刂葡到y(tǒng)是低壓透平油數(shù)字電液控制系統(tǒng)。2010年3月17日3號(hào)機(jī)第一次大修后,OPC試驗(yàn)一直不成功,存在OPC試驗(yàn)時(shí)造成主汽門關(guān)閉的隱患。給3號(hào)機(jī)的安全穩(wěn)定可靠運(yùn)行帶來潛在的危害。2010年3月17日至4月5日,公司會(huì)同河南電力試驗(yàn)研究所、和利時(shí)公司、東汽自動(dòng)化公司對(duì)其進(jìn)行分析查找,對(duì)油系統(tǒng)管路、蓄能器、油動(dòng)機(jī)滑閥等進(jìn)行了一一排查,未解決根本問題,2011年2月6日3號(hào)機(jī)停機(jī)后,針對(duì)上述問題,成立專門攻關(guān)小組,研究、分析、解決機(jī)組現(xiàn)存問題,并提出合理的改進(jìn)方案進(jìn)行了改進(jìn),保證機(jī)組安全、穩(wěn)定運(yùn)行。

1 原因分析

1.1 供油系統(tǒng)檢查

油系統(tǒng)中高壓主汽門供油以及安全油壓供油全部為¢6節(jié)流孔,若出現(xiàn)堵塞必將導(dǎo)致供油不暢,當(dāng)系統(tǒng)波動(dòng)時(shí),引起油壓降低、波動(dòng)。因此停盤車后,揭前箱檢查前箱壓力油進(jìn)油管路,對(duì)壓力油進(jìn)油管路以及節(jié)流孔板進(jìn)行吹掃檢查,沒有發(fā)現(xiàn)堵塞現(xiàn)象。停機(jī)后對(duì)主油箱、各軸承箱管路全部檢查,沒發(fā)現(xiàn)泄漏情況,且試驗(yàn)期間調(diào)速油泵出口一直保持2.0MPa.以上檢查可以排除供油系統(tǒng)原因。

1.2 儲(chǔ)能器檢查

系統(tǒng)中每個(gè)調(diào)速汽門油動(dòng)機(jī)供油管路上設(shè)有2個(gè)儲(chǔ)能器,以保證系統(tǒng)油壓波動(dòng)時(shí),穩(wěn)定系統(tǒng)油壓,停機(jī)后檢查儲(chǔ)能器,儲(chǔ)能器充氮壓力在1.0MPa左右,低于規(guī)定壓力1.3~1.5MPa,然后進(jìn)行沖氮至規(guī)定值,并檢查沒有泄漏,但試驗(yàn)仍不成功,所以可排除蓄能器壓力不足原因。

1.3 試驗(yàn)分析

2011年2月6日停機(jī)后,河南省電力試驗(yàn)研究所進(jìn)行了模擬運(yùn)行工況下OPC試驗(yàn),通過錄波儀分別記錄調(diào)速油壓、安全油壓、危急遮斷器滑閥上油壓,得出結(jié)果如下1。

從試驗(yàn)中OPC動(dòng)作試驗(yàn)可以看出,當(dāng)OPC電磁閥動(dòng)作和復(fù)位時(shí),隨著油動(dòng)機(jī)的大量用油,前箱調(diào)節(jié)油壓出現(xiàn)瞬間的大幅度波動(dòng),導(dǎo)致危急遮斷滑閥上下壓差出現(xiàn)瞬間的大幅度波動(dòng),在OPC電磁閥復(fù)位后危急遮斷滑閥上下壓差最大達(dá)到0.533MPa。

從試驗(yàn)中ETS動(dòng)作試驗(yàn)可以看出,當(dāng)ETS電磁閥動(dòng)作時(shí),危急遮斷滑閥上下壓差達(dá)到0.58MPa時(shí),危急遮斷滑閥動(dòng)作,危急遮斷滑閥上油壓開始降低。

從上述結(jié)果可以看出,OPC動(dòng)作時(shí)危急遮斷滑閥上下壓差與危急遮斷滑閥動(dòng)作所需要的上下壓差非常接近,在運(yùn)行中進(jìn)行調(diào)節(jié)汽門嚴(yán)密性試驗(yàn)時(shí),由于油壓波動(dòng),可能導(dǎo)致危急遮斷滑閥動(dòng)作,最終導(dǎo)致不正常跳機(jī)。

針對(duì)OPC動(dòng)作時(shí)危急遮斷滑閥上下壓差與危急遮斷滑閥動(dòng)作所需要的上下壓差非常接近,對(duì)系統(tǒng)管路進(jìn)行排查,發(fā)現(xiàn)前箱調(diào)節(jié)油管道與油動(dòng)機(jī)壓力油管道共用一根φ57mm母管,且距離較近管道較細(xì),OPC試驗(yàn)時(shí)油動(dòng)機(jī)動(dòng)作需要大量用油,導(dǎo)致相鄰前箱調(diào)節(jié)油壓力的大幅度波動(dòng),造成危急遮斷滑閥動(dòng)作使主汽門關(guān)閉。

2 原因確定

通過2011年2月的試驗(yàn)結(jié)果,調(diào)門嚴(yán)密性試驗(yàn)時(shí),兩個(gè)調(diào)速汽門快速關(guān)閉需要大量進(jìn)油,造成壓力油瞬間大幅度降低、波動(dòng)導(dǎo)致危急遮斷滑閥掉閘,從而引起安全油壓降低,造成危急遮斷滑閥動(dòng)作使主汽門關(guān)閉”的結(jié)論正確。因此我們決定對(duì)油管道布置進(jìn)行改進(jìn),將前箱調(diào)節(jié)壓力油進(jìn)油管路改到油箱內(nèi)壓力油母管上,遠(yuǎn)離油動(dòng)機(jī)進(jìn)油口;同時(shí)在前箱中危急遮斷滑閥上進(jìn)油管上加裝DN10針型門,試驗(yàn)時(shí)調(diào)整滑閥上下壓差用。

3  采取的處理措施

2011年2月針對(duì)3號(hào)機(jī)3號(hào)機(jī)調(diào)門動(dòng)作試驗(yàn)造成主汽門關(guān)閉進(jìn)行了以下處理:

(1)停盤車后,揭前箱檢查前箱壓力油進(jìn)油管路,對(duì)壓力油進(jìn)油管路以及節(jié)流孔板進(jìn)行吹掃檢查。

(2)檢查儲(chǔ)能器,儲(chǔ)能器充氮壓力沖至規(guī)定壓力1.3~1.5MPa。

(3)解體檢查主油泵、高壓?jiǎn)?dòng)油泵、溢流閥、油系統(tǒng)中的全部單向閥、射油器、危急保安器、油動(dòng)機(jī)以及錯(cuò)油門,更換主油箱以及前箱隱蔽的法蘭墊子,清掃系統(tǒng)中的油濾網(wǎng)。

(4)將前箱調(diào)速壓力油管道與油動(dòng)機(jī)壓力油管道分開,供油母管至前箱壓力油管管道加裝堵板,前箱壓力油管接至主油泵出口母管上,從而解決調(diào)門開關(guān)動(dòng)作而大量進(jìn)油造成滑閥下油壓波動(dòng)的問題,減小滑閥上下油壓差的波動(dòng)(下附油管路改造圖)。

(5)在前箱中危急遮斷滑閥上進(jìn)油口加裝DN10的針型門,在啟動(dòng)試驗(yàn)中調(diào)整滑閥上下壓差用,回油排至前箱回油中,利用前箱預(yù)留的管口進(jìn)行施工。該項(xiàng)工作可以驗(yàn)證1YV節(jié)流孔板是否合適、監(jiān)視滑閥上下壓差變化規(guī)律。

(6)檢查清掃各電磁閥、單向閥組件。

圖1 改造前油管路連接示意圖

圖2 改造后油管路連接示意圖

4 改造后試驗(yàn)情況

機(jī)組處于盤車狀態(tài),調(diào)速油泵運(yùn)行,壓力穩(wěn)定后(2.0MPa),進(jìn)行OPC動(dòng)作試驗(yàn),通過試驗(yàn),根據(jù)錄波圖得出各油壓參數(shù)見附表2。

表2 盤車狀態(tài)試驗(yàn)各油壓 單位:MPa

5 運(yùn)行中試驗(yàn)結(jié)果

機(jī)組處于3000r/min狀態(tài),高壓調(diào)速油泵停運(yùn),主油泵工作,進(jìn)行OPC動(dòng)作試驗(yàn)4次,結(jié)果均沒引起主汽門關(guān)閉,問題得以解決。

通過試驗(yàn)錄波圖得出各油壓參數(shù)見附表3。

表3 3000r/min試驗(yàn)各油壓 單位:MPa

6 結(jié)論

從改進(jìn)前后試驗(yàn)可以看出,改進(jìn)前OPC電磁閥復(fù)位后危急遮斷滑閥上下壓差最大達(dá)到0.533MPa,與ETS電磁閥動(dòng)作時(shí),危急遮斷滑閥上下壓差0.58MPa非常接近,改進(jìn)后OPC電磁閥復(fù)位后前箱調(diào)節(jié)油壓波動(dòng)幅度明顯減小,危急遮斷滑閥上下壓差最大為0.187MPa,與ETS電磁閥動(dòng)作時(shí)危急遮斷滑閥上下壓差0.58MPa相差較大,且沒引起主汽門關(guān)閉。因此前箱調(diào)節(jié)油管道布置不合理是導(dǎo)致OPC電磁閥動(dòng)作后機(jī)組不正常跳機(jī)的原因,當(dāng)OPC電磁閥動(dòng)作后由于油動(dòng)機(jī)大量用油,引起前箱調(diào)節(jié)油壓大幅度波動(dòng),導(dǎo)致危急遮斷滑閥上下壓差大幅度波動(dòng),引起跳機(jī)。

通過改進(jìn),當(dāng)OPC電磁閥動(dòng)作后,前箱調(diào)節(jié)油壓波動(dòng)幅度明顯減小,危急遮斷滑閥上下壓差波動(dòng)大幅度降低。啟動(dòng)后利用調(diào)節(jié)汽門嚴(yán)密性試驗(yàn)按鈕及實(shí)際提升轉(zhuǎn)速,OPC電磁閥共動(dòng)作4次,主汽門均沒有關(guān)閉,機(jī)組狀況正常,問題得以徹底解決。

[1]黃蓉.洛陽熱電廠余熱發(fā)電工程調(diào)節(jié)保安系統(tǒng)說明書[S].東方汽輪機(jī)廠,2003(03).

[2]楊洪.SN75-1.42型凝汽式汽輪機(jī)啟動(dòng)運(yùn)行說明書[S].東方汽輪機(jī)廠,2003.6.

10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.21.045

陳興偉(1975-),河南伊川人,本科,助理工程師,主要從事發(fā)電廠汽機(jī)專業(yè)管理工作。

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