蔣保林
(江蘇威拉里新材料科技有限公司,江蘇徐州221006)
煤制甲醇加堿工藝的技術(shù)改進
蔣保林
(江蘇威拉里新材料科技有限公司,江蘇徐州221006)
闡述了一種煤制甲醇加堿工藝的技術(shù)改進,解決了國內(nèi)現(xiàn)有工藝技術(shù)弊端,降低了設(shè)備投資,縮小了占地面積,減少了操作人員勞動強度,減輕了環(huán)境污染,并通過了三年多的生產(chǎn)運行驗證。
煤制甲醇;加堿工藝;技術(shù)改進
煤制甲醇廠加堿裝置是一個十分重要的調(diào)節(jié)pH的系統(tǒng),加堿目的是為了防止pH值過低時介質(zhì)對設(shè)備、管道腐蝕,防止設(shè)備及管道的堵塞而影響整個甲醇系統(tǒng)的運行安全。規(guī)模較大的煤制甲醇廠均會采用低溫甲醇洗煤氣凈化及甲醇精餾生產(chǎn)工藝,生產(chǎn)過程中需要向洗煤氣凈化系統(tǒng)和精餾系統(tǒng)加入一定量2%~5%濃度的氫氧化鈉溶液,控制系統(tǒng)甲醇的pH在8~9之間。稀堿液在配堿槽中用固體氫氧化鈉、脫鹽水經(jīng)攪拌混合均勻后送至堿液槽,通過堿液泵輸送到煤氣凈化系統(tǒng)及甲醇精餾系統(tǒng)。
目前,國內(nèi)年產(chǎn)甲醇20萬噸以上規(guī)模的煤制甲醇工廠均由煤氣化技術(shù)、煤氣低溫甲醇凈化技術(shù)、甲醇合成技術(shù)、甲醇精餾技術(shù)組成,每項技術(shù)都由不同的技術(shù)專利商提供工藝包,每個工藝包技術(shù)相對獨立,其中煤氣凈化低溫甲醇洗專利技術(shù)中設(shè)置了一套NaOH加堿裝置,甲醇精餾專利技術(shù)中也設(shè)置了一套NaOH加堿裝置。我公司60萬噸/年甲醇項目也設(shè)置了兩套NaOH加堿裝置,因而存在重復投資、占地面積大、日常運行及維護費用高、操作勞動強度大、環(huán)境影響相對大、化學用品不便于管理等弊端。針對這些弊端,公司進行了技術(shù)攻關(guān),通過反復研究、科學計算,自行設(shè)計改進了一套科學合理、安全、投資小、操作簡單的新工藝。該工藝技術(shù)2012年6月獲得國家專利(專利號:ZL2011 2 0417469.7),為煤化工領(lǐng)域設(shè)計了一套全新的加堿工藝。
流程簡述:按比例分別加入固堿(氫氧化鈉粉末)和脫鹽水至配堿槽,通過攪拌使固堿充分溶解于脫鹽水,混合均勻后,經(jīng)泵輸送至低溫甲醇洗裝置和甲醇精餾裝置,見圖1。
圖1 改進后的加堿裝置工藝流程圖
2013年5月投產(chǎn),經(jīng)過三年運行驗證,該技術(shù)具有以下特點:
(1)新工藝減少了設(shè)備投資,原煤制甲醇廠需要建設(shè)兩套加堿系統(tǒng),設(shè)備重復投資;改進后節(jié)省設(shè)備投資30%,具有良好的經(jīng)濟效益。
(2)新工藝可減少一個操作崗位,同時也減少了操作人員配制堿液的工作量。
(3)新工藝設(shè)備數(shù)量相對少,工藝簡單,設(shè)備故障率降低,總體降低了維修成本,確保裝置的平穩(wěn)運行。
(4)新工藝減少了環(huán)境污染。原加堿系統(tǒng)裝置分散,導淋排放和沖洗口較多,各排放和泄漏點難以回收處理。在裝置檢修、沖洗和拆裝過程中排出的廢堿液極易對環(huán)境造成污染。改造后設(shè)備集中,開停車和檢修過程中的排放物易于集中收集處理,大大減少對環(huán)境的污染。
該工藝技術(shù)先進,可操作性強,投資省,運行穩(wěn)定,且費用低,可為企業(yè)創(chuàng)造較好的經(jīng)濟效益,對于同類煤化工項目具有借鑒意義。
10.3969/j.issn.1008-553X.2016.04.024
TQ214
B
1008-553X(2016)04-0071-02
2016-04-13
蔣保林(1984-),男,畢業(yè)于中國礦業(yè)大學,工程師,從事化工技術(shù)管理工作,15162168811,157752361@qq.com。