高波+杜兆忠+楊軍+趙永勝
摘 要:本文針對產(chǎn)品尿素結(jié)塊原因進行初步分析,指出蒸發(fā)造粒過程中應(yīng)注意的問題,并就結(jié)塊的預(yù)防措施提出建議。
關(guān)鍵詞:結(jié)塊;原因分析;預(yù)防措施
中圖分類號: TQ44 ? ? ? ? ? ?文獻標識碼: A ? ? ? ? ? ?文章編號: 1673-1069(2016)30-175-2
1 ?尿素結(jié)塊的危害
尿素產(chǎn)品質(zhì)量直接關(guān)系著企業(yè)的信譽和經(jīng)濟效益,一直是我廠乃至全公司關(guān)注的話題,結(jié)塊尿素是影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要因素之一。出現(xiàn)結(jié)塊尿素后就要將其回收,過篩,然后回?zé)?,不僅影響了產(chǎn)量,還增加了能耗。
2 ?蒸發(fā)系統(tǒng)流程介紹
來自尿液槽(V302)的尿液由尿液泵(P303A/B)泵至一段蒸發(fā)加熱器(E401),尿液流量由FIC401/FPV401調(diào)節(jié)控制。來自一段蒸發(fā)分離器的尿液流至二段蒸發(fā)加熱器(E402)/二段蒸發(fā)分離器(S402),再經(jīng)P401A/B輸送至造粒塔(G601)頂部的造粒噴頭(G602)進行造粒。生產(chǎn)出的尿素粒子通過造粒塔的自然空氣通風(fēng)由140℃冷卻至60℃,再經(jīng)過刮料機(B604)、皮帶輸送機(B605)送至成品包裝廠房進行包裝。
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3 ?尿素粒子結(jié)塊的主要影響因素
生產(chǎn)中出現(xiàn)結(jié)塊尿素的主要原因有蒸發(fā)系統(tǒng)溫度、真空度、噴頭轉(zhuǎn)速和進料量等諸多影響,下面我就詳細介紹一下這些因素:
3.1 蒸發(fā)系統(tǒng)真空度的影響
蒸發(fā)一二段真空度高于正常指標,水分含量也隨之升高,當水分過高時就會出現(xiàn)尿素粒子結(jié)塊。所以控制好一、二段蒸發(fā)壓力對尿素粒子的結(jié)塊有著至關(guān)重要的作用。而影響一、二段蒸發(fā)壓力因素有以下幾點。
①蒸發(fā)負荷過重。
②進蒸發(fā)系統(tǒng)的尿液濃度未達到控制指標。
③蒸汽噴射器的動力蒸汽不足。
④蒸發(fā)氣相的冷凝效果不好。
⑤蒸發(fā)設(shè)備有泄漏。
⑥分離器及出氣管被結(jié)晶堵塞。
⑦儀表測量有誤。
⑧低壓系統(tǒng)C305的壓力升高,導(dǎo)致蒸發(fā)氣相流通不暢,背壓增大。
3.2 蒸發(fā)系統(tǒng)溫度的影響
蒸發(fā)一、二段分離器出液溫度低于正常指標,會導(dǎo)致尿液中水分含量過高,噴頭拉稀,導(dǎo)致粒子結(jié)塊。引起蒸發(fā)溫度降低的原因有以下幾點:
①疏水閥故障,造成加熱器殼側(cè)冷凝液積存,換熱能力下降。
②蒸發(fā)加熱蒸汽壓力偏低。
③加熱器列管結(jié)垢,換熱能力下降。
④進蒸發(fā)系統(tǒng)的尿液濃度未達到控制指標。
⑤沖洗操作不當,沖洗水量大,造成二段真空度下降。
3.3 噴頭轉(zhuǎn)速和進料量的影響
噴頭轉(zhuǎn)數(shù)與進料量不匹配造成粒子結(jié)塊。一定的進料量,應(yīng)對應(yīng)一定的噴頭轉(zhuǎn)速,噴頭轉(zhuǎn)數(shù)過低會造成噴頭溢流,導(dǎo)致粒子結(jié)塊;噴頭轉(zhuǎn)速過高,會導(dǎo)致粒子粒度過小,粉塵增加。
3.4 外部蒸汽和冷凝液的影響
外部的蒸汽和冷凝液進入尿液管線會引起粒子結(jié)塊。當外部的蒸汽和冷凝液進入尿液管線,會導(dǎo)致尿液中的水含量超標,造成粒子結(jié)塊。我裝置曾出現(xiàn)過的情況有:尿液管線的夾套蒸汽漏到尿液管線里。
3.5 雜質(zhì)的影響
系統(tǒng)不干凈,尿液中雜質(zhì)多,造成噴頭小孔嚴重堵塞。一般情況下我裝置帶進尿液的雜質(zhì)有兩種情況:
①回?zé)捘蛞簳r,會帶進包裝尿液袋的碎塊。
②檢修時殘留在設(shè)備里的焊渣。
3.6 啟動、倒換噴頭的影響
啟動倒換噴頭對結(jié)塊的影響有2種情況:
①在造粒前噴頭未充分預(yù)熱,噴頭初始進料時,小孔被結(jié)晶尿素堵塞,造成噴頭生產(chǎn)工況差,尿液溢流,形成結(jié)塊尿素。
②初始造粒時負荷過高,噴頭過料不穩(wěn),尿液溢流結(jié)塊。
4 預(yù)防及處理措施
無論在什么情況下,一旦發(fā)現(xiàn)粒子結(jié)塊,都應(yīng)打循環(huán),停止造粒,避免造成刮料機嚴重掛壁、造粒塔底板粘尿素引起刮料機超負荷。對于已結(jié)塊的尿素采取回?zé)捥幚恚已b置設(shè)有尿素回?zé)捬b置,將結(jié)塊尿素用蒸汽冷凝液溶解后,用泵送入尿液槽,再返回蒸發(fā)系統(tǒng)重新造粒。這樣可以將不合格產(chǎn)品回收利用,減少了損失。但溶解再造粒還是浪費了能耗,所以最好是優(yōu)化操作,避免結(jié)塊。
鑒于尿素結(jié)塊的問題,裝置技術(shù)人員和操作人員針對其影響因素展開了研究和技術(shù)探討,并采取了以下預(yù)防及處理措施:
4.1 蒸發(fā)系統(tǒng)真空度的控制
將蒸發(fā)一、二段真空控制在正常指標范圍內(nèi),根據(jù)對結(jié)塊的原因分析制定了相應(yīng)的措施:
若低壓系統(tǒng)C305的壓力升高,導(dǎo)致蒸發(fā)氣相流通不暢時,打開C305氣相放空,降低低壓系統(tǒng)的壓力。
當蒸發(fā)氣相的冷凝效果不好時檢查冷卻水閥是否已經(jīng)全開,冷卻水壓力是否夠,排除不凝性氣體。
當蒸發(fā)設(shè)備有泄漏時,及時查漏,消除設(shè)備缺陷。
生產(chǎn)中提高沖洗效果,一般每個班沖洗兩次。停車時用熱煮來消除結(jié)晶物。
由于負荷過重引起的結(jié)塊可以酌情降低負荷。
由尿液濃度低引起的結(jié)塊時要優(yōu)化高壓、低壓系統(tǒng)操作,提高尿液濃度,檢查閃蒸槽真空是否在指標范圍內(nèi);如果分離器溫度太低,且加熱蒸汽量不夠,可適當降低蒸發(fā)系統(tǒng)負荷。
4.2 蒸發(fā)系統(tǒng)溫度的控制
將蒸發(fā)一、二段分離器出液溫度控制在正常指標范圍內(nèi),根據(jù)對結(jié)塊的原因分析制定了相應(yīng)的措施。
①開車過程抽真空與提溫度相互配合,先提溫度,后提真空,做到平穩(wěn)操作。
②控制好沖洗水量和沖洗時間,防止真空度突然下降,把二段溫度拉垮。
③當進蒸發(fā)系統(tǒng)的尿液濃度未達到控制指標時要優(yōu)化高壓、低壓系統(tǒng)操作,提高尿液濃度,檢查閃蒸槽真空是否在指標范圍內(nèi)。
④當疏水閥故障時,開副線排液,檢修疏水閥。
⑤當加熱器列 ?管結(jié)垢,換熱能力下降時停車清除積垢。
4.3 噴頭轉(zhuǎn)速和進料量的控制
正常生產(chǎn)時,要使噴頭轉(zhuǎn)速與生產(chǎn)負荷相適應(yīng)。一定的負荷對應(yīng)一定的轉(zhuǎn)速。
正常生產(chǎn)時負荷與噴頭的對應(yīng)表1。
表1
[蒸發(fā)負荷\&噴頭轉(zhuǎn)速(現(xiàn)場)\&噴頭轉(zhuǎn)速(DCS)\&100%
95%
90%
85%
80%\&270
260
255
250
248\&710
700
690
680
670\&]
4.4 外部蒸汽和冷凝液的防漏控制
在噴頭造粒前,一定要切死關(guān)閉噴頭的預(yù)熱蒸汽,關(guān)閉熔融泵加水閥。嚴禁外部的蒸汽和冷凝液進入尿液管線,正常生產(chǎn)時,認真巡檢,通過仔細檢查導(dǎo)淋,可發(fā)現(xiàn)蒸汽或冷凝液進入尿液管線的位置,及時處理,防止結(jié)塊。
4.5 尿液雜質(zhì)的控制
系統(tǒng)不干凈,尿液中雜質(zhì)多,造成噴頭小孔嚴重堵塞,引起噴頭溢流,為防止尿液中雜質(zhì)過多,首先將雜質(zhì)的來源控制住,回?zé)捘蛩貢r,使用過濾器,并定時清洗過濾器。大檢修做好設(shè)備管道的衛(wèi)生清洗工作,防止焊渣留在設(shè)備管道里。正常生產(chǎn)中定時更換噴頭,并拆洗換下的噴頭,如果尿液帶的雜質(zhì)多,則縮短噴頭更換周期,并檢查尿液進口過濾網(wǎng)是否完好。
4.6 對開噴頭操作控制
在造粒前噴頭充分預(yù)熱噴頭,保證5分鐘的預(yù)熱時間。針對初始造粒時負荷過高,噴頭過料不穩(wěn),尿液溢流結(jié)塊現(xiàn)象,我裝置于2008年加設(shè)了連接造粒管線和循環(huán)管線的副線,初始造粒前先將副線打開,然后啟動造粒噴頭,一邊觀察噴頭有無溢流,一邊緩慢關(guān)小副線,這樣就可以避免初始造粒時負荷過高引起的尿素結(jié)塊。
5 ?總結(jié)
本文通過長期對尿素蒸發(fā)造粒系統(tǒng)操作的跟蹤對比和分析總結(jié)后,找出了系統(tǒng)最優(yōu)操作。達到了減少或避免尿素結(jié)塊的效果,最終提高了產(chǎn)品的合格率,有效地解決了實際生產(chǎn)中遇到的難題,減少了不必要的原料浪費。實現(xiàn)了裝置的平穩(wěn)運行,對實際操作和降低能耗有著重要的意義。