吳國(guó)維
(科盛環(huán)??萍脊煞萦邢薰?,江蘇南京 211500)
焦化廢水優(yōu)化處理組合工藝
吳國(guó)維
(科盛環(huán)??萍脊煞萦邢薰?,江蘇南京 211500)
介紹一種焦化廢水優(yōu)化處理工藝,先經(jīng)過(guò)隔油、氣浮預(yù)處理過(guò)程去除焦化廢水中的油,降低氨氮、COD指標(biāo),然后配水使其達(dá)到生化處理標(biāo)準(zhǔn),再經(jīng)過(guò)1#好氧池、一沉池、厭氧池、2#好氧池、二沉池、混凝沉淀池以及深度處理池一系列處理之后,使出水水質(zhì)達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn);本工藝工藝路線短,處理效率高,效果穩(wěn)定,節(jié)能降耗,經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著。
焦化廢水;組合工藝;優(yōu)化處理
焦化廢水產(chǎn)生于煉焦、制氣過(guò)程及化工產(chǎn)品回收過(guò)程,其水質(zhì)復(fù)雜、產(chǎn)生量較大、毒性大,污染嚴(yán)重。污水中除含有氨氮、硫氰化物、硫化物、氰化物等無(wú)機(jī)化合物以外,還含有如酚、萘、吡啶、喹啉等主要以單環(huán)或多環(huán)芳香族化合物及含氮、硫、氧的雜環(huán)有機(jī)污染物,是難處理的工業(yè)污水之一。
目前,國(guó)內(nèi)外對(duì)于焦化污水處理的技術(shù)主要采用A/O或A2/O工藝,脫氮機(jī)理為全程硝化反硝化,但上述工藝存在著許多弊端,主要表現(xiàn)在:①脫氮率受硝化液回流比限制,原水受C/N比限制;因此,需要大比例硝化液回流至反硝化池脫氮,動(dòng)力消耗大,實(shí)際的污水水力停留時(shí)間短;②由于焦化污水C/N比低,需外加碳源來(lái)維持反硝化脫氮;③工藝流程長(zhǎng),構(gòu)筑物大,基建投資高,占地面積大;④處理費(fèi)用高。
針對(duì)以上問(wèn)題,提出了一套優(yōu)化組合工藝,具體工藝流程見圖1。
圖1 工藝流程圖
工藝流程方法介紹:
1)來(lái)自煉焦、煤氣凈化以及化工產(chǎn)品精制等工藝過(guò)程的焦化廢水,水質(zhì)為:COD5 000~7 000mg/L,氨氮500-1 200mg/L,揮發(fā)酚300~500mg/L,氰10~30mg/L;經(jīng)過(guò)蒸氨后氨氮降為200~500mg/L;先在隔油池中停留1.5~2h,去除焦化廢水中的輕油和重油,再經(jīng)氣浮處理降低焦化廢水中的氨氮,經(jīng)隔油、氣浮處理后的焦化廢水水質(zhì)為:COD<4 000mg/L,氨氮<300mg/L,油<30mg/L,SS<10mg/L,酚<100mg/L,氰<20mg/L。
2)將經(jīng)過(guò)隔油、氣浮處理的焦化廢水進(jìn)入調(diào)節(jié)池按(1~1.2)∶1的比例與生活廢水等低指標(biāo)水進(jìn)行配水,配水后的焦化廢水COD<2 000mg/L,氨氮<150mg/L,pH值為6~9;其中70%焦化廢水進(jìn)入到1#好氧池中,剩余30%焦化廢水直接進(jìn)入?yún)捬醭氐那岸诉M(jìn)水口;焦化廢水在1#好氧池中HRT為40~45h,在一沉池中HRT為4~5h,在厭氧池中HRT為40~43h,在2#好氧池中HRT為30~32h,在二沉池中HRT為4~5h。
3)從二沉池出來(lái)的焦化廢水進(jìn)入混凝沉淀池,按0.1~0.2g/t加入PAM陰離子型絮凝劑,按1~2g/t加入PAC絮凝劑,進(jìn)一步降低廢水中的氨氮和COD指標(biāo);然后進(jìn)入深度處理池采用臭氧對(duì)焦化廢水進(jìn)行脫色處理;經(jīng)過(guò)以上步驟處理后,最終焦化廢水出水水質(zhì)為COD<80mg/L,氨氮<10mg/ L,揮發(fā)酚<0.3mg/L,氰<0.2mg/L,油和懸浮物基本去除,水質(zhì)指標(biāo)達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。
其中:一沉池污泥回流至1#好氧池,其污泥回流比為100%;二沉池污泥分別回流至1#好氧池、厭氧池和2#好氧池,其污泥回流比為100%~200%;1#好氧池采用活性污泥法,2#好氧池采用生物填料法;1#好氧池和2#好氧池池底均設(shè)旋混曝氣器,采用鼓風(fēng)曝氣方式。
1)進(jìn)入到生化處理段的廢水按比例分別進(jìn)入到1#好氧池和厭氧池中,與傳統(tǒng)的將所有廢水都進(jìn)入到好氧池中的做法相比,可明顯降低對(duì)好氧池的沖擊負(fù)荷,更有利于活性污泥中微生物的生長(zhǎng);同時(shí),少量的廢水進(jìn)入到厭氧池中,可有效地補(bǔ)充厭氧池中所需的碳源,更有利于反硝化反應(yīng)的進(jìn)行。
2)一沉池的污泥回流到1#好氧池中,更有利于硝化菌種的培養(yǎng),同時(shí)也增加了1#好氧池的污泥濃度,進(jìn)而增加1#好氧池COD的降解能力,從而減輕2#好氧池的負(fù)荷以及保證其硝化菌的正常生長(zhǎng);同時(shí)1#好氧池也具備AB工藝A段特性,負(fù)荷高,微生物時(shí)代時(shí)間短,活性高,產(chǎn)泥量率高,活性污泥以細(xì)菌為主,微生物吸附性強(qiáng)。
3)生化處理過(guò)程將各反應(yīng)階段有機(jī)整合在一起,各生物菌群相對(duì)獨(dú)立,在專屬微生物的作用下,焦化廢水中COD、NH3-N、酚和氰化物等污染物分別完成酸化、水解、脫氮、除碳等生化反應(yīng)過(guò)程,處理效率高,效果穩(wěn)定。
4)2#好氧池采用彈性填料,活性污泥不會(huì)發(fā)生污泥膨脹,出水效果好,SS較低,使后續(xù)處理的成本降低,并且該段有機(jī)負(fù)荷較低,適合硝化菌種生長(zhǎng),提高氨氮處理效果。
5)處理后的出水COD、氨氮、酚、氰、油等指標(biāo)均可達(dá)到國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn),且工藝路線短,投資成本低,節(jié)能降耗,經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著。
Optimization of Coking Wastewater Treatment Process
Wu Guo-wei
In this paper,an optimized process of coking wastewater treatment is introduced.The oil in the coking wastewater is removed by oil-separating and air-fl oat pretreatment,then the ammonia nitrogen and COD are reduced,then the water is treated to the biochemical treatment standard.A sedimentation tank,anaerobic tank,2 # aerobic tank,secondary sedimentation tank,coagulation sedimentation tank and a series of treatment of the depth of treatment,the effl uent quality to discharge standards;Stability,energy saving,economic and social benefi ts signifi cantly.
coking wastewater;combined process;optimal treatment
TQ520.9
A
1003-6490(2016)07-0157-01
2016-07-11
吳國(guó)維(1986—),男,江蘇揚(yáng)州人,助理工程師,主要研究方向?yàn)榄h(huán)境工程。