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柴油在線調合在大連石化的應用

2016-10-20 08:28:22于澤華
中國科技縱橫 2016年17期
關鍵詞:流控調合背壓

于澤華

(大連石化信息管理部,遼寧大連 116031)

柴油在線調合在大連石化的應用

于澤華

(大連石化信息管理部,遼寧大連 116031)

大連石化公司柴油在線調合項目于2008年建成,由于工藝、控制、軟件、設備等多方面原因,優(yōu)化調合功能沒有正式投用。2014年以來公司柴油產品等級提升到國V標準,需要對原有柴油調合系統(tǒng)升級改造。通過分析原有調合系統(tǒng)存在的問題,制定解決方案,成功實現(xiàn)柴油在線直調優(yōu)化調合的投用。

油品調合 在線調合 柴油直調

1 項目背景

大連石化公司2008年以前柴油調合生產主要采用罐調方式。存在以下缺點:需要數(shù)量較多的組分罐、調合時間長、能源消耗多、質量指標過剩嚴重。由于公司擴能改造,2008年以后柴油產品產量倍增,但廠區(qū)土地資源有限,無法增加更多柴油罐,迫切需要在油品調合方式上做技術變革。

2008年公司應用霍尼韋爾油品調合軟件,采用組分油在線直調方式,設置兩個調合頭,建成柴油在線調合系統(tǒng)。但由于各組分油流量控制不穩(wěn)、分析儀精度不夠、現(xiàn)場設備故障等多方面原因,優(yōu)化調合功能沒有正式投用。2014年以來公司新建200萬噸/年柴油加氫裝置,并且柴油產品等級提高到國V標準,組分油品種、柴油產品都發(fā)生變化,需要對原有柴油調合系統(tǒng)升級改造。為實現(xiàn)項目成功投用,必須對原有調合系統(tǒng)進行總結。

2 原柴油調合系統(tǒng)存在的工藝問題及解決辦法

2.1工藝問題

原柴油調合系統(tǒng)中,360萬噸/年加氫裂化裝置煤油與200萬噸/年煤油加氫裝置煤油混合成一個煤油組分參與柴油調合。當其中一套裝置煤油直接作為產品出廠,不參與調合時,會造成該組分流量、質量大幅波動,給控制帶來困難。由于流量波動幅度大,給該路組分的流控閥、流量計的選型也帶來困難。

原渣油加氫組分、直餾柴油組分不再直接參與調合,新建的200萬噸/年柴油加氫開工后參與調合。

公司柴油產品質量指標由國IV升級到國Ⅴ。

2.2工藝問題的解決

將360萬噸/年加氫裂化裝置煤油作為一種組分、200萬噸/年煤油加氫裝置煤油作為一種組分分別參與調合。根據(jù)各組分流量、質量指標、不同牌號產品質量指標重新進行模擬計算,重新核定流量計、流控閥流量范圍,指導設備選型。

3 原柴油調合系統(tǒng)存在的控制問題及解決辦法

3.1組分油直調的控制原理

柴油直調系統(tǒng)中每種組分油分成三路。以組分1為例,第一路經流控閥FC1-1進調合頭1,經背壓閥PC2101到成品罐;第二路經流控閥FC1-2到調合頭2,經背壓閥PC2102到成品罐;第三路經并聯(lián)的兩個組分壓控閥到過剩組分罐。(如圖1所示)

由PC2101、PC2102分別控制調合頭1、調合頭2的背壓。由兩個組分壓控閥控制組分油壓力,兩個壓控閥采用分程控制,小閥先開。由于采用直調方式,組分油不經過中間罐,直接由生產裝置送到在線調合裝置。為保證調合生產不影響裝置外送組分油,對過組分壓控設定了聯(lián)鎖保護壓力,達到聯(lián)鎖值時,達到壓力時大小閥立刻全開泄壓。流控閥FC1-1、FC1-2分別控制去調合頭1、調合頭2的流量。

3.2控制問題

原系統(tǒng)中背壓閥PC2101、PC2102壓力設定值設為0.25MPa。組分壓控閥壓力控制設定值0.4MPa。組分壓控閥聯(lián)鎖保護壓力設定值0.45MPa。

由于組分壓控閥壓力控制設定值、連鎖保護壓力設定值很接近,導致操作中組分油壓力波動經常達到聯(lián)鎖保護壓力,大小壓控閥全開,大量組分油去過剩罐。如果為了在調合頭背壓不變的情況下,降低組分壓控閥壓力控制設定值,會導致去組分油操作壓力與調合頭背壓壓差小,去調合頭流量不足。

3.3控制問題的解決

經過重新模擬計算,計算出各組分在保證調合量情況下,去過剩的最大流量。對部分組分壓控采取三分程控制,增加一個并聯(lián)的中閥,重新設置分程點,小閥、中閥做壓力控制,大閥主要做緊急泄壓使用。重新整定PID參數(shù)。降低調合頭背壓至0.2MPa,組分壓控閥壓力控制設定值為0.35MPa,組分壓控閥聯(lián)鎖保護壓力設定值0.45MPa。

4 現(xiàn)場設備問題及解決辦法

4.1現(xiàn)場設備問題

原近紅外分析儀采用自壓采樣方式,樣品流動性差,分析數(shù)據(jù)不夠及時。油中含有水、雜質、懸浮物,影響分析儀準確性,導致分析儀精度不夠。

此外,現(xiàn)場的流量計精度不夠,部分閥門電動頭故障。

4.2設備問題解決辦法

本次升級改造,近紅外系統(tǒng)采用油浴伴熱改善伴熱效果,采用模式過濾器除水雜,增加動力采樣泵增強樣品流動性。由于增加了動力采樣泵,不再靠調合頭背壓自壓采樣,使得調合頭背壓由0.25MPa降為0.2MPa,增加了組分壓控閥聯(lián)鎖保護壓力設定值與調合頭背壓設定值的壓差,這就增加了組分壓控閥壓力控制設定值的選取范圍,為調合系統(tǒng)的穩(wěn)定控制提供了保證。

對現(xiàn)場的流量計進行更換,采用精度更高的質量流量計。對現(xiàn)場的部分閥門進行修理。

5 調合軟件方面

仍然沿用采用原有的霍尼韋爾OM&S調合軟件,保留原有軟件版本和DCS版本。根據(jù)以往的使用經驗,該調合軟件的基本功能通常運行穩(wěn)定;擴展功能由于應用較少,可能存在問題。本次升級主要只采用該軟件的基本功能,刪除原調合系統(tǒng)要求的擴展功能,例如:兩個調合頭的產品同時進一個調合罐的擴展功能。

6 柴油調合運行現(xiàn)狀

目前柴油在線調合系統(tǒng)已上線運行,存儲管理模塊、油品移動模塊、比例調合模塊已連續(xù)運行1年以上,優(yōu)化調合模塊運行3個月以上,各模塊功能正常。目前優(yōu)化調合的精度達到分析儀的精度。

[1]蔣慰孫,俞金壽.過程控制工程.北京中國石化出版社,1999.

[2]石油化工學工業(yè)部第一石油化工建設公司設計研究所.煉油廠油品貯運工藝設計.

[3]胡品慧,馬慶春.汽油產品質量先進控制與工程應用.化工自動化及儀表,2003,30(4)23-25.

于澤華(1978—),男,遼寧海城人,2002年畢業(yè)于大連理工大學,學士學位,中國石油大連石化公司信息管理部工程師。

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