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Claus燒氨硫回收燃燒器的研制

2016-09-22 05:54仲偉聰
工業(yè)爐 2016年2期
關(guān)鍵詞:燃燒器酸性空氣

仲偉聰,劉 丹

(西安航天源動力工程有限公司,陜西西安710100)

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Claus燒氨硫回收燃燒器的研制

仲偉聰,劉丹

(西安航天源動力工程有限公司,陜西西安710100)

隨著燒氨硫回收技術(shù)的不斷發(fā)展,燒氨工藝技術(shù)在國內(nèi)已經(jīng)得到了廣泛應(yīng)用,但國產(chǎn)Claus燒氨硫回收燃燒器的發(fā)展比較緩慢。本文通過熱力計算、結(jié)構(gòu)設(shè)計、試驗驗證等方法設(shè)計了一臺硫回收燒氨燃燒器,對燃燒器工作特性進(jìn)行評估,并對燃燒器設(shè)計具有指導(dǎo)意義。

硫回收;燒氨;燃燒器

污水汽提裝置的含氨酸性氣對煉油廠硫磺回收裝置的正常運(yùn)行會產(chǎn)生較大的危害,例如形成銨鹽堵塞設(shè)備管道從而影響酸性氣輸送甚至迫使裝置停產(chǎn),降低硫回收率,氨和氧化鋁反應(yīng)引起催化劑失活,副產(chǎn)物氮氧化物危害環(huán)境等[1-2]。美國于上世紀(jì)60年代就開始研究含氨酸性氣的焚燒技術(shù),隨后經(jīng)過日本、歐洲及加拿大等發(fā)達(dá)國家的努力,硫磺回收裝置含氨酸性氣的焚燒技術(shù)已經(jīng)得到了廣泛的應(yīng)用,近年來燒氨技術(shù)也在我國得到重視[3]。目前國內(nèi)各大煉廠已經(jīng)陸續(xù)采用了燒氨技術(shù),但其主要設(shè)備燒氨火嘴大多為意大利Lissone-Milan公司、荷蘭Duiker公司等生產(chǎn)的進(jìn)口火嘴,其設(shè)備價格昂貴,維修更換周期長,因此有必要研制國產(chǎn)燒氨燃燒器以替代進(jìn)口產(chǎn)品[4]。本文針對某煉廠研制了一種Claus燒氨硫回收燃燒器。

1 燒氨工藝

1.1燒氨工藝原理

燒氨即將酸性氣中的氨通過燃燒的方法使其完全分解成N2和H2O,以避免氨對后續(xù)工藝及設(shè)備的危害[5]。目前已確認(rèn)的燒氨反應(yīng)機(jī)理有三個:其一為燃燒分解,其二為熱分解,其三為SO2對NH3的氧化作用。這三個燒氨機(jī)理的主要反應(yīng)如下:

1.2燒氨影響因素

影響酸性氣燃燒爐燒氨效果的因素主要有三個:爐膛溫度、混合原料氣在爐膛的停留時間以及其充分混合程度,其中溫度是影響燒氨效果的最主要因素,根據(jù)多年的工程實踐,最適宜的燒氨溫度為1 250~1 300℃,最高不超過1 400℃,可以通過提高酸性氣及空氣的預(yù)熱溫度、補(bǔ)充燃料氣、采用富氧工藝等措施來提高燃燒溫度。而反應(yīng)時間通常約為0.7~1.2 s[7]。最后一個影響因素,即酸性氣與空氣的混合程度則直接取決于燒氨燃燒器的結(jié)構(gòu)設(shè)計,這也是本文的研究方向。

1.3燒氨工藝分類

目前國內(nèi)硫磺回收裝置采用的燒氨技術(shù)主要有“直接注入”式和“分流注入”式,“直接注入”式是將低壓污水汽提裝置產(chǎn)生的富氨酸性氣與清潔酸性氣經(jīng)預(yù)熱混合后進(jìn)入反應(yīng)爐燒嘴,而“分流注入”式是將含氨酸性氣全部注入反應(yīng)爐前部的燒嘴,清潔酸性氣則分為兩部分,一部分注入燒嘴,另一部分注入反應(yīng)爐[7]。而不論采用何種工藝,對燒氨火嘴的要求都很高。

2 燒氨硫回收燃燒器研制

本文根據(jù)某石油化工廠的工藝數(shù)據(jù),通過熱力計算、結(jié)構(gòu)設(shè)計、試驗驗證等方法研制了一臺燒氨硫回收燃燒器,最終成功應(yīng)用于生產(chǎn)實踐,代替了進(jìn)口火嘴。

2.1原料來源及性質(zhì)

硫磺回收裝置制硫部分原料為溶劑再生裝置等排放的清潔酸性氣,污水汽提裝置排放的含氨酸性氣,和FCC煙氣脫硫裝置尾氣,其組成及邊界條件見表1、表2、表3。

表1 清潔酸性氣組成

邊界條件:45℃,0.05 MPa(g),進(jìn)料量112.835 8 kmol/h。

表2 含氨酸性氣組成

邊界條件:90℃,0.05 MPa(g),進(jìn)料量48.358 2 kmol/h。

表3 煙氣脫硫裝置尾氣組成

邊界條件:45℃,0.06 MPa(g),進(jìn)料量7.154 7 kmol/h。

2.2原料處理方案及主要操作條件

本制硫工藝采用FCC煙氣脫硫尾氣進(jìn)一級轉(zhuǎn)化器入口,清潔酸性氣和含氨酸性氣進(jìn)制硫爐的流程。設(shè)計按照分流操作進(jìn)行,以滿足裝置操作的靈活性。即其中一部分清潔酸性氣進(jìn)入制硫燃燒爐爐膛中部,其余部分清潔酸性氣與含NH3酸性氣一起混合后,進(jìn)入制硫燃燒爐燒氨火嘴。為了保證燒氨效果,制硫燃燒爐燒氨區(qū)溫度按照1 300~1 350℃考慮。

2.3熱力計算

燒嘴設(shè)計時,需滿足兩個條件:

(1)主燒嘴燃燒溫度滿足燒氨要求;

(2)酸性氣與空氣的總體配比根據(jù)H2S與SO2比值2∶1選取。

根據(jù)以上要求,運(yùn)用我所自行研制的熱力學(xué)計算軟件CECS進(jìn)行熱力學(xué)匹配計算,根據(jù)計算,60%的清潔酸性氣進(jìn)主燒嘴可以滿足燒氨所需溫度要求。滿足主燒嘴燒氨溫度的熱力學(xué)參數(shù)計算結(jié)果,如表4所示;加入分流清潔酸性氣后滿足總體配比的熱力學(xué)參數(shù)計算結(jié)果,如表5所示。

表4 主燒嘴熱力學(xué)計算結(jié)果

從計算結(jié)果可以看出,燒嘴出口溫度為1 308℃,考慮熱損失溫度約1 288℃,可以滿足燒氨要求。爐膛混入分流后的清潔酸性氣后,溫度為1 202℃,H2S與SO2的比值滿足2∶1的要求,可以滿足后端工藝的要求。并且燃?xì)獬煞种?,氨、NOx和烴類含量均小于5×10-6,氨的分解比較完全。

表5 滿足總體配比熱力學(xué)計算結(jié)果

2.4燃燒器結(jié)構(gòu)設(shè)計

根據(jù)熱力計算結(jié)果,對燒嘴進(jìn)行了設(shè)計。對燒氨火嘴而言,需要嚴(yán)格控制反應(yīng)溫度并保證空氣與酸性氣良好的摻混和足夠大的湍流強(qiáng)度。因此,需嚴(yán)格控制助燃空氣流量并采用先進(jìn)的燃燒技術(shù)。

為了保證足夠大的湍流強(qiáng)度及穩(wěn)定的燃燒火焰和空氣與酸性氣的充分混合,采用雙旋流式預(yù)混燃燒器。本組合方式除了保證充分混合和穩(wěn)定燃燒外,還可以保證較短的火焰長度。主空氣通過徑向旋流器進(jìn)入燒嘴,60%的清潔酸性氣和全部含氨酸性氣預(yù)先混合后通過酸性氣燒嘴經(jīng)軸向旋流器進(jìn)入火嘴。與主空氣在預(yù)燃室混合并燃燒。

烘爐燒嘴單設(shè)燃料氣與助燃空氣來保證烘爐燒嘴的穩(wěn)定燃燒。通過總空氣流量與燃料的比值來控制整個烘爐過程的溫度。燒嘴采取二次點火方式,即由點火器點燃點火燒嘴,再由點火燒嘴點燃烘爐燒嘴和主燒嘴。點火燒嘴可以單獨控制,也可進(jìn)總控系統(tǒng)控制。點火燒嘴除了點火外,還可以作為長明燈使用。尤其在低工況燃燒時,長明燈可以保證燃燒的穩(wěn)定進(jìn)行。長明燈還可以根據(jù)不同的工況有選擇的開關(guān)。

在設(shè)計主空氣噴嘴和酸性氣噴嘴時,旋流裝置的設(shè)計在保證兩路能有效混合的基礎(chǔ)上還要控制壓力損失不要過大。酸氣路導(dǎo)流葉片為45度軸向旋流式,主空氣旋流器采用徑向?qū)Я魇?。另外,燃燒器還設(shè)置了1個點火器接口,2個視鏡接口及2個火檢接口,以確保燃燒器能安全穩(wěn)定運(yùn)行。主燒嘴三維模型如圖1所示。

圖1 主燒嘴三維造型圖

2.5燒氨燃燒器試驗驗證

考慮到某石油化工廠提供的工藝數(shù)據(jù)中,需要處理的酸性氣流量很大,需要的配風(fēng)量也很高,我所的試驗室條件目前還不具備進(jìn)行全尺寸試驗的能力,且為節(jié)省人力、物力和提高試驗效率,設(shè)計中對該燃燒器進(jìn)行了相似模化設(shè)計,其原理如下。

為了使模型的試驗結(jié)果接近于實際的燃燒過程,要遵守的相似條件和相似準(zhǔn)則很多,燃燒過程相似要具備下列條件:幾何相似,運(yùn)動學(xué)相似,動力學(xué)相似,熱力學(xué)相似,燃燒過程的工況組織要相似,英國學(xué)者斯帕爾丁對此做過統(tǒng)計,為了保持流動過程相似要遵守的相似準(zhǔn)則多達(dá)120個,事實上這些準(zhǔn)則之間有很多是相互矛盾、不可能實現(xiàn)的,要達(dá)到燃燒過程近似完全模化是比較困難的,在目前條件下只能遵循幾個有限的相似準(zhǔn)則,做到燃燒過程的近似或局部的?;M瑯釉谌紵髦幸袷亓鲃?、燃燒、傳熱傳質(zhì)的全部相似準(zhǔn)則是不可能的。通過上述分析,本試驗中將燃燒器相似?;瘻?zhǔn)則簡化如下:

(1)燃燒器中的流動是穩(wěn)定的,均時性準(zhǔn)則可以不考慮;

(2)模化燃燒器與原型燃燒器應(yīng)幾何相似,本試驗中?;紵髋c原型燃燒器的相似比為1∶30;

(3)流動相似,原型燒氨燃燒器實際工作中各路氣體流動的雷諾數(shù)Re>105,燃燒器中的氣流流動達(dá)到了第二自?;瘏^(qū),燃燒器中湍流流動準(zhǔn)則亦基本達(dá)到自模,因此?;娜紵髦懈髀窔怏w流動只需保證雷諾數(shù)Re>105即可保證與原型燃燒器的流動相似;

(4)動力相似,燃燒器中各流體的動量比應(yīng)與原型燃燒器中各流體的動量比相等。

該硫回收燒氨燃燒器縮尺?;囼灱娜S造型如圖2所示:主體結(jié)構(gòu)包括燃料氣供應(yīng),空氣供應(yīng)以及燃燒組織等結(jié)構(gòu)。采用內(nèi)外雙層同向旋流原理,使空氣與燃料氣得到充分混合,本試驗中燃料管上的接口有三個,分別是甲烷接口、氨氣接口和氮氣接口。試驗中根據(jù)需要,這三種氣體均可從燃料管中通入,經(jīng)過燃料路旋流器后進(jìn)入擴(kuò)張段中。空氣則直接通入到空氣旋流器中,經(jīng)收斂段出來后隨即進(jìn)入擴(kuò)張段中與燃料氣混合?;鹧娼Y(jié)構(gòu)及剛性、穩(wěn)定性由燃料氣與空氣流量聯(lián)合控制。

圖2 模化試驗件三維造型圖

試驗現(xiàn)場與試驗系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖3所示。

圖3 試驗現(xiàn)場圖

焚燒爐包括預(yù)混段與焚燒爐主體兩部分,焚燒爐壁面上加裝有耐火澆注料,有利于防止熱量散失,保持爐溫。焚燒爐主體上留有熱電偶溫度測孔與煙氣成分分析儀測孔,其結(jié)構(gòu)如圖4所示:測孔①與②為熱電偶測孔,對爐膛溫度進(jìn)行測量;測孔③與④為煙氣成分分析儀預(yù)留測孔,試驗中根據(jù)需要,其測量裝置可在③與④中進(jìn)行位置調(diào)整。熱電偶材料為鉑銠金屬材料,表面套有剛玉套管,其最高測量溫度為1 600℃,誤差為5%;煙氣成分分析儀型號為ECOM-J2KN。

圖4 焚燒爐結(jié)構(gòu)示意圖

燃燒試驗中,對燃料流量在0.8~4.78 g/s范圍內(nèi)進(jìn)行了多次點火試驗,低工況下和高工況條件下均成功點火并進(jìn)行了燒氨試驗。試驗中火焰明亮,剛性強(qiáng)、燃燒穩(wěn)定性好,氨氣分解率達(dá)99%以上,尾氣中NOx濃度小于1 700×10-6,火焰溫度達(dá)到理想高溫。

3 結(jié)語

本文根據(jù)某煉廠提供的工藝數(shù)據(jù),選用“分流注入”式燒氨工藝,通過熱力學(xué)匹配計算,在保證燒氨溫度條件及爐膛出口H2S與SO2比值為2∶1的條件下,確定了進(jìn)入主燒嘴的清潔酸性氣氣量。根據(jù)各路氣體流量等參數(shù)設(shè)計了雙旋流式燒氨燃燒器,其中酸性氣路采用徑向旋流葉片,空氣路選用切向旋流葉片,保證酸性氣與空氣的充分摻混。最后,根據(jù)相似原理,設(shè)計了一臺結(jié)構(gòu)形式相同的縮尺試驗件,并進(jìn)行了燒氨試驗,試驗結(jié)果表明,此結(jié)構(gòu)形式的燒氨燃燒器火焰剛性好、燃燒穩(wěn)定性好,氨氣分解徹底,火焰溫度能達(dá)到理想溫度,可以應(yīng)用于生產(chǎn)實踐以替代進(jìn)口燒氨燒嘴。

[1]Turbulence and a Generalized Eddy Dissipation Concept for Chemical Reaction in Turbulent Flow.Nineteeth AIAA Meeting,St. Louis,1981.

[2]李學(xué)翔.含氨酸性氣對Claus硫磺回收工藝的影響及對策 [J].石油技術(shù)與應(yīng)用,2008(3):158-161.

[3]王偉.硫磺回收裝置熱反應(yīng)爐及燃燒器 [J].煉油技術(shù)與工程,2008(1):37-39.

[4]陶文銓.數(shù)值傳熱學(xué)[M].西安:西安交通大學(xué)出版社,2001.

[5]朱寧昌.液體火箭發(fā)動機(jī)設(shè)計(下)[M].北京:中國宇航出版社,1994.

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Development of Ammonia-Burning Claus Sulfur Recovery Burner

ZHONG Weicong,LIU Dan
(Xi'an Aerospace Source Power Engineering Co.,Ltd,Xi’an 710100,China)

As the rapidly development of ammonia-burning sulfur recovery technology,the ammoniaburning processing is widely used in domestic.The homemade ammonia-burning Claus sulfur recovery burner develops slowly.An ammonia-burning Claus sulfur recovery burner is developed according to thermodynamic calculation,mechanism design and experimental verification,and its characteristics are evaluated,which has guiding significance for the design of the burner.

sulfur recovery;ammonia-burning;burner

TE963

B

1001-6988(2016)02-0028-05

2015-12-30

仲偉聰(1977—),男,高級工程師,主要研究方向為燃燒技術(shù)和流場分析.

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