羅偉雄(中海石油化學(xué)股份有限公司裝置保運(yùn)部,海南東方 572600)
磁力泵開車不成功原因分析及處理措施
羅偉雄
(中海石油化學(xué)股份有限公司裝置保運(yùn)部,海南東方 572600)
分析磁力泵在檢修后開車反復(fù)出現(xiàn)軸抱死原因,提出該磁力泵開車程序存在的問題及改進(jìn)措施,成功解決了該故障,為今后同類設(shè)備出現(xiàn)類似故障提供參考。
甲醇;磁力泵;抱死;汽化;開車程序
80萬t/a甲醇生產(chǎn)裝置是中海油化學(xué)股份有限公司海南東方基地的化工裝置,該裝置采用英國DAVY工藝技術(shù)。由于磁力泵的優(yōu)越性能及良好生產(chǎn)安全性,使磁力泵在化工生產(chǎn)越來越得到廣泛使用,80萬t/a甲醇裝置就采用了10臺各種規(guī)格型號的磁力泵,驅(qū)動電機(jī)勻為變頻電機(jī)。2015年1月,工藝操作人員在將運(yùn)行的B泵倒為A泵運(yùn)行操作時,A泵抱死。檢修人員隨即展開檢修,但檢修后的泵在開車幾分鐘內(nèi),軸再次抱死,反復(fù)二次情況基本一樣。本文就開車失敗的原因及處理方法進(jìn)行分析。
精餾塔回流槽D332壓力為0.7MPa的甲醇,經(jīng)精餾塔回流泵J433輸送到精餾塔D232頂部分餾(見圖1)。磁力泵是先進(jìn)的懸臂式離心泵,由電機(jī),內(nèi)磁轉(zhuǎn)子和外磁轉(zhuǎn)子組成。如圖2所示:葉輪、泵軸、徑向軸承、止推軸承和內(nèi)磁缸組成內(nèi)磁轉(zhuǎn)子;外磁轉(zhuǎn)子由外磁缸、傳動軸和滾動球軸承組成;內(nèi)磁缸與外磁缸之間有一個隔離套。內(nèi)磁缸與外磁缸的磁力相互作用,使內(nèi)磁轉(zhuǎn)子在隔離套密封的工作腔內(nèi)高速旋轉(zhuǎn)輸送液體,外磁轉(zhuǎn)子的球軸承潤滑為機(jī)油潤滑,而內(nèi)磁轉(zhuǎn)子的軸承則依靠介質(zhì)本身潤滑和冷卻。內(nèi)磁轉(zhuǎn)子被隔離套封閉在泵殼內(nèi),沒有軸端密封,具有零泄漏、無機(jī)械密封冷卻器及輔助管線等特點(diǎn),在化工行業(yè)特別是易燃易爆、有毒有害介質(zhì)輸送場所,得到廣泛采用。
圖1 磁力泵工藝流程圖
內(nèi)磁轉(zhuǎn)子的徑向和止推軸承均為碳化硅滑動軸承,在高溫下燒結(jié)而成。碳化硅軸承雖然硬度很高,但一旦潤滑和冷卻不到位或不正常,幾分鐘內(nèi)碳化硅軸承就因相互研磨而粉碎,造成設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞。在生產(chǎn)裝置建成原始開車時,由于工藝介質(zhì)經(jīng)過一系列的靜設(shè)備后,攜帶著各種的細(xì)微顆粒,特別是更換新的觸媒,40目的泵入口過濾網(wǎng)不能阻擋粉狀觸媒粉,堵塞了潤滑冷卻通道而使泵嚴(yán)重?fù)p壞,這種情況在裝置試車初期,磁力泵曾發(fā)生過幾次的。
那么,甲醇是如何潤滑和冷卻磁力泵內(nèi)磁轉(zhuǎn)子軸承的呢?如圖3所示,首先一根管道將甲醇從泵出口引入泵蓋內(nèi)通道A,進(jìn)入軸承支架內(nèi)部后,分B、C、E三路,其中C、E二路分別進(jìn)入前后軸承,E路甲醇進(jìn)入前軸承,經(jīng)潤滑和冷卻直接回到泵葉輪背側(cè),C路進(jìn)入后軸承,經(jīng)潤滑和冷卻后流到軸承支架和內(nèi)磁缸之間腔體內(nèi);另一路,B路甲醇從軸承支架通過軸側(cè)上的四個直徑為¢10mm 的孔,進(jìn)入直徑為¢16mm長度約300mm的軸中心孔通道后從軸頭后端流出,來到內(nèi)磁缸與隔離套的軸向縫隙里,接著180°折返,帶著內(nèi)磁缸和外磁缸相互作用產(chǎn)生的熱與B路會合形成D路,一起流入葉輪背面,最后從葉輪平衡孔流回葉輪入口。潤滑冷卻液通道的入口在泵的出口,出口在泵的入口,泵正常工作情況下,出口壓力為1.35MPa,入口壓力為0.71MPa,出口與入口的壓力差使介質(zhì)產(chǎn)生流動而不斷循環(huán)、不斷更新。為了保證介質(zhì)在這過程中不斷循環(huán),帶走軸承產(chǎn)生的摩擦熱,磁力泵在啟動及運(yùn)轉(zhuǎn)中嚴(yán)禁小流量狀態(tài)下運(yùn)行,設(shè)備操作手冊特別強(qiáng)調(diào)出口閥不能完全關(guān)閉,必須確保有最小1/4的開度。這是磁力泵與普通離心泵啟動時的不同之處。
圖2 磁力泵結(jié)構(gòu)圖
圖3 磁力泵潤滑流動圖
2015年1月17日,工藝在倒泵開車過程中,發(fā)生A泵傳動軸抱死盤不動車,根據(jù)經(jīng)驗,磁力泵傳動軸抱死,基本上都是內(nèi)磁轉(zhuǎn)子抱死,而內(nèi)磁轉(zhuǎn)子抱死都是碳化硅軸承損壞造成。經(jīng)解體檢修故障泵,發(fā)現(xiàn)碳化硅軸承損壞,特別是后軸承損壞較重。磁力泵檢修過程是嚴(yán)格按程序進(jìn)行的,第二天下午完成檢修后,按工藝開車程序試車,但啟動不到一分鐘,泵體發(fā)出異常的響聲而采取緊急停泵措施。
斷開聯(lián)軸節(jié)后,泵軸盤不動,再次解體檢查發(fā)現(xiàn),后徑向軸承和止推軸承已經(jīng)損壞。判斷可能是灌泵排氣不徹底,隔離套內(nèi)有空氣,致使?jié)櫥?、冷卻不到位,碳化硅軸承旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的摩擦熱,使液態(tài)甲醇迅速汽化為汽態(tài)甲醇,汽態(tài)甲醇封住潤滑通道進(jìn)出口,缺乏冷卻潤滑液的碳化硅軸承即刻損壞。為了確保開車前隔離套內(nèi)的空氣排盡,技術(shù)人員想出了從泵體到隔離套法蘭一直鉆通,然后在隔離套法蘭上加工管螺紋并安裝1/2〃儀表閥(見圖3),作為磁力泵工作腔內(nèi)的排汽閥,此舉也得到廠家現(xiàn)場技術(shù)員認(rèn)可。經(jīng)改造加裝排氣閥的磁力泵,已能夠確保灌泵排氣徹底,隨即按程序進(jìn)行試車,但很快磁力泵再次因泵發(fā)出異常響聲而被迫停泵。
解體檢查發(fā)現(xiàn)同樣也是后軸承損壞,特別是止推軸承損壞較嚴(yán)重,這是軸向力過大引起。前軸承未損壞,應(yīng)該是泵在發(fā)出異常響聲后,操作人員及時停泵未造成更嚴(yán)重后果。
圖3 加裝的排氣閥
磁力泵二次開車勻失敗后,不得不重新審視檢修和開車到底哪個環(huán)節(jié)出了問題。廠家現(xiàn)場技術(shù)員之前曾多次和維修人員一起檢修,廠家技術(shù)員認(rèn)為整個檢修過程的程序很規(guī)范,質(zhì)量控制很到位,檢修質(zhì)量是沒有問題的。
如果檢修質(zhì)量沒有問題,那么就是開車環(huán)節(jié)了。通過對磁力泵結(jié)構(gòu)特點(diǎn),及設(shè)備操作手冊要求和現(xiàn)場開車程序的梳理,初步認(rèn)為問題應(yīng)該出在開車方面。見圖1,普通離心泵即軸端密封為機(jī)械密封的開車程序:B為運(yùn)行泵,A為檢修好的試車泵,操作人員首先將A泵出口閥關(guān)閉,將入口閥緩慢打開進(jìn)行灌泵,入口壓力低的可打開出口旁路閥灌泵,同時打開高處排氣閥排氣,之后關(guān)閉旁路閥,盤車檢查正常后啟動A泵,當(dāng)出口壓力正常后,緩慢打開A泵出口閥,同時關(guān)閉B泵出口閥。待A泵正常運(yùn)行后,才關(guān)停B泵。
磁力泵的內(nèi)磁轉(zhuǎn)子是依靠介質(zhì)本身來潤滑冷卻的,設(shè)備操作手冊強(qiáng)調(diào),任何情況下不允許小流量運(yùn)行,特別是嚴(yán)禁出口閥處于關(guān)閉狀態(tài),因為當(dāng)泵的流量為零時,葉輪所吸收的功率就轉(zhuǎn)變?yōu)闊崮軅鹘o所輸送的介質(zhì),這將使甲醇汽化,缺乏潤滑液的碳化硅軸承將很快磨損并損壞,因此要求,磁力泵啟動前出口閥先開啟1/4。眾所周知,化工裝置工藝流程特點(diǎn)是連續(xù)、穩(wěn)定的運(yùn)行,工藝人員在倒泵和試車操作時,為保險起見及確保工藝的運(yùn)行穩(wěn)定性,通常要求試車泵運(yùn)行正常后,才關(guān)停另一臺泵。問題就出在這里,見圖1,首先看泵入口管道設(shè)計,A、B泵共用一根入口管線,如果B泵運(yùn)行狀態(tài)下啟動A泵,勢必出現(xiàn)二臺泵搶流量而造成入口流量不足,而B泵的轉(zhuǎn)速一直處于正常運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),并且磁力泵是變頻電機(jī)驅(qū)動,啟動過程是個逐步升速的過程,在這段時間里,正在啟動的A泵由于轉(zhuǎn)速較低,入口流量搶不過正常運(yùn)行的B泵。再看出口管道的布局,A、B泵出口管線也是匯合到一根管線上,正常運(yùn)行的B泵出口壓力高達(dá)1.35MPa的甲醇,完全將A泵出口止逆閥死死頂住,只有A泵出口壓力也達(dá)到1.35MPa才能頂開止逆閥。因此,在A泵止逆閥打開之前這段過程的時間里,A泵一直處于無流量運(yùn)行,此時泵的流量雖然為零,但葉輪所作的功并不為零,這使葉輪作功產(chǎn)生的熱能及碳化硅軸承摩擦產(chǎn)生的熱能,全部給甲醇吸收,吸收大量熱能的液體甲醇,溫度一旦超過飽和汽化溫度將迅速汽化,無液體潤滑的碳化硅軸承很快損壞。不斷膨脹的汽態(tài)甲醇,使轉(zhuǎn)子軸向力變大,同時電機(jī)升速的過程也使轉(zhuǎn)子軸向力加大,二個變大的軸向力疊加,造成后止推軸承片最先損壞。假如B泵處于停止?fàn)顟B(tài)會是什么情況?首先,二臺泵就不會出現(xiàn)入口爭搶流量的情況,而且A泵的出口止逆閥的壓力就不是B泵的出口壓力1.35MPa,只要達(dá)到精餾塔D233的操作壓力0.8MPa,A泵就可頂開出口止逆閥。計算可知,停B泵再啟動A泵,泵只需要升壓0.8-0.71 =0.09MPa(約1kg/cm2);而不停B泵就啟動A泵,泵則需要升壓1.35-0.71 =0.64MPa(約6.5kg/ cm2),B泵停和不停二種情況下啟動A泵,打開止逆閥二者的壓力相差約6倍。因此,該磁力泵不能按普通離心泵操作程序進(jìn)行倒泵和開車。
為什么其他磁力泵就沒有出現(xiàn)在倒泵過程軸抱死的情況呢?首先要清楚甲醇的一個物理特性,在大氣壓0.101 3MPa (760mmHg)時,即一個標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下,精甲醇的汽化溫度64.7℃。從表1可以看到,前三臺磁力泵的介質(zhì)為粗甲醇,成分含各種雜質(zhì)和水,含雜質(zhì)和水粗甲醇汽化溫度應(yīng)該比精甲醇的要高。再看后二臺,精餾塔回流泵J433和回收塔回流泵J436的介質(zhì)都是精甲醇,但J433的入口溫度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過J436的入口溫度,而且是汽化溫度64.7℃的二倍,高達(dá)123℃。當(dāng)泵啟動時,不合理的啟動程序,會造成入口流量不足,特別是出口止逆閥關(guān)閉狀態(tài)下,易誘使高溫液態(tài)甲醇汽化,造成碳化硅軸承損壞,這應(yīng)是J433開車時容易發(fā)生故障的原因之一。
表1 磁力泵性能參數(shù)表
通過現(xiàn)場勘察和設(shè)備操作手冊仔細(xì)研究,找到精餾塔回流泵J433檢修開車易發(fā)生抱軸的原因,主要是設(shè)備開車程序上的原因,采取了普通離心泵操作程序進(jìn)行倒泵和開車,結(jié)果會產(chǎn)生磁力泵維護(hù)操作手冊中,禁止小流量或無流量狀態(tài)運(yùn)行情況發(fā)生。
改進(jìn)的開車及倒泵程序:見圖5。①利用管道上最高排汽閥或在泵體上加裝的排汽閥徹底灌泵排汽;②由于介質(zhì)溫度太高,適當(dāng)進(jìn)行暖泵;③進(jìn)口閥保持全開狀態(tài),泵出口已經(jīng)有止逆閥,所以出口截止閥也全打開(說明:A/B是帶連鎖自動控制啟動的,二臺泵正常情況下,進(jìn)/出口截止閥都處于開戶狀態(tài),只有檢修需要置換和隔離介質(zhì),才關(guān)閉進(jìn)/出口截止閥);④盤車檢查無卡澀現(xiàn)象,同時也能攪動液體,排氣更有利;⑤特別強(qiáng)調(diào),只有當(dāng)運(yùn)行泵按操作程序停止運(yùn)行后,才能開始啟動試車泵。
圖5 開車/倒泵程序方塊圖
按改進(jìn)后的開車程序及一些輔助措施,磁力泵J433終于順利啟動了,并投入生產(chǎn)裝置中。這次故障的成功處理,解決了生產(chǎn)困擾的問題,消除了給生產(chǎn)造成的不穩(wěn)定因素,為今后出現(xiàn)類似故障提供解決思路。
Magnetic Drive Pumps Unsuccessful Cause Analysis and Treatment Measures
Luo Wei-xiong
The magnetic pump after overhaul drive shaft locking recurring reasons,the proposed magnetic drive pump problems and procedural improvements,the successful resolution of the failure to provide a reference for future similar equipment similar failure.
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TQ051
B
1003-6490(2016)05-0005-02
2016-04-25
羅偉雄(1972—),男,廣東興寧人,機(jī)械維修高級技師/機(jī)械工程師,中海石油化學(xué)股份有限公司現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)。