王偉順 李國斌
(齊重數(shù)控裝備股份有限公司,黑龍江 齊齊哈爾 161005)
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基于普通滾齒機Y31350的數(shù)控高效化改造設(shè)計*
王偉順李國斌
(齊重數(shù)控裝備股份有限公司,黑龍江 齊齊哈爾 161005)
為提高Y31350普通滾齒機的加工效率,對其進行了數(shù)控高效銑齒改造。改造過程以滿足高效性和高穩(wěn)定性為設(shè)計原則,分別對機床和加工系統(tǒng)選用合適的伺服電動機和滾珠絲杠,同時選用銑齒專用數(shù)控系統(tǒng)。改造后的Y31350在齒輪加工過程中具備了高效率和高穩(wěn)定性的特點,加工精度符合要求。
普通滾齒機;數(shù)控高效化改造;銑齒
在機械加工行業(yè)不斷向高精度、高速化方向發(fā)展,普通滾齒機在加工質(zhì)量、效率等方面已經(jīng)跟不上現(xiàn)代化機械加工業(yè)的發(fā)展步伐。Y31350普通滾齒機是針對齒圈類工件加工的專用設(shè)備,其加工速度與產(chǎn)品質(zhì)量等方面已經(jīng)很難滿足企業(yè)發(fā)展的要求。通過對Y31350進行數(shù)控高速銑齒改造,可以大大提高其加工效率。
結(jié)合Y31350普通滾齒機在生產(chǎn)加工過程中的實際需要,對其在改造后所達到的加工參數(shù)如表1所示。
表1Y31350普通滾齒機改造前和改造后參數(shù)對比
參數(shù)名稱改造前改造后主軸轉(zhuǎn)速/(r/min)7~10425~200垂直快速/(mm/min)2001000水平快速/(mm/min)801000主電動機功率/kW18.5(機床主電動機)55(銑削電動機)
Y31350普通滾齒機數(shù)控高效化改造主要針對機床和加工系統(tǒng)兩大部分:機床改造部分包括銑削主傳動系統(tǒng)、水平進給系統(tǒng)、垂直進給系統(tǒng)、工作臺分度系統(tǒng)、立柱夾緊系統(tǒng)、工作臺夾緊系統(tǒng);加工系統(tǒng)包括選擇一套適用高效銑齒的加工系統(tǒng)、液壓控制系統(tǒng)。改造后機床總體結(jié)構(gòu)如圖1所示。
3.1機床銑削主傳動系統(tǒng)改造
為提高齒輪加工效率,采用大功率、高轉(zhuǎn)速的專用銑削刀架(圖2),其傳動方式采用主電動機+聯(lián)軸器+齒輪降速帶動銑刀盤(圖3)高效加工齒輪,冷卻方式采用風(fēng)冷槍冷卻。
3.2機床水平、垂直進給系統(tǒng)改造
斷開原集中傳動鏈,增加一套水平、垂直進給系統(tǒng)(圖4),包括西門子伺服電動機、減速器、聯(lián)軸器、滾珠絲杠、支撐座及軸承。
滾珠絲杠的精度直接影響機床的加工精度,經(jīng)過對絲杠強度校核,水平選用直徑100 mm的FFZD10010滾珠絲杠,垂直選用直徑120 mm的FFZD12020滾珠絲杠。同時對電動機進行慣量與扭矩校核,水平選用1FT6086 18.5 N·m伺服進給電動機,垂直選用1FT6105 56 N·m伺服進給電動機。
絲杠采用兩端固定支撐,一端采用滾針/推力組合軸承,另一端采用三組推力球軸承。
3.3機床工作臺分度系統(tǒng)改造
斷開原集中傳動鏈,增加一套工作臺分度進給系統(tǒng)(圖5),包括西門子伺服電動機、減速器、聯(lián)軸器、電動機軸齒輪、支撐座及軸承。
此機床工作臺分度系統(tǒng)的傳動結(jié)構(gòu)為:電動機把合在減速器上,減速器固定在進給箱體上,減速器輸出軸通過聯(lián)軸器與軸齒輪聯(lián)接,軸齒輪嚙合帶動變導(dǎo)程蝸桿旋轉(zhuǎn),變導(dǎo)程蝸桿帶動蝸輪旋轉(zhuǎn),蝸輪與工作臺把合一體,帶動工作臺旋轉(zhuǎn)分度。
通過對電動機進行慣量與扭矩校核,選用1FT6105 56 N·m伺服進給電動機。
3.4機床立柱、工作臺夾緊系統(tǒng)改造
為保證銑削加工精度,在立柱與床身之間、工作臺與底座之間增加液壓夾緊機構(gòu)(圖6),保證在加工直齒過程中立柱與工作臺固定不動。夾緊系統(tǒng)工作原理為:液壓來油夾緊,液壓停油后疊簧放松。
相對于改裝前的Y31350滾齒機而言,數(shù)控高效化改造后因主軸轉(zhuǎn)速和進給速度有很大的提升,致使加工效率明顯提升,改裝方案采用了能保證高效化加工的SINUMERIK 828D數(shù)控系統(tǒng)。SINUMERIK 828D系統(tǒng)集CNC、PLC操作界面以及軸控制功能于一體,系統(tǒng)基于80位浮點數(shù)的納米計算精確充分保證了控制的精確性。在銑齒加工中可實現(xiàn)柱形工件加工的智能坐標轉(zhuǎn)換,附帶的新功能SINUMERIK MDynamics工藝包能夠加工出完美的工件表面和極端的加工時間。
應(yīng)用改造后的機床加工齒圈(圖7,齒數(shù)200,模數(shù)12 mm,厚度100 mm,刀盤線速度90 m/min,刀盤進給量1.2 mm/min,刀盤轉(zhuǎn)速80 r/min),通過對整個加工過程的跟蹤,得出以下結(jié)果:
(1)加工時間由4天縮短至1天。
(2)齒輪加工精度達9級,滿足使用要求。
(3)加工的齒面粗糙度達到Ra1.6 μm,滿足使用要求。
通過對Y31350數(shù)控高效化改造,提高了加工效率和設(shè)備的運行穩(wěn)定性。改造后的機床極大程度地滿足了用戶的要求。取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。
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(編輯孫德茂)
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Design of CNC high efficiency reform on common hobbing machine Y31350
WANG Weishun, LI Guobin
(Qiqihar Heavy CNC Equipment Corporation Limited, Qiqihar 161005, CHN)
In order to enhance machining efficiency of Y31315 common hobbing machine, do high efficiency reform. Reform procedure satisfies design principle of high efficiency and high stability, choose suitable servo motor and ball screw for lathe and machining system separately, meanwhile, choose milling gear special machining system. The reformed Y31315 has specialty of high efficiency and high stability, machining precision meets requirements.
common hobbing machine; high efficiency reform; milling gear
TG502.3
B
2015-10-08)
160547
黑龍江省杰出青年科學(xué)基金資助(JC201318)