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基于整機(jī)噪聲的發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸扭轉(zhuǎn)減振器匹配

2016-08-20 09:41馬俊達(dá)盧小銳王暉
汽車工程師 2016年4期
關(guān)鍵詞:減振器固有頻率曲軸

馬俊達(dá) 盧小銳 王暉

(華晨汽車工程研究院)

隨著我國(guó)汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展,汽車的NVH性能已經(jīng)成為汽車性能最重要的評(píng)價(jià)指標(biāo)之一。曲軸扭轉(zhuǎn)振動(dòng)是整機(jī)激勵(lì)振源中最重要的因素之一,不僅能夠引起軸系和機(jī)體的振動(dòng),也是發(fā)動(dòng)機(jī)輪系側(cè)主要的噪聲源。文章以某4缸發(fā)動(dòng)機(jī)為例,主要介紹了該發(fā)動(dòng)機(jī)匹配不同的扭轉(zhuǎn)減振器軸系扭振特性的試驗(yàn)測(cè)試,比較曲軸前端扭轉(zhuǎn)角度的變化,并通過(guò)發(fā)動(dòng)機(jī)臺(tái)架1 m噪聲試驗(yàn)對(duì)匹配后的噪聲水平進(jìn)行驗(yàn)證,最終滿足目標(biāo)要求[1]。

1 發(fā)動(dòng)機(jī)輪系側(cè)噪聲特征

某發(fā)動(dòng)機(jī)在開(kāi)發(fā)過(guò)程中,NVH性能較差,進(jìn)行1 m噪聲試驗(yàn)(4點(diǎn)法)摸底后與競(jìng)品機(jī)測(cè)試結(jié)果對(duì)比發(fā)現(xiàn),發(fā)動(dòng)機(jī)前端噪聲測(cè)試結(jié)果曲線在3 000~5 500 r/min之間存在“鼓包”,如圖1所示。進(jìn)氣側(cè)、排氣側(cè)及頂部的噪聲水平與競(jìng)品機(jī)噪聲水平相當(dāng),但發(fā)動(dòng)機(jī)前端卻比競(jìng)品機(jī)前端噪聲總聲壓值高出4 dB(A)左右,致使4點(diǎn)平均聲壓級(jí)比目標(biāo)值高1.7 dB(A)左右,其可能是造成NVH水平不滿足目標(biāo)要求的主要原因。

為了找出引起發(fā)動(dòng)機(jī)輪系側(cè)噪聲較大的原因,在發(fā)動(dòng)機(jī)半消聲室進(jìn)行摸底測(cè)試,試驗(yàn)工況:1)滿負(fù)荷工況下從1 000 r/min勻加速到最高轉(zhuǎn)速;2)滿負(fù)荷工況下穩(wěn)態(tài)4 000,4 500,5 000 r/min。在上述2種工況下,分別測(cè)試正時(shí)罩蓋的結(jié)構(gòu)振動(dòng)、曲軸扭轉(zhuǎn)振動(dòng)及輪系側(cè)的聲學(xué)照相。

聲學(xué)照相結(jié)果,如圖2所示。在滿負(fù)荷4 000 r/min穩(wěn)態(tài)工況下,發(fā)動(dòng)機(jī)前端主要噪聲源處于皮帶輪區(qū)域,中心頻率為1 358 Hz。試驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)4 000 r/min以上轉(zhuǎn)速均存在同樣的現(xiàn)象,這說(shuō)明在滿負(fù)荷工況下,隨轉(zhuǎn)速的升高發(fā)動(dòng)機(jī)前端的噪聲源主要以皮帶輪區(qū)域?yàn)橹鳌?/p>

發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)振動(dòng)測(cè)試結(jié)果,如圖3a所示,從圖3a可以看出,在340 Hz附近存在明顯的共振帶,且Y向最大振動(dòng)加速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于附件系統(tǒng)表面振動(dòng)所設(shè)定的目標(biāo)值要求。

工程實(shí)際中要求,曲軸前端扭轉(zhuǎn)振動(dòng)角位移單階次的目標(biāo)值須小于0.1°,總值不能大于0.2°。從圖3b可以看出,340 Hz處存在明顯的共振現(xiàn)象,當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到5 050 r/min時(shí),4階在共振頻率的扭轉(zhuǎn)角度幅值增大,最大幅值達(dá)到0.16°不滿足單階次扭振目標(biāo)值。該扭轉(zhuǎn)減振器共振頻率與皮帶張緊器的共振頻率相近,當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)工作時(shí)曲軸扭轉(zhuǎn)振動(dòng)激勵(lì)會(huì)引起張緊器的振動(dòng)大幅度增大,為了避免張緊器共振現(xiàn)象的發(fā)生需要對(duì)扭轉(zhuǎn)減震器進(jìn)行重新匹配。

2 軸系扭振微分方程

有阻尼強(qiáng)制振動(dòng)多質(zhì)量系統(tǒng)中任意質(zhì)量K處的力系運(yùn)動(dòng)方程,如式(1)所示。

式中:Ik——節(jié)點(diǎn)k的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量,kg·m2;

ck,ck,k+1,ck-1,k——節(jié)點(diǎn)k,k與k+1之間,k-1與k之間的阻尼,N·ms/rad;

kk,k+1,kk-1,k——節(jié)點(diǎn)k與k+1之間,k-1與k之間的剛度,N·ms/rad;

φk,φk+1,φk-1——節(jié)點(diǎn)k,k+1,k-1的扭轉(zhuǎn)角度,(°);

ω——角速度,rad/s;

ψk——角相位,rad;

t——時(shí)域,s;

Mk——力矩,N·m。

式(1)的矩陣表達(dá)式,如式(2)所示。

式中:I——轉(zhuǎn)動(dòng)慣量矩陣;

C——阻尼矩陣;

K——?jiǎng)偠染仃嚕?/p>

T——激振力矩陣;

φ——角位移向量。

當(dāng)T=0時(shí),計(jì)算系統(tǒng)的自由振動(dòng),計(jì)算結(jié)果包括特征值(固有頻率)及特征向量(振型);當(dāng)T≠0時(shí),計(jì)算系統(tǒng)的強(qiáng)迫振動(dòng),計(jì)算結(jié)果包括扭振振幅和軸段扭矩等[2]。I,K,C 的表達(dá)式,如式(3)~(5)所示,其中 I為對(duì)角線矩陣,K為對(duì)稱的三線對(duì)角帶矩陣。

3 扭轉(zhuǎn)減振器匹配分析

選取固有頻率為340,306 Hz兩款減振器分別進(jìn)行扭振測(cè)試,測(cè)試結(jié)果,如圖4所示。在數(shù)據(jù)處理分析中提取第2,4,6,8階次,由于2階受滾振影響較大,滾振屬于低頻、低轉(zhuǎn)速的問(wèn)題,軸系滾振時(shí)其各節(jié)點(diǎn)振幅相等且較大,但不會(huì)在系統(tǒng)的軸段上激起扭振應(yīng)力,所以在評(píng)價(jià)扭振的時(shí)候需要扣除滾振的影響,故重點(diǎn)分析4階和6階[3]。

由圖4a可知,更換固有頻率為340 Hz的減振器后,單階次最大扭轉(zhuǎn)角度均小于目標(biāo)值0.1°;4階在發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速5 400 r/min左右處產(chǎn)生的最大峰值為0.074°;6 階在 3 700 r/min 處峰值為 0.048°;8 階在2 800 r/min處產(chǎn)生的最大扭轉(zhuǎn)角度為0.023°。與原狀態(tài)相比單階次最大扭轉(zhuǎn)角度衰減量達(dá)到0.086°。

由圖4b可知,更換固有頻率為306 Hz的扭轉(zhuǎn)減振器后,在5 000 r/min左右4階最大扭轉(zhuǎn)角為0.065°;6階最大扭轉(zhuǎn)角為0.041°,發(fā)生在4 900 r/min時(shí)493 Hz的共振帶上;8階最大扭轉(zhuǎn)角在2 800 r/min時(shí)也衰減到 0.012°。

綜上,固有頻率為306 Hz的扭轉(zhuǎn)減振器同樣滿足最大扭轉(zhuǎn)角度總值小于0.2°,單階次小于0.1°的目標(biāo)要求,與固有頻率為340 Hz的扭轉(zhuǎn)減振器相比其單階次扭振衰減量增大了0.009°,在工程應(yīng)用中其扭振衰減效果更加明顯[4]。

4 1 m噪聲驗(yàn)證曲線

按照上述分析結(jié)果,選取固有頻率為306 Hz的扭轉(zhuǎn)減振器作為重新匹配后的新減振器安裝在曲軸前端,并進(jìn)行發(fā)動(dòng)機(jī)臺(tái)架1 m噪聲測(cè)試。

測(cè)試結(jié)果,如圖5所示,發(fā)動(dòng)機(jī)前端噪聲水平明顯降低,較優(yōu)化前降低大約2.5 dB(A)。由于4點(diǎn)1 m噪聲中發(fā)動(dòng)機(jī)前端的貢獻(xiàn)量明顯減小,4點(diǎn)平均聲壓級(jí)與優(yōu)化前相比降低了1.9 dB(A),而且略低于目標(biāo)線0.2 dB(A),滿足發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)噪聲目標(biāo)要求。

5 結(jié)論

通過(guò)發(fā)動(dòng)機(jī)臺(tái)架試驗(yàn)找出了引起噪聲與目標(biāo)值差異較大的主要噪聲源位置,并經(jīng)過(guò)優(yōu)化驗(yàn)證滿足NVH性能要求。從試驗(yàn)過(guò)程可以看出:1)通過(guò)發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸扭振試驗(yàn)的驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)扭轉(zhuǎn)減振器匹配不僅要滿足曲軸系的設(shè)計(jì)要求,更要兼顧扭轉(zhuǎn)振動(dòng)對(duì)整機(jī)噪聲所帶來(lái)的影響;2)鑒于發(fā)動(dòng)機(jī)輪系側(cè)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),聲學(xué)照相是對(duì)輪系進(jìn)行噪聲源定位的有效方法,有效避免了加速度傳感器和傳聲器測(cè)試過(guò)程受皮帶干擾的影響;3)在曲軸扭振數(shù)據(jù)分析過(guò)程中,首先要識(shí)別發(fā)動(dòng)機(jī)低轉(zhuǎn)速的滾振影響,其次要選取有效的階次分別與目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比,一般 4 缸機(jī)的階次選擇以 2,4,6,8,10 偶數(shù)階次為主,半階次為輔;4)對(duì)于發(fā)動(dòng)機(jī)而言,曲軸扭轉(zhuǎn)減振器的匹配主要關(guān)注了發(fā)動(dòng)機(jī)自由端,但缺乏對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力輸出端的目標(biāo)考核,其動(dòng)力輸出端的扭轉(zhuǎn)振動(dòng)對(duì)汽車傳動(dòng)系存在很大影響,應(yīng)予以關(guān)注。

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