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750 mm超高陽極的研制與制備工藝過程中的難點淺析

2016-07-20 09:51:02劉光勇戚宗華李慶新李恒剛王曉華張透方高效軍杜玉峰潘興旺趙營溫保森田發(fā)洪新疆農(nóng)六師煤電有限公司五家渠831300
新疆有色金屬 2016年2期
關(guān)鍵詞:糊料炭塊碳素

劉光勇 戚宗華 李慶新 李恒剛 王曉華 張透方高效軍 杜玉峰 潘興旺 趙營 溫保森 田發(fā)洪(新疆農(nóng)六師煤電有限公司五家渠 831300)

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750 mm超高陽極的研制與制備工藝過程中的難點淺析

劉光勇戚宗華李慶新李恒剛王曉華張透方高效軍杜玉峰潘興旺趙營溫保森田發(fā)洪
(新疆農(nóng)六師煤電有限公司五家渠831300)

摘要新疆農(nóng)六師煤電有限公司技術(shù)中心及其碳素廠通過研究750 mm超高陽極生產(chǎn)工藝,對現(xiàn)有的預(yù)焙陽極生產(chǎn)工藝進(jìn)行了革命性的技術(shù)改進(jìn)。新疆農(nóng)六師煤電有限公司技術(shù)中心及其鋁廠、碳素廠400 kA大型預(yù)焙槽使用750 mm超高陽極這項新技術(shù),減少了換極頻率,降低了對鋁電解槽干擾,增強(qiáng)了鋁電解槽運(yùn)行穩(wěn)定性,提高了鋁電解槽電流效率。本文闡述了750 mm超高陽極研制與制備技術(shù)中的技術(shù)難點解決方案。

關(guān)鍵詞750 mm超高陽極研制制備工藝難點

DOI∶10.16206/j.cnki.65-1136/tg.2016.02.034

0 前言

目前新疆農(nóng)六師煤電有限公司鋁廠產(chǎn)能190萬噸,是世界單體產(chǎn)能最大的電解鋁企業(yè);新疆農(nóng)六師煤電有限公司碳素廠年產(chǎn)90萬噸碳素。新疆農(nóng)六師煤電有限公司技術(shù)中心及其碳素廠對現(xiàn)在碳素行業(yè)的大多數(shù)成型設(shè)備和焙燒爐的工藝難以滿足超高陽極制備需要,通用的陽極炭塊制備的工藝裝備受限這種現(xiàn)狀。結(jié)合新疆農(nóng)六師煤電有限公司碳素廠進(jìn)行大規(guī)模的研究推廣應(yīng)用750 mm超高陽極,首先就要對現(xiàn)有的陽極碳素生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的超高陽極產(chǎn)品,從而為新疆農(nóng)六師煤電有限公司鋁廠使用750 mm超高陽極提供技術(shù)支持。

近幾年工業(yè)的發(fā)展已進(jìn)入資源節(jié)約型、環(huán)境友好型工業(yè)綠色發(fā)展。電解鋁行業(yè)高耗能,三廢排放量較大[1][2]。電解鋁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展必須緊跟時代的步伐,打破傳統(tǒng)思維定式,綜合各學(xué)科的先進(jìn)技術(shù),對影響鋁電解槽工藝和結(jié)構(gòu)設(shè)計的核心技術(shù)即鋁電解陽極炭塊的配置高度和陽極炭塊的制備工藝,進(jìn)行探索性工藝創(chuàng)新[3][4]。

新疆農(nóng)六師煤電有限公司碳素廠針對電解鋁行業(yè)普遍關(guān)心的成本高、效益差、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率低等問題,通過技術(shù)創(chuàng)新攻關(guān),克服制約電解鋁技術(shù)進(jìn)步的主要技術(shù)障礙,開展了750 mm超高陽極炭塊研制與制備工藝的研究,生產(chǎn)出“國際首創(chuàng)”的750 mm超高陽極炭塊,并在新疆農(nóng)六師煤電有限公司鋁廠大型鋁電解槽進(jìn)行配置應(yīng)用,為大型鋁電解槽的節(jié)能降耗生產(chǎn)闖出一條能代表中國電解鋁發(fā)展方向新的技術(shù)路線。

1  750mm超高陽極炭塊的研發(fā)

1.1原料選擇與配方調(diào)整

預(yù)焙陽極加高制備工藝研發(fā)的目的之一,就是如何選取價格低廉、來源廣泛的材料,產(chǎn)出物美價廉的超高陽極炭塊產(chǎn)品。為了保證企業(yè)的效益和生產(chǎn)的持續(xù)發(fā)展,本項目產(chǎn)品的750 mm超高陽極炭塊,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,對陽極炭塊的原料和配方進(jìn)行了改進(jìn)。

配料是碳素制品生產(chǎn)過程中的重要工序,碳素制品配方的編制及配料操作的正確性、穩(wěn)定性對最終產(chǎn)品的物理化學(xué)性能和各工序的成品率都有明顯的影響。由于預(yù)備陽極尺寸加高,陽極的熱膨脹增多,對陽極的抗熱震性提出了更高的要求。大顆粒在物料中起骨架作用,適當(dāng)提高大顆粒的尺寸和使用比例有利于改善碳素制品的抗熱震性和降低線膨脹系數(shù),減少碳素制品的焙燒和裂紋廢品,但同時提高了碳素制品的孔隙率及降低了制品的體積密度和機(jī)械強(qiáng)度。中小顆粒和細(xì)粉的作用是填充大顆粒之間的空隙,適當(dāng)?shù)脑黾蛹?xì)粉的使用比例,有利于提高碳素制品的體積密度和機(jī)械強(qiáng)度[5][6]。

公司在配方上進(jìn)行調(diào)整,對骨料各級粒度配比做了多次試驗。對各級料的震實容重比例進(jìn)行了優(yōu)化,特別是適當(dāng)增加了粗顆粒料的使用比例,減少了粉料的使用量。經(jīng)過多次實驗室十字配方交叉試驗,并經(jīng)2次工業(yè)小試,制定了生產(chǎn)超高預(yù)焙陽極的新配方,見表1。

1.2混捏工藝調(diào)整

混捏是將不同粒級的各種原料預(yù)熱到一定溫度,同黏結(jié)劑充分混和捏合的工藝過程,混捏鍋將混捏分為干混和濕混兩個過程,在干混過程中,將各種干料均勻混合,使其達(dá)到最佳的分散度,干混20~30 min,干混的溫度為110~130℃。濕混過程是混合均勻的干料同具有一定溫度和黏度的黏結(jié)劑瀝青進(jìn)行充分?jǐn)嚢韬湍蠛系倪^程,是一個較復(fù)雜的物理化學(xué)過程,濕混時間一般為25~35 min,在這樣的一個過程中,黏結(jié)劑瀝青同干料發(fā)生各類吸附反應(yīng)和充分混合,濕混結(jié)束后,糊料溫度165~170℃,糊料的黏塑性好,浮于物料表面的瀝青少,由這種糊料生產(chǎn)出的陽極塊質(zhì)量均勻、理化性能好。由于每塊生陽極單重加大,我們對單鍋糊料量進(jìn)行了調(diào)整,單鍋糊料加大到4.8 t,基本每鍋能做4塊生陽極,避免了接茬料造成的產(chǎn)品質(zhì)量波動。導(dǎo)熱油溫度提高到245℃,上層鍋干混時間延長到35 min,干料溫度≥120℃;下層鍋濕混時間30 min,糊料溫度控制在165~170℃,瀝青高位槽瀝青溫度保持在182℃。瀝青加入量保持在15.1%~15.5%。

表1 超高陽極炭塊的主要原料指標(biāo)

1.3成型工藝改進(jìn)

成型是將具有一定塑性的糊料壓制成具有一定形狀和物理特性生坯的工藝過程,預(yù)焙陽極使用振動成型機(jī)進(jìn)行生產(chǎn),在糊料質(zhì)量穩(wěn)定的情況下影響生塊質(zhì)量的因素主要是振動成型的時間、重錘比壓和激振力。實驗表明,生塊的體積密度隨著振動時間的延長而提高,最佳的振動時間為70~90 s,當(dāng)振動時間短于70 s時,生塊體積密度降低并出現(xiàn)明顯波動,當(dāng)振動時間長于100 s時,生塊因彈性后效作用脫模后開始出現(xiàn)裂紋[7][8]。因此,成型時間要根據(jù)設(shè)備情況通過系統(tǒng)的實驗來確定。振動成型的重錘比壓對提高產(chǎn)品密度及縮短振動時間有明顯影響。重錘比壓的選擇通常遵循以下規(guī)律:小規(guī)格不太高的產(chǎn)品比壓0.1 MPa;中等規(guī)格產(chǎn)品高度在1~1.5 m,比壓為0.15~0.25 MPa;大規(guī)格產(chǎn)品比壓一般控制在0.3 MPa。

振動成型技術(shù)條件的控制對生陽極外觀質(zhì)量、體積密度影響較大,下料溫度過低,糊料發(fā)硬塑性差,生塊外觀粗糙,體積密度低;溫度高、塑性好便于成型體積密度高,但是成品脫模過程中容易出現(xiàn)水平裂紋和碗間裂紋,根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗糊料進(jìn)成型機(jī)溫度一般高于瀝青軟化點40~50℃,采用改質(zhì)瀝青成型溫度控制在150~159℃較合適。

由于單塊重量增加到1 190 kg左右,糊料秤小車和轉(zhuǎn)運(yùn)小車容積進(jìn)行了加大改造,稱重傳感器量程加大,提模具油缸行程加長,換了新油缸。生陽極高度的增加,成型時糊料在模具中受到的壓力差異增大,生塊的上部、中部、下部糊料的壓縮比差異加大,不均質(zhì)風(fēng)險提高。通過調(diào)整振幅、頻率,適當(dāng)加大激振力,定制了新的振動臺,并把振動時間延長到100 s。生陽極體積密度控制在1.65~1.68 g/cm3,強(qiáng)度控制在40~45 MPa,生塊成品率控制在98%~99%范圍內(nèi)。

1.4懸鏈輸送改造

由于單塊重量加重,高度加高,懸鏈局部受力結(jié)構(gòu)進(jìn)行了加強(qiáng),對生塊在懸鏈的推出方式進(jìn)行了改變,由側(cè)面推出改為直推出,進(jìn)入軌道轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu),這樣原有吊具就不用進(jìn)行大的改動,懸鏈的可靠性也得到了加強(qiáng)。生塊在冷卻水池中的冷卻時間,由冷卻100 min增加到120 min,給應(yīng)力釋放留出時間。

1.5堆垛行車夾具的改造

堆垛行車夾具加塊數(shù)量由原來的21塊改為19塊;多功能行車夾具尺寸進(jìn)行了調(diào)整,加塊數(shù)量沒變。

1.6焙燒爐窯改造與焙燒曲線的調(diào)整

焙燒是在隔絕空氣的條件下,把陽極生塊按一定的升溫速度進(jìn)行熱處理的過程。生塊用改質(zhì)瀝青作黏結(jié)劑,在焙燒過程中排出相當(dāng)于生塊重量5%左右的揮發(fā)份,黏結(jié)劑進(jìn)行炭化,在骨料顆粒間形成焦炭網(wǎng)格,將不同粒度的骨料牢固地粘結(jié)成一個整體,從而使焙燒后的碳素制品具有固定的幾何形狀和一定的理化性能[9][10][11]。

焙燒升溫速率影響到煤瀝青的熱解縮聚炭化進(jìn)程和黏結(jié)劑的析焦量,也影響炭坯形態(tài)的變化,從而影響到焙燒品的理化性能指標(biāo)。升溫速率慢時,煤瀝青有足夠的時間進(jìn)行熱解縮聚反應(yīng),析焦量增多,成焦密度大,有利于提高炭陽極性能,從而防止炭坯裂紋;相反,升溫速率快時,大量煤瀝青所含有機(jī)物分子來不及發(fā)生縮聚反應(yīng)便揮發(fā)出來,帶走了很多本來可生成瀝青焦的炭,使煤瀝青析焦量降低,同時煤瀝青的揮發(fā)份劇烈排出,炭坯容易產(chǎn)生裂紋。焙燒升溫速率過快,煤瀝青的熱分解和揮發(fā)速率加快,分解的揮發(fā)份增加,同時結(jié)焦值下降,導(dǎo)致焙燒品一系列理化性能降低,而且在焙燒過程中容易產(chǎn)生裂紋廢品。

最佳升溫速率應(yīng)能保證生坯中煤瀝青的熱解縮聚在最利于成品率和產(chǎn)品質(zhì)量條件下進(jìn)行,即產(chǎn)生變形和裂紋的數(shù)量最少,能得到最大的結(jié)焦率,使焙燒品有較高的體積密度、機(jī)械強(qiáng)度和合適的電阻率,從而獲得較好的使用性能。焙燒熱處理溫度高,有利于碳素制品內(nèi)部微晶的生成增長,提高抗氧化性,從而減少鋁電解陽極消耗:在850~1 200℃的溫度范圍內(nèi),陽極焙燒溫度每提高100℃,陽極的消耗就減少1~3個百分點,特別是當(dāng)升高到1 000~1 100℃時,陽極抗氧化性會有更大的改善;焙燒熱處理溫度高能降低陽極比電阻,但同時陽極的化學(xué)活性也降低,反電勢增大,對于電解來說,消耗的電能增多,當(dāng)焙燒溫度從900℃上升到1 200℃,反電勢增加0.1 V,故陽極比電阻并非越小越好。700℃以后,焦炭燒結(jié)發(fā)展到熱老化過程,強(qiáng)度隨溫度升高而下降。所以,在達(dá)到陽極理化反應(yīng)、碳素制品性能能夠均勻一致的最低條件時,即可進(jìn)入保溫階段,見表2。

表2 最終焙燒溫度對陽極炭塊質(zhì)量的影響

原設(shè)計焙燒爐的料箱尺寬度為800 mm,裝爐方式為立裝三層。生塊高度增加到750 mm,生塊和料箱火道墻之間的距離僅有25 mm,空隙由填充料填實。生塊表面的受熱速度加快,生塊表面與中心部位溫差加大,揮發(fā)份的溢出路程加長,溢出阻力增加,內(nèi)外揮發(fā)份氣壓差加大,出現(xiàn)結(jié)殼現(xiàn)象幾率增加,成品裂紋率會提高,成品理化指標(biāo)的均質(zhì)性會有所影響[3][4]。

針對生塊變化的狀況,對升溫曲線進(jìn)行了調(diào)整,由6爐室32 h移動周期,焙燒192 h曲線,調(diào)整為7爐室32 h移動周期,焙燒224 h曲線??傮w是放慢了揮發(fā)份溢出階段的升溫速率,延長了生塊的焙燒時間,火道最終保溫溫度1 170℃,保溫時間60 h,確保料箱內(nèi)碳素制品溫度達(dá)到1 100℃以上。對焙燒曲線的調(diào)整,我們進(jìn)行了2個多月的生產(chǎn)試驗,最終得出了切實可行的焙燒曲線。既保證了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定,又保證了產(chǎn)量不降低,同時揮發(fā)份燃燒良好,煙氣凈化達(dá)標(biāo),見表3。

表3 爐室運(yùn)行32 h、移動周期224 h數(shù)據(jù)表

1.7750 mm超高陽極炭塊產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)

750 mm超高陽極炭塊產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)見表4。

1.8750 mm超高陽極炭塊生產(chǎn)工藝流程

750 mm超高陽極炭塊生產(chǎn)工藝流程見圖1。

2014年6月在新疆農(nóng)六師煤電有限公司碳素廠生產(chǎn)出第一批750 mm陽極炭塊。

2014年7月在新疆農(nóng)六師煤電有限公司電解鋁廠簡易組裝車間采用澆注磷鐵環(huán)的方式將陽極鋼爪與鋁導(dǎo)桿陽極鋼進(jìn)行了組裝。

2014年8月在新疆農(nóng)六師煤電有限公司電解鋁一期400 kA大型鋁電解槽1015號槽進(jìn)行了工業(yè)應(yīng)用試驗。

2014年10月750 mm超高陽極炭塊在碳素廠進(jìn)行批量生產(chǎn)。

2015年1月,在新疆農(nóng)六師煤電有限公司電解鋁一期400 kA大型鋁電解槽1013號、1011號、2011號、2012號、2013號5臺400 kA鋁電解槽進(jìn)行擴(kuò)大工業(yè)應(yīng)用試驗。

2015年7月,新疆農(nóng)六師煤電有限公司企業(yè)技術(shù)中心、貴陽鋁鎂設(shè)計研究院、新疆計量測試研究院分別對已穩(wěn)定運(yùn)行6個月,采用高度為750 mm超高陽極炭塊,配置有48組陽極的5臺400 kA電解鋁工業(yè)試驗槽和采用高度為620 mm陽極炭塊,配置有48組陽極的50臺400 kA原設(shè)計鋁電解槽作為對比槽,進(jìn)行了比對測試技術(shù)分析。

通過120天的工業(yè)試驗運(yùn)行結(jié)果的生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計計算分析表明:對原設(shè)計的400 kA,配置有48組高度為620 mm陽極炭塊的鋁電解槽實行技術(shù)改造,采用高度為750 mm的超高陽極炭塊進(jìn)行替代配置后,在受控技術(shù)狀態(tài)下,鋁電解槽生產(chǎn)節(jié)能為:鋁電解槽的電流效率可以提高1.25%;噸鋁鋁液直流電耗可降低222 kWh;在鋁電解槽整體功率電耗降低的槽況下日均多出鋁40 kg.

經(jīng)過二年多的實施,項目實現(xiàn)了噸鋁液耗電節(jié)電240.6 kW/h;噸鋁液消耗陽極炭塊節(jié)約3.63%;噸鋁液消耗氧化鋁粉量節(jié)約0.33%;單日均鋁液產(chǎn)量提高0.74%的目標(biāo)(節(jié)能審核報告),達(dá)到電解鋁生產(chǎn)系統(tǒng)的整體節(jié)能減排生產(chǎn)目的。

表4 炭塊產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) mm

圖1 陽極炭塊生產(chǎn)工藝流程圖

2 效益分析

2.1項目實施單位經(jīng)濟(jì)和社會效益分析

2.1.1經(jīng)濟(jì)效益分析

按新疆農(nóng)六師煤電有限公司年產(chǎn)190萬噸電解鋁,每萬噸電解鋁產(chǎn)能可獲得223萬元的節(jié)能降耗效益計算,新疆農(nóng)六師煤電有限公司每年可獲得技術(shù)創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)效益4.237億元。

2.1.2節(jié)能效益分析

按新疆農(nóng)六師煤電有限公司年產(chǎn)190萬噸電解鋁,每萬噸電解鋁產(chǎn)能減少標(biāo)煤用量1 537 t計算,新疆農(nóng)六師煤電有限公司每年可減少標(biāo)煤用量40.34萬噸。

2.1.3社會環(huán)保效益分析

按新疆農(nóng)六師煤電有限公司年產(chǎn)190萬噸電解鋁,每萬噸電解鋁產(chǎn)能減少CO2排放量為3 075 t計算。新疆農(nóng)六師煤電有限公司每年可減少CO2排放量為56.525萬噸。

2.2對電解鋁行業(yè)產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)和社會效益分析

針對兵團(tuán)、自治區(qū)以及全國電解鋁企業(yè)現(xiàn)狀,通過本項目實施,可形成以下經(jīng)濟(jì)和社會效益,見表5。

表5 科研項目經(jīng)濟(jì)社會效益統(tǒng)計表

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收稿:2016-02-29

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